張新平,顧智平,蔡 蕓
(1.上海華誼集團(tuán)技術(shù)研究院,上海200241;2.上海一品顏料有限公司)
硫酸亞鐵制備反應(yīng)動力學(xué)研究及工藝優(yōu)化
張新平1,顧智平1,蔡 蕓2
(1.上海華誼集團(tuán)技術(shù)研究院,上海200241;2.上海一品顏料有限公司)
在反應(yīng)溫度為50~80℃,硫酸初始質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%~20%,鐵皮與硫酸的物質(zhì)的量比為1.5~3.0的范圍內(nèi)對硫酸亞鐵制備反應(yīng)動力學(xué)進(jìn)行了考察。建立了動力學(xué)模型,根據(jù)測定的多組動力學(xué)數(shù)據(jù),運(yùn)用非線性最小二乘法,通過計算機(jī)進(jìn)行參數(shù)估計,確定動力學(xué)參數(shù):反應(yīng)級數(shù)n=1;指前因子k0為76 670min-1/g;反應(yīng)活化能 Ea為58.465 kJ/mol。統(tǒng)計檢驗表明,動力學(xué)模型是適定的。在此基礎(chǔ)上,建立了工業(yè)反應(yīng)器模型,通過反應(yīng)器模擬和工業(yè)實驗驗證,得到優(yōu)化的反應(yīng)初始溫度為40℃,可使反應(yīng)時間由之前的20 h縮短到9 h,使時空產(chǎn)率提高2倍。
硫酸亞鐵;動力學(xué)模型;反應(yīng)器模型;工藝優(yōu)化
近年來,氧化鐵黃、氧化鐵紅、氧化鐵黑等鐵系顏料在工業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)的應(yīng)用越來越廣泛,并且用量逐年增加。這些鐵系顏料生產(chǎn)過程中都需要硫酸亞鐵,生產(chǎn)一般采用硫酸和鐵皮、水反應(yīng),反應(yīng)方程式為[1]:
這一生產(chǎn)過程在工業(yè)中一般稱為硫亞制備,目前對硫酸亞鐵制備的研究不多。為優(yōu)化反應(yīng)工藝,必須深入了解反應(yīng)規(guī)律,本文重點(diǎn)考察了硫酸亞鐵制備的反應(yīng)動力學(xué),獲取了大量的實際工況范圍內(nèi)的動力學(xué)數(shù)據(jù),建立了反應(yīng)動力學(xué)模型,并在此基礎(chǔ)上建立了工業(yè)反應(yīng)器的數(shù)學(xué)模型,通過模擬與實驗相結(jié)合的方法,得到了優(yōu)化的反應(yīng)工藝條件,強(qiáng)化了硫亞的工業(yè)生產(chǎn)。
1.1 實驗儀器及藥品
THD-3010型低溫恒溫槽;JA50002型電子天平;DF-101S集熱式恒溫磁力攪拌器。
濃硫酸,純度為98%;鐵皮,使用生產(chǎn)用的獅子頭鐵皮,是一種工業(yè)廢料,含碳量較高。
1.2 實驗方法
硫酸亞鐵反應(yīng)動力學(xué)實驗主要步驟為:三口燒瓶中放入配好一定濃度的硫酸溶液,置入低溫恒溫槽中,維持恒定溫度;溫度恒定后,迅速加入規(guī)定量鐵皮,同時記錄加入的時間,把溫度迅速調(diào)整為目標(biāo)溫度,在不同時間下用移液管取樣分析硫酸亞鐵濃度,直至反應(yīng)結(jié)束。
1.3 分析方法
1.3.1 分析原理
硫酸亞鐵與高錳酸鉀在硫酸酸化條件下的反應(yīng)方程如下:
當(dāng)即將到達(dá)終點(diǎn)時,由于二價鐵離子被完全反應(yīng)掉,無法繼續(xù)還原高錳酸鉀,因而溶液會從黃色突變到粉紅色。
1.3.2 具體分析步驟
具體的分析操作步驟為:在250mL錐形瓶中,加入約 50 mL稀硫酸溶液,用1~2滴 0.02 mol/L KMnO4溶液滴定稀硫酸溶液到粉紅色,再用2mL移液管精確吸取2mL硫酸亞鐵溶液到錐形瓶中,開始用KMnO4溶液滴定至溶液變?yōu)榉奂t色且30 s內(nèi)不退色。記錄所用KMnO4溶液的體積,然后通過計算得到硫酸亞鐵的濃度。
2.1 冪函數(shù)型動力學(xué)方程建立
從前期的反應(yīng)條件優(yōu)化實驗結(jié)合工業(yè)生產(chǎn)實際,反應(yīng)條件范圍如下:反應(yīng)溫度為50~80℃,硫酸初始質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%~20%,鐵絲與硫酸的物質(zhì)的量比為1.5~3,在這一范圍內(nèi)考察反應(yīng)動力學(xué)得出動力學(xué)模型,更適用于工業(yè)生產(chǎn)[2-7]。
硫酸與鐵反應(yīng)的化學(xué)方程式如下:
假設(shè)動力學(xué)方程為冪函數(shù)型動力學(xué)方程:
其中,r為化學(xué)反應(yīng)速率,mol/(L·min);k為反應(yīng)速率常數(shù),min-1/g;cH2SO4為硫酸濃度,mol/L;反應(yīng)級數(shù)為n;W為單位體積內(nèi)鐵皮加入量,g。
