沈樑偉,葉國(guó)華
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大型汽輪發(fā)電機(jī)定子鐵心熔化故障分析
沈樑偉1,葉國(guó)華2
(1. 哈爾濱大電機(jī)研究所,哈爾濱 150040;2. 粵電集團(tuán)有限公司,廣州 510630)
本文研究的發(fā)電機(jī)定子鐵心熔化故障,最近幾年在國(guó)內(nèi)外600MW及以上大型發(fā)電機(jī)中均發(fā)生過(guò)。定子鐵心軛部和槽部若留有金屬性異物也會(huì)造成鐵心過(guò)熱熔化,一般在投運(yùn)不久就會(huì)發(fā)現(xiàn),它不在本文討論的范圍之內(nèi)。在排除了各種可能的機(jī)械因素如鐵心松動(dòng)、硅鋼片刷漆不良、通風(fēng)槽鋼形狀不好、沖片與定位筋鴿尾間隙不合適等,本文討論的定子鐵心熔化故障確認(rèn)屬電磁問(wèn)題,但過(guò)去國(guó)內(nèi)在定位筋電流、沖片間過(guò)電壓這方面研究甚少。鑒于故障現(xiàn)象類似性,在尋找規(guī)律方面進(jìn)行探討后,找出事故原因和處理措施,為今后設(shè)計(jì)、運(yùn)行提供參考。
汽輪發(fā)電機(jī);定子沖片熔化;定位筋電流;沖片片間電壓
大型汽輪發(fā)電機(jī)設(shè)計(jì)比較復(fù)雜、鐵心制造工藝也很精細(xì)。常見(jiàn)的定子鐵心質(zhì)量問(wèn)題在電站運(yùn)行后暴露出來(lái)的有:鐵心松動(dòng),鐵心振動(dòng)大、噪聲大,端部鐵心斷齒等。定子鐵心出了問(wèn)題如何修理要視具體情況而定。若定子鐵心局部松弛,在現(xiàn)場(chǎng)可以處理可用帶膠環(huán)氧玻璃布板撐緊,個(gè)別齒斷了可用絕緣材料制成的假齒填塞。但是定子鐵心整體或局部松弛,鐵心振動(dòng)磨損、噪聲大等,因現(xiàn)場(chǎng)無(wú)壓緊設(shè)備,需返廠才能修復(fù)。定子鐵心燒熔是在瞬間發(fā)生,對(duì)這種現(xiàn)象目前尚無(wú)有效監(jiān)測(cè)手段。一旦鐵心燒熔,定子繞組也隨之短路,此等事故必須返廠,不但定子運(yùn)輸成本很高而且修理時(shí)間長(zhǎng),停機(jī)停電的損失很大。因此對(duì)大型汽輪發(fā)電機(jī)鐵心質(zhì)量要求很高,需終身服務(wù),從某種意義上說(shuō),發(fā)電機(jī)壽命即為定子鐵心壽命。
在事故分析之前需對(duì)討論對(duì)象有所認(rèn)識(shí),下面介紹所涉及的600MW級(jí)發(fā)電機(jī)鐵心結(jié)構(gòu)和電磁問(wèn)題。
如圖1所示,600MW發(fā)電機(jī)整個(gè)定子端部繞組通過(guò)帶滑動(dòng)的支撐架固定在壓圈上。繞組在徑向和切向呈剛性固定,軸向可以移動(dòng)以減少熱應(yīng)力。端部引線也支撐在支架上,靠?jī)?nèi)端蓋上滑銷保持軸向移動(dòng)。
由圖2可見(jiàn),沖片疊壓在定位筋上,靠鴿尾固定,壓圈、壓指將需要的緊量傳給沖片,一般為2MPa左右。壓圈在油壓設(shè)備上收緊后用定位筋螺母保持緊力。定位筋左右兩側(cè)有彈簧板,彈簧板與定位筋通過(guò)螺銷把合。鐵心振動(dòng)被彈簧板變形吸收后再傳遞到機(jī)座幅板,機(jī)座由幅板和筋板焊接成圓筒結(jié)構(gòu)。
圖1 定子繞組端部支撐結(jié)構(gòu)
圖2 定子鐵心彈性支撐
