樊相生, 馬洪會(huì), 冉興秀
馬深1超深井四開(kāi)鉆井液技術(shù)
樊相生, 馬洪會(huì), 冉興秀
(中石化中原石油工程有限公司西南鉆井分公司,成都 637001)
樊相生,馬洪會(huì),冉興秀.馬深1超深井四開(kāi)鉆井液技術(shù)[J].鉆井液與完井液,2017,34(2):57-63.
FAN Xiangsheng, MA Honghui, RAN Xingxiu.Application of KCl-amine polymer sulfonate drilling fluid in well Mashen-1[J]. Drilling Fluid & Completion Fluid,2017, 34(2):57-63.
馬深1井是中石化勘探分公司部署在川東北通南巴構(gòu)造帶馬路背構(gòu)造高部位的一口重點(diǎn)預(yù)探井。完鉆井深為8 418 m,目的層主探下寒武統(tǒng)龍王廟組儲(chǔ)層。該井四開(kāi)作業(yè)井段為6 225.4~7 699 m,鉆遇龍馬溪組時(shí)存在大段泥頁(yè)巖地層,井壁穩(wěn)定問(wèn)題比較突出,且地層壓力系數(shù)高,超深井段井溫高,鉆井液易受酸根污染,施工風(fēng)險(xiǎn)較大。該井四開(kāi)鉆井液技術(shù)難點(diǎn)主要是高溫下高密度鉆井液流變性控制、井壁穩(wěn)定及酸根污染問(wèn)題等。針對(duì)以上難點(diǎn),通過(guò)大量室內(nèi)實(shí)驗(yàn),優(yōu)選出以下幾種主要處理劑:抗溫強(qiáng)的聚胺抑制劑BCG-7,加量控制在0.4%;抗溫主劑采用高溫下降濾失效果好且不提黏的SMP-3,加量控制在5%~6%;抗溫降濾失效果好且不提黏的聚合物類(lèi)降濾失劑PFL-L及HPL-3,加量分別控制在2%及1.5%;抗溫降黏劑選用HR-300、SMS-19,加量視情況而定;同時(shí)引入抗氧化劑,以提高體系的抗溫性。最終確定鉆井液基本配方為3%NV-1+0.3%KOH+5%KCl+1.5%HPL-3+1%AOP-1+3%SCL+3%FT+5%SMP-3+3%LF-1+0.4%BCG-7+ 3%QS-2。在馬深1井現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用時(shí),根據(jù)實(shí)鉆情況及時(shí)調(diào)整處理劑加量,對(duì)鉆井液配方進(jìn)行微調(diào),在該井四開(kāi)井段使用過(guò)程中,表現(xiàn)出高溫高密度下流變性好、抑制能力強(qiáng)、封堵效果好及抗酸根能力強(qiáng)的特點(diǎn)。KCl-胺基聚磺鉆井液技術(shù)為順利完成馬深1井四開(kāi)井段的鉆探工作提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐,最終形成了一套完整的超深井鉆井液技術(shù)。
超深井;井眼穩(wěn)定;抗高溫;酸根污染;封堵性;KCl-胺基聚磺鉆井液
馬深1井位于川東北通南巴地區(qū),是中石化勘探分公司部署在川東北通南巴構(gòu)造帶馬路背構(gòu)造高部位的一口重點(diǎn)預(yù)探井,目的層主探下寒武統(tǒng)龍王廟組儲(chǔ)層。根據(jù)地質(zhì)勘探需要,鉆至井深8 418 m完鉆,完鉆層位為燈影組二段。該井屬于超深井,地層復(fù)雜,施工難度大。四開(kāi)作業(yè)井段為6 225.4~7 699 m,依次鉆遇地層為小河壩組、龍馬溪組、五峰組、寶塔組、湄潭組、陡坡寺組、龍王廟組、滄浪鋪組、仙女洞組及筇竹寺組上部地層,龍馬溪組存在大段泥頁(yè)巖地層,井壁穩(wěn)定問(wèn)題比較突出,施工風(fēng)險(xiǎn)較大,對(duì)鉆井液工藝技術(shù)提出了很高的要求,需要提前做好各種預(yù)案,對(duì)鉆井液體系的熱穩(wěn)定性、抗污染性進(jìn)行論證[1-3]。針對(duì)以上問(wèn)題,經(jīng)過(guò)大量的室內(nèi)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行鉆井液處理劑優(yōu)選及相關(guān)配方實(shí)驗(yàn),確定四開(kāi)采用KCl胺基聚磺鉆井液體系,并在現(xiàn)場(chǎng)得到成功應(yīng)用。
