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    半終粉磨系統(tǒng)改造優(yōu)化

    2017-10-20 23:41:16劉晨浩劉繼斌
    中國房地產(chǎn)業(yè)·下旬 2017年10期
    關(guān)鍵詞:改造適應(yīng)性

    劉晨浩 劉繼斌

    【摘要】輥壓機(jī)半成品中達(dá)到成品級(jí)別的百分含量PO42.5 約60%-72%(通過45微米篩),如果將這一部分物料從半成品中分選出來進(jìn)入成品,球磨機(jī)負(fù)荷將大為降低,而且磨機(jī)由于微細(xì)粉的緩沖作用、靜電吸附和包球現(xiàn)象均會(huì)大幅減輕,有利于球磨機(jī)提高研磨效率,磨機(jī)做功將會(huì)直接作用于需要進(jìn)一步研磨的大顆粒物料上,進(jìn)而達(dá)到提高臺(tái)時(shí)、降低能耗的目的。

    【關(guān)鍵詞】適應(yīng)性;水泥磨;改造;選粉機(jī)

    隨著我公司市場規(guī)模的擴(kuò)大,單臺(tái)磨機(jī)的水泥產(chǎn)能已不能滿足市場需求,我公司決定對(duì)水泥磨進(jìn)行提產(chǎn)改造,2014年完成粉磨系統(tǒng)改造方案,2015年3月安裝完畢。改造主要項(xiàng)目是將V型選粉機(jī)后加一臺(tái)預(yù)粉磨專用高效分級(jí)機(jī),該機(jī)將V型選粉機(jī)抽出的物料分為0-30um、30-200um、大于200um三種物料,0-30um的微細(xì)粉,直接進(jìn)入成品,30-200um進(jìn)入球磨機(jī),大于200um的物料返回輥壓機(jī)重新碾壓,主要生產(chǎn)po42.5標(biāo)號(hào)水泥。

    1、項(xiàng)目簡介

    該項(xiàng)目添加主要設(shè)備是一臺(tái)高效分級(jí)機(jī),第一級(jí)分離是氣粉兩相流以大約16m/s至18m/s的速度進(jìn)入分離器,由于截面面積突然增加,氣流速度降低(約6m/s),此時(shí)大顆粒發(fā)生重力沉降,在撞擊追的折向作用下,大顆粒在下錐體內(nèi)壁附近被分離出來。二級(jí)分離是在細(xì)料分級(jí)區(qū),由于軸向擋板的導(dǎo)流作用,氣流在上部空間形成一個(gè)旋轉(zhuǎn)流場,含塵氣流在旋轉(zhuǎn)的籠型轉(zhuǎn)子形成強(qiáng)烈而穩(wěn)定的平面渦流作用下,使較粗粉在離心力作用下被拋向立式導(dǎo)向葉片后失去動(dòng)能,落到中粗粉收集錐中,通過中粗粉管排出。符合要求的細(xì)粉穿過籠型轉(zhuǎn)子進(jìn)入內(nèi)部,進(jìn)入旋風(fēng)筒進(jìn)行氣固分離。

    2、系統(tǒng)改造對(duì)水泥適應(yīng)性影響的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

    由于水泥熟料和混合材種類及粉磨細(xì)度的因素,水泥需水量本身偏高,標(biāo)準(zhǔn)稠度在26%-28%之間,已接近用戶能接受上限值,若采用半終粉磨方案,一旦水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度超過28%,將會(huì)引起市場的普遍質(zhì)量投訴,對(duì)我公司水泥品牌形象及市場占有率帶來極大影響,為此我們?cè)诂F(xiàn)有條件下,設(shè)計(jì)了一組對(duì)比試驗(yàn),以驗(yàn)證不同細(xì)度的預(yù)粉磨半成品不同比例的摻入球磨機(jī)成品中,檢測其稠度變化,最終得出是否采取半終粉磨工藝對(duì)現(xiàn)有聯(lián)合粉磨生產(chǎn)線實(shí)施改造的方案,及改造后預(yù)粉磨階段選出成品的最優(yōu)切割粒徑和對(duì)系統(tǒng)提產(chǎn)幅度的預(yù)估。

