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    松河礦井軌道石門巖石裂隙瓦斯治理淺析

    2017-09-17 09:24:53沈小波
    科學(xué)與財富 2017年25期
    關(guān)鍵詞:瓦斯治理石門裂隙

    摘 要:本文針對松河礦井掘進時的石門揭煤工作面,礦井瓦斯含量高,多儲存于巖石裂隙中,造成防治工作不易做到位,對瓦斯治理工作提出更高的要求的現(xiàn)狀,詳細(xì)的闡述本礦井高效抽放巖層裂隙中瓦斯,并成功揭開110軌道石門18#、17#的積累經(jīng)驗,將適合此類礦井的瓦斯治理方法得以更廣泛的應(yīng)用。

    關(guān)鍵詞:石門;裂隙;瓦斯治理;煤層預(yù)抽

    1、礦井概況

    松河礦井位于貴州省六盤水市盤縣北部的土城向斜北翼中段,分屬松河鄉(xiāng)、淤泥鄉(xiāng)管轄。設(shè)計生產(chǎn)能力240萬t/a,礦井服務(wù)年限60a。目前礦井已正常生產(chǎn),一采區(qū)110軌道石門于2007年10月揭18#、17#煤層(現(xiàn)場探測知道18#煤與17#煤層間距僅為150mm,故揭煤為兩煤層同時揭開)。鑒于此,松河礦井對1580軌道石門的揭煤工程前巖石裂隙處瓦斯進行治理分析。

    110軌道石門工作面位于松河公司一采區(qū)西翼,工作面標(biāo)高+1580m,距地表垂深113m,頂板:偽頂為黑色頁巖0.5m,直接頂為粉沙巖夾菱鐵質(zhì)條帶3.5m,老頂為細(xì)沙巖大于20m,底板中偽底為泥巖0.5m,直接底為粉沙巖夾菱鐵質(zhì)條帶。該條石門所穿煤層共計46層,在石門掘進過程中,地質(zhì)條件復(fù)雜,巖石裂隙較多,且比較發(fā)育,裂隙水較大,瓦斯涌出量也大,達4~5m3/min。如何有效地治理石門掘進過程中的瓦斯涌出,成為該區(qū)段石門是否能得予安全順利掘進的首要問題。

    2、110軌道石門巖石裂隙瓦斯綜合治理方案及實踐

    2.1 瓦斯治理方案

    110軌道石門瓦斯賦存特點是:部分儲存于巖石裂隙之中,受控于多裂隙系統(tǒng),具有低滲透率、低含氣飽和度、低孔隙度、低流量、滲出時間長等特征。在巷道掘進過程中,巖層內(nèi)瓦斯通過裂隙泄入巷道,給安全生產(chǎn)帶來嚴(yán)重威脅。針對此種賦存特點,特制定相關(guān)鉆孔抽放巷道裂隙中的瓦斯方案,具體措施如下:

    (1) 從工作面前方按突出煤層抽放鉆孔進行設(shè)計,預(yù)抽工作面前方及控制巷道輪廓線8m范圍內(nèi)的裂隙瓦斯,待工作面抽放鉆孔瓦斯降到10%以下,再往前掘進(鉆孔布置見附圖1)。

    (2) 在工作面輪廓線外布置鉆孔進行抽放(抽放鉆孔控制巷道輪廓線外8m范圍),工作面正中布置一個鉆孔作為驗證孔(鉆孔布置見圖2),從而對工作面進行抽放。通過對工作面前方輪廓線外8m范圍內(nèi)裂隙進行抽放,通過中間驗證孔及周邊鉆孔的抽放,判斷巖石裂隙的發(fā)育情況。

    (3) 高負(fù)壓瓦斯抽放

    建立一套獨立的臨時抽放系統(tǒng),在地面安設(shè)一臺移動抽放泵;型號:BWY-30,電機功率:55KW,流量:30m3/min,配合一趟8寸抽放管,直接安設(shè)到工作面,作為110軌道石門的高負(fù)壓抽放系統(tǒng)。

