林文城
(廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院,福建 廈門(mén) 361012)
船舶伙食冷庫(kù)故障診斷和排除
林文城
(廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院,福建 廈門(mén) 361012)
文章就船舶伙食冷庫(kù)運(yùn)行中出現(xiàn)制冷能力下降的實(shí)例,借助故障的表征和制冷理論知識(shí),全面分析和鑒別故障產(chǎn)生的機(jī)理,最后針對(duì)性提出故障的排除措施和日常維護(hù)管理的注意事項(xiàng),拋磚引玉,與同行共勉。
船舶伙食冷庫(kù);不凝性氣體;制冷量;軸功率
壓縮式制冷是現(xiàn)今應(yīng)用最普遍的,也是船舶伙食冷庫(kù)的主要制冷方法。壓縮機(jī)抽取蒸發(fā)器出口的過(guò)熱蒸汽,進(jìn)行壓縮,向冷凝器排出高溫高壓的過(guò)熱蒸汽。冷卻水在冷凝器內(nèi)吸收熱量,使制冷劑放出熱量,且狀態(tài)由過(guò)熱蒸汽降溫變成飽和蒸氣、濕飽和蒸汽和飽和液體,最后成為過(guò)冷液體排出。高壓的過(guò)冷液體制冷劑,經(jīng)過(guò)膨脹閥的節(jié)流降壓后,變成低溫低壓的濕飽和蒸汽。而濕飽和蒸汽在冷風(fēng)機(jī)蒸發(fā)器低溫氣化,大量吸收冷庫(kù)中空氣的熱量,使冷庫(kù)維持在設(shè)定的溫度范圍內(nèi)。在蒸發(fā)器內(nèi)氣化吸熱后的制冷劑最終成為過(guò)熱蒸氣重返壓縮機(jī),完成熱力學(xué)上的循環(huán)過(guò)程[1],如圖1所示。
圖1 蒸氣壓縮式制冷原理圖
某5萬(wàn)總噸船舶的食品冷藏庫(kù)共有4個(gè),分別為2個(gè)低溫庫(kù)、2個(gè)高溫庫(kù)。此外,還有1個(gè)冷藏緩沖間。各冷庫(kù)容積如下:肉庫(kù)22.4 m3(-24.5 ℃±1.5 ℃);魚(yú)庫(kù)16.2 m3(-24.5 ℃±1.5 ℃);菜庫(kù)32.5 m3(2 ℃±1.5 ℃);日用庫(kù)12.5 m3(2 ℃±1.5 ℃);緩沖間16.8 m3(5 ℃±1.5 ℃)。選用型號(hào)為FA-2LSYF的壓縮機(jī)2臺(tái),且所有冷庫(kù)蒸發(fā)器都選擇冷風(fēng)機(jī),選用R22作為制冷劑。
某次伙食冷庫(kù)在周期性維護(hù)保養(yǎng)后,發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)的排氣壓力和溫度都偏大,甚至出現(xiàn)高壓繼電器動(dòng)作導(dǎo)致壓縮機(jī)保護(hù)性停車的情況,輪機(jī)技術(shù)人員只能采取調(diào)高高壓繼電器的壓力值才得以排除故障;另外,冷庫(kù)制冷速度減緩和制冷能力降低的狀況也一直存在。
基于這種狀況,首先檢查高低壓繼電器、水量自動(dòng)調(diào)節(jié)閥、溫度繼電器、供液電磁閥、壓差繼電器和熱力膨脹閥等自動(dòng)化元件的運(yùn)行狀態(tài),排除這些元件和儀器儀表的故障。根據(jù)故障表現(xiàn),壓縮機(jī)排氣壓力升高,即冷凝壓力升高,必然造成冷凝溫度的上升。而冷凝溫度的變化,對(duì)系統(tǒng)的制冷量和壓縮機(jī)的軸功率造成的影響,分析如下。
制冷壓縮機(jī)的制冷量Q0可由公式(1)來(lái)表示。
Q0=λV1q0/υ1,
(1)
式中:V1為壓縮機(jī)的理論排氣量;q0為制冷劑的單位制冷量;υ1為制冷劑在壓縮機(jī)吸入口的比容;λ為輸氣系數(shù)。
由公式(1)知,當(dāng)冷凝溫度升高時(shí),雖然壓縮機(jī)的理論排氣量和制冷劑在壓縮機(jī)吸入口的比容保持不變,但輸氣系數(shù)和制冷劑的單位制冷量都減小,所以造成系統(tǒng)的制冷量不足[1]。
制冷壓縮機(jī)的軸功率Pe可由公式(2)來(lái)表示:
Pe=λV1w0/v1ηe,
(2)
式中:w0為壓縮機(jī)的單位理論功;ηe為壓縮機(jī)的軸效率。
由公式(2)知,當(dāng)冷凝溫度升高時(shí),壓縮機(jī)的理論排氣量、制冷劑在壓縮機(jī)吸入口的比容和壓縮機(jī)的軸效率保持不變,雖然輸氣系數(shù)減小,但壓縮機(jī)的單位理論功增加幅度更大,故造成壓縮機(jī)軸功率反而增加。[1]
