劉利忠(陜西延長石油榆林煉油廠聯(lián)合二車間,陜西 榆林 718500)
淺析催化裂化裝置中壓過熱蒸汽Na+和SiO2的控制
劉利忠(陜西延長石油榆林煉油廠聯(lián)合二車間,陜西 榆林 718500)
本文從汽包液位、磷酸三鈉加注量、除鹽水水質(zhì)、汽包定連排等方面,分析了180×104t/a催化中壓過熱蒸汽Na+和SiO2超標(biāo)的主要原因,并提出解決措施。
中壓過熱蒸汽;汽輪機(jī);蒸汽品質(zhì);穩(wěn)定運(yùn)行
榆林煉油廠180×104t/a催化裂化裝置由中國石化洛陽化工工程公司設(shè)計(jì),于2011年6月22日建成并一次性開車成功。該裝置共有五臺(tái)汽包,分別為兩臺(tái)外取熱汽包、一臺(tái)油漿蒸汽發(fā)生器和兩臺(tái)余鍋汽包。2016年對(duì)余熱鍋爐進(jìn)行煙氣脫硝改造后,現(xiàn)裝置只有兩臺(tái)外取熱汽包和一臺(tái)油漿蒸汽發(fā)生器。兩臺(tái)外取熱器和循環(huán)油漿蒸汽發(fā)生器共產(chǎn)4.22MPa、255℃的中壓飽和蒸汽約200t/h,再經(jīng)煙氣脫硝蒸汽過熱段和蒸汽加熱爐過熱至450℃的中壓過熱蒸汽,作為四機(jī)組和背壓式汽輪機(jī)的熱動(dòng)力。因此,中壓過熱蒸汽品質(zhì)的好壞直接影響著裝置的長周期平穩(wěn)運(yùn)行。
中壓過熱蒸主要控制指標(biāo)為[1]:SiO2≯20ug/kg,Na+≯15ug/ kg。現(xiàn)對(duì)裝置中壓過熱蒸汽歷年運(yùn)行分析如下:
正常操作時(shí),通過連排和定期排污,減少爐水中含鹽、堿以及渣滓懸浮物,蒸汽鈉含量代表爐水中含鹽量。要求汽包液位穩(wěn)定控制在40-60%范圍。根據(jù)歷年操作經(jīng)驗(yàn),汽包液位控制在46%左右時(shí),蒸汽品質(zhì)較好。
汽包爐水加注磷酸三鈉,目的是穩(wěn)定爐水中磷酸根的濃度。若磷酸三鈉加入量太多,一方面增加鍋爐水的含鹽量,使堿度會(huì)上升、鈉含量超標(biāo);另一方面磷酸三鈉單耗、水耗增加。
180×104t/a催化裂化裝置汽包給水是外裝置除鹽水經(jīng)分餾系統(tǒng)換熱后進(jìn)入除氧器進(jìn)行熱力除氧,再經(jīng)煙氣脫硝省煤段升溫至210℃后進(jìn)入三臺(tái)汽包。二氧化硅含量高低直接影響中壓過熱蒸汽中鈉和二氧化硅的濃度。除鹽水中的二氧化硅控制指標(biāo)為≤25mg/l。表1是180×104t/a催化裂化裝置2015年11月、2017年1月正常運(yùn)行時(shí)除鹽水和中壓過熱蒸汽的分析數(shù)據(jù):
從表1可以看出,2015年11月除鹽水中二氧化硅含量全部不合格,相應(yīng)的2015年11月中壓過熱蒸汽中的鈉和二氧化硅含量頻繁出現(xiàn)不合格;而2017年除鹽水化驗(yàn)分析二氧化硅含量全部合格,并且中壓過熱蒸汽中的鈉和二氧化硅含量全部合格。
在操作穩(wěn)定運(yùn)行情況下,也會(huì)出現(xiàn)中壓過熱蒸汽中鈉和二氧化硅含量超標(biāo)的現(xiàn)象,這就要考慮汽包水汽取樣器的問題。汽包水汽取樣器雖然為常流態(tài),但為了節(jié)能降耗控制水量,導(dǎo)致流速變小,,時(shí)間久了易使取樣管壁結(jié)鹽垢,并在鹽垢表面吸附一層絮狀物,其含鈉和二氧化硅量嚴(yán)重超標(biāo)。如2017年3月14日,中壓過熱蒸汽化驗(yàn)分析鈉含量為35.7ug/l,2017年3月31日中壓過熱蒸汽化驗(yàn)分析二氧化硅含量為65.6ug/l。經(jīng)排查操作參數(shù)都沒有大幅度變化,在對(duì)水汽取樣器進(jìn)行長時(shí)間沖洗后,分析鈉和二氧化硅指標(biāo)為9.21 ug/l和0.80 ug/l,全部合格。之后車間規(guī)定每周三由班組對(duì)各水汽取樣器沖洗一次。
定排的目的是為了排除爐水中的如二氧化硅二氧化鈣等沉淀物,連排對(duì)目的是為了排除爐水中溶解的如鈉離子、磷酸根等可溶鹽。180×104t/a催化裂化裝置油漿汽包和兩臺(tái)外取熱汽包的連排管線分支是在管廊架處合并后由一根管線進(jìn)入連排罐的。兩臺(tái)外取熱汽包平臺(tái)較高,而油漿汽包的平臺(tái)較低,加之油漿汽包壓力略低于兩臺(tái)外取熱汽包,如果將三臺(tái)汽包的連排器壁閘閥全開,就會(huì)造成油漿汽包連排不暢,油漿汽包中壓飽和蒸汽鈉含量超標(biāo),也就直接影響中壓過熱蒸汽中鈉含量的控制。這就需要對(duì)外取熱汽包連排器壁閥適當(dāng)關(guān)小,使三臺(tái)汽包連排不受干擾,然后由連排罐處連排器壁閥控制連排量的大小[2]。
汽包定排需根據(jù)各汽包中壓飽和蒸汽化驗(yàn)分析二氧化硅含量的多少來控制,對(duì)于中壓飽和蒸汽二氧化硅含量高的汽包可適當(dāng)增大定排頻次,180×104t/a催化裂化裝置各臺(tái)汽包磷酸三鈉雖為單臺(tái)泵加注,但因油漿汽包的平臺(tái)較低,加藥泵行程調(diào)整難度大,加藥量多于兩臺(tái)外取熱汽包,導(dǎo)致油漿汽包生成的水渣較多,從而使得油漿汽包中壓飽和蒸汽二氧化硅含量容易偏高,針對(duì)此種情況,車間目前要求油漿汽包每個(gè)班組排污兩次,而兩臺(tái)外取熱汽包每個(gè)班組排污一次,效果比較明顯。
中壓過熱蒸汽中鈉和二氧化硅含量的超標(biāo)是由多種因素造成的,在出現(xiàn)問題進(jìn)行及時(shí)研判并調(diào)整,確保中壓過熱蒸汽品質(zhì)合格,才能保障裝置的安全平穩(wěn)長周期運(yùn)行。
[1]張鋒等.180萬噸/年催化裂化裝置操作規(guī)程
[2]馬伯文.催化裂化裝置技術(shù)問答(第二版)
表1 除鹽水和中壓過熱蒸汽化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
劉利忠(1985-),男,漢族,陜西府谷人,助理工程師,現(xiàn)任陜西延長石油榆林煉油廠聯(lián)合二車間工藝技術(shù)員,主要從事催化裂化水汽質(zhì)量及煙氣脫硫脫硝方面的管理和技術(shù)研究工作。