牛志成
摘 要:我公司一期安裝2×300MW國產(chǎn)引進型機組,經(jīng)過增容改造為330MW機組,通過兩臺機組的試運調(diào)試,發(fā)現(xiàn)這兩臺機組都存在振動大的問題,突出表現(xiàn)為4、6、7瓦振動較大,甚至造成無法過臨界,降速過臨界振動加劇。在試運中通過不斷地探索與總結,發(fā)現(xiàn)了該類型機組振動的一些原因,另據(jù)資料表明,國內(nèi)同類型機組都存在類似問題,本文在收集有關資料并結合現(xiàn)場運行經(jīng)驗的基礎上,對我廠及同類型機組振動情況、原因作了一些分析,提出了在工作中如何防范330MW汽輪機組振動的措施,供參考。
關鍵詞:汽輪機組;振動原因;防范
中圖分類號:TK267 文獻標識碼:A
一、現(xiàn)狀分析
我廠#5、#6機為上海汽輪機廠生產(chǎn)的亞臨界、中間再熱、單軸、雙缸、雙排汽反動式凝汽機組。該機組參數(shù)為:型號N300-16.7/518/538,額定出力300MW,進汽壓力為16.7MPa,進汽溫度538℃,再熱汽溫538℃。該類型機組已經(jīng)3次完善化改進,我廠為第十七、十八臺,屬第三次改進(D156型)機組,所配發(fā)電機為上海電機廠生產(chǎn)的引進西屋技術水平,水、氫、氫冷發(fā)電機。
我廠#5、#6機組自投產(chǎn)以來振動一直偏大,集中表現(xiàn)為在中速暖機結束過臨界時#6、7瓦振動嚴重超限,定速后#7瓦振動仍達15~20絲左右,有時甚至連臨界也過不去,被迫打閘停機。正常運行中#7瓦振動波動較大,特別是在密封油溫及發(fā)電機風溫變化較大時對#7瓦振動影響較大。在停機過臨界時#6、7瓦振動仍嚴重超限達30絲左右。#4瓦振動也較大,對真空、油溫等的變化較為敏感。
據(jù)了解,上汽廠引進型300MW機組已投產(chǎn)多臺,從投產(chǎn)試運情況看,絕大多數(shù)機組都有過較大振動發(fā)生,例如:石橫某電廠:1號機,6瓦軸振178μm,大于報警值0.125μm,且5、7瓦都有振動;2號機7瓦軸振145μm,大于報警值0.125μm,且5、6瓦都有振動。上海某電廠:#11機,投用時7號瓦軸振200μm,進行平衡處理后3瓦垂直和水平方向軸承座振動,4號瓦3個方向的軸承座振動及6號瓦垂直和水平方向軸承座振動均達不到考核標準。
二、原因分析
對上汽廠所產(chǎn)引進西屋公司300MW汽輪機及配用上海電機廠引進西屋公司水、氫、氫發(fā)電機所組成的機組,其振動原因一般有以下幾個方面:
1.由于#6、#7瓦之間對輪緊力變化引起振動。由于#7軸承位于主勵與副勵之間,與#6軸承之間有一對輪相聯(lián),此對輪聯(lián)接質(zhì)量對振動有直接影響,對輪螺栓緊力在長期運行中有可能變化,從而影響#7瓦中心的變化,使得#7瓦振動增加。#7瓦外側是副勵,它直接懸空,并且付勵磁機是永磁鋼結構,長期運行中有可能造成磁場不對稱,這也是#7瓦容易產(chǎn)生振動的原因。
2.密封瓦引起的碰磨振動:該類型發(fā)電機對氫氣的密封采用雙流環(huán)式密封瓦結構,在正常情況下密封瓦靠壓力油形成油膜,既起了密封作用,又對轉(zhuǎn)子起了部分支撐作用,增加了轉(zhuǎn)子剛度,但是該類型密封瓦為了減少氫氣泄漏及保證氫氣純度,密封瓦與轉(zhuǎn)子間隙保持較小,這個間隙一旦破壞將引起碰磨振動。而機組軸系在升至額定轉(zhuǎn)速時要通過多個臨界轉(zhuǎn)速,其中發(fā)電機轉(zhuǎn)子有兩個臨界轉(zhuǎn)速,在升速過程中容易引起密封瓦的碰磨,從而引起振動。
3.機組勵磁機臨界轉(zhuǎn)速接近工作轉(zhuǎn)速。該類型機組勵磁機一階臨界設計為2450轉(zhuǎn)左右,而實際均在2700轉(zhuǎn)左右,而該機組為引進美國西屋技術,美國采用3600轉(zhuǎn)工作轉(zhuǎn)速,臨界轉(zhuǎn)速與工作轉(zhuǎn)速有足夠的避開量,而我國采用3000轉(zhuǎn)工作轉(zhuǎn)速,這樣實際一階臨界轉(zhuǎn)速滿足不了避開工作轉(zhuǎn)速±10%的要求,因此在工作轉(zhuǎn)速下易產(chǎn)生振動。
