付宜新
(大連水泥廠,遼寧 大連 116109)
2016年6~10月份,陸續(xù)有混凝土攪拌站反映我廠水泥流動(dòng)度波動(dòng)大,與減水劑配伍不好,塌落度損失大,有時(shí)水泥放置時(shí)間長些,會(huì)使流動(dòng)度好轉(zhuǎn)。通過分析研究,多方面查找原因,做了600多組流動(dòng)度試驗(yàn),并與攪拌站一起做試驗(yàn)分析,在水泥混合材品種和配比穩(wěn)定不變的情況下,找出影響我廠水泥流動(dòng)度的原因。
我廠采用的是檸檬酸渣石膏,進(jìn)廠石膏的結(jié)晶水必須達(dá)到二水石膏的分子比例,才能不影響水泥流動(dòng)度。7月進(jìn)廠 一批石膏,SO3含量是43.67%,而結(jié)晶水才達(dá)到18.16%,未達(dá)到二水石膏19.65%結(jié)晶水量,低1.5%,有部分石膏脫水成半水石膏。在使用這批石膏生產(chǎn)的水泥,流動(dòng)度減小,使水泥流動(dòng)度波動(dòng)較大。原因是用脫水石膏生產(chǎn)的水泥,在水泥加水后,半水石膏吸水生成二水石膏,其結(jié)構(gòu)為網(wǎng)狀,有的說成片狀或長條狀,導(dǎo)致水泥漿體迅速失去流動(dòng)性見表1。
表1 石膏結(jié)晶水對水泥流動(dòng)度影響
水泥的粉磨溫度超過90℃,會(huì)使石膏部分脫去結(jié)晶水,降低水泥流動(dòng)度。若超過100℃,石膏脫水更快。若高溫時(shí)間長,脫水會(huì)更多,能較大影響水泥流動(dòng)度。而水泥粉磨的溫度,主要取決于入磨熟料的溫度見表2。
表2 出磨水泥流動(dòng)度與出磨水泥溫度關(guān)系
熟料流動(dòng)度的大小直接影響水泥流動(dòng)度大小。通過實(shí)驗(yàn),我廠熟料的流動(dòng)度波動(dòng)也很大。那么,找出影響我廠熟料流動(dòng)度的因素就是影響水泥流動(dòng)度的原因。
通過跟蹤做熟料的流動(dòng)度,發(fā)現(xiàn)熟料中SO3越高,熟料流動(dòng)度越小,而且SO3對熟料流動(dòng)度影響的程度大。SO3每增加0.1%,流動(dòng)度約減小10mm見表3。
由于熟料中的SO3是以無水CaSO4形勢存在,加水后,迅速吸水形成網(wǎng)狀二水石膏,使水泥漿失去流動(dòng)性。因此,熟料中SO3越高,熟料的流動(dòng)度越小。但若水泥低溫放置一段時(shí)間,在放置時(shí)間無水石膏慢慢吸潮,形成不是網(wǎng)狀的二水石膏,再加水后,不影響水泥水化了,使水泥流動(dòng)性好轉(zhuǎn)。這也解釋了同一批生產(chǎn)的水泥,不同時(shí)間出庫,做的流動(dòng)度有很大差別的原因。
熟料流動(dòng)度隨著熟料中堿含量的提高而有所降低,但變化不大,熟料流動(dòng)度主要取決于熟料中SO3的高低。但熟料強(qiáng)度受堿含量影響大見表4。堿含量增大0.1%,熟料強(qiáng)度約降低1.7MPa。
表3 SO3對熟料流動(dòng)度影響
表4 堿含量對熟料流動(dòng)度及強(qiáng)度影響
加危廢對熟料流動(dòng)度及強(qiáng)度的影響取決于危廢中含硫和堿含量的多少及危廢摻量。若危廢含硫和堿高且摻量大,帶入熟料中的硫和堿就高,對熟料流動(dòng)度及28天抗壓強(qiáng)度影響就大,但對3天抗壓強(qiáng)度影響不大見表5。
11月27日,當(dāng)熟料中危廢加到7t/h,流動(dòng)度大幅降低,由180mm降到135mm。而熟料28天抗壓強(qiáng)度,在窯定額一定時(shí),加危廢對熟料強(qiáng)度的影響,主要取決于帶入的堿含量,隨著帶入的堿含量增高,28天抗壓強(qiáng)度逐漸降低。
在2015年12月份,加危廢4~8t/h,熟料強(qiáng)度是51.7MPa。而2015年9月份沒加危廢,但其他因素與12月份基本相同,只是鉀含量比12月份低0.05%,而9月份熟料強(qiáng)度是52.9MPa,加危廢降低熟料強(qiáng)度1.2MPa見表6。
需要強(qiáng)調(diào),加危廢對熟料強(qiáng)度的影響除了與帶入的堿含量有關(guān)外,還與危廢的細(xì)度及加入的均勻與否有關(guān)。危廢細(xì)度粗并且加入不均勻時(shí),影響熟料煅燒質(zhì)量,降低熟料強(qiáng)度。
窯定額對熟料強(qiáng)度影響很大見表7。窯電流從128A提高到130A,熟料強(qiáng)度約降低2MPa。
(1)嚴(yán)格控制進(jìn)廠石膏的結(jié)晶水含量,必須保證是二水石膏。
(2)降低入磨熟料溫度,控制出磨水泥溫度在90℃以下。
表5 加危廢對熟料流動(dòng)度、強(qiáng)度影響
表6 2015年加危廢熟料強(qiáng)度影響
表7 窯定額對熟料強(qiáng)度影響
(3)降低熟料中的SO3及堿含量,尤其降低熟料中SO3含量以改善熟料流動(dòng)度。在原料中SO3含量不能降低的情況下,采用脫硫技術(shù)來降低熟料中SO3含量。
(4)盡量降低所加危廢中的SO3及堿含量,以降低加危廢所帶入的SO3及堿含量,來減少熟料流動(dòng)度波動(dòng)。
(5)將流動(dòng)度不好的水泥放置一段時(shí)間等流動(dòng)度改善后再出廠。
(1)控制進(jìn)廠危廢的成分及細(xì)度,尤其是堿含量和SO3含量。并適當(dāng)控制危廢摻量及均勻摻加,盡量不要超過4t/h。
(2)適當(dāng)降低窯定額,保證熟料煅燒和冷卻質(zhì)量,以提高熟料強(qiáng)度。
(3)通過做熟料的巖相分析結(jié)果看,我廠熟料還原氣氛嚴(yán)重,中間相少,影響熟料強(qiáng)度。要從增大過氧系數(shù)、改變?nèi)紵龤夥占罢{(diào)整配料等方面采取措施,來達(dá)到改變熟料煅燒的還原氣氛和中間相少的問題,以達(dá)到提高熟料強(qiáng)度的目的。