    2.1試驗(yàn)步驟

    (1)正常生產(chǎn)時(shí)取半成品20kg,分兩份,分別作45、32微米篩分,篩下物分別收集。

    (2)取同期出磨水泥20kg,與篩分出的不同粒徑的半成品細(xì)粉按不同比例混合均勻。包括兩種實(shí)驗(yàn)配比方案,配比方案一是與45微米篩下細(xì)粉進(jìn)行混合,配比方案二是與32微米篩下細(xì)粉進(jìn)行混合,兩種配比方案的篩下細(xì)分占水泥總量的比例為10%、20%、30%、40%。

    (3)對(duì)不同配合比的兩組試驗(yàn)材料的標(biāo)準(zhǔn)稠度檢測結(jié)果見表1、表2。

    2.2試驗(yàn)結(jié)果分析

    試驗(yàn)表明,采取45微米篩通過細(xì)粉的配比稠度有明顯上升,流動(dòng)度呈下降趨勢,摻入量達(dá)到40%時(shí),只要將選粉機(jī)的切割粒徑定位在45微米,那么所有預(yù)粉磨階段產(chǎn)生的45微米以下細(xì)粉均會(huì)選入成品中,結(jié)合前面對(duì)預(yù)粉磨半成品的顆粒分布檢測,這一比例將會(huì)達(dá)到70%,考慮選粉機(jī)的分級(jí)效率為75%-85%,那么理論選出的45微米以下的顆粒將占水泥成品的52%-60%,這種比例將會(huì)對(duì)水泥的各項(xiàng)性能產(chǎn)生更大的影響,形成水泥質(zhì)量問題。因此在做半終粉磨改造時(shí),這種控制方法是不可取的。

    配比方案二實(shí)驗(yàn)表明,水泥的各項(xiàng)檢測指標(biāo)則與原水泥指標(biāo)偏差較小,即使是將半成品中全部小于32微米的顆粒全部選出,水泥的稠度值、流動(dòng)度等指標(biāo)依然在市場用戶可以接受的范圍,這只是實(shí)驗(yàn)室理論配比試驗(yàn),如果用于工業(yè)生產(chǎn),由于部分細(xì)粉已先行選出,球磨機(jī)的過粉磨現(xiàn)象會(huì)大幅降低,球磨機(jī)選出的成品中3微米以下細(xì)顆粒百分含量將大幅下降(改造前我公司聯(lián)合粉磨系統(tǒng)成品平均值在17%-22%),這樣反而會(huì)降低水泥的標(biāo)準(zhǔn)稠度。

    3、半終粉磨系統(tǒng)改造的調(diào)整優(yōu)化

    改造后經(jīng)過系統(tǒng)調(diào)試優(yōu)化,水泥磨臺(tái)的時(shí)電耗達(dá)到了一個(gè)比較理想的狀態(tài),給企業(yè)帶來了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。

    3.1優(yōu)化改造后系統(tǒng)調(diào)整

    改造后水泥產(chǎn)量達(dá)到200t-205t。磨機(jī)一倉弦長為3.90m,二倉弦長也為3.90m,填充率均為30.71%(一般情況下要求一倉填充率為29%,二倉填充率為32%,以減小磨機(jī)內(nèi)物料的流速)。一方面由于一倉和二倉填充率一樣,另一方面由于O-SEPA選粉機(jī)一次風(fēng)量開度較?。?5%),出磨負(fù)壓偏高(700pa-800pa),物料流速過快,磨機(jī)有效研磨效率下降,為此做出如下調(diào)整:一是調(diào)整一次風(fēng)開度匹配氣料比,降低磨機(jī)物料流速;二是提高輥壓機(jī)效率;三是優(yōu)化操作參數(shù),提高粉磨效率。