1.1 鉆井液的抗高溫問(wèn)題
在高溫下,鉆井液所使用的有機(jī)處理劑大多會(huì)迅速降解并失效,普通聚合物處理劑在溫度超過(guò)140 ℃時(shí)就會(huì)降解失效,而樹(shù)脂、瀝青類(lèi)材料抗溫性一般在180 ℃左右,同時(shí)高溫會(huì)引起黏土鈍化,進(jìn)一步放大了材料降解對(duì)鉆井液性能造成的影響。該井四開(kāi)井底溫度為160 ℃,大部分鉆井液處理劑在此溫度下會(huì)迅速降解失效。因此,鉆井液的熱穩(wěn)定性是整個(gè)體系成敗的關(guān)鍵。高溫對(duì)鉆井液性能影響主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。①高溫容易破壞鉆井液的造壁性,即濾失量增大,泥餅變厚,封堵能力減弱。②根據(jù)鉆井液體系的不同及具體溫度的不同,引起鉆井液的高溫增稠、高溫減稠、高溫固化。③高溫導(dǎo)致鉆井液pH值迅速下降,礦化度越高,其下降程度越大。④高溫條件下處理劑使用量增加,資料顯示,高溫鉆井液要比淺井常規(guī)鉆井液消耗更多的處理劑才能維護(hù)性能[4-7]。
1.2 井壁穩(wěn)定問(wèn)題
四開(kāi)韓家店組、小河壩組、龍馬溪組地層存在大段水敏性泥巖,現(xiàn)場(chǎng)采集巖屑進(jìn)行分析,結(jié)果見(jiàn)表1。可以看出,巖屑的清水回收率較低,對(duì)鉆井液的抑制能力提出了很高要求,但目前能夠適應(yīng)高溫條件的抑制劑較少,而且在體系中引入抑制劑后會(huì)在一定程度上降低鉆井液的固相容量限,導(dǎo)致鉆井液黏度和切力升高。如何在提高鉆井液抑制能力的情況下,保持其良好的流變性成為重點(diǎn)。
表1 部分層位的巖屑回收率
1.3 酸根污染問(wèn)題
在該井鉆進(jìn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn),高溫下酸根污染還將導(dǎo)致鉆井液抗溫能力下降10~30 ℃,同時(shí)高溫超深井在處理酸根時(shí)不能使用CaO,因?yàn)楫?dāng)鉆井液中熟石灰成分到一定量時(shí),會(huì)發(fā)生高溫稠化,嚴(yán)重時(shí)會(huì)使鉆井液?jiǎn)适Я鲃?dòng)性。具體表現(xiàn)為鉆井液在低溫條件下各項(xiàng)性能參數(shù)均正常,在井底經(jīng)高溫加熱后,黏度和切力急劇上升,導(dǎo)致泵壓升高,而地面無(wú)法判斷原因。因此需要尋找新的方法來(lái)進(jìn)行酸根污染處理[8]。
1.4 施工周期長(zhǎng)
該井四開(kāi)施工時(shí)間為120 d,在高溫下,合成類(lèi)材料的大量降解將形成固控設(shè)備難以清除的小分子劣質(zhì)固相,尤其是在鉆井周期較長(zhǎng)的情況下,隨著鉆井液使用時(shí)間的增加,劣質(zhì)固相增多,鉆井液流變性控制將越來(lái)越困難。
2.1 材料優(yōu)選
1)抗高溫聚胺抑制劑。聚胺抑制劑自身能解離為一類(lèi)能與黏土負(fù)電性顆粒吸附的低分子胺,其能夠抑制黏土的水化分散,并能長(zhǎng)期保持濃度平衡,持續(xù)與地層孔隙表面中易水化的黏土基團(tuán)作用,并吸附覆蓋在表面,進(jìn)一步防止黏土水化膨脹。但目前所使用的眾多聚胺類(lèi)產(chǎn)品的抗溫能力參差不齊,所以通過(guò)室內(nèi)實(shí)驗(yàn)對(duì)幾種常用的聚胺抑制劑做了高溫條件下的抑制能力對(duì)比,使用取自現(xiàn)場(chǎng)的泥巖巖屑做回收率實(shí)驗(yàn)[9-11]。所有實(shí)驗(yàn)對(duì)象均在180 ℃老化16 h,濾掉巖屑后加熱至50 ℃測(cè)性能,結(jié)果見(jiàn)表2。所用鉆井液配方如下。
1#3%膨潤(rùn)土漿+1%KOH+1.5%SO-1+4%FT-1+ 4%SCl+4%LF-1+4%SMP-3
表2 3種型號(hào)的聚胺抑制劑性能對(duì)比
通過(guò)表2可以看出,聚胺抑制劑AW-1會(huì)使鉆井液增稠,F(xiàn)YZ-1在高溫下對(duì)泥巖的抑制能力不能滿(mǎn)足要求,只有聚胺抑制劑BCG-7能夠滿(mǎn)足條件,對(duì)流變性影響較小,泥巖滾動(dòng)回收率最高,而且不影響鉆井液的pH值,這在深井鉆井液中尤其重要。