關(guān)于電磁問(wèn)題主要是做定性分析:關(guān)注主磁通軸向漏磁通的走向,定位筋電流途徑,沖片片間電壓形成等等。至于數(shù)值分析,定量計(jì)算這方面國(guó)內(nèi)工作進(jìn)行得較少,只能參考國(guó)外資料[1-3]。幸運(yùn)的是由于英國(guó)500MW發(fā)電機(jī)鐵心出了幾起事故。他們先于我們做了不少工作,所以在下面事故分析中直接應(yīng)用了文獻(xiàn)結(jié)論,好在發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu)與容量相近,這樣做是可信的。
圖3中表示了兩種磁通:主磁通和端部軸向漏磁通。由軸向漏磁通形成的定位筋電流是一段段的以鐵心端環(huán)或幅板為回路,短接后似一個(gè)鼠籠。若定位筋電流要通過(guò)鐵心必須要兩次經(jīng)過(guò)沖片與鴿尾間隙,這兩處接觸電阻值是不確定的。
主磁通在發(fā)電機(jī)軸向是均勻的,由于發(fā)電機(jī)定子軛部磁密飽和度設(shè)計(jì)的不一樣,不同的發(fā)電機(jī)在鐵心背部定位筋處的漏磁大小不同,但數(shù)值均不大,據(jù)實(shí)測(cè)最大約0.01T,并且發(fā)電機(jī)在運(yùn)行時(shí)有伏/赫保護(hù),發(fā)電機(jī)過(guò)磁通按IEC60034-3規(guī)定不允許超出5%[4],因此主磁通漏磁不會(huì)增大至危及安全的程度。由定子繞組端部電流產(chǎn)生的軸向漏磁通雖然受圖1中銅屏蔽渦流抵制,但數(shù)值依然較大。它與定子電流大小成線性關(guān)系,隨端部軸向距離和鐵心徑向距離改變而改變,如圖4,圖5所示[5]。
圖3 端部鐵心中磁場(chǎng)和定位筋電流
圖4 汽輪發(fā)電機(jī)定子內(nèi)軸向漏磁通密度
圖5 定子電流與鐵心漏磁場(chǎng)關(guān)系
漏磁通還在兩層沖片搭接處產(chǎn)生片間電壓,片間電壓大小與沖片與鴿尾處接觸電阻大小及對(duì)稱性有關(guān)。由發(fā)電機(jī)主磁通引起的迭片之間的電壓較低,小于50mV,通常只要有20μm的漆膜就行。如果兩沖片之間的絕緣損壞,通過(guò)接觸點(diǎn)的電流不會(huì)造成過(guò)熱或擴(kuò)大損傷區(qū)域。而靠近鐵心端部由軸向漏磁場(chǎng)產(chǎn)生的層間電壓比主磁通產(chǎn)生的層間電壓要高一個(gè)數(shù)量級(jí)約500mV,它可能引起發(fā)熱,從而形成損傷區(qū)域。一般說(shuō)較高的片間電壓出現(xiàn)在沖片與定位筋之間的接觸電阻較高(200mΩ或以上)的鐵心中。如果沖片與定位筋之間的接觸電阻較低(20mΩ或以下),則沖片片間電壓可以大幅度下降。要注意將定子鐵心與定位筋之間夾緊,以便在鐵心背部形成穩(wěn)定的低電阻接觸[5]。
以廣東省為例,自1995年至2015年間,產(chǎn)生鐵心熔化的事故有5起,其中涉及進(jìn)口發(fā)電機(jī)2臺(tái),國(guó)產(chǎn)3臺(tái)。故障現(xiàn)象比較類同,為簡(jiǎn)單起見(jiàn),列出3臺(tái)次,這3臺(tái)發(fā)電機(jī)為同一制造廠制造,設(shè)計(jì)相同,見(jiàn)表1。
發(fā)電機(jī)主要規(guī)格:
型號(hào):QFSN-2-22A;電壓:22kV;n:600MW;cos:0.9;冷卻方式:水氫氫;勵(lì)磁方式:靜態(tài)勵(lì)磁。
表1 故障情況匯總
圖6 定位筋與通風(fēng)槽板鴿尾處燒熔
圖7 沖片鴿尾處灼傷
圖8 鐵心磁軛燒熔
圖9 定位筋灼傷
圖10 銅屏蔽燒傷
圖11轉(zhuǎn)子槽楔打壞
