劉文軍
摘 要:論文分析了影響抗沖共聚單元長(zhǎng)周期運(yùn)行影響因素主要是共聚生產(chǎn)過(guò)程中結(jié)塊。據(jù)此對(duì)相關(guān)參數(shù)和工藝進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,經(jīng)過(guò)調(diào)整,共聚單元運(yùn)行周期延長(zhǎng),產(chǎn)品質(zhì)量沒(méi)有變化。
關(guān)鍵詞:聚丙烯;抗沖共聚;長(zhǎng)周期運(yùn)行
1.前言
天津石化烯烴部聚丙烯裝置采用意大利HIMONT公司液相本體——?dú)庀喙に嚕苌a(chǎn)均聚,無(wú)規(guī)共聚,抗沖三大類47個(gè)牌號(hào)產(chǎn)品。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,對(duì)性能優(yōu)異的抗沖共聚聚丙烯產(chǎn)品需求日益增加,因此開(kāi)好抗沖共聚單元,延長(zhǎng)共聚單元的運(yùn)行周期,減少拆清共聚單元次數(shù)是影響我廠整體效益的重要因素。我車間技術(shù)人員針對(duì)共聚單元反應(yīng)器內(nèi)有大量塊料,器壁粘料嚴(yán)重,E401換熱器和C401壓縮機(jī)入口結(jié)塊較重,進(jìn)行了大量的研究和分析決定在反應(yīng)器出口管線處增加一條Atmer163管線,在反應(yīng)器循環(huán)氣中加入Atmer163,以消除循環(huán)氣中小顆粒物料殘留催化劑活性,減少堵塞換熱器E401和減少循環(huán)氣壓縮機(jī)入口結(jié)塊,取得了十分滿意的效果。
2.結(jié)塊原因
對(duì)聚丙烯粉料粒徑分布進(jìn)行分析,結(jié)果如表1
由表1可以清楚的看出,使用CS-Ⅱ國(guó)產(chǎn)催化劑生產(chǎn)出的粉料細(xì)粉含量大,并且大顆粒有爆裂現(xiàn)象。同時(shí)我們做了催化劑平均活性計(jì)算,計(jì)算結(jié)果為40000-43000g pp/g cat,催化劑活性過(guò)大而使反應(yīng)劇烈,活性顆粒爆裂,導(dǎo)致細(xì)粉含量過(guò)多。過(guò)多的帶有活性的細(xì)粉,在氣相反應(yīng)器中反應(yīng)加劇,產(chǎn)生的局部熱不能及時(shí)擴(kuò)散到氣相中而使物料熔融結(jié)塊,同時(shí)細(xì)粉容易吸附于反應(yīng)器壁上,在反應(yīng)器壁上熔融結(jié)塊,粘附器壁,對(duì)結(jié)塊物料物性進(jìn)行分析,分析數(shù)據(jù)見(jiàn)下表2。
由表2可以看出,結(jié)塊物料乙烯含量高,從而橡膠相含量高,造成固有粘度大,粘度大的物料易堵塞。由以上分析可知,抑制催化劑活性,降低細(xì)粉含量和橡膠料含量,及時(shí)撤出反映熱可以減少結(jié)塊,從而延長(zhǎng)運(yùn)行周期。
3.工藝特點(diǎn)
液相本體——?dú)庀喾üに囂攸c(diǎn)是不再向氣相反應(yīng)器,專門加催化劑,而是加入環(huán)管反應(yīng)器出來(lái)的聚丙烯,利用聚丙烯的殘余活性與加入的反應(yīng)物,丙烯,乙烯,氫氣反應(yīng)生成抗沖共聚產(chǎn)品,因此影響共聚長(zhǎng)期運(yùn)行的因素很多。
4.影響抗沖共聚長(zhǎng)周期運(yùn)行的主要因素
4.1TEAL和DONOR的影響