2)磺甲基酚醛樹(shù)脂。鉆井液用磺甲基酚醛樹(shù)脂是一種水溶性的不規(guī)則線(xiàn)性高分子量聚合物,是主要用于深井、超深井水基鉆井液的降濾失劑,其具有很強(qiáng)的耐溫抗鹽能力。酚醛樹(shù)脂與SMC、SMT等共同使用可以增強(qiáng)鉆井液的抗溫性能,降低鉆井液高溫高壓濾失量。將鉆井液在200 ℃下老化滾動(dòng)16 h,然后冷卻至50 ℃檢測(cè)性能,見(jiàn)表3。由表3可知,磺化酚醛樹(shù)脂SMP-3具有更強(qiáng)的降濾失性能,同時(shí)該樹(shù)脂能夠改善鉆井液的流變性,提高體系的抗溫能力。鉆井液配方如下。
2#3%膨潤(rùn)土漿+1%KOH+1.5%PLF-M+5% KCl+4%FT-1+4%SCl+1%SMT+2%PMC+0.05% CaCl2+重晶石(密度為1.80 g/cm3)
表3 不同類(lèi)型的樹(shù)脂產(chǎn)品對(duì)比實(shí)驗(yàn)
3)抗高溫聚合物類(lèi)降濾失劑。將鉆井液在200 ℃下老化滾動(dòng)16 h,然后冷卻至50 ℃檢測(cè)性能,對(duì)不同類(lèi)型的抗高溫降濾失劑進(jìn)行篩選,結(jié)果見(jiàn)表4。所用鉆井液配方如下。
3#3%膨潤(rùn)土漿+0.6%KOH+5%KCl+4%FT-1+ 4%SCl+3%SMP-3+4%LF-1+0.05%CaCl2+重晶石(密度為1.80 g/cm3)
表4 抗高溫聚合物降濾失劑優(yōu)選實(shí)驗(yàn)
從表4可看出, 使用的腈硅聚合物SO-1增黏非常明顯, 其抗溫性已達(dá)到極限; PFL-H、 PFL-M、PFL-L這3種同類(lèi)型不同分子量降濾失劑的抗溫、降濾失效果均較明顯,但PFL-M和PFL-H對(duì)鉆井液流變性影響較大, HPL-3抗溫及降濾失效果均較好,因此PFL-L及HPL-3類(lèi)型的聚合物類(lèi)降濾失劑能夠滿(mǎn)足條件。同時(shí)確定了聚合物降濾失劑加量,即PFL-L加量為2%,HPL-3加量為1.5%。
4)高溫稀釋劑。稀釋劑在高溫深井鉆井液中是一種必不可少的備用材料,其能夠拆散黏土已經(jīng)形成的網(wǎng)架結(jié)構(gòu),促進(jìn)分散以達(dá)到降低黏度和切力的效果,同時(shí)能夠在一定程度上增強(qiáng)體系的抗溫性,經(jīng)常應(yīng)用于鉆井液的日常維護(hù)及處理中,效果顯著。將鉆井液在200 ℃老化滾動(dòng)16 h,然后冷卻至50℃檢測(cè)鉆井液性能,結(jié)果見(jiàn)表5。根據(jù)表5可以看出,磺化丹寧在高溫下有一定的稀釋效果,隨著加量的增加鉆井液黏度和切力反而上升,在后續(xù)施工中不能作為抗溫稀釋劑使用; HTX降黏效果不明顯;HR-300效果與SMS-19相當(dāng),對(duì)鉆井液均有較好的降黏性。鉆井液配方如下。
4#3%膨潤(rùn)土漿+1%KOH+1.5%PFL-M+5% KCl+4%FT-1+4%SCl+4%SMP-3+4%LF-1+重晶石,密度為1.80g/cm3
表5 抗高溫稀釋劑優(yōu)選實(shí)驗(yàn)
2.2 配方確定
1)抗氧化劑加量。針對(duì)高溫條件下鉆井液材料易氧化分解的情況,在鉆井液中引入抗氧化劑,其實(shí)質(zhì)為一種還原劑,能夠優(yōu)先與鉆井液中的氧化物質(zhì)進(jìn)行反應(yīng),達(dá)到保護(hù)鉆井液中合成類(lèi)材料的化學(xué)鍵不被破壞的目的。實(shí)驗(yàn)表明,體系中加入該處理劑后鉆井液抗溫性得到一定程度的提高,同等溫度老化后,鉆井液流變性明顯優(yōu)于未使用抗氧化劑的試樣。將鉆井液在200 ℃老化滾動(dòng)16 h,然后冷卻至50 ℃檢測(cè)鉆井液性能,結(jié)果見(jiàn)表6。鉆井液配方如下。
5#2%膨潤(rùn)土漿+1%KOH+1%PFL-M+4% FT-1+4%SCl+4%SMP-3+4%SPNH+重晶石, 密度為1.70 g/cm3
表6 5#鉆井液配方中抗氧化劑加量的確定
從表6可以看出,在加入抗氧化劑后鉆井液的抗溫能力得到了加強(qiáng),高溫老化后的鉆井液流變性得到改善,高溫高壓濾失量降低,泥餅質(zhì)量更加柔韌,但加量超過(guò)0.6%后鉆井液性能開(kāi)始變差,黏度和切力上升、濾失量增加,因此抗氧化劑的加量需嚴(yán)格控制在0.5%以?xún)?nèi)。
