劉 剛,徐 龑,黃中柏,羅俊俊
(1.國(guó)網(wǎng)湖北省電力公司電力科學(xué)研究院,湖北 武漢 430077;2.湖北方源東力電力科學(xué)研究有限公司,湖北 武漢 430077)
隨著國(guó)家對(duì)大氣污染物排放控制要求的提高,新的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)于2012年1月1日正式實(shí)施。新排放標(biāo)準(zhǔn)對(duì)煙塵、二氧化硫、氮氧化排放控制要求都有了很大的提高,新標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定新建火力發(fā)電廠煙塵顆粒物≤20 mg/m3,SO2≤100 mg/m3,NOx≤100 mg/m3。2014年9月,國(guó)家發(fā)改委、環(huán)保部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃》。《計(jì)劃》要求新建機(jī)組應(yīng)同步建設(shè)先進(jìn)高效脫硫、脫硝和除塵設(shè)施,東部地區(qū)新建機(jī)組基本達(dá)到燃機(jī)排放限值,中部地區(qū)原則上接近或達(dá)到燃機(jī)排放限值,鼓勵(lì)西部地區(qū)接近或達(dá)到燃機(jī)排放限值。同時(shí),穩(wěn)步推進(jìn)東部地區(qū)現(xiàn)役燃煤發(fā)電機(jī)組實(shí)施大氣污染物排放濃度基本達(dá)到燃機(jī)排放限值的環(huán)保改造(即在基準(zhǔn)氧含量6%條件下,煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于10、35、50 mg/m3)。國(guó)內(nèi)燃煤發(fā)電鍋爐近幾年廣泛開(kāi)展超凈排放改造,以滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保排放要求。
超凈排放改造后,部分已投運(yùn)的鍋爐出現(xiàn)了SCR脫硝系統(tǒng)噴氨流量分配不均、氨逃逸偏高、空預(yù)器硫酸氫銨堵塞等影響機(jī)組安全運(yùn)行的問(wèn)題。本文通過(guò)某350 MW燃煤機(jī)組熱態(tài)工況下的脫硝系統(tǒng)流場(chǎng)分布試驗(yàn)及性能優(yōu)化調(diào)整,以提高脫硝入口NH3/NOx摩爾比反應(yīng)均勻性,降低氨逃逸,從而提高脫硝裝置運(yùn)行可靠性和經(jīng)濟(jì)性,并緩解逃逸氨對(duì)后續(xù)空預(yù)器的不利影響。
鍋爐為哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司自主開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造的HG-1136/25.4-YM1型超臨界鍋爐,螺旋管圈、前后墻對(duì)沖旋流燃燒器、一次中間再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架的本生直流爐。脫硝裝置采用選擇性催化還原法(SCR)脫硝技術(shù),還原劑為液氨。每臺(tái)機(jī)組裝設(shè)2臺(tái)脫硝反應(yīng)器,布置在省煤器之后、空預(yù)器之前的空間內(nèi)(爐后)。脫硝反應(yīng)器采用蜂窩式催化劑,2層運(yùn)行1層備用,每個(gè)反應(yīng)器每層布置模塊數(shù)為5×9塊。每個(gè)反應(yīng)器的入口煙道均布置有一組噴氨柵格,每組噴氨柵格由40根噴管組成(其中20個(gè)長(zhǎng)噴管、20個(gè)短噴管),噴管規(guī)格Φ60×4。每根噴管上裝有8個(gè)噴嘴,左右各4個(gè),成90°夾角,噴嘴規(guī)格Φ38×5。
為了保證反應(yīng)器上部煙氣能夠均勻地通過(guò)催化劑,以保證脫硝效率和氨逃逸率,在催化劑上部設(shè)有導(dǎo)流板及整流裝置。脫硝裝置入口采用垂直長(zhǎng)煙道布置,噴氨柵格布置在入口垂直煙道內(nèi)。
