王興旺,孫 晁,程國(guó)鋒,劉 鵬
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高含水油氣水三相流混輸管道壓降計(jì)算研究
王興旺1,孫 晁2,程國(guó)鋒3,劉 鵬1
(1. 東北石油大學(xué) 提高油氣采收率教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,黑龍江 大慶 163318; 2. 中石油山東輸油有限公司,山東 日照 276800; 3. 川慶鉆探公司長(zhǎng)慶石油工程監(jiān)督公司,陜西 西安 710021)
油氣水三相混輸管道的壓降計(jì)算是油氣管道設(shè)計(jì)和生產(chǎn)運(yùn)行方案制定的基礎(chǔ)。為了評(píng)價(jià)并提高不同壓降模型的計(jì)算精度,設(shè)計(jì)了一套能準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)某油田油氣水混輸管道運(yùn)行參數(shù)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。在此基礎(chǔ)上,對(duì)常用的Beggs-Brill模型進(jìn)行了壓降計(jì)算,但存在較大誤差。采用最小二乘法對(duì)模型進(jìn)行修正,Beggs-Brill修正模型將誤差由32.79%降低到9.54%,Beggs-Brill修正模型有效提高了計(jì)算精度。
油氣水三相流; 水平管; 壓降計(jì)算; 最小二乘法
油氣水三相混輸管道的壓降計(jì)算是油氣管道設(shè)計(jì)和生產(chǎn)運(yùn)行方案制定的基礎(chǔ)[1]。為了提高其計(jì)算精度,許多學(xué)者開展了相關(guān)方面的理論研究,這些研究主要包括以下兩方面[2-6]:一是假設(shè)油水兩相為均勻混合的單一液相,采用氣液兩相流方式進(jìn)行研究;二是假設(shè)油水分離流動(dòng),建立雙流體或三流體模型進(jìn)行研究。
實(shí)際應(yīng)用表明,無(wú)論采用哪種壓降計(jì)算方法,油氣水混輸管道壓降計(jì)算值與實(shí)際值均存在較大偏差,對(duì)管道設(shè)計(jì)和生產(chǎn)運(yùn)行方案制定造成了不利影響。針對(duì)該問(wèn)題,本文依托現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際數(shù)據(jù),對(duì)常用氣液兩相流壓降模型Beggs-Brill模型進(jìn)行修正,有效提高了其計(jì)算精度。
為了有效獲取管道實(shí)際運(yùn)行參數(shù),針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工藝流程,設(shè)計(jì)了一套操作簡(jiǎn)單、測(cè)量準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要包括三部分:(1)井口溫度和壓力數(shù)據(jù)采集部分;(2)計(jì)量間溫度和壓力數(shù)據(jù)采集部分;(3)產(chǎn)液量、產(chǎn)氣量和摻水量數(shù)據(jù)采集部分。其工藝流程如圖1所示。
圖1 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)流程圖
以W1井為例,闡述系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集過(guò)程:(1)正常運(yùn)行時(shí),閥門2、4打開,中轉(zhuǎn)站來(lái)的熱水流至井口,與油井產(chǎn)出液混合經(jīng)三通1流入?yún)R管;此時(shí)閥門7關(guān)閉,防止油氣水混合物進(jìn)入計(jì)量裝置;閥門3、5、6均關(guān)閉,防止熱水進(jìn)入摻水測(cè)試系統(tǒng);(2)測(cè)量產(chǎn)液量及產(chǎn)氣量時(shí),將三通1向上打開,W1井產(chǎn)出液流至氣液分離器進(jìn)行氣液分離,分別測(cè)量液體流量和氣體流量;(3)測(cè)量單井摻水量時(shí),關(guān)閉閥門4,打開閥門3、5、6,通過(guò)流量計(jì)Q測(cè)量W1井的摻水量,其它閥門在正常運(yùn)行時(shí)的位置。為了保證每口試驗(yàn)井?dāng)?shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,試驗(yàn)期間對(duì)每口試驗(yàn)井進(jìn)行多次間隔量油、量氣和取樣測(cè)試含水率。
采用油氣水三相流管道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),對(duì)油田某區(qū)塊6個(gè)典型計(jì)量間所轄60條管道的生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行了監(jiān)測(cè)。監(jiān)測(cè)時(shí)間從2015年1月到2015年12月,數(shù)據(jù)采集時(shí)間間隔為1 h。
通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析60條管道的溫降和壓降數(shù)據(jù)可以看出,管道的溫降和壓降均在一定范圍內(nèi)波動(dòng),溫降的波動(dòng)范圍為2.2~4.5 ℃,壓降的波動(dòng)范圍為0.2~0.4 MPa。管道冬季的溫降大于夏季的溫降,因?yàn)槎镜沫h(huán)境溫度低于夏季;管道冬季的壓降也大于夏季的壓降,因?yàn)槎经h(huán)境溫度偏低,為了保證油井產(chǎn)出液安全輸送,需要增加摻水量,從而導(dǎo)致管道壓降增大。
圖2和圖3分別為井2G173-164到計(jì)量間B21503、井2G174-63到計(jì)量間B21504兩條管道的溫降和壓降統(tǒng)計(jì)結(jié)果。
圖2 溫降曲線
圖3 壓降曲線
油氣水多相流混輸管道流型變化多、相態(tài)間能量損失大、流動(dòng)不穩(wěn)定,工程上一般選取Beggs-Brill模型[10]計(jì)算混輸管道的壓降。
Beggs-Brill模型計(jì)算式