2)高溫條件下材料加量的調(diào)整。由于高溫會(huì)加速鉆井液材料的降解速度,因此在配方設(shè)計(jì)時(shí)需考慮該因素,在原有配方的基礎(chǔ)上適當(dāng)增加各種材料的加量,其中易降解材料加量增加較多,如三磺材料及降濾失劑等,不易降解類(lèi)材料加量保持不變,如超細(xì)碳酸鈣等,各種材料加量增加比例根據(jù)實(shí)驗(yàn)得出,該實(shí)驗(yàn)將老化時(shí)間設(shè)置在72 h,通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的高溫老化來(lái)發(fā)現(xiàn)材料的分解率,從而對(duì)配方進(jìn)行調(diào)整。將鉆井液在200 ℃老化滾動(dòng)72 h,然后冷卻至50 ℃檢測(cè)鉆井液性能,結(jié)果見(jiàn)表7。通過(guò)表7可以得出,磺化材料SMP-3、SPNH及瀝青類(lèi)材料FT、SCL的加量分別為5%~6%時(shí)比較合適,比淺井加量多,當(dāng)材料加量控制在該范圍內(nèi),鉆井液性能能夠滿(mǎn)足施工要求,同時(shí)不至于浪費(fèi)材料增加成本。鉆井液基漿配方如下。
6#2%膨潤(rùn)土漿+1.5%KOH+1.5%PFL-M+3% FT+3%SCl+3%SMP-3+3%SPNH+重晶石,密度為1.70 g/cm3
表7 6#鉆井液配方中磺化材料加量的確定
3)體系配方的確定。四開(kāi)采用KCl胺基聚磺鉆井液,該鉆井液能夠抗180 ℃高溫,具有強(qiáng)抑制、強(qiáng)封堵能力。鉆井液配方如下,鉆井液的性能如表8所示。
7#3%NV-1+0.3%KOH+5%KCl+1.5%HPL-3+ 1%AOP-1+3%SCL+3%FT+5%SMP-3+3%LF-1+ 0.4%BCG-7+3%QS-2
表8 最終確定鉆井液配方的性能
3.1 鉆井液維護(hù)重點(diǎn)
馬深1井的鉆井液維護(hù)重點(diǎn)是控制好高密度、高溫下的鉆井液流變性和熱穩(wěn)定性。該井四開(kāi)鉆井液性能見(jiàn)表9。維護(hù)措施主要有以下幾個(gè)方面。
1)在現(xiàn)場(chǎng)模擬井下條件做好小型實(shí)驗(yàn),嚴(yán)格按照實(shí)驗(yàn)結(jié)果維護(hù)鉆井液。如果鉆井液性能出現(xiàn)問(wèn)題,在查找出原因后必須進(jìn)行處理方案設(shè)計(jì),并提前做好小型實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證處理方案的可行性。該井四開(kāi)裸眼段長(zhǎng)為1 473 m,裸眼段井眼容積為320 m3,參與循環(huán)的鉆井液量達(dá)到400 m3,數(shù)量龐大,如果處理不慎將導(dǎo)致嚴(yán)重后果,所以必須對(duì)每次的處理方案進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)證。
2)四開(kāi)開(kāi)鉆配方為:3%NV-1+0.3%KOH+ 4%KCl+1.5%HPL-3+1%AOP-1+3%SCL+3%FT+ 5%SMP-3+3%LF-1+3%QS-2。按配方加足無(wú)機(jī)抑制劑KCl,保證鉆井液中K+濃度在20 000 mg/L左右,進(jìn)入龍馬溪組地層后將K+濃度調(diào)整至25 000 mg/ L,同時(shí)加入0.4%BCG-7,以保證對(duì)泥頁(yè)巖地層的抑制能力。
3)加足各類(lèi)封堵材料,確保封堵到位。為增強(qiáng)鉆井液的封堵性,減少濾液進(jìn)入地層,防止井壁失穩(wěn),平常維護(hù)中使用瀝青、超細(xì)碳酸鈣、油溶性樹(shù)脂、無(wú)滲透處理劑,必要時(shí)可增加石墨類(lèi)潤(rùn)滑材料,能在一定程度上改善泥餅質(zhì)量,同時(shí)具有一定的潤(rùn)滑作用。當(dāng)鉆井液密度在1.70 g/cm3左右時(shí),超細(xì)碳酸鈣用量在4%左右,當(dāng)密度在1.90 g/cm3以上時(shí)超細(xì)鈣用量控制在2%左右,且粒徑為0.018、0.012、0.010 mm的3種型號(hào)復(fù)配使用,使鉆井液對(duì)地層微裂縫具有一定的封堵效果,減少日常消耗,增強(qiáng)井壁穩(wěn)定性。該井控制150 ℃高溫高壓濾失量在8~12 mL。根據(jù)高溫高壓濾失量檢測(cè)數(shù)據(jù),及時(shí)調(diào)整封堵材料的用量。