反應(yīng)速率與濃度的關(guān)系為:
其中,k0為指前因子,min-1/g;Ea為反應(yīng)活化能,kJ/mol;R為氣體常數(shù),J/(mol·K);T為反應(yīng)溫度,K。綜合(1)~(3)得到:
不同溫度下的反應(yīng)動力學(xué)實驗數(shù)據(jù)見表1。
表1 不同溫度下的反應(yīng)動力學(xué)實驗數(shù)據(jù)
2.2 動力學(xué)方程參數(shù)估計
線性回歸參數(shù)獲得初值后,采用Levenberg-Marquart非線性最小二乘法對式(4)進(jìn)行參數(shù)估計,以硫酸濃度的實驗值和計算值的殘差平方和為最優(yōu)化目標(biāo)函數(shù)S:
經(jīng)計算得到模型中各參數(shù)為:
則硫亞反應(yīng)的動力學(xué)方程為:
上式的適用范圍為:反應(yīng)溫度為50~80℃,硫酸初始質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%~20%,鐵絲與硫酸的物質(zhì)的量比為1.5~3.0。
2.3 模型適用性檢驗
2.3.1 硫酸濃度計算值與實驗值比較
利用參數(shù)估計得到的動力學(xué)方程,對不同初始濃度、不同反應(yīng)溫度條件下的硫酸濃度進(jìn)行計算,圖1a、b、c分別為硫亞反應(yīng)在硫酸初始質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為10%、15%、20%反應(yīng)液中的硫酸濃度實驗值和預(yù)測值的對比圖。從圖1可以清晰地看到,不同反應(yīng)條件下,硫酸濃度的預(yù)測值和實驗值吻合良好,說明建立的動力學(xué)方程可以較為真實地反應(yīng)實際反應(yīng)過程。
圖1 硫酸濃度實驗值與預(yù)測值比較[硫酸初始質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為(a)10%;(b)15%;(c)20%]
2.3.2 統(tǒng)計檢驗
對動力學(xué)方程進(jìn)行F統(tǒng)計和復(fù)相關(guān)指數(shù)檢驗,以檢驗動力學(xué)模型的適定性。ρ2是決定性指標(biāo),F(xiàn)為回歸均方和與模型殘差均方和之比。MP為參數(shù)個數(shù),M為實驗次數(shù)。
一般認(rèn)為ρ2>0.9,F(xiàn)>10 FT時,模型是適定的。FT為顯著水平5%相應(yīng)自由度(MP,M-MP-1)下的F表值,可查表獲得。計算得動力學(xué)模型的復(fù)相關(guān)指數(shù)ρ2=0.963 6>0.9、F=988.4>10 FT(3,111)=26.87。綜上所述,反應(yīng)動力學(xué)模型是適定的。
圖2為硫亞制備工藝流程,工業(yè)反應(yīng)器直徑為3 300mm,高為4 125mm。
圖2 硫亞工序工藝流程圖
反應(yīng)溫度和硫酸濃度是硫亞制備的兩個重要工藝參數(shù),但硫酸初始濃度提高之后,反應(yīng)結(jié)束時硫酸亞鐵的濃度也會提高,當(dāng)反應(yīng)后的溶液溫度降低,由于溶解度的降低,硫酸亞鐵會以晶體的形式析出。如果此類狀況出現(xiàn)在工藝裝置會帶來無法出料、堵塞管道的問題,因此工業(yè)上硫酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)固定為15%。所以工藝優(yōu)化重點(diǎn)就變?yōu)閷Ψ磻?yīng)溫度的優(yōu)化。對于硫亞反應(yīng)器,反應(yīng)熱全部轉(zhuǎn)化為反應(yīng)液的溫升,初始反應(yīng)溫度會決定反應(yīng)器的升溫速率和最高反應(yīng)溫度,因此優(yōu)化反應(yīng)溫度即為優(yōu)化反應(yīng)初始溫度。反應(yīng)初始溫度太低會造成反應(yīng)速率過慢,影響時空產(chǎn)率,反應(yīng)初始溫度過高會導(dǎo)致反應(yīng)液中酸氣揮發(fā)甚至沖料,造成環(huán)境污染,不利生產(chǎn)安全。從以往經(jīng)驗來看,反應(yīng)最高溫度不宜超過80℃。之前由于擔(dān)心沖料,初始反應(yīng)溫度控制較低,平均的反應(yīng)時間需要20 h。
圖3為利用反應(yīng)器模型模擬得到的不同反應(yīng)初始溫度下反應(yīng)溫度變化曲線。由圖3可以看到,隨著反應(yīng)初始溫度的提高,反應(yīng)升溫速率和最高反應(yīng)溫度都在提高,當(dāng)反應(yīng)初始溫度為40℃時,最高反應(yīng)溫度接近80℃。
圖3 不同初始溫度下硫亞反應(yīng)器反應(yīng)溫度模擬值