SCR脫硝系統(tǒng)的主要設(shè)計(jì)參數(shù)如表1所示。2016年機(jī)組大修期間,鍋爐脫硝系統(tǒng)加裝了備用層催化劑以滿足超凈排放的環(huán)保要求。
表1 脫硝系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)Tab.1 Design value of SCR denitrification system
脫硝系統(tǒng)性能優(yōu)化調(diào)整之前,先進(jìn)行流場(chǎng)分布試驗(yàn)以了解脫硝反應(yīng)器進(jìn)出口主要參數(shù)分布情況,試驗(yàn)選取在額定負(fù)荷350 MW工況下進(jìn)行。在每側(cè)脫硝反應(yīng)器的進(jìn)、出口布置均等分布10個(gè)測(cè)孔,試驗(yàn)期間每個(gè)測(cè)孔取3個(gè)測(cè)點(diǎn),采用等截面網(wǎng)格法(10×3)測(cè)量反應(yīng)器進(jìn)出口截面的煙氣速度和煙氣組分(主要是NOx及O2)流場(chǎng)分布情況。流場(chǎng)分布不均勻度Vk由下列公式定義,
式中:Vk為流場(chǎng)參數(shù)分布場(chǎng)的不均勻度(%);σ為流場(chǎng)參數(shù)分布場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差;xˉ為流場(chǎng)參數(shù)分布場(chǎng)的平均值;i=1,2,3,...,n為網(wǎng)格法測(cè)量的試驗(yàn)測(cè)點(diǎn)編號(hào)。
SCR反應(yīng)器出口NOx場(chǎng)分布不均勻度Vk可以用來(lái)反映SCR反應(yīng)器內(nèi)NH3/NOx摩爾比反應(yīng)的均勻性,減小NOx場(chǎng)Vk值有利于降低氨逃逸,優(yōu)化調(diào)整的目標(biāo)是將脫硝反應(yīng)器出口NOx場(chǎng)分布不均勻度Vk降低到20%以下。
SCR反應(yīng)器入口煙氣流速分布見(jiàn)圖1,A側(cè)煙氣流速均值為19.81 m/s,A側(cè)最低煙氣流速為12.60 m/s(第1孔最深點(diǎn)),A側(cè)最高煙氣流速為24.75 m/s(第10孔最深點(diǎn)),A側(cè)流速分布場(chǎng)不均勻度為17.1%,A側(cè)煙氣流速分布呈固定端向擴(kuò)建端逐漸升高趨勢(shì);B側(cè)煙氣流速均值為20.27 m/s,B側(cè)最低煙氣流速為16.60 m/s(第10孔最深點(diǎn)),B側(cè)最高煙氣流速為25.91 m/s(第2孔最深點(diǎn)),B側(cè)流速分布場(chǎng)不均勻度為12.3%,B側(cè)煙氣流速分布呈固定端向擴(kuò)建端逐漸降低趨勢(shì)。從整臺(tái)鍋爐SCR反應(yīng)器入口煙道觀察,A、B側(cè)煙氣流速場(chǎng)的分布規(guī)律呈內(nèi)側(cè)高,外側(cè)低的特點(diǎn)。
A側(cè)噴氨格柵入口煙速的不均勻系數(shù)略高于15%的設(shè)計(jì)要求[1]。這主要是受現(xiàn)場(chǎng)煙道安裝條件限制,噴氨格柵前的煙道轉(zhuǎn)向致使氣流分布不均,導(dǎo)致產(chǎn)生較大的煙速不均勻性。因此,在設(shè)計(jì)SCR脫硝系統(tǒng)時(shí),需利用CFD軟件對(duì)煙氣速度場(chǎng)進(jìn)行模擬,以確定噴氨格柵后導(dǎo)流葉片的類型、數(shù)量和位置,使SCR脫硝系統(tǒng)入口煙氣流速均勻,從而為脫硝系統(tǒng)高效運(yùn)行提供基礎(chǔ)[2]。
SCR反應(yīng)器出口煙氣流速分布見(jiàn)圖2,A側(cè)出口煙氣流速均值為9.90 m/s,A側(cè)流速分布場(chǎng)不均勻度為11.3%;B側(cè)出口煙氣流速均值為9.53 m/s,B側(cè)流速分布場(chǎng)不均勻度為9.8%。經(jīng)過(guò)SCR反應(yīng)器后,兩側(cè)煙氣流速不均勻度均有所改善。