    3.1.1調(diào)整一次風(fēng)開度匹配氣料比,降低磨機(jī)物料流速

    由于改造前的O-SEPA選粉機(jī)一次風(fēng)道一直開度為25%,二次風(fēng)道為全開,無法做機(jī)動(dòng)調(diào)整,為此我們?cè)谝淮物L(fēng)道安裝百葉閥以便機(jī)動(dòng)調(diào)整用風(fēng)量,提高選粉機(jī)分選效率;開大一次風(fēng)到50%,出磨負(fù)壓由750pa降低到500pa,降低了磨機(jī)物料流速,磨機(jī)效率有所提高。

    3.1.2提高輥壓機(jī)效率

    提高輥壓機(jī)的效率,主要從以下幾方面入手:

    (1)控制穩(wěn)流倉料位在2m左右,保證下料均勻流暢;

    (2)輥壓機(jī)電動(dòng)推桿盡量開到最大,保證輥壓機(jī)電流大于50A,輥縫大于40mm;

    (3)搭配熟料庫三個(gè)下料點(diǎn)放料,穩(wěn)定入輥熟料的顆粒級(jí)配,控制熟料細(xì)粉量。

    通過以上調(diào)整,輥壓機(jī)效率有了明顯的提升,細(xì)粉增多,5mm以上的大顆粒有所減少。

    3.1.3優(yōu)化操作參數(shù),提高粉磨效率

    操作參數(shù)優(yōu)化主要包括以下幾方面:

    (1)穩(wěn)定出磨提升機(jī)電流為95A-100A;

    (2)磨頭不冒灰的情況下,控制出磨負(fù)壓為450pa-600pa;

    (3)穩(wěn)定磨主電機(jī)電流在215A-220A,降低磨機(jī)填充率;

    (4)出磨溫度控制在90攝氏度到100攝氏度;

    (5)保證比表面積合格的情況下盡量降低選粉機(jī)頻率。

    通過以上幾點(diǎn)調(diào)整,水泥磨生產(chǎn)po42.5標(biāo)號(hào)水泥(熟料74.8%,瓜米石6%,脫硫石膏5.2%,廢渣14%),臺(tái)時(shí)產(chǎn)量可穩(wěn)定在210t-215t,另一方面廢渣細(xì)粉含量偏大,從一定程度上影響了輥壓機(jī)的做功效率,入磨中粗粉和粗粉顆粒偏大,在一定程度上影響了粉磨效率。

    3.2改造后輔助技改

    3.2.1更換鋼球級(jí)配

    2015年 5月10日停磨后對(duì)一倉篦板進(jìn)行了徹底的清理,對(duì)一倉鋼球進(jìn)行了徹底的更換,加入40mm和50mm的大球提高一倉破碎能力,拉開一倉和二倉填充率,降低磨機(jī)物料流速,提高研磨效率。并且對(duì)出磨排渣裝置進(jìn)行了徹底的改造,防止二倉鋼段經(jīng)過回粉竄入一倉,以此徹底解決一倉篦縫堵塞的問題。

    3.2.2安裝穩(wěn)料錐

    穩(wěn)流倉中穩(wěn)流錐接料口距離穩(wěn)流倉頂部距離為400mm,穩(wěn)流錐居穩(wěn)流倉中央,穩(wěn)流錐進(jìn)口寬度為900mm,出口寬度為300mm,穩(wěn)流錐傾斜角度為67度。(如圖1)

    圖1 穩(wěn)流倉穩(wěn)流錐裝置示意圖

    安裝穩(wěn)料小錐后,物料離析現(xiàn)象明顯改善,輥壓機(jī)電流高而穩(wěn)定,從出輥壓機(jī)物料篩余來看,80um篩余達(dá)到了80.31%,較之前相比有較大改善,細(xì)粉量明顯增多。循環(huán)風(fēng)機(jī)也由之前的47HZ下降到了44HZ,入磨粗粉和中粗粉細(xì)度改善。磨機(jī)負(fù)荷減輕,也是磨機(jī)產(chǎn)量提升的重要原因。

