凌紹華+景長勇
摘要:闡述了SNCR脫硝技術在某公司75t/h燃煤循環(huán)流化床鍋爐的應用,以及對SNCR工藝系統(tǒng),并對脫硝效果、運行費用及環(huán)境效益進行了分析。運行結果表明:鍋爐煙氣采用SNCR技術,脫硝效率達到68.50%,處理后NOx濃度為87mg/m3,滿足《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)要求。
關鍵詞:選擇性非催化還原法;循環(huán)流化床鍋爐;脫硝技術
中圖分類號:TK229.6
文獻標識碼:A文章編號:1674-9944(2016)22-0034-02
1引言
根據國家環(huán)保法規(guī)及相關政策的要求,河北某熱力公司對1臺75t/h循環(huán)流化床燃煤鍋爐配套建設煙氣脫硝工程,采用以尿素為還原劑的SNCR(選擇性非催化還原法)脫硝工藝,煙氣經處理后達到設計要求,系統(tǒng)運行穩(wěn)定、可靠。
2主要設計參數
該公司現有1臺75t/h循環(huán)流化床燃煤鍋爐,鍋爐運行參數如表1所示,工程設計指標如表2所示。
3.1SNCR技術原理
SNCR脫硝技術是在無催化劑的作用下,將氨水或尿素作為還原劑,噴入鍋爐的合適溫度區(qū)域(850~1050℃),還原劑與煙氣中的NOx發(fā)生反應,生成N2和H2O[1~3]。
該公司SNCR脫硝工程選用的還原劑為尿素,尿素溶液噴入鍋爐內發(fā)生的化學反應如下[4,5]:
2NO+CO(NH2)2+1/2O2→2N2+CO2+2H2O
3.2工藝流程
SNCR脫硝系統(tǒng)由尿素溶液制備系統(tǒng)、尿素溶液分配調節(jié)系統(tǒng)、尿素溶液噴射系統(tǒng)、壓縮空氣儲存及分配調節(jié)系統(tǒng)、PLC控制系統(tǒng)、煙氣在線檢測系統(tǒng)等組成。工藝流程如圖1所示。
外購的袋裝固體尿素通過人工倒料方式倒入尿素溶解罐,與加入的除鹽水按一定比例進行混合,通過蒸氣盤管進行加熱溶解,配制成50%的尿素溶液,并送到尿素溶液儲罐。50%的尿素溶液通過泵輸送至靜態(tài)混合器與除鹽水進行混合稀釋,配制成5%~10%的尿素溶液,經尿素溶液分配調節(jié)系統(tǒng)分配到各個尿素溶液支管路,并通過控制系統(tǒng)對各個支路的尿素溶液流量進行獨立控制。在燃煤鍋爐旋風分離器入口區(qū)域分層布置12支尿素溶液噴射器,并以壓縮空氣做霧化介質,以達到理想的霧化效果。SNCR脫硝系統(tǒng)設置PLC控制系統(tǒng),在鍋爐煙囪處配置在線煙氣分析儀,對排放煙氣中的NOx、NH3濃度進行監(jiān)測,并將在線監(jiān)測值與尿素溶液噴射系統(tǒng)聯鎖。PLC控制系統(tǒng)根據煙氣排放的在線監(jiān)測數值,自動調整尿素溶液噴射量,在確保脫硝效率同時,避免尿素溶液過量噴射造成的二次污染。
4運行效果
該脫硝工程在完成168h滿負荷試運行期間對煙氣進行監(jiān)測分析,各項指標優(yōu)于設計要求,具體監(jiān)測結果如表3所示。
5.1經濟效益分析
試運行期間,運行費用主要是材料與動力消耗,包括尿素、稀釋水、壓縮空氣及電力消耗。各種費用見表4。
如表4所示,該鍋爐SNCR脫硝系統(tǒng)總運行成本為59.64萬元/a(該鍋爐每年以160d生產日計)。
5.2環(huán)境效益分析
該工程投入運行后,脫硝效率超過68.50%,每年減少氮氧化物排放約120t,可有效改善鍋爐所在地的大氣環(huán)境,環(huán)境效益及社會效益顯著。
6結論
采用SNCR技術應用于75t/h循環(huán)流化床鍋爐煙氣脫硝工程,取得良好的環(huán)境效率及社會效益。運行結果表明:在NOx初始濃度為276mg/m3的情況下,處理后NOx濃度小于100mg/m3,脫硝效率達到68.50%,氨逃逸量小于1.83mg/m3。實施該工程后,每年可減排NOx約120t。
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