圖1 SCR反應(yīng)器入口煙氣流速分布場(chǎng)Fig.1 Distribution field of gas flow velocity at the inlet of SCR reactor
圖2 SCR反應(yīng)器出口煙氣流速分布場(chǎng)Fig.2 Distribution field of gas flow velocity at the outlet of SCR reactor
煙氣NOx場(chǎng)分布試驗(yàn)在350 MW額定負(fù)荷進(jìn)行,試驗(yàn)期間根據(jù)運(yùn)行習(xí)慣設(shè)定SCR反應(yīng)器出口NOx濃度為25 mg/m3,同步測(cè)量反應(yīng)器進(jìn)口和出口截面的O2、NOx濃度分布和出口氨逃逸濃度。優(yōu)化調(diào)整前A、B側(cè)SCR反應(yīng)器出口煙氣NOx的濃度(折算到標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)、干基、6%O2工況)分布場(chǎng)見(jiàn)圖3。A側(cè)SCR反應(yīng)器出口煙氣NOx濃度均值為26.79 mg/m3,最高值為49.5 mg/m3(第9孔最淺點(diǎn)),最低值為15.80 mg/m3(第1孔中間點(diǎn)),不均勻度為32.0%;B側(cè)SCR反應(yīng)器出口煙氣NOx濃度均值為23.99 mg/m3,最高值為52.8 mg/m3(第1孔中間點(diǎn)),最低值為9.5 mg/m3(第9孔最深點(diǎn)),不均勻度為46.7%。
NOx濃度場(chǎng)分布與速度場(chǎng)相似,分布規(guī)律呈內(nèi)側(cè)高、外側(cè)低的特點(diǎn)。
圖3 SCR反應(yīng)器出口NOx濃度分布場(chǎng)(調(diào)整前)Fig.3 NOxconcentration distribution field at the outlet of SCR reactor(before adjustment)
在了解SCR反應(yīng)器進(jìn)出口主要參數(shù)流場(chǎng)分布規(guī)律的基礎(chǔ)上,通過(guò)實(shí)時(shí)測(cè)量SCR反應(yīng)器出口煙氣氨逃逸濃度分布情況,從而針對(duì)性的對(duì)噴氨格柵各支管手動(dòng)調(diào)節(jié)閥進(jìn)行粗調(diào)整;然后再測(cè)量SCR反應(yīng)器出口NOx濃度分布場(chǎng),對(duì)偏差過(guò)大的區(qū)域再進(jìn)行細(xì)調(diào)整。通過(guò)性能優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)優(yōu)化調(diào)整煙道流場(chǎng)的氨氮摩爾比,將SCR反應(yīng)器出口NOx分布場(chǎng)不均勻度降低到20%以下,達(dá)到降低氨逃逸的目的。氨逃逸濃度檢測(cè)選取沿?zé)煹澜孛婢确植?個(gè)測(cè)孔進(jìn)行,檢測(cè)儀器采用基于可調(diào)式二極管激光吸收光譜氣體檢測(cè)技術(shù)的激光光譜氨逃逸分析儀,其優(yōu)點(diǎn)在于可以實(shí)時(shí)在線測(cè)量煙氣中的氨濃度。
調(diào)整前SCR反應(yīng)器出口煙氣氨逃逸濃度分布見(jiàn)圖4,A側(cè)SCR反應(yīng)器出口氨逃逸濃度均值為3.90 ppm,最高值為5.9 ppm(第1孔),最低值為2.1 ppm(第5孔);B側(cè)SCR反應(yīng)器出口氨逃逸濃度均值為4.78 ppm,最高值為7.7 ppm(第5孔),最低值為2.0 ppm(第2孔)。氨逃逸濃度分布與NOx濃度場(chǎng)分布相反,分布規(guī)律呈內(nèi)側(cè)低,外側(cè)高的特點(diǎn)。針對(duì)氨逃逸偏高的區(qū)域,適當(dāng)關(guān)小對(duì)應(yīng)區(qū)域的噴氨格柵手動(dòng)調(diào)節(jié)閥,反之亦然。