    3.2.3設(shè)計(jì)安裝分格輪

    綜合成品顆粒級(jí)配:<1um=4.14%;<3um=17.49%;<10um=40.26%;<24um=69.72%; <32um=80.71%; <45um=91.74%;<80um=99.64%。

    出磨成品顆粒級(jí)配:<1um=3.98%;<3um=16.69%;<10um=37.42%;<24um=65.59%; <32um=77.19%;<45um=89.62%;<80um=99.43%。

    改造前,出磨成品偏低,經(jīng)過測算出輥成品占比達(dá)到總成品量的50%以上,TS選粉機(jī)設(shè)計(jì)成品在0um-32um,而之前TS選粉機(jī)頻率給定偏低,導(dǎo)致32um-80um的細(xì)粉也進(jìn)入成品,這部分細(xì)粉沒有機(jī)會(huì)進(jìn)入磨機(jī)進(jìn)行研磨形成32um以下細(xì)粉,導(dǎo)致出磨32um以下細(xì)粉量偏少(80um-200um的細(xì)粉進(jìn)入磨機(jī)后被研磨成32um-45um,對(duì)比表提升不大),出磨比表起不來,最終制約了產(chǎn)量的提升。經(jīng)過技術(shù)改進(jìn)和調(diào)整,磨機(jī)產(chǎn)量穩(wěn)定到225t-230t,粉磨系統(tǒng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)得到了明顯的改善,達(dá)到了既定的技改目標(biāo),為該項(xiàng)技術(shù)的推廣提供了有力支撐。

    4、半終粉磨技術(shù)改造經(jīng)濟(jì)效益分析

    經(jīng)過系統(tǒng)調(diào)整優(yōu)化,PO42.5產(chǎn)量達(dá)到225t-230t,較去年200t的平均臺(tái)產(chǎn)提升12.5%,水泥磨原有系統(tǒng)總裝機(jī)功率約6600KW,臺(tái)時(shí)電耗約為31.5度,改造后電耗降到28.8度,電力單價(jià)為0.55元/度,公司2014年產(chǎn)PO42.5水泥144.9萬噸。2015年P(guān)O42.5水泥產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到163萬噸,產(chǎn)能提升約18萬噸,2015熟料價(jià)格190元/噸與成本價(jià)格基本持平,42.5水泥利潤為34元/噸。獲得的具體經(jīng)濟(jì)效益量為:

    電耗節(jié)約:163萬*(31.5-28.8)*0.55=242萬元

    產(chǎn)能提升效益:18萬*34元/噸=612萬元

    由此,電耗以及產(chǎn)能提升這兩項(xiàng)給公司帶來的年直接經(jīng)濟(jì)效益約為854萬元。

    結(jié)語:

    技術(shù)人員從項(xiàng)目的可行性研究到設(shè)計(jì)改造,以及改造后生產(chǎn)調(diào)試中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。在改造的基礎(chǔ)上增加了大量的新設(shè)計(jì),為該項(xiàng)目成功轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的有力保障奠定了基礎(chǔ),也是該項(xiàng)目成果的精髓。該項(xiàng)目的主要成果有:(1)高效分級(jí)機(jī)的設(shè)計(jì)較為成功,出輥成品比表達(dá)到了較為理想的380左右,成品量控制在30t-35t,為磨機(jī)減輕了負(fù)荷,為提產(chǎn)提供了可行性。(2)調(diào)試過程中,調(diào)整合適的一倉的磨機(jī)鋼球級(jí)配適應(yīng)入磨物料級(jí)配的變化。(3)添加輥壓機(jī)穩(wěn)流倉穩(wěn)料錐適應(yīng)改造后物料粒徑的變化,減弱離析效應(yīng);(4)設(shè)計(jì)安裝分格輪,穩(wěn)定出輥成品料量和入磨出輥成品的料量,調(diào)整合適顆粒級(jí)配,一方面提高水泥品質(zhì),另一方面提高臺(tái)時(shí)產(chǎn)量;

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