由此可見(jiàn),系統(tǒng)的故障表現(xiàn),符合冷凝溫度過(guò)高導(dǎo)致制冷系統(tǒng)壓縮機(jī)軸功率過(guò)大而制冷系數(shù)和制冷量不足的特征。導(dǎo)致冷凝壓力(冷凝溫度)升高的原因:①冷卻海水的流量不足或溫度過(guò)高;②冷凝器換熱能力下降;③制冷劑充注量過(guò)多;④制冷劑中含有不凝性氣體。
檢查冷凝器的冷卻水泵,發(fā)現(xiàn)泵的吸排壓差、實(shí)際功率和流量符合要求,同時(shí)海水的溫度也在設(shè)計(jì)的范圍內(nèi)。冷卻水進(jìn)出口溫差在4.2 ℃,也沒(méi)有超出設(shè)計(jì)的范圍(3~5 ℃)。將冷卻水量調(diào)節(jié)閥設(shè)定為最大,發(fā)現(xiàn)冷凝壓力有所下降,但并沒(méi)有達(dá)到設(shè)計(jì)的數(shù)值。根據(jù)以上分析,排除冷卻水不足和水溫過(guò)高的問(wèn)題。
冷卻管的臟污、堵塞和冷卻水側(cè)氣塞等,將導(dǎo)致冷凝能力不足。運(yùn)用專用的化學(xué)清洗藥劑,摻配合適比例的水分,依據(jù)說(shuō)明書(shū)上的規(guī)定步驟對(duì)冷凝器進(jìn)行清洗。啟動(dòng)冷卻水泵向冷凝器供水后,打開(kāi)水側(cè)放氣旋塞進(jìn)行放氣操作。冷凝器進(jìn)出口壓差為0.17 MPa,排除管路堵塞的可能。經(jīng)過(guò)以上的處理,同樣發(fā)現(xiàn)冷凝壓力雖有降低但仍沒(méi)有達(dá)到設(shè)計(jì)的數(shù)值,排除冷凝器換熱不足的可能。
制冷劑充注量過(guò)多時(shí),在冷凝器中液體制冷劑將浸沒(méi)冷卻管過(guò)多,從而減少換熱面積導(dǎo)致冷凝壓力和溫度的升高,同時(shí)增加蒸發(fā)壓力和溫度;另一方面,雖然系統(tǒng)制冷劑流量的增加,一定程度上增大了蒸發(fā)溫度和制冷量,但是蒸發(fā)溫度的升高也造成蒸發(fā)器和冷庫(kù)傳熱溫差的下降,抑制制冷量進(jìn)一步增大且最終使制冷量下降。因此,制冷劑充注過(guò)量,終將導(dǎo)致系統(tǒng)運(yùn)行中制冷系數(shù)和制冷量的降低以及壓縮機(jī)軸功率的增加;嚴(yán)重時(shí)將導(dǎo)致壓縮機(jī)液擊或因吸入壓力大,啟動(dòng)負(fù)荷大的原因造成電機(jī)電流過(guò)大而燒毀。系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),檢查儲(chǔ)液器內(nèi)液態(tài)制冷劑的液位計(jì),發(fā)現(xiàn)液位位于1/3和1/2之間,排除制冷劑充注過(guò)量的情況。
在現(xiàn)有的制冷系統(tǒng)冷凝條件下,空氣是不可能由氣態(tài)轉(zhuǎn)化為液態(tài)的,因此歸為不凝性氣體。空氣混入制冷劑中,使冷凝器的換熱面積下降,制冷劑的冷凝溫度和冷凝壓力升高,從而造成壓縮機(jī)的排氣壓力和溫度升高,軸功率增大,而系統(tǒng)的制冷量下降。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)運(yùn)行中冷凝器壓力為1.72 MPa(絕對(duì)壓力,以下相同),而冷凝溫度為40.1 ℃,查R22的壓焓圖得,對(duì)應(yīng)的飽和壓力為1.56 MPa,實(shí)際冷凝壓力比飽和壓力大0.16 MPa,根據(jù)道爾頓定律,這多出來(lái)的壓力值應(yīng)是制冷劑中不凝性氣體的壓力,也就是混進(jìn)制冷劑中空氣的壓力值。考慮制冷系統(tǒng)的故障特點(diǎn)和以上分析,基本斷定本故障是由制冷劑中混進(jìn)空氣所造成的。
因系統(tǒng)運(yùn)行中冷凝器的壓力大,在排放空氣時(shí)難以控制,制冷劑的損耗量較大。另一方面,在充分冷卻的前提下,冷凝器中的制冷劑將大部分成為過(guò)冷液體而沉積在底部,由于空氣不凝結(jié)且密度小,故聚集在高處,本例冷凝器位置高于壓縮機(jī),所以準(zhǔn)備在冷凝器頂部的放空氣閥排除空氣,具體操作步驟如下。
1)切斷儲(chǔ)液器的出口閥門(mén)。
2)開(kāi)機(jī),把系統(tǒng)中的制冷劑連同不凝性氣體一起排入冷凝器中,然后停機(jī),并關(guān)閉壓縮機(jī)排出管路上的閥門(mén)。為徹底排除空氣,可將壓縮機(jī)的高壓繼電器設(shè)定值調(diào)大和低壓繼電器設(shè)定值調(diào)小,避免在抽氣過(guò)程中壓縮機(jī)停機(jī),造成在冷凝器和儲(chǔ)液器之外還有殘留氣體。
