文/馬志強
煤礦回采工作面排水系統(tǒng)設計與管理
文/馬志強
煤礦回采工作面形態(tài)復雜,涌水量大小不一,排水系統(tǒng)作為安全生產(chǎn)的重要保障,設計必須科學、合理,環(huán)節(jié)簡單、運行可靠。本文以河南省平頂山市某礦己16-17-23020、己16-17-23060工作面排水系統(tǒng)設計為例,針對回采工作面不同涌水情況提出了排水系統(tǒng)的設計方案,并對系統(tǒng)的管理提出了建議,為后續(xù)安全生產(chǎn)打下了堅實基礎。
己16-17煤層厚度4.5~6.5m,平均5.2m,傾角13°~25°,平均16°。兩工作面走向長1200~1300m,傾斜長180m。采用綜采放頂煤工藝,階段煤柱10m。
1.工作面水情簡述
己16-17-23020工作面為該采區(qū)首采工作面,根據(jù)周報水文地質(zhì)資料及掘進期間資料分析,受煤層底板太原群灰?guī)r影響,預計正常涌水量為 50m3/h,最大涌水量為85m3/h。 工作面排水系統(tǒng)按照85m3/h的能力設計,供電、管路、水泵等均按85m3/h的能力敷設。
工作面推進40m時,煤層底板開始出水,隨后水量逐步增加,推進75m時,涌水量達到60m3/h,工作面已經(jīng)無法正常生產(chǎn)。通過增加水泵數(shù)量、擴大水倉容積、開挖側幫排水溝等常規(guī)方案僅是維持正常排水,無法解決水煤問題,被迫停止推進。
2.排水系統(tǒng)解決方案
排水系統(tǒng)設計方案原則為:能力增加1.5倍,按照200m3/h能力設計,以應對極端情況;回采工作面涌水量降至30m3/h以下,保證生產(chǎn)組織的正常進行,最大限度降低水煤量。
方案一:施工環(huán)形水倉。在停產(chǎn)位置,順著煤層傾向沿煤層頂板施工多條巷道,中心間距10m,巷道長20m,巷道互相貫通,巷道作為環(huán)形水倉使用,水倉外側敷設管路、水泵。水泵距煤壁較遠,水泵運行不影響工作面生產(chǎn)組織。工作面涌水絕大部分經(jīng)老塘進入水倉,機巷(即運輸順槽)涌水很少,可以滿足工作面需要。見下圖。
方案一優(yōu)缺點分析。優(yōu)點:一是效果可靠,已經(jīng)過實踐檢驗;二是巷道為煤巷施工,成本低、速度快。缺點:一是巷道工程量大,工作面推進50m需要施工200m;二是工程復雜,需要多次貫通,工程難度較大;三是加大了階段煤柱,損失資源量,階段煤柱由原設計10m將被迫增至30m。
方案二:施工底板泄水巷。理論依據(jù):根據(jù)理論計算煤層開采時對底板擾動破壞的深度。
CP=0.7007+0.1079L
其中CP為對底板擾動破壞深度,L為工作面傾向長度。本工作面傾向長為180m,則破壞深度為20.1m。在機巷北部20m(水平距)處,煤層底板下16m施工一泄水巷,工作面推進時,對煤層底板產(chǎn)生破壞,太灰水沿采動裂隙進入煤層底板,再通過底板破壞裂隙進入泄水巷。
設計方案:機巷34#點前10m位置開口,垂直巷道水平距20m進入煤層底板下16m,轉平后水平施工80m停頭。見下圖。
方案二優(yōu)缺點分析。優(yōu)點:一是階段煤柱不變,不損失資源量;二是巷道工程量小。缺點:一是理論可行,但未經(jīng)過實踐檢驗,效果待驗證;二是巷道為巖巷施工,成本高。
方案三:同時實施環(huán)形水倉和底板泄水巷。方案設計:回采煤壁位置外推100m施工環(huán)形水倉,外100~200m施工底板泄水巷進行實際檢驗。外部根據(jù)排水效果、工程量、難易程度等進行綜合判定。見下圖。
方案三優(yōu)缺點分析。優(yōu)點:一是效果可靠,滿足現(xiàn)時需要;二是驗證泄水巷方案,為下一步工作提供實踐數(shù)據(jù)。缺點:一是工程量較大,成本較高;二是施工隊伍多,管理難度大。
3.實際效果
本工作面采用第三方案。通過實踐檢驗,環(huán)形水倉與底板泄水巷效果都非常好。隨著工作面推進,工作面涌水達到160m3/h,但機巷巷道涌水不超過30m3/h,達到了設計要求,為工作面正?;夭傻於藞詫嵒A。
考慮到該煤層煤質(zhì)很好,售價較高,為提高資源回收率,工作面后期均采用底板泄水巷方式排水。
1.工作面水情簡述
該工作面為該采區(qū)第二個工作面,根據(jù)周報水文地質(zhì)資料及掘進期間資料分析,受太原群灰?guī)r影響,預計正常涌水量為80m3/h,最大涌水量為120m3/h。工作面排水系統(tǒng)按照160m3/h的能力設計,供電、管路、水泵等均按160m3/h的能力敷設。
2.排水系統(tǒng)解決方案
排水系統(tǒng)設計方案原則:使用底板泄水巷,局部地段可以使用環(huán)形水倉;考慮區(qū)域防治方案,統(tǒng)籌解決該工作面排水問題。
方案一:單獨施工底板泄水巷。風機兩巷掘進時,即在機巷北部20m沿煤層底板下16m施工底板泄水巷,工作面切眼貫通時,泄水巷掘進到位。聯(lián)絡巷根據(jù)煤層、構造等情況于合適位置施工。見下圖。
方案一優(yōu)缺點分析。優(yōu)點:排水工程簡單,系統(tǒng)能力可靠。缺點:工程量較大;未與區(qū)域疏水工程結合。
方案二:工作面底板泄水巷與區(qū)域底板泄水巷結合。結合區(qū)域泄水方案,工作面施工部分泄水巷。根據(jù)己-22030工作面涌水情況總結,工作面推進100~150m底板出水,推進240~300m涌水量增大,然后水量縮減至40m3/h左右。己-22080機巷附近要施工底板泄水巷,進行疏水降壓。本方案設計切眼外推650m施工底板泄水巷,與機巷聯(lián)通。根據(jù)出水再定聯(lián)絡巷位置,與區(qū)域泄水巷溝通。見下圖。
方案二優(yōu)缺點分析。優(yōu)點:泄水巷工程量少,充分利用現(xiàn)有巷道。缺點:排水系統(tǒng)管理要求高,機巷40m3/h的涌水對生產(chǎn)組織有一定影響。
3.實際效果
己16-17-23060工作面采用第二方案。通過檢驗,底板泄水巷效果很好。隨著工作面推進,工作面涌水最大為120m3/h,隨后衰減至30~35m3/h,工作面安全回采結束。
綜放工作面在回采過程中如果突然發(fā)生涌水,排水不及時可能導致機電設備被淹、影響巷道通風等問題,因此合理完善的排水系統(tǒng)對綜放工作面正?;夭善鹬陵P重要的作用。本文通過對兩回采工作面排水系統(tǒng)方案的分析、對比,在傾斜煤層、底板灰?guī)r水防治排水設計方面,探索了一條解決涌水量大但工作面正常生產(chǎn)的途徑,為后續(xù)安全生產(chǎn)打下了堅實基礎。
(作者單位:中國中煤能源股份有限公司)
(責任編輯:周瓊)