楊蘋
摘 要:隨著勝利油田濱南稠油油區(qū)開采年限的增長,對注汽質(zhì)量的要求越來越高。而由于注汽鍋爐運行年限的增加,設(shè)備燃燒過程工況調(diào)整難度加大,稠油注汽管理方面難度越來越大。為保證設(shè)備高效經(jīng)濟運行,通過對影響設(shè)備熱效率的影響因素進行分析,找到對應(yīng)的對策,提高設(shè)備熱效率,調(diào)整設(shè)備注汽參數(shù),達到降本增效的目標(biāo)。
關(guān)鍵詞:注汽鍋爐;熱效率;提高
1、概況
濱南采油廠共有注汽站28座,在用注汽鍋爐及水處理38臺套,擔(dān)負著單家寺油田和王莊油田的注汽任務(wù)。全廠的注汽鍋爐隨著使用年限的增加,設(shè)備老化現(xiàn)象嚴(yán)重。38臺設(shè)備中,投產(chǎn)5年以下的25臺套,其中投產(chǎn)大于11年的達到11臺套,占總設(shè)備總數(shù)的28.9%。由于使用年限的增長,設(shè)備存在主要問題是:設(shè)備老化嚴(yán)重,設(shè)備本體,儀表部分以及高溫部分流程以及閥組等都存在問題,安全隱患較大;注汽鍋爐煙溫較高而且上升速度快。
2、注汽鍋爐熱效率分析
熱效率是注汽鍋爐的重要指標(biāo),它表明設(shè)備的完善程度和運行管理水平。熱效率現(xiàn)場測試一般采用反平衡測試法。
2.1注汽鍋爐反平衡熱力計算分析
對注汽鍋爐而言,其評定準(zhǔn)則為熱效率,可通過反平衡法計算公式求得。
其中:
(1)排煙熱損失q2:
鍋爐排煙帶走的一部分熱量造成的熱損失,其大小與煙氣量、排煙與基準(zhǔn)溫度、煙氣中水蒸氣的顯熱有關(guān)。
(2)化學(xué)不完全燃燒熱損失q3:
燃油燃燒時,其中的可燃氣體在爐膛內(nèi)燃燒。如果部分可燃氣體沒有燃盡而被煙氣帶走,這些可燃氣體中主要是一氧化碳,有時還有少量的氫及甲烷等,煙氣中的可燃氣體含量越高,化學(xué)不完全燃燒熱損失就越大,一般為1%-3%。
(3)散熱損失q4:
設(shè)備運行時,爐墻、鋼架、管道和其它附件等表面溫度總是高于周圍空氣的溫度。因此,一部分熱量就通過它們向外散發(fā),造成散熱損失。爐體外表面積越大,保溫性能就越差,散熱量也就越大,一般為3%-5%。
(4)機械未完全燃燒熱損失q5:
鍋爐煙氣帶走的飛灰,取決于燃料性質(zhì)和運行人員的操作水平。
2.2 注汽鍋爐熱效率影響因素分析
通過上述公式可以看出,影響注汽鍋爐熱效率的因素主要有:
(1)排煙溫度
通常,排煙溫度每升高15℃,排煙溫度熱損失將增大1%左右,所以在注汽鍋爐的運行中,應(yīng)盡可能地將排煙溫度控制在230℃以內(nèi)。
(2)蒸汽干度
隨著蒸汽干度的提高,注汽單耗及排煙溫度逐步提高,注汽鍋爐熱效率逐步下降。正常情況下,蒸汽干度每提高5%,注汽單耗約增加4%,排煙溫度約提高10~20℃,鍋爐熱效率約降低0.7個百分點。因此注汽鍋爐的日常運行應(yīng)滿足注汽干度要求即可。
(3)負荷率
在控制蒸汽干度及排煙處煙氣含氧量基本不變的前提下,通過調(diào)節(jié)注汽鍋爐給水量及燃料量來改變鍋爐負荷量,選擇不同23t/h設(shè)備進行熱效率分析。分析發(fā)現(xiàn),注汽鍋爐負荷率對設(shè)備的熱效率、注汽單耗及排煙溫度存在著較為明顯的關(guān)系,正常情況下,23t注汽鍋爐最佳運行負荷應(yīng)在18~20 t/h之間。
(4)設(shè)備熱損失
注汽鍋爐保溫材料采用高純硅酸鋁纖維保溫材料。根據(jù)現(xiàn)場測試結(jié)果,分析、總結(jié)現(xiàn)用鍋爐保溫結(jié)構(gòu)存在的問題如下:一是設(shè)備外表面溫度不均勻,輻射段、過渡段及端部,均存在保溫缺陷,造成局部溫度過高;二是保溫結(jié)構(gòu)存在著熱橋,熱橋主要集中于各種局部部件與接縫處;三是結(jié)構(gòu)導(dǎo)熱系數(shù)偏大,外表面散熱損失大。
3、提高注汽鍋爐熱效率的措施
根據(jù)上述分析因素,在注汽八號站802#爐進行試驗,主要從節(jié)能技術(shù)改造和加強管理兩個方面開展工作:
3.1增大注汽鍋爐的尾部換熱面積
排煙損失占全部熱損失的70~80%,排煙溫度高是設(shè)備熱損失的最主要指標(biāo)。由于注汽鍋爐在運行當(dāng)中排煙溫度不允許低于其露點溫度(防止尾部受熱面酸腐蝕),因此排煙溫度熱損失必然存在,增大尾部換熱面積可適當(dāng)降低排煙溫度,提高注汽鍋爐進口水溫,防止設(shè)備尾部受熱面腐蝕。
采用復(fù)合相變換熱器很好解決了這一問題,這種換熱器不僅能防止煙氣結(jié)露而且也避免了煙灰在管壁上的粘結(jié),能夠保證設(shè)備長期運行,提高了熱效率,設(shè)備壽命達到7年以上。當(dāng)注汽鍋爐運行參數(shù)發(fā)生變化時,復(fù)合相變換器能夠自動調(diào)節(jié)受熱面壁面溫度和排煙溫度,取得了較好的節(jié)能效果。
3.2強化注汽過程管理,確定合理的經(jīng)濟運行工況
一是加強注汽鍋爐對流段與輻射段清灰。由于煙灰導(dǎo)熱能力比鋼鐵的導(dǎo)熱能力小數(shù)百倍,爐管上一旦積灰,爐管的導(dǎo)熱能力迅速下降,隨著厚度增加,設(shè)備的排煙溫度逐漸上升,熱效率下降,因此,定期對注汽鍋爐爐內(nèi)輻射段爐管與對流段翅片管清灰是必不可少的一項工作。
二是合理調(diào)整注汽鍋爐工況。繼續(xù)實施一爐一策管理,以注汽鍋爐熱效率等指標(biāo)為抓手,圍繞提高鍋爐熱效率,合理調(diào)整設(shè)備運行工況。重點是運行參數(shù)的合理匹配,避免鍋爐在過高或過低負荷區(qū)運行,提高燃燒效果,降低空氣過剩系數(shù)和煙溫,使鍋爐效率達到85%以上。
三是加強注汽鍋爐的維修維護,及時對對流段翅片管及保溫層進行維修,降低熱損失。
四是加強技術(shù)培訓(xùn),特別是注汽站班組長在注汽鍋爐參數(shù)運行、調(diào)試方面的培訓(xùn)。
3.3實施結(jié)果
按照制定措施,及時調(diào)整運行參數(shù),并進行維修維護,通過對比發(fā)現(xiàn),鍋爐熱效率得到有效提高(見表一)