TEAL和DONOR是丙烯聚合的重要助催化劑。TEAL起到殺死反應(yīng)系統(tǒng)毒物和還原主催化劑從而形成活性中心。DONOR是等規(guī)度調(diào)節(jié)劑,兩者加入過(guò)多過(guò)少都會(huì)影響反應(yīng)的好壞。TEAL加的過(guò)多將使主催化劑過(guò)度還原而失去活性,從而導(dǎo)致反應(yīng)變壞,加入過(guò)少不能使主催化劑充分還原,反應(yīng)也會(huì)不好。DONOR加的過(guò)多要消耗一部分TEAL,使反應(yīng)下降,加入過(guò)少,等規(guī)度下降,粉料發(fā)粘,影響反應(yīng)器的長(zhǎng)周期運(yùn)行,生產(chǎn)中一般要求TEAL/DONOR(重量比)為2。
4.2均聚密度的影響
催化劑的活性隨停留時(shí)間的延長(zhǎng)而逐漸衰減的,均聚單元的密度能夠控制催化劑的 停留時(shí)間,從而控制催化劑的活性。密度大,停留時(shí)間長(zhǎng),催化劑殘余活性小。反之,停留時(shí)間短,殘余活性大,因此將密度控制在525——530Kg/M3
4.3氣相反應(yīng)器料位的調(diào)整
氣相反應(yīng)器的料位控制時(shí)空產(chǎn)率,料位升高時(shí),時(shí)空產(chǎn)率降低,反應(yīng)及反應(yīng)熱得到合理的分配,降低結(jié)塊的可能,因此將料位LC401控制在65-75可調(diào)。
5.調(diào)整效果
5.1加入Atmer163的R401運(yùn)行效果
從以上表中數(shù)據(jù)分析可得出在循環(huán)氣管線上不加Atmer163,反應(yīng)器系統(tǒng)運(yùn)行15天后,換熱器E401的換熱效果就不能滿足生產(chǎn),同時(shí)反應(yīng)器的壓力和溫度都比工藝正常值偏高,嚴(yán)重影響共聚長(zhǎng)周期運(yùn)行。加入Atmer163裝置運(yùn)行15天以后,反應(yīng)器的壓力,溫度和換熱器E401的換熱能力沒(méi)有產(chǎn)生重大影響,都只是把結(jié)塊物料中的乙烯含量大大降低了,有效的防止了反應(yīng)系統(tǒng)中結(jié)塊料的產(chǎn)生,裝置平穩(wěn)運(yùn)行40天,換熱器E401沒(méi)發(fā)生堵塞,反應(yīng)器除攪拌器掛壁外,直筒段壁光滑。
5.2粒徑改善狀況
與表2數(shù)據(jù)對(duì)比,大于80目細(xì)粉含量由0.56%下降為0.13%,并且顆粒爆裂現(xiàn)象較少。
5.3經(jīng)濟(jì)效益核算
我們按每小時(shí)注入Atmer163 0.3Kg/h計(jì)算,裝置運(yùn)行40天,實(shí)際多消耗Atmer163為0.3*24*40=288Kg.按每噸Atmer163 2.8萬(wàn)計(jì)算,實(shí)際多增加成本2.8*0.288=0.8萬(wàn)元。以前裝置運(yùn)行15天以后,不能進(jìn)行生產(chǎn),必須拆清。而拆清一次共聚反應(yīng)單元所需費(fèi)用3萬(wàn)元,由于加入Atmer163延長(zhǎng)了共聚單元的生產(chǎn)周期,按二個(gè)周期一次計(jì)算,每年比以前少拆6次,一共節(jié)約費(fèi)用3*6=18萬(wàn)元。
結(jié)論:(1)開(kāi)抗沖共聚單元時(shí),必須嚴(yán)格控制細(xì)粉量
(2)通過(guò)在循環(huán)氣管線加入Atmer163,減少了細(xì)粉產(chǎn)生,增加經(jīng)濟(jì)效益
(3)裝置運(yùn)行平穩(wěn),質(zhì)量達(dá)標(biāo)
參考文獻(xiàn):
[1]《聚丙烯工藝和原理》,2013版,洪定一