表9 馬深1井四開(kāi)井段鉆井液性能
4)pH值不低于10。大部分鉆井液材料需要在高pH值下才能發(fā)揮效果;保持較高的pH值能夠有效吸收H2S氣體,提高井控安全;能夠防止鉆井液發(fā)酵,起到殺菌劑的作用。
3.2 酸根污染的處理及預(yù)防
該井在四開(kāi)滄浪鋪組井深7 354.6 m處發(fā)現(xiàn)高壓鹽水層,成功壓井后鉆井液密度從1.73 g/cm3增加到1.95 g/cm3,由于密度的提高及隨之而來(lái)的酸根污染,曾一度導(dǎo)致鉆井液流變性失控。高溫高密度下酸根污染導(dǎo)致鉆井液黏度、 切力及濾失量的增加, 同時(shí)將嚴(yán)重影響鉆井液的抗溫性,圖1為四開(kāi)井漿在不同酸根離子濃度下的性能變化??梢钥闯?,隨著酸根離子濃度增大,井漿的切力及高溫高壓濾失量也急劇上升,嚴(yán)重影響了鉆井液的流變性,同時(shí)酸根的增加使原本能夠抗180 ℃高溫的鉆井液抗溫能力降低至150~160 ℃甚至更低。
圖1 四開(kāi)鉆井液高溫高壓濾失量及初切隨酸根濃度變化曲線(xiàn)
針對(duì)這些問(wèn)題的具體處理措施如下。①使用抗溫能力強(qiáng)的樹(shù)脂SMP-3,提高鉆井液的抗溫能力。②提高鉆井液pH值,將轉(zhuǎn)換為嚴(yán)格按照實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)加入CaCl2溶液對(duì)污染物進(jìn)行清除。③為防止氯化鈣加入引起的鉆井液絮凝,加入抗高溫稀釋劑堿液來(lái)確保鉆井液流變性良好。
3.3 井壁穩(wěn)定技術(shù)
①優(yōu)選抗高溫的聚胺抑制劑,此類(lèi)聚胺自身呈堿性,適合超深井鉆井液高pH值的要求,正常維護(hù)中采用少量加入的方式,防止聚胺過(guò)量引起的鉆井液黏度和切力上漲。②選用油溶率較高的瀝青類(lèi)材料SCL及FT,該類(lèi)型瀝青材料經(jīng)過(guò)磺化改進(jìn),具有更高的抗溫性,能夠防止高溫糊化,在超深井段遇高溫后能夠乳化成膠狀的瀝青微粒,在進(jìn)入地層微裂縫后能夠?qū)紫哆M(jìn)行封堵、黏結(jié),防止其剝落坍塌的同時(shí),阻止大量濾液進(jìn)入地層引起應(yīng)力垮塌,同時(shí)改善了泥餅質(zhì)量,增加了潤(rùn)滑性。③合理控制鉆井液密度,由于該井四開(kāi)密度窗口窄,鉆井液密度需進(jìn)行嚴(yán)格控制,出入口密度差應(yīng)保持在0.02 g/cm3以?xún)?nèi),由于鉆井液循環(huán)量大,四開(kāi)循環(huán)1周時(shí)間為4 h,處理中需遵循均勻緩慢的方式,防止出現(xiàn)大面積的密度不均勻,否則井壁將由于反復(fù)的壓差變化而失穩(wěn)。④?chē)?yán)格監(jiān)測(cè)、控制高溫高壓濾失量,該數(shù)據(jù)不僅能反應(yīng)鉆井液體系封堵能力、抗溫能力,還能通過(guò)對(duì)泥餅的分析來(lái)判斷鉆井液是否有受污染的趨勢(shì),如果泥餅下部發(fā)干,表示鉆井液中缺少磺化材料或是受少量酸根污染,如果泥餅黏接性較差,容易從濾紙上脫落,表示鉆井液中缺少聚合物類(lèi)降濾失材料等。當(dāng)鉆井液濾失量控制在12 mL以?xún)?nèi)、泥餅薄而柔軟、能夠較好地黏貼在濾紙上時(shí),則表示鉆井液具有很好的封堵效果。⑤起鉆前采用抗溫封堵漿對(duì)裸眼段進(jìn)行封閉,保證長(zhǎng)時(shí)間浸泡下的井壁穩(wěn)定。
3.4 固相控制
①使振動(dòng)篩、除砂器、除泥器等與鉆井泵同步運(yùn)轉(zhuǎn),根據(jù)需要使用離心機(jī),及時(shí)清除鉆井液中的劣質(zhì)固相。②化學(xué)絮凝的跟進(jìn)。保證鉆井液中包被劑加量,根據(jù)不同巖性來(lái)進(jìn)行調(diào)整,鉆遇泥巖時(shí)多加,砂巖時(shí)少加,進(jìn)入海相地層后可以按正常量進(jìn)行維護(hù)。使用氯化鈣作為無(wú)機(jī)絮凝劑,對(duì)鉆屑進(jìn)行絮凝沉除。
