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      FHUDS-6超深度加氫脫硫催化劑在3.0Mt/a柴油加氫裝置上的工業(yè)應(yīng)用

      2017-06-21 15:10:45勇,劉學(xué)
      石油煉制與化工 2017年5期
      關(guān)鍵詞:處理量床層硫化

      陳 勇,劉 學(xué)

      (1.廣西科技大學(xué)職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院,廣西柳州545000;2.中國石化茂名分公司)

      FHUDS-6超深度加氫脫硫催化劑在3.0Mt/a柴油加氫裝置上的工業(yè)應(yīng)用

      陳 勇1,劉 學(xué)2

      (1.廣西科技大學(xué)職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院,廣西柳州545000;2.中國石化茂名分公司)

      中國石化茂名分公司3.0Mt/a柴油加氫裝置選用常規(guī)滴流床加氫技術(shù),并采用中國石化撫順石油化工研究院研制的FHUDS-6催化劑。標(biāo)定結(jié)果表明:裝置運(yùn)行期間,各設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常,生產(chǎn)的精制柴油產(chǎn)品硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5μg/g左右,柴油產(chǎn)品能夠滿足硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)不大于10μg/g的國Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)要求。

      柴油 加氫 國Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn) FHUDS-6 催化劑

      隨著國內(nèi)環(huán)境保護(hù)意識(shí)的不斷增強(qiáng),國家對(duì)環(huán)保要求日趨嚴(yán)格,控制燃油中S、N含量越來越低,柴油產(chǎn)品質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn)順勢(shì)出臺(tái)[1];在國外,歐美各國出臺(tái)了新的柴油環(huán)保法規(guī),對(duì)硫和多環(huán)芳烴含量進(jìn)行限制,《歐洲汽車尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)》要求歐Ⅴ類柴油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)不大于10μg/g[2]??梢?,生產(chǎn)低硫柴油滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)要求已成為重要的研究課題之一[3-4]。中國石化茂名分公司(簡(jiǎn)稱茂名分公司)柴油加氫裝置于2014年10月建成,2014年11月成功投產(chǎn),裝置設(shè)計(jì)加工能力為3.0Mt/a,年加工時(shí)間8 400h,操作彈性60%~110%,裝置以直餾柴油、催化裂化柴油、焦化柴油的混合油為原料,選用常規(guī)滴流床加氫技術(shù),并采用中國石化撫順石油化工研究院(FRIPP)研制的FHUDS-6催化劑,以生產(chǎn)滿足國Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油。本文主要介紹FHUDS-6超深度加氫脫硫催化劑在茂名分公司3.0Mt/a柴油加氫裝置上的工業(yè)應(yīng)用情況。

      1 FHUDS-6 催化劑的性質(zhì)

      FHUDS-6為FRIPP開發(fā)的高活性Mo-Ni型催化劑,該催化劑以大孔體積和高比表面積的新型氧化鋁為載體,對(duì)活性金屬組分進(jìn)行合理匹配,使得該催化劑的加氫脫硫、加氫脫氮以及芳烴飽和性能得到了大幅度提高[5]。同時(shí),裝置以FZC-5和FZC-6為保護(hù)劑,催化劑和保護(hù)劑的主要理化性質(zhì)見表1。

      表1 FHUDS-6催化劑(氧化態(tài))及保護(hù)劑的主要理化性質(zhì)

      2 FHUDS-6 催化劑的工業(yè)應(yīng)用

      2.1 催化劑的裝填

      該裝置的反應(yīng)器為熱壁式,分上、中、下3個(gè)床層,床層之間設(shè)有冷氫箱和再分配盤。催化劑采用密相裝填法,裝填前對(duì)反應(yīng)器內(nèi)部進(jìn)行烘干。催化劑裝填數(shù)據(jù)見表2。從表2可以看出,本次共裝入FHUDS-6催化劑280.18t,F(xiàn)ZC-5保護(hù)劑4.32t,F(xiàn)ZC-6保護(hù)劑6.56t,Φ3mm和Φ6mm瓷球各12.99t,Φ13mm瓷球17.30t。