為驗證模擬得到的優(yōu)化條件,在工業(yè)反應(yīng)器上進(jìn)行了實驗驗證。圖4為工業(yè)反應(yīng)器驗證結(jié)果,可以看到實驗結(jié)果與模擬結(jié)果十分接近,最高反應(yīng)溫度不超過80℃,硫亞制備過程縮短到9 h,在保證安全的前提下,時空產(chǎn)率大幅提升。
圖4 工業(yè)反應(yīng)器反應(yīng)溫度隨時間變化曲線(a)及工業(yè)反應(yīng)器pH隨反應(yīng)時間變化曲線(b)
1)將反應(yīng)條件優(yōu)化實驗結(jié)合工業(yè)生產(chǎn)實際,在溫度為50~80℃,硫酸初始質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%~20%,鐵絲與硫酸的物質(zhì)的量比為1.5~3.0的條件下對硫酸亞鐵制備反應(yīng)動力學(xué)進(jìn)行了考察,選用冪函數(shù)型動力學(xué)模型,并運(yùn)用最小二乘法,通過計算機(jī)參數(shù)回歸得到:反應(yīng)級數(shù)n=1;反應(yīng)活化能Ea為58.465 kJ/mol;動力學(xué)方程為r=-766 70e-(58465/RT)WcH2SO4。經(jīng)過統(tǒng)計檢驗證明,動力學(xué)模型是適定的,可以作為反應(yīng)器設(shè)計的基礎(chǔ)。2)通過反應(yīng)器模擬和工業(yè)實驗驗證,得到優(yōu)化的反應(yīng)初始溫度為40℃,可使反應(yīng)時間由之前的20 h縮短到9 h,使時空產(chǎn)率提高2倍。
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聯(lián)系方式:lnbxzxp@163.com
K inetics study and processoptim ization for preparation of ferroussulfate
Zhang Xinping1,Gu Zhiping1,CaiYun2
(1.Technology Research Institute ofShanghaiHuayiGroup,Shanghai200241,China;2.ShanghaiYi-pin PigmentCo.,Ltd.)
The kinetics of preparation of ferrous sulfate was studied.The experiments were performed at the temperature of 50~80℃,the initial sulfuric acidmass fraction of10%~20%,and the amountof substance ratio of Fe to H2SO4of 1.5~3.0. The kineticsmodelwas setup and a lotofsetsofexperimentaldatawere obtained.In order to estimate the kinetic parameters of the proposedmodels,thenonlinear leastsquaresmethodwasused.The calculationsshowed that the reaction orderwas1,the pre-exponential factor k0was 76 670min-1/g and the activation energy Ea was 58.465 kJ/mol.The statistic tests showed that the proposed macro-kinetic modelswere reliable and adequate.On this basis,the industrial reactormodelwas established,and itwas obtained that the optimize initial reaction temperaturewas 40℃by the reactor simulation and industrial experiments.Through the optimization,the reaction timewasdecreased from 20 h to 9 h and space-time yield was increased 2 times.
ferroussulfate;kineticsmodel;reactormodel;processoptimization
TQ138.11
A
1006-4990(2017)07-0033-04
2017-01-18
張新平(1974— ),男,博士,高級工程師,研究方向為反應(yīng)工程和過程系統(tǒng)工程,已發(fā)表論文20余篇。