3.5 應(yīng)用效果評(píng)價(jià)
針對(duì)四開(kāi)設(shè)計(jì)的高密度KCl胺基聚磺鉆井液體系在現(xiàn)場(chǎng)得到成功使用,抗溫、抗污染效果較好,解決了高溫超深井井壁穩(wěn)定問(wèn)題,四開(kāi)井徑擴(kuò)大率為2.1%。鉆井液體系具有較強(qiáng)的抗酸根污染能力,耐受酸根總濃度在19 000 mg/L以?xún)?nèi),并根據(jù)四開(kāi)處理酸根的過(guò)程總結(jié)出了一套適用于川東北地區(qū)深井、超深井的污染處理措施。該鉆井液封堵能力強(qiáng),采用化學(xué)封堵及物理封堵相結(jié)合,高溫高壓濾失量能控制在8~12 mL,實(shí)現(xiàn)了封堵防塌的要求。鉆井液性能穩(wěn)定,維護(hù)措施簡(jiǎn)單,在長(zhǎng)時(shí)間的循環(huán)使用中,不會(huì)出現(xiàn)性能大幅度波動(dòng),部分材料高溫降解后的殘余物能夠隨固控設(shè)備排除,防止了體系固相含量的增加。
1.高密度KCl胺基聚磺鉆井液的成功使用為高溫深井條件下的泥頁(yè)巖地層鉆井技術(shù)提供了新的思路。
2.在深井及超深井施工中,需嚴(yán)格重視酸根污染問(wèn)題,在設(shè)計(jì)施工方案時(shí)應(yīng)提前做好預(yù)防措施。
3.處理鉆井液時(shí),要盡量保持井漿性能相對(duì)穩(wěn)定,不能波動(dòng)太大,堅(jiān)持以維護(hù)為主,處理為輔的原則,及時(shí)監(jiān)測(cè)返出鉆井液性能。
4.針對(duì)超深井的鉆井液維護(hù)處理,必須做好各種相關(guān)小型試驗(yàn),不能盲目處理。
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Application of KCl-Amine Polymer Sulfonate Drilling Fluid in Well Mashen-1
FAN Xiangsheng, MA Honghui, RAN Xingxiu
(Southwest Drilling Branch of Zhongyuan Petroleum Engineering Co. Ltd., Sinopec, Nanchong, Sichuan, 637001)
The Well Mashen-1 is a key wildcat well of the Exploration Branch of Sinopec located at the high position of the Malubei Structure in the Tongnanba tectonic zone, northeast Sichuan. Completed at a depth of 8418 m, the well was designed to explore the Longwang Temple Formation of Lower Cambrian Series. The fourth interval of the well was drilled to 6 225.4~7 699 m, penetrating the Longmaxi Formation consisting of thick shales, which caused severe borehole instability. Problems also encountered in this interval included high formation pressure coeffcient, high formation temperature, and contamination to the drilling fuid by carbonate ions, rendering high risk to the drilling operation. Diffculties in running the drilling fuid in the fourth interval were rheology control of high density mud at elevated temperatures, borehole