      2.2 催化劑預(yù)硫化

      根據(jù)技術(shù)協(xié)議,該催化劑裝入反應(yīng)器后,無需進(jìn)行空氣或氮?dú)?、氫氣干燥,氣密合格后即可直接預(yù)硫化。FHUDS-6催化劑采用濕式預(yù)硫化方案,硫化劑為二甲基二硫醚(DMDS)。硫化油使用直餾柴油(氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于100μg/g,終餾點(diǎn)不大于350℃),預(yù)硫化主要操作條件見表3,硫化曲線和循環(huán)氫中硫化氫含量分別見圖1和圖2。從圖1和圖2可以看出,第25h開始向系統(tǒng)緩慢注入硫化劑,在第34h反應(yīng)器入口溫度達(dá)到230℃,分析循環(huán)氫中硫化氫質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到3 000μg/g;第34~41h為230℃恒溫階段;第48h硫化氫質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到23 000μg/g,第53h硫化氫質(zhì)量分?jǐn)?shù)維持在10 000μg/g;第54~61h為320℃恒溫,第55h逐漸停止注硫,第61h恒溫結(jié)束后,硫化氫質(zhì)量分?jǐn)?shù)保持在5 000μg/g,硫化達(dá)到平衡,硫化反應(yīng)基本完成;第62h開始降溫,第67h反應(yīng)器入口溫度降至300℃,預(yù)硫化結(jié)束。

      催化劑在預(yù)硫化過程中嚴(yán)格控制反應(yīng)器的升溫速率,保證反應(yīng)器床層平均溫升在10~35℃。當(dāng)反應(yīng)器入口溫度升至135℃,引硫化油進(jìn)行外甩2h,以沖洗催化劑床層粉塵和碎末以及管道,對(duì)催化劑預(yù)濕后進(jìn)行裝置內(nèi)油循環(huán);在反應(yīng)器入口溫度達(dá)到170℃時(shí),開始以初始注硫速率600kg/h注入硫化劑進(jìn)行預(yù)硫化,系統(tǒng)壓力升至8.0MPa;此次預(yù)硫化時(shí)間共用45h,共注入硫化劑64t,占催化劑量的22.7%,達(dá)到了FHUDS-6催化劑硫化理論需硫量為13.1%(相對(duì)催化劑質(zhì)量)的要求。

      表3 預(yù)硫化主要操作條件

      圖1 催化劑理論硫化曲線和實(shí)際硫化曲線對(duì)比

      圖2 催化劑預(yù)硫化期間循環(huán)氫中的硫化氫含量

      2.3 催化劑的初活穩(wěn)定

      催化劑硫化結(jié)束后,反應(yīng)器入口溫度以10~15℃/h的速率降溫至300℃,維持系統(tǒng)壓力8.0 MPa,以300t/h的處理量切換直餾柴油進(jìn)行72h初活穩(wěn)定,保持反應(yīng)器床層溫升及加熱爐出口溫度的平穩(wěn),要求床層最高點(diǎn)溫度不超過345℃。初活穩(wěn)定后,將反應(yīng)器入口溫度降到290℃,根據(jù)要求逐漸摻煉二次加氫柴油以及調(diào)整加氫進(jìn)料量。

      3 裝置標(biāo)定結(jié)果

      2015年7月2日8:00至4日8:00對(duì)裝置進(jìn)行了48h催化劑性能標(biāo)定。

      3.1 原料油性質(zhì)

      標(biāo)定期間的原料油組成為直餾柴油、催化裂化柴油、焦化柴油的混合油,三者流量分別為287,35,35t/h?;旌显嫌偷闹饕再|(zhì)見表4。從表4可以看出,原料硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)平均為11 500μg/g,多環(huán)芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)平均為18.4%,十六烷值平均為51.0。

      表4 混合原料油的主要性質(zhì)

      3.2 主要操作條件

      標(biāo)定期間,裝置按設(shè)計(jì)處理量為357t/h操作。反應(yīng)器的主要操作條件見表5。從表5可以看出,反應(yīng)器的主要操作條件與設(shè)計(jì)值相近,質(zhì)量空速、氫油體積比、反應(yīng)器進(jìn)口壓力較設(shè)計(jì)值高,反應(yīng)器床層溫升比設(shè)計(jì)值低。

      表5 標(biāo)定期間主要操作條件

      4 主要產(chǎn)品性質(zhì)

      精制柴油產(chǎn)品主要性質(zhì)見表6。從表6可以看出,精制柴油產(chǎn)品的平均硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)從11 500 μg/g降至5.5μg/g,平均脫硫率達(dá)99.95%,平均多環(huán)芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)從18.4%降至6.23%,平均十六烷值從51.0提高到57.2。說明催化劑活性較高,柴油產(chǎn)品能夠滿足硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)不大于10μg/g的國Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)要求。