表1指出:故障范圍與運(yùn)行時(shí)間關(guān)系很大,故障是隨運(yùn)行時(shí)間增加逐漸發(fā)展的。茂名7號(hào)機(jī)運(yùn)行僅半年,小修時(shí)發(fā)現(xiàn)定位筋鴿尾與沖片間有電弧燒傷;端部鐵心外圓表面有燒傷。
圖12 定子線棒燒損
紅海灣2號(hào)機(jī)第1次自2008年投運(yùn)后,64#測(cè)溫元件(接近鐵心故障部位)測(cè)得溫度始終超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)而原因又找不到,被迫決定返廠,解體才發(fā)現(xiàn)了鐵心燒熔前兆,運(yùn)行約1年定位筋有燒傷,通風(fēng)槽板、通風(fēng)槽鋼有電燒傷,發(fā)現(xiàn)過(guò)程純屬偶然。
紅海灣2號(hào)機(jī)第2次運(yùn)行約4年,在運(yùn)行記錄中找不出一點(diǎn)事故將發(fā)生的跡象,突然出現(xiàn)鐵心溫度異常升高,幾分鐘后定子繼電保護(hù)動(dòng)作,機(jī)組已經(jīng)跳閘。解體后發(fā)現(xiàn)壓圈、定位筋鴿尾通風(fēng)槽鋼、壓指、銅屏蔽、端部槽底鐵心燒熔、端部軛部鐵心巳經(jīng)燒熔。即使事故后解體前,用ELCID[6],LOOPTEST試驗(yàn)都很難發(fā)現(xiàn)故障點(diǎn),用內(nèi)窺鏡攝像也能發(fā)現(xiàn)。
這幾次故障的共同特征是:
(1)故障均發(fā)生在發(fā)電機(jī)汽、勵(lì)兩端端部前8段主鐵心,從第4段起逐步減輕至第8段全部消失,如圖13所示。
(2)故障發(fā)電機(jī)汽、勵(lì)兩端的前8段鐵心定位筋與沖片處均有電弧嚴(yán)重?zé)齻偻锶](méi)有。
圖 13
在探討故障原因之前先檢查確認(rèn)了一些質(zhì)量情況。按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)沖片刷漆質(zhì)量、沖片與定位筋鴿尾配合尺寸、通風(fēng)槽鋼尺寸、通風(fēng)槽鋼點(diǎn)焊質(zhì)量、鐵心裝壓緊度、沖片材質(zhì)等進(jìn)行了檢查,均確認(rèn)合格,出廠時(shí)的鐵損發(fā)熱試驗(yàn)證明定子鐵心無(wú)過(guò)熱點(diǎn),一切正常。
找出故障始發(fā)點(diǎn)非常重要。從表1可推斷故障發(fā)生的時(shí)序如下:定位筋與沖片間電弧燒傷→通風(fēng)槽鋼、通風(fēng)槽板,沖片燒傷→壓指燒傷、銅屏蔽燒傷、壓圈燒傷→端部鐵心槽底、端部鐵心軛部燒熔。從圖3可見(jiàn)鐵心中有徑向主磁通和由它引起的徑向漏磁通。經(jīng)查QFSN-2-22A的主磁通設(shè)計(jì)磁密雖比常規(guī)設(shè)計(jì)大9%,但廠內(nèi)空載、短路試驗(yàn)時(shí)測(cè)得的端部各部件的漏磁通屬正常范圍。運(yùn)行時(shí)發(fā)電機(jī)裝有過(guò)勵(lì)磁保護(hù)裝置,運(yùn)行記錄中無(wú)過(guò)電壓記錄,進(jìn)相運(yùn)行也不深,因此主磁通過(guò)勵(lì)燒傷的可能性不大。
定子繞組電流在端部鐵心內(nèi)形成軸向漏磁通并生成定位筋電流,它與定子繞組電流呈線性關(guān)系,因此瞬態(tài)運(yùn)行如重合閘等情況下,定子定位筋中電流會(huì)急劇增加。據(jù)參考文獻(xiàn)[3]報(bào)道一臺(tái)660MW發(fā)電機(jī)上,正常負(fù)荷下其測(cè)量結(jié)果顯示一極下定位筋中電流約1500A,機(jī)座環(huán)形筋板中電流約3500A。圖3顯示定子鐵心沖片鴿尾與定位筋之間有間隙,形成不穩(wěn)定的電阻,在定位筋與沖片鴿尾有電弧燒損的情況下,在端部一段距離內(nèi)定位筋電流進(jìn)入沖片會(huì)引起鐵心背部與定位筋接觸處過(guò)熱,若流向鐵心齒根和槽部,造成大面積過(guò)熱甚至使鐵心疊片熔焊但過(guò)程很慢,一旦沖片間有短路點(diǎn),情況加速。