stabilization and carbonate/bicarbonate ions contamination to the drilling fuid. To deal with these diffculties and problems, a series of laboratory experiments were done to select proper additives and then to formulate a drilling fuid suitable for use in drilling the Well Mashen-1. Based on laboratory experiments, a high temperature polyamine BCG-7 was selected as shale inhibitor at a concentration of 0.4% in the drilling fuid. SMP-3, a quality high temperature flter loss reducer that did not viscosify the drilling fuid, was used at a concentration between 5% and 6%. High performance polymer flter loss reducer PFL-L and HPL-3 were added at concentrations of 2% and 1.5%, respectively, they did not viscosify the drilling fuid either. HR-300 and SMS-19, two thinners, were to be used based on the actual situation. An anti-oxidant was used to try to improve the high temperature stability of the drilling fuid. The fnal basic formulation was as follows: 3%NV-1+0.3%KOH+5%KCl+1.5%HPL-3+1%AOP-1+3%SCL+3%FT+5%SMP-3+3%LF-1+0.4%BCG-7+3%QS-2. The actual concentration of each additive was adjusted based on the actualsituation if fled application. In drilling the fourth interval, the drilling fuid had good high temperature rheology, strong inhibitive capacity, high plugging performance and tolerance to carbonate/bicarbonate ions contamination. This drilling fuid provided a powerful technical support for the successful drilling of the fourth interval of the Well Mashen-1, and a KCl-amine based polymer sulfonate drilling fuid fnally came into being.
Ultradeep well; Borehole stabilization; High temperature resistant; Carbonate/bicarbonate ions contamination; Plugging capacity; Amine based polymer sulfonate
TE254.3
A
1001-5620(2017)02-0057-07
2016-11-25;HGF=1702M5;編輯 馬倩蕓)
10.3969/j.issn.1001-5620.2017.02.010
樊相生,高級(jí)工程師,畢業(yè)于重慶石油學(xué)校,長(zhǎng)期從事鉆井液技術(shù)方面的研究。電話(huà) 15239966568; E-mail:fxsh2007@126.com。