      表6 精制柴油產(chǎn)品主要性質(zhì)

      5 物料平衡

      裝置首季度共計(jì)運(yùn)行84天,以直餾柴油為主要原料,摻煉少量催化裂化柴油和焦化柴油,直餾柴油、催化裂化柴油、焦化柴油質(zhì)量比為79∶17∶4,總處理量為591.286kt,平均處理量為295t/h,設(shè)計(jì)處理量為357t/h,裝置耗氫(純氫)為871.4t,原料平均硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為9 560μg/g,最高硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為13 580μg/g,最低硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為4 920μg/g,精制柴油平均硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)在2μg/g左右,平均脫硫率達(dá)99.98%,能耗和物料平衡見表7和表8。由表7可見,首季度裝置平均處理量未達(dá)到設(shè)計(jì)負(fù)荷,但能耗為298.87MJ/t,比設(shè)計(jì)能耗減少9.23 MJ/t。由表8可見,裝置物料平衡基本滿足設(shè)計(jì)要求。裝置所消耗純氫量低于設(shè)計(jì)值,主要原因是裝置開工初期,原料量低,氫氣按過量控制,使得外送低壓分離氣和干氣中氫氣含量較高,氫氣損失增加,氫氣耗量增多;由于實(shí)際生產(chǎn)的需要,裝置中的干氣和低壓分離氣經(jīng)常需要排向瓦斯系統(tǒng),導(dǎo)致其收率低于設(shè)計(jì)值;在實(shí)際操作過程中,粗汽油收率高于設(shè)計(jì)值,使得精制柴油的收率略低于設(shè)計(jì)值。

      表7 裝置首季度能耗 MJ/t

      表8 裝置首季度物料平衡

      6 結(jié) 論

      FHUDS-6柴油超深度加氫脫硫催化劑在茂名分公司3.0Mt/a柴油加氫裝置上的工業(yè)應(yīng)用結(jié)果表明,以直餾柴油為主要原料,摻煉少量催化裂化柴油和焦化柴油,生產(chǎn)精制柴油產(chǎn)品的平均硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5μg/g左右,平均脫硫率達(dá)99.9%以上,十六烷值為57以上。柴油產(chǎn)品能夠滿足硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)不大于10μg/g的國Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)要求。

      [1] 朱丹.國內(nèi)清潔柴油的加氫技術(shù)進(jìn)展[J].化工科技市場(chǎng),2011,33(3):4-7

      [2] 馮秀芳,劉文勇,張文成,等.國內(nèi)外柴油加氫技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)[J].化工科技市場(chǎng),2009,29(10):8-11

      [3] 王瑤,王安杰,陳永英,等.以MCM-41為載體擔(dān)載Co-Mo硫化物制備柴油深度加氫脫硫催化劑[J].石油學(xué)報(bào)(石油加工),2008,19(2):24-28

      [4] Fujikawa T,Kimura H,Kiriyama K,et al.Developmentof ultra-deep HDS catalyst for production of clean diesel fuels[J].Catal Today,2006,111(3/4):188-193

      [5] 宋永一,柳偉,劉繼華,等.FHUDS-6催化劑的反應(yīng)性能和工業(yè)應(yīng)用[J].煉油技術(shù)與工程,2012,42(11):50-54

      INDUSTRIAL APPLICATION OF FHUDS-6UITRA-DEEP HDS CATALYST IN 3.0Mt/a DIESEL HYDROTREATING UNIT

      Chen Yong1,Liu Xue2
      (1.Institute of Vocational and Technical Education,Guangxi University of Science and Technology,Liuzhou,Guangxi 545000;2.SINOPEC Maoming Petrochemical Co.)

      The nationalⅤstandard diesel was produced in a fixed bed diesel hydrotreating unit with 3.0Mt/a capacity in Maoming Petrochemical Company by adopting ultra-deep HDS catalyst FHUDS-6 developed by FRIPP.The calibration results show that the process runs smoothly and the sulfur content of diesel product is only 5μg/g,meeting the nationalⅤemission standard.

      diesel;hydrotreating;nationalⅤemission standard;FHUDS-6;catalyst

      2016-10-10;修改稿收到日期:2017-01-20。

      陳勇,助理工程師,碩士,主要從事加氫技術(shù)研究工作。

      陳勇,E-mail:chenyong2009biye@163.com。

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