于貴芙,宮曉娥,梁立,孫洪嶺
(華晨汽車工程研究院動力總成設(shè)計處,遼寧沈陽 110141)
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發(fā)動機油氣分離器回油功能優(yōu)化
于貴芙,宮曉娥,梁立,孫洪嶺
(華晨汽車工程研究院動力總成設(shè)計處,遼寧沈陽 110141)
針對某款增壓發(fā)動機油氣分離器初始方案在5 500 r/min滿負荷工況下功能失效,曲軸箱竄氣攜帶可視機油流的問題,通過對原結(jié)構(gòu)失效原因的排查分析,提出針對每個失效點的改進優(yōu)化設(shè)計方案,并在損失一定分離效率的前提下,解決了原油氣分離器方案失效問題,達到了設(shè)計目標要求。
發(fā)動機; 油氣分離器;回油結(jié)構(gòu)
如圖1所示,曲軸箱竄氣是發(fā)動機在運轉(zhuǎn)過程中燃燒室氣體通過氣門導管、活塞及活塞環(huán)與缸體之間間隙進入發(fā)動機曲軸箱而產(chǎn)生的;廢氣渦輪增壓發(fā)動機有一小部分曲軸箱竄氣是燃燒室廢氣通過渦輪增壓器回油結(jié)構(gòu)進入發(fā)動機曲軸箱產(chǎn)生。
圖1曲軸箱竄氣產(chǎn)生原理圖
依據(jù)目前排放要求,發(fā)動機曲軸箱通風系統(tǒng)竄氣最終將進入進氣系統(tǒng)參與燃燒。但曲軸箱竄氣攜帶了大量機油顆粒,其中既包括以竄氣形式將機油吹過間隙形成的小顆粒機油和以蒸發(fā)形式存在的小顆粒機油,也包括以壁面油膜形式和飛濺形成的大顆粒機油[1]。這些機油顆粒如全部直接進入發(fā)動機燃燒室參與燃燒將引起發(fā)動機排放物不達標,為避免該問題則需要在曲軸箱通風管路中串入油氣分離器,將竄氣攜帶機油顆粒進行分離并回收[2]。伴隨排放法規(guī)的日益嚴格,對油氣分離器的分離效率要求也越來越高,但前提是分離器能否有效將分離出的機油回收并返回發(fā)動機油底殼。
某款直噴增壓發(fā)動機概念樣機階段油氣分離器設(shè)計方案(見圖2)為布置在氣門室罩進氣凸輪軸上方,曲軸箱竄氣經(jīng)由發(fā)動機內(nèi)部曲軸箱通道進入油氣分離器竄氣入口。攜帶機油顆粒的曲軸箱竄氣在進入油氣分離器后將先進入擋板迷宮粗分離結(jié)構(gòu),部分機油顆粒在慣性力作用下分離到擋板上。分離后竄氣沿切線方向高速進入旋風分離結(jié)構(gòu)利用離心力進一步分離,從旋風分離器內(nèi)旋轉(zhuǎn)氣體中甩出的機油顆粒將分離到旋風結(jié)構(gòu)內(nèi)表面[3]。所有從曲軸箱竄氣中分離出的機油沿壁面依靠重力回收,并返回發(fā)動機油底殼。
圖2 概念樣機階段油氣分離器方案原理圖
如表1所示,概念樣機階段油氣分離器方案分離效率非常高,在設(shè)計最大竄氣量45 L/min條件下模擬壓損結(jié)果為513 Pa。原概念樣機階段方案樣件搭載標定樣機時綜合工況6 h油氣分離器后竄氣攜帶機油26.9 g,約4.5 g/h,5 500 r/min滿負荷工況、原機油上限、發(fā)動機2 h后機油壓力報警,機油低于下限。由于之前油氣分離器CFD計算結(jié)果分離效率應(yīng)滿足設(shè)計要求,初步推斷原概念樣機階段油氣分離器樣件回油功能失效,導致機油消耗異常。
表1 概念樣機階段油氣分離器CFD計算分離效率結(jié)果
對油氣分離器粗分離回油結(jié)構(gòu)使用CFD計算軟件分析油氣分離器在最大竄氣量時(45 L/min)流場如圖3所示[4],圓圈位置為油氣分離器第一個回油點。根據(jù)流場分析結(jié)果,在該回油點位置流速約為8 m/s,遠高于其他區(qū)域,原本設(shè)計在該點返回曲軸箱內(nèi)部的機油會被竄氣以液體形態(tài)攜帶至下一個結(jié)構(gòu)(精分離入口),無法返回油底殼。
圖3 粗分離結(jié)構(gòu)回油點流場分析
粗分離結(jié)構(gòu)后為旋風結(jié)構(gòu)入口,由于最初方案考慮提高旋風分離結(jié)構(gòu)分離效率,在旋風結(jié)構(gòu)前設(shè)計了逐漸縮窄的擠氣入口結(jié)構(gòu),如圖4所示擠氣結(jié)構(gòu)空間內(nèi)竄氣速度逐漸增高,并最終提至20 m/s。在前一個粗分離結(jié)構(gòu)未能返回曲軸箱內(nèi)的機油將通過該擠氣結(jié)構(gòu)進入旋風精分離內(nèi)。
圖4 旋風結(jié)構(gòu)入口流場分析
精分離結(jié)構(gòu)為旋風結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)底部回油點與曲軸箱內(nèi)部由于竄氣流動而形成一定的壓力差,分離出的機油需依靠自身重力克服回油點的壓力差才能返回曲軸箱內(nèi)。一般回油結(jié)構(gòu)會設(shè)計一定高度的回油管,回油管內(nèi)液位高度決定了該點可以克服的壓力差值。圖5所示為120 ℃時不同回油液位高度可以克服的最大壓力差[5],根據(jù)之前流場計算結(jié)果油氣分離器旋風結(jié)構(gòu)與曲軸箱壓力差值為513 Pa,故最初設(shè)計了約60 mm高的回油管。但實際試驗過程中發(fā)現(xiàn)油氣分離器樣件入口出口壓力差在800 Pa以上,即至少需要100 mm以上的回油管結(jié)構(gòu)才能滿足回油高度要求。
