程黨明 葉權(quán)源 鄭躍偉 范藝翀 馬超 瞿超
摘 要:針對某國VI四缸柴油機(jī)進(jìn)行活塞組件設(shè)計優(yōu)化,研究對整機(jī)機(jī)油消耗、竄氣量及摩擦功的影響。在發(fā)動機(jī)性能臺架上分別對原機(jī)(初始活塞組方案)及活塞組優(yōu)化方案發(fā)動機(jī)進(jìn)行機(jī)油消耗、竄氣量及摩擦功對比測試。結(jié)果表明:活塞組設(shè)計優(yōu)化后,發(fā)動機(jī)機(jī)油消耗在外特性工況有效降低30%,竄氣量降低26%,摩擦功降低5%,同時得益于機(jī)油消耗的改善,設(shè)計上可取消油氣分離系統(tǒng),實現(xiàn)降本效益。
關(guān)鍵詞:活塞:活塞環(huán);機(jī)油消耗;竄氣量;摩擦功
隨著國六發(fā)動機(jī)高升功率、長壽命、輕量化的發(fā)展趨勢,發(fā)動機(jī)對活塞組材料、表面處理、結(jié)構(gòu)設(shè)計提出更高要求。針對某四缸柴油機(jī)在國VI開發(fā)階段,爆發(fā)壓力及熱負(fù)荷大幅提升,缸孔受熱變形增大,活塞組與缸孔之間的相互磨損加劇導(dǎo)致發(fā)動機(jī)機(jī)油消耗及竄氣量惡化的狀況,本研究結(jié)合活塞型線優(yōu)化、活塞環(huán)結(jié)構(gòu)及涂層優(yōu)化進(jìn)行設(shè)計改進(jìn),使其滿足國Ⅵ發(fā)動機(jī)低摩擦、低機(jī)油消耗、高耐久性的要求,為后續(xù)柴油機(jī)活塞組的設(shè)計開發(fā)提供重要指導(dǎo)及解決方案。
1總體思路(技術(shù)方案)
通過活塞FEA計算,分析不同活塞結(jié)構(gòu)對表面溫度及應(yīng)力的影響,選擇滿足結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的輕量化設(shè)計降低系統(tǒng)摩擦功。根據(jù)活塞機(jī)械負(fù)荷,熱負(fù)荷分布狀況,計算裙部膨脹量,并結(jié)合缸孔變形量設(shè)計最優(yōu)活塞型線。通過活塞環(huán)結(jié)構(gòu)、涂層設(shè)計改進(jìn)。降低發(fā)動機(jī)油耗量及竄氣量?;钊h(huán)采用低彈力方案。
第1氣環(huán):楔形非對稱桶面,減小閉口間隙范圍,改善密封能力;減小環(huán)高及徑向厚度,改善順應(yīng)性降低機(jī)油耗。
第2氣環(huán):徑向厚度減小,切向彈力上調(diào),改善刮油能力。
油環(huán)合件:降低環(huán)高,采用腰形油孔,階梯型X-taper刮油刃,降低摩擦損失,提高刮油能力。
為了提高活塞摩擦副的耐久性能,保證發(fā)動機(jī)在整個生命周期機(jī)油消耗、摩擦功、NVH的穩(wěn)定表現(xiàn),開發(fā)應(yīng)用PVD-物理氣象沉積技術(shù),提升活塞環(huán)、軸瓦耐磨損性能。PVD-物理氣象沉積是在真空條件下,采用低電壓、大電流的電弧放電技術(shù),在工件合金表面噴涂一層復(fù)合高分子減磨涂覆層,涂覆層厚度0.010~0.030mm,化學(xué)成分為AlSn35Cu,這種高分子涂覆層具有很高的抗疲勞性能及耐磨損性能,且噴涂元素不含鉛,滿足無鉛環(huán)保要求。
2 試驗測試方法及工況
針對改進(jìn)的活塞組設(shè)計與原機(jī)設(shè)計方案,選取同一臺發(fā)動機(jī)(112Kw/420Nm)進(jìn)行測試,除了活塞組設(shè)計差異外,其它的邊界條件相同,保證對比試驗的準(zhǔn)確性。
機(jī)油消耗測試:測試工況為發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速3200rpm,100%負(fù)荷。采用稱重法,向發(fā)動機(jī)加入一定重量的機(jī)油,使發(fā)動機(jī)在規(guī)定工況下連續(xù)工作15小時,然后將機(jī)油放出稱重,其差可求得機(jī)油消耗量。
竄氣量測試:測試工況為發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速800-3800-rpm,滿負(fù)荷,轉(zhuǎn)速間隔為200rpm,測試不同轉(zhuǎn)速竄氣量水平。
摩擦功測試:控制發(fā)動機(jī)冷卻液溫度、機(jī)油溫度,倒拖測試整機(jī)摩擦功水平。
3試驗結(jié)果及結(jié)果評價
3.1試驗結(jié)果
1、基于活塞FEA計算獲得的最優(yōu)裙部型線,有效降低發(fā)動機(jī)竄起量。發(fā)動機(jī)竄氣量對比如圖1。
2、采用低彈力活塞環(huán)組設(shè)計,有效降低整機(jī)機(jī)油消耗及摩擦功。發(fā)動機(jī)機(jī)油消耗對比如圖2,摩擦功對比如圖3。
3.2 試驗小結(jié)
通過發(fā)動機(jī)臺架試驗對比測試,得出如下結(jié)論:
1、對于活塞組優(yōu)化方案發(fā)動機(jī),機(jī)油消耗在外特性工況降低30%,竄氣量降低26%,摩擦功降低5%。
2、對于活塞組優(yōu)化方案發(fā)動機(jī),其改進(jìn)效果是在活塞組零件同時優(yōu)化下獲得的,不能只考慮活塞組中某一單個零件,要綜合考慮系統(tǒng)多方面的問題。
3、進(jìn)行本課題的試驗研究,對整個柴油機(jī)活塞組的設(shè)計及改進(jìn)具有很大的參考價值
4結(jié)束語
本研究結(jié)合CAE計算,進(jìn)行活塞、活塞環(huán)等零件設(shè)計優(yōu)化,通過臺架性能對比測試,達(dá)到預(yù)期的竄氣量、機(jī)油消耗及摩擦功優(yōu)化效果,為后續(xù)輕型柴油機(jī)活塞組的設(shè)計開發(fā)提供重要指導(dǎo)及解決方案。
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