其中流型的判斷,截面含液率和水力摩阻系數(shù)的理論計(jì)算詳見文獻(xiàn)[10]。
在集輸管道運(yùn)行管理過(guò)程中,掌握井口壓力狀況十分重要,因?yàn)榫趬毫^(guò)高,容易導(dǎo)致抽油機(jī)光桿盤根漏失、光桿脫卡、電機(jī)過(guò)載。但因?yàn)榫诜稚?,測(cè)量?jī)x表不完善,測(cè)試很不方便,因此需要根據(jù)計(jì)量間壓力計(jì)算井口壓力。采用Beggs-Brill模型計(jì)算油田某區(qū)塊60口井的井口壓力結(jié)果如圖4所示。Beggs-Brill模型計(jì)算結(jié)果的相對(duì)誤差,如圖5所示。
圖1 Beggs-Brill模型計(jì)算井口壓力結(jié)果
圖2 Beggs-Brill模型井口壓力相對(duì)誤差
通過(guò)分析比較油田某區(qū)塊60口井的井口壓力結(jié)果及相對(duì)誤差可以發(fā)現(xiàn),Beggs-Brill模型計(jì)算的平均相對(duì)誤差為32.79%,計(jì)算誤差較大。
根據(jù)圖5可知,采用Beggs-Brill模型計(jì)算該區(qū)塊的井口壓力值與實(shí)測(cè)值相差較大,平均相對(duì)誤差大于15%,無(wú)法滿足工程實(shí)際的需要,因此有必要對(duì)Beggs-Brill模型進(jìn)行修正。
Find、
借助Lingo軟件求得Beggs-Brill模型的修正結(jié)果為:
運(yùn)用修正后的Beggs-Brill模型,分別對(duì)油田某區(qū)塊內(nèi)60口井的井口壓力進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算結(jié)果及誤差分析如圖6-圖8所示。
圖3 Beggs-Brill模型修正后井口壓力計(jì)算值
圖4 井口壓力相對(duì)誤差
通過(guò)修正前后的Beggs-Brill模型對(duì)油田某區(qū)塊油氣水三相混輸管網(wǎng)井口壓力進(jìn)行計(jì)算的結(jié)果可以看出,Beggs-Brill模型修正前的平均相對(duì)誤差為32.79%,修正后的平均相對(duì)誤差為9.54%,修正效果較顯著。
圖5 井口壓力誤差分布
另外,由修正前后的起點(diǎn)壓力相對(duì)誤差圖及誤差分布圖可以看出,采用Beggs-Brill模型計(jì)算,修正前有23條管道相對(duì)誤差在15%以內(nèi),修正后有48條,所占樣本管道總數(shù)比例由38.33%提高到80%,修正后的Beggs-Brill模型有效提高了模型的計(jì)算精度。
(1)設(shè)計(jì)了一套能夠準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)該油田混輸管道的壓力、溫度、產(chǎn)液量、產(chǎn)氣量和摻水量的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。
(2)采用Beggs-Brill模型對(duì)該油田混輸管道進(jìn)行了壓降計(jì)算,其平均相對(duì)誤差為32.79%,誤差較大。
(3)運(yùn)用最小二乘法將Beggs-Brill模型進(jìn)行了修正,壓降模型修正后的計(jì)算精度明顯高于未修正的計(jì)算精度。
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Study on the Calculation of Pressure Drop in Oil-Gas-Water Three-phase Flow Pipeline With High Water Content
1,2,3,1
(1. Key Laboratory for Enhanced Oil & Gas Recovery of the Ministry of Education, Northeast Petroleum University, Heilongjiang Daqing 163318, China;2. CNPC Shandong Oil Transportation Company, Shandong Rizhao 276800, China; 3. CNPC Chuanqing Drilling Engineering Changqing Petroleum Engineering Supervision Company, Shaanxi Xi'an 710021, China)
In order to evaluate and improve the accuracy of different pressure drop models, a set of accurate data acquisition system was designed to monitor the operation parameters of oil-gas-water multiphase pipelines in the oil field. On the basic of collected data, the pressure drop was calculated by Beggs-Brill model, but the deviation of calculated results was large. So the model was modified with the least square method. By using modified Beggs-Brill model,the pressure drop calculation deviation was reduced from 33.26% to 9.54%. The modified Beggs-Brill model improved the calculation accuracy effectively.
oil-gas-water three-phase flow; horizontal pipeline; pressure drop calculation; least square method
TE 832
A
1004-0935(2017)04-0363-04
東北石油大學(xué)研究生創(chuàng)新科研項(xiàng)目資助(YJSCX2016-009NEPU)
2017-03-31
王興旺(1990-),男,黑龍江省大慶市人,東北石油大學(xué)石油與天然氣工程專業(yè),研究方向:油田污水處理技術(shù)。