圖5 回油液位高度與克服壓力差的關(guān)系
通過以上分析,初始油氣分離器設(shè)計方案在回油點的布置及結(jié)構(gòu)設(shè)計上均存在優(yōu)化空間。
針對前文油氣分離器回油失效原因的分析結(jié)果,設(shè)計改進優(yōu)化方案如圖6所示,在原粗分離結(jié)構(gòu)前增加一個回油收集點,來分散每個回油點的回油量壓力。通過為回油點增加下沉的回油池來收集分離后機油,其下沉結(jié)構(gòu)可以避開竄氣流通區(qū)域,提高每個回油點實際工作效果。取消原旋風分離結(jié)構(gòu)前的擠氣結(jié)構(gòu),改為穩(wěn)壓區(qū)域,如圖7所示,原擠氣結(jié)構(gòu)使用一個小的導向板替代,新增的穩(wěn)壓區(qū)域可以減小之前方案機油被逐漸增快的竄氣攜帶入旋風結(jié)構(gòu)的風險。
圖6 改進優(yōu)化方案油氣分離器原理圖
圖7 優(yōu)化后旋風結(jié)構(gòu)入口穩(wěn)壓區(qū)
為保證旋風結(jié)構(gòu)的回油能力,通過減小該點與曲軸箱壓力差值重新優(yōu)化設(shè)計各細節(jié)結(jié)構(gòu),優(yōu)化后3個方案CFD計算壓損見圖8,通過優(yōu)化設(shè)計后油氣分離器壓差明顯降低,考慮到原始方案CFD計算結(jié)果和實物相差1倍以上,因此優(yōu)化后油氣分離器設(shè)計目標值盡可能小,避免回油管高度不足。但油氣分離器壓損的降低帶來的是分離效率的明顯下降,計算分離效率如圖9所示,優(yōu)化后方案對5 μm以下油滴顆粒的分離能力明顯下降,同比可發(fā)現(xiàn)優(yōu)化方案三相對分離效率較高。
圖8 各方案壓差
圖9 各方案分離效率
制作方案三快速樣件并進行實物進出口壓力降測量,在30 L/min流量下油氣分離器樣件壓降值169 Pa,在50 L/min流量下油氣分離器樣件壓降值403 Pa。優(yōu)化后方案旋風回油管高度滿足油氣分離器實物壓差。在發(fā)動機上進行臺架試驗,優(yōu)化后方案在5 500 r/min滿負荷工況下油氣分離器出口曲軸箱竄氣已無可視油流,其攜帶機油量經(jīng)檢測為0.8 g/h,綜合工況油氣分離器出口曲軸箱竄氣攜帶機油量由優(yōu)化前的4.5 g/h減少至0.5 g/h以內(nèi)。雖然優(yōu)化后油氣分離器設(shè)計分離效率降低,但實際分離回油效果明顯改善,也達到了分離器出口曲軸箱竄氣攜帶機油量小于2 g/h的目標值[6]。
通過對存在問題的油氣分離器初版方案進行回油點流場、結(jié)構(gòu)、布置及油氣分離器壓力降的優(yōu)化折中設(shè)計,在損失一定分離效率的前提下解決了油氣分離器回油失效問題。
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Optimization of Oil Return Function of Engine Oil Separator
YU Guifu,GONG Xiaoe, LIANG Li, SUN Hongling
(Power Train Design Section, Brilliance Auto R & D Center, Shenyang Liaoning 110141,China)
For oil separator function failed that crankcase gas carried visible oil flow in 5 500 r/min, through failure reason investigation and analysis for the original structure, optimization scheme was proposed for each failure point. In the premise of losing certain separation efficiency, the oil separator problem was solved, the design target was reached.
Engine; Oil separator; Oil return structure
2016-08-10
于貴芙(1983—),男,碩士,目前從事發(fā)動機結(jié)構(gòu)件及曲軸箱通風系統(tǒng)設(shè)計工作。E-mail:guifu.yu@brilliance-auto.com。
10.19466/j.cnki.1674-1986.2016.11.009
U464
A
1674-1986(2016)11-040-03