3)加大冷凝器冷卻水的流量,連續(xù)冷凝1~2 h,直至冷凝壓力穩(wěn)定在某一數(shù)值上(制冷劑充分冷凝為液體)??諝獾拿芏刃?,聚集在冷凝器高處。
4)稍開(kāi)放氣閥,讓氣體流出幾秒即關(guān),稍停再重復(fù)。分次操作可減輕擾動(dòng),減少制冷劑損失。為了判斷放氣情況,可用手迎著氣流,如果感到像風(fēng)一樣,表明放出的是空氣;如果手上出現(xiàn)油跡并有涼的感覺(jué),且冷凝壓力下降得很快,降后又漸漸回升,則表明已經(jīng)放出制冷劑,此時(shí)應(yīng)立即關(guān)閉放氣閥。以上放氣操作主觀臆測(cè)的成分太大,可能導(dǎo)致放氣不充分或制冷劑損耗過(guò)多,所以僅供放氣過(guò)程中的參考手段。嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖龇ㄊ牵好看畏艢夂笥^察冷凝器壓力表的實(shí)際讀數(shù),達(dá)到冷凝溫度所對(duì)應(yīng)的制冷劑飽和壓力即應(yīng)結(jié)束放氣。本例放氣過(guò)程中,冷凝壓力為1.13 MPa,高于冷凝溫度為25.2 ℃,其所對(duì)應(yīng)的飽和壓力1.05 MPa,系統(tǒng)中還有空氣殘留,繼續(xù)放氣;冷凝壓力為1.02 MPa時(shí),與冷凝溫度24.1 ℃對(duì)應(yīng)的飽和壓力基本相等時(shí),表明空氣排放結(jié)束,需要關(guān)閉冷凝器的放氣閥。
系統(tǒng)經(jīng)過(guò)1 d的運(yùn)轉(zhuǎn),壓縮機(jī)的排氣壓力和排氣溫度回落至正常值,冷庫(kù)的制冷能力和制冷速度得到提升,重回故障前的狀態(tài),說(shuō)明系統(tǒng)運(yùn)行已經(jīng)恢復(fù)正常。
為避免系統(tǒng)內(nèi)部混進(jìn)空氣,一方面保證系統(tǒng)的密封良好,避免吸入空氣;另一方面系統(tǒng)維修時(shí)要嚴(yán)格按照正確的操作規(guī)程,如確保系統(tǒng)在抽真空時(shí)所能達(dá)到的壓力、充注制冷劑時(shí)必須及時(shí)排除管路內(nèi)的全部空氣和選擇正規(guī)廠家生產(chǎn)的合格制冷劑等。
對(duì)于制冷系統(tǒng)而言,故障有很多種形式,而且每一種故障可能由各種不同的原因?qū)е?,所以系統(tǒng)運(yùn)行中一旦出現(xiàn)異常,輪機(jī)技術(shù)人員要根據(jù)故障的特點(diǎn),結(jié)合技術(shù)參數(shù)的數(shù)據(jù)分析和設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)判斷,運(yùn)用制冷技術(shù)理論作為基礎(chǔ),準(zhǔn)確鑒別故障發(fā)生的機(jī)理,采取針對(duì)性的措施方法進(jìn)行排除。此外,提高日常維護(hù)管理水平,嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)程,防患于未然,保證制冷系統(tǒng)長(zhǎng)期可靠的運(yùn)轉(zhuǎn)。
[1] 費(fèi)千.船舶輔機(jī)[M].大連:大連海事大學(xué)出版社,2005.
Drop of refrigerating capability of marine messing refrigerator is analyzed,the fault mechanism is distinguished with the characterization and related theoretical knowledge.Some fault-removal measures and precautions on daily maintenance are put forward as reference.
marine messing refrigerator;incondensable gas;refrigerating amount;axial power
林文城(1975-),男,福建莆田人 ,講師,碩士,研究方向?yàn)榇拜o機(jī)自動(dòng)控制和維護(hù)管理等。
U672
10.13352/j.issn.1001-8328.2017.03.004
2017-02-06