4.發(fā)電機風溫對振動的影響。該類型機組發(fā)電機定子采用氫氣冷卻,氫氣在發(fā)電機內(nèi)密閉循環(huán),氫氣又用氫冷器進行冷卻,氫氣冷卻器布置于發(fā)電機四角,總共8組冷卻器,但由于各角冷卻器調(diào)節(jié)依靠手動截門來調(diào)節(jié),發(fā)電機四角風溫差別較大,尤其在開機時偏差更大,因發(fā)電機四角風溫偏差造成5、6瓦中心相對變化,引起機組振動增大。而發(fā)電機的振動又影響勵磁機的振動,并且由于勵磁機質(zhì)量較小,勵磁機振動變化更為明顯,這一現(xiàn)象突出表現(xiàn)在7瓦振動上。
5.運行中軸承標高變化的影響造成振動增大。該類型機組3、4號瓦座坐落在下排汽缸上,當抽吸真空時,在支撐剛度不足的情況下,支撐標高發(fā)生變化,這種標高的變化引起靠背輪中心的變化,這樣導致了熱態(tài)中心的變化,繼而引起振動的發(fā)生。另外凝汽器真空的變化使得低壓缸排汽溫度發(fā)生變化,也使得#3、4軸承座中心發(fā)生變化,使得機組振動增加。
6.機組轉(zhuǎn)子平衡不平衡引起振動。機組各單轉(zhuǎn)子,制造廠在出廠時已進行動平衡,但由于條件限制無法進行軸系平衡,現(xiàn)場聯(lián)成軸系后,往往出現(xiàn)新的不平衡,我廠#5、#6機在試運中都進行了多次動平衡才使振動控制在報警值以內(nèi)。
7.安裝質(zhì)量不合格引起振動。在安裝時對輪中心調(diào)整不當,對輪螺栓緊力不夠,軸承標高調(diào)整不正確等均能引起振動。
三、振動的預防
綜上所述,應從以下幾方面防止汽輪機組振動。
1.首先,應加強安裝、檢修質(zhì)量。在安裝和調(diào)試期間應對各轉(zhuǎn)子在制造廠動平衡情況,殘余不平衡大小,勵磁機改進情況及平衡情況做到心中有數(shù)。安裝時嚴格控制安裝工藝,嚴格按照制造廠要求調(diào)整標高和對中工作。
2.調(diào)整好沖轉(zhuǎn)參數(shù)。汽輪機轉(zhuǎn)子是轉(zhuǎn)子在轉(zhuǎn)動時靠軸承內(nèi)形成契形油膜產(chǎn)生的油壓而浮動在軸承上,潤滑油對轉(zhuǎn)子有潤滑和冷卻作用,而潤滑溫對油膜的厚度有直接影響,油溫越高油膜越薄,油溫越低油膜越厚。因此調(diào)整好潤滑油溫可降低機組振動。
3.密封油溫的變化也會引起振動的變化。在密封瓦溫度不超限的情況下,盡量維持油溫上限,以保持密封環(huán)與氫氣溫差在5℃以下。此外真空的高低也會引起振動的改變。因為真空的變化會引起排汽缸溫度的變化,從而引起凝汽器膨脹的變化,凝汽器又與低壓缸相聯(lián),由此影響了機組中心的變化,使機組振動變化。開機時應調(diào)整好適當?shù)恼婵?,不易過高過低,以振動最小為宜。我廠#5、6機一般在-72kPa~-75kPa左右。
4.發(fā)電機風溫應調(diào)平衡。因發(fā)電機氫冷器位于發(fā)電機四個角,四角風溫不同會使#5、6瓦中心相對改變而使機組振動增加。我廠#5、6機對風溫變化特別敏感,這在實際工作中已引起了足夠重視。
5.沖轉(zhuǎn)時主、再熱汽溫選擇合適,使機組熱應力減小。冷態(tài)啟動前應充分暖管疏水,按壓力低,溫度高的原則選取參數(shù),并保證有56℃以上過熱度。熱態(tài)啟動應選擇壓力高溫度高的參數(shù)。
6.在啟動過程中對于振動問題應慎重,不得硬闖臨界或盲目加負荷,查明原因后方可確定。
7.沖轉(zhuǎn)后應注意檢查機組的動靜有無摩擦,中速曖機時應注意汽缸各部膨脹是否充分,均勻,滑銷系統(tǒng)有無卡澀,暖機時間應充分,密切監(jiān)視各軸瓦油膜壓力變化。在停機時若惰走過臨界振動過大時,應提前將機組真空適當破壞加速過臨界。在增減負荷過程中注意控制變負荷速度,保證汽缸各部膨脹均勻,在增減勵磁時注意觀察對機組振動的影響。
結語
目前我廠在運行方面經(jīng)過試運取得了不少經(jīng)驗,對機組性能有了深入了解,參數(shù)調(diào)整也有了把握,并經(jīng)過多次大小修處理,振動情況有了較大改善,只有#7瓦振動在10絲左右,但已低于報警值。
參考文獻
[1]高壓汽輪機運行手冊[Z].1992.
[2]調(diào)試資料[R].1996.