調(diào)整之后,再全面測(cè)量SCR反應(yīng)器出口NOx濃度場(chǎng),若有區(qū)域不均勻度仍偏大,則在進(jìn)一步調(diào)整對(duì)應(yīng)的噴氨調(diào)節(jié)閥。通過(guò)逐步優(yōu)化調(diào)整,兩側(cè)SCR反應(yīng)器出口NOx濃度場(chǎng)不均勻度明顯改善,其中A側(cè)從32%降至14%,B側(cè)從46.7%降至18.2%,均將不均勻度控制在20%以下。相應(yīng)的兩側(cè)氨逃逸濃度也得到了降低,其中A從3.9 ppm降至2.32 ppm,B側(cè)從4.78 ppm降至2.76 ppm,均將氨逃逸濃度降至3 ppm的設(shè)計(jì)值之內(nèi)。優(yōu)化調(diào)整前后,SCR反應(yīng)器出口煙氣氨逃逸濃度分布對(duì)比見(jiàn)圖4;調(diào)整后SCR反應(yīng)器出口NOx濃度分布場(chǎng)見(jiàn)圖5。
圖4 SCR反應(yīng)器出口煙氣氨逃逸濃度分布場(chǎng)Fig.4 The distribution field of ammonia escape concentration atthe outlet of SCR reactor
圖5 SCR反應(yīng)器出口NOx濃度分布場(chǎng)(調(diào)整后)Fig.5 NOxconcentration distribution field at the outlet of SCR reactor(after adjustment)
優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)前后,脫硝系統(tǒng)主要性能指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)表2。經(jīng)過(guò)優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),SCR反應(yīng)器出口NOx濃度不均勻度明顯改善,氨逃逸濃度得以降低,氨耗量也有所下降。
表2 脫硝系統(tǒng)性能指標(biāo)Tab.2 Performance index of denitrification system
流場(chǎng)分布試驗(yàn)有助于了解SCR反應(yīng)器區(qū)域速度和煙氣成分等運(yùn)行參數(shù)分布情況,可為優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。性能優(yōu)化調(diào)整可改善SCR反應(yīng)器出口NOx濃度不均勻度,降低氨逃逸濃度,減少氨耗量,從而提高脫硝裝置運(yùn)行可靠性和經(jīng)濟(jì)性,降低對(duì)后續(xù)空預(yù)器的不利影響。同時(shí),以下結(jié)論可為脫硝系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整提供一定的參考。
(1)從鍋爐SCR反應(yīng)器入口煙道觀察,A、B側(cè)煙氣流速場(chǎng)的分布規(guī)律呈內(nèi)側(cè)高,外側(cè)低的特點(diǎn)。
(2)SCR反應(yīng)器出口NOx場(chǎng)分布不均勻度可以用來(lái)反映脫硝反應(yīng)器內(nèi)NH3/NOx摩爾比反應(yīng)的均勻性,減小NOx場(chǎng)分布不均勻度有利于降低氨逃逸。
(3)采用激光光譜氨逃逸分析儀實(shí)時(shí)測(cè)量脫硝反應(yīng)器出口煙氣氨逃逸濃度分布情況,從而針對(duì)性的對(duì)噴氨格柵各支管手動(dòng)調(diào)節(jié)閥進(jìn)行粗調(diào)整;然后再測(cè)量脫硝反應(yīng)器出口NOx濃度分布場(chǎng),對(duì)偏差過(guò)大的區(qū)域再進(jìn)行細(xì)調(diào)整,這樣可以提高脫硝優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)的工作效率。
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