    2.2 瓦斯綜合治理實踐

    通過(1)、(2)兩個瓦斯治理設(shè)計方案的對比,結(jié)合后方裂隙瓦斯的抽放情況(后方裂隙瓦斯在抽放過程中瓦斯?jié)舛纫恢睕]有下降的趨勢)。若采用(1)方案,要等裂隙瓦斯抽放濃度降到10﹪以下再往前掘進,至少需要一年時間,故選擇第二種方案。

    根據(jù)煤礦瓦斯抽采基本指標(biāo)(AQ 1026-2006)對石門工作面進行穿層鉆孔設(shè)計布置,控制巷道周邊輪廓線外8m范圍(底板或下幫5m)(鉆孔布置見圖2)。在巷道輪廓線外施工11個60m深的抽放鉆孔。均封孔進行抽放,封孔深度為8m,封孔材料為馬麗散。

    3、110軌道石門瓦斯綜合治理的效果

    110軌道石門工作面往頂部和兩幫均擴大0.8m寬,作為輪廓線鉆孔布置的鉆場,在鉆場內(nèi)共計施工11個鉆孔,共計:660m。從2007年11月8日開始預(yù)抽,預(yù)抽后進行兩天的考查,單孔瓦斯抽放濃度最大為:80﹪,最小為20﹪,地面主管瓦斯抽放濃度一直在30%~40%,抽放純量為9.22萬m3,通過兩天考查,發(fā)現(xiàn)工作面前方裂隙在鉆孔控制的范圍內(nèi)是串通的,中間鉆孔也和周邊鉆孔是串通的;同時考查工作面及回風(fēng)流的瓦斯?jié)舛?,在未進行抽放前,工作面瓦斯?jié)舛龋?.6%,回風(fēng)流瓦斯?jié)舛葹?.9%;抽放后,工作面瓦斯?jié)舛龋?.05%,回風(fēng)流瓦斯?jié)舛葹?.2%;通過考查后分析,工作面前方往前掘進是安全的,但必須在確保抽放泵抽起的前提下才能掘進,在這期間通風(fēng)部三個點班派人現(xiàn)場值班,由于采取了瓦斯綜合治理措施,有效地解決了該工作面前方裂隙瓦斯涌出的問題。從而保證了該石門工作面得予安全順利地掘進。

    4、結(jié)論

    采用在石門工作面輪廓線外做鉆場,在鉆場內(nèi)打鉆孔抽放工作面前方輪廓線外8m范圍內(nèi)的裂隙瓦斯,確保石門工作面安全掘進,在松河礦井110軌道石門工作面瓦斯治理上效果明顯,它解決了石門工作面前方裂隙高瓦斯涌出的問題,是本礦處理石門工作面巖石裂隙高瓦斯涌出的行之有效的方法之一。

    在鉆孔瓦斯抽放過程中也存在一些問題,歸納如下:

    ① 移動抽放泵安設(shè)在地面,抽放管路較長,抽放阻力較大。

    ② 裂隙水較大,給抽放帶來一定難度。

    ③ 管徑小,抽放負(fù)壓大,主管路易積水,放水困難。

    ④ 放水效果不好,影響抽放負(fù)壓,會造成工作面瓦斯不穩(wěn)定。

    由以上幾點問題得出一些體會:

    ① 抽放鉆孔嚴(yán)格按設(shè)計施工到位,瓦斯抽放效果較好,能有效抽放瓦斯。

    ② 封孔質(zhì)量的好壞,對抽放瓦斯效果影響較大。

    ③ 放水器放水效果的好壞,直接影響到裂隙瓦斯的抽放效果。

    ④ 工作面與裂隙的貫通,也會直接影響到裂隙瓦斯的抽放效果。

    參考文獻:

    [1] 中華人民共和國煤炭工業(yè)部.防治煤和瓦斯突出細(xì)則[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2005

    [2] 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、國家煤礦安全監(jiān)察局.煤礦安全規(guī)程[M],煤炭工業(yè)出版社,2006

    [3] 煤礦瓦斯抽采基本指標(biāo)(AQ 1026-2006).國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局[M],煤炭工業(yè)出版社,2007.4

    [4] 于不凡,王佑安.煤礦瓦斯災(zāi)害防治及利用技術(shù)手冊[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2002

    作者簡介:

    沈小波(1983年11月生 ):男,籍貫:四川自貢,學(xué)歷:本科,職稱:工程師,從事煤礦“一通三防”、技術(shù)管理工作

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