閆長江
(山東臨沂恒昌焦化股份有限公司 山東臨沂 276132)
空分裝置的持續(xù)調整及節(jié)能改造
閆長江
(山東臨沂恒昌焦化股份有限公司 山東臨沂 276132)
針對空分裝置電耗較高的實際情況,對其進行了持續(xù)的工藝調整和節(jié)能改造。改造后,每天節(jié)電20 000 kW·h,年節(jié)約運行成本超過500萬元,實現了空分裝置的經濟、安全、穩(wěn)定運行。
空分;分子篩再生氣;蒸汽加熱器
山東臨沂恒昌焦化股份有限公司(以下簡稱恒昌焦化公司)100 kt/a焦爐煤氣制甲醇裝置的弛放氣供恒昌科技公司用于生產合成氨,KDON- 8000/15000型空分裝置所生產的高純度氧氣全部供純氧甲烷轉化爐使用,部分氮氣作為生產合成氨的原料氣??辗盅b置中的空氣壓縮機采用離心式壓縮機(功率4 300 kW,電壓1 000 V),氮氣壓縮機和氧氣壓縮機為往復式壓縮機,再生氣加熱采用電加熱器作為熱能來源(功率1 092 kW)。該套空分裝置于2010年7月投產后生產穩(wěn)定,但日電耗達140 000 kW·h,實際運行成本較高。
設備制造企業(yè)最初調整再生污氮氣流量為15 000~16 000 m3/h(標態(tài)),整個過程中污氮氣很少調整,造成空氣壓縮機和電加熱器的負荷較大,為此,分子篩再生氣進行如下調整。
(1) 加熱。在壓縮空氣中CO2含量基本不變的情況下,分子篩再生氣的流量逐步降至12 500 m3/h(標態(tài)),同時加熱溫度由183 ℃降至182 ℃。根據純化系統各項再生工藝指標看,完全可滿足要求。
(2) 冷吹。吸附器冷吹時,將再生污氮氣流量逐步降至14 500 m3/h(標態(tài)),保證有足夠的冷吹氣源以滿足吸附器解析要求。
(3) 再生。根據壓縮空氣中CO2含量不變的情況,將再生冷吹氣流量降至12 500 m3/h(標態(tài)),冷吹峰值溫度由148 ℃降至147 ℃。根據純化系統冷吹階段再生工藝指標看,效果良好。
隨著純化系統再生加熱氣和冷吹氣流量的下降,逐步關小空氣壓縮機組導葉開度并降低排氣量。在甲醇生產裝置產量不斷增加、產品氧氣流量也隨之提高的情況下,空氣壓縮機組平均排氣量由42 000 m3/h(標態(tài))降至40 000 m3/h(標態(tài)),平均電流由235 A降至228 A。通過對不同階段再生氣流量的調整,運行月電耗下降至4 100 000 kW·h。
空分裝置開車后,氧氣純度一直控制在96%(體積分數,下同)以上。因轉化爐純氧轉化對氧氣純度沒有明確的要求,故逐步調整氧氣純度至92%后生產情況無變化,而氧氣提取率由92%提高至94%以上,空氣量由40 000 m3/h(標態(tài))下降至38 000 m3/h(標態(tài)),空氣壓縮機運行電流下降8 A左右。
甲醇裝置正常運行時,氮氣用量不大,因液氮產量小、銷售價格不高,經與設備制造企業(yè)協商后新增1臺液氮汽化器,液氮儲槽內的液氮經液氮汽化器升壓后供后工序使用,日節(jié)電1 600 kW·h。
甲醇裝置滿負荷運行后,經不斷技術改造及工藝優(yōu)化調整,甲醇合成塔及轉化廢熱鍋爐自產蒸汽量得到大幅提升,富余的中壓蒸汽經二次減壓后并入低壓蒸汽管網造成熱量損失。為此,采用蒸汽加熱器代替電加熱器加熱污氮再生氣,并對原有的污氮氣管道進行改造,將壓力12 kPa、流量10 000~12 000 m3/h的污氮氣引至蒸汽加熱器,用蒸汽將污氮氣溫度升至180~190 ℃,然后進入純化器活化分子篩。改造后的工藝流程如圖1所示。
圖1 改造后工藝流程
具體操作:①分子篩吸附器加熱再生時,蒸汽加熱器前自動切換閥門開啟,污氮再生氣旁路自調閥V1218關閉,手動調整污氮氣自調閥V1217開度,將污氮再生氣的流量控制在10 000~13 500 m3/h(標態(tài)),流量穩(wěn)定后閥門投自動,其余污氮氣排放至預冷系統水冷塔;②手動調整蒸汽自調閥開度,將污氮再生氣加熱至180~190 ℃,然后閥門投自動,加熱蒸汽減壓后進入低壓蒸汽管網;③分子篩加熱完畢,吸附器進入冷吹階段,系統自動開啟污氮再生氣旁路蝶閥,然后先開通污氮氣冷吹氣路,再關閉加熱器前污氮氣自動切換閥,切斷污氮再生加熱氣路;④加熱完畢后,手動調節(jié)蒸汽自調閥開度,降低蒸汽加熱器加熱溫度至150 ℃后投自動保溫,如影響冷吹污氮氣溫度,則關閉蒸汽加熱器污氮氣出口蝶閥;⑤冷吹時,手動調節(jié)污氮氣流量至13 000~14 000 m3/h(標態(tài)),徹底滿足分子篩再生要求(冷吹峰值溫度150 ℃,末期低于20 ℃)。在整個操作過程中,實時觀察露點分析儀,確保在線數據在規(guī)定范圍內。
蒸汽加熱器投入運行后,一直較為穩(wěn)定,實際所用蒸汽量約為14 t/d,加上10%熱損失,共需蒸汽量約為14.3 t/d。原部分中壓蒸汽直接減壓后并入低壓管網,現改為蒸汽加熱器使用減壓后再并入低壓管網,實際使用蒸汽費用可忽略不計,直接經濟效益超過150萬元。
通過近幾年的持續(xù)改造,空分裝置日電耗基本穩(wěn)定在120 000 kW·h,比改造前每天節(jié)電20 000 kW·h,年節(jié)約運行成本超過500萬元。空分裝置節(jié)能潛力巨大,應結合各自裝置實際運行工況進行合理改造、優(yōu)化,從而真正實現節(jié)能降耗的目的。
ContinuousAdjustmentandEnergy-SavingRenovationofAirSeparationUnit
YAN Changjiang
(Shandong Linyi Hengchang Coking Co., Ltd., Linyi 276132, China)
In connection with actual condition of higher power consumption of air separation unit, continuous process adjustment and energy-saving renovation of the unit is carried out. After the revamp, daily power saving is 20 000 kW·h, annual saving of operation cost is 5 million yuan, and economic, safe and stable operation of the air separation unit is achieved.
air separation; regeneration gas of molecular sieve; steam heater
閆長江,工程師,負責甲醇廠設備管理工作;13210430288@163.com
TQ028.8
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1006- 7779(2017)05- 0046- 02
2015- 12- 08)