定位筋電流由定子繞組軸向漏磁通所引起,越靠近端部,其值越大。一旦定位筋與沖片間電弧燒傷,使定位筋電流流入沖片形成通道才是故障發(fā)生的主要根源。正常情況下每段定位筋電流被機(jī)座幅板導(dǎo)通,不會(huì)造成鐵心沖片過(guò)熱。定位筋電流在包含最大磁通回路和導(dǎo)電率高的回路中流通。定位筋電位如圖14所示,離端部越近的定位筋電位越高,就越易在鴿尾間隙內(nèi)打火。另外沖片鴿尾處的振動(dòng)大小也是形成拉弧的一個(gè)因素,見(jiàn)文獻(xiàn)[8]。文獻(xiàn)[9]詳細(xì)描述國(guó)外一臺(tái)發(fā)電機(jī)定子鐵心熔化故障,它與紅海灣2#機(jī)第2次事故十分相近。文獻(xiàn)[10]敘述了大型發(fā)電機(jī)鐵心故障,尤其是鐵心熔化故障的形成和機(jī)理。
圖14 定位筋電位
通常額定電壓下,600MW級(jí)發(fā)電機(jī)主磁通在6.5m長(zhǎng)的鐵心上感應(yīng)800V電壓。因?yàn)榘l(fā)電機(jī)主磁通在6.5m長(zhǎng)度上是均勻的,所以對(duì)于0.35厚沖片,相鄰兩層疊片間的感應(yīng)電壓為45mV,由軸向漏磁引起的分瓣沖片片間電壓隨鐵心背部接觸電阻值而不同,疊片間的感應(yīng)電壓通常在80~200mV左右,沖片漆膜涂層厚5μm時(shí),擊穿電壓至少為500V,因此正常情況下裕度很大,但瞬態(tài)工況下疊片間的感應(yīng)電壓會(huì)有數(shù)量級(jí)增加就有擊穿可能性。
故障原因分析中感困惑難解的是該型發(fā)電機(jī)已成功運(yùn)行了近180臺(tái),發(fā)電機(jī)設(shè)計(jì)、工藝、材料相同,屬同一制造廠生產(chǎn),為什么偏偏這3臺(tái)出事故呢?這就說(shuō)明了正常情況下定位筋電流通過(guò)鐵心的機(jī)率很小。但是定位筋電壓大小,定位筋與沖片間隙形成的接觸電阻,定位筋正常回路中與壓圈接觸處的阻抗,定子端部軸向漏磁通等均存在著很大的不確定性。數(shù)個(gè)因子疊加就可能出問(wèn)題。從可靠性設(shè)計(jì)角度出發(fā),這種情況也要找到原因進(jìn)行數(shù)值計(jì)算,采取防范措施才是技術(shù)關(guān)鍵。
針對(duì)以上分析,要使定位筋電流減小并且不以沖片為通路,可采取以下措施:
(1)進(jìn)一步減少端部軸向漏磁通。如圖 15所示,GE容量1000MW發(fā)電機(jī)在銅屏蔽基礎(chǔ)上再加磁屏蔽以導(dǎo)通軸向漏磁通為徑向漏磁。并采用有取向冷軋硅鋼片改善導(dǎo)磁性能,提高飽和度。例如硅鋼片無(wú)取向牌號(hào)50W270的飽和點(diǎn)為2.1T,有取向35Q115飽和點(diǎn)為2.65T,提高了1.25倍。
圖15 銅屏蔽加磁屏蔽
(2)個(gè)別將定位筋釆用非磁性材料以減小定位筋感應(yīng)電位。
(3)使定位筋電流不以鐵心為回路的方法有兩種:將汽、勵(lì)兩端定位筋用導(dǎo)電率高的銅排連接,形成定位筋電流通路,如圖16所示。
另一種方法是將定位筋鴿尾與鐵心沖片間加絕緣套,阻斷定位筋電流與沖片流通的可能性,結(jié)構(gòu)示意如圖17所示。絕緣套僅加在主鐵心汽、勵(lì)兩端各8段主鐵心,長(zhǎng)約400mm。當(dāng)然在鐵心整長(zhǎng)加絕緣套也是可以的。
(4)保證鐵心端部沖片漆膜涂層厚15μm以上。
圖16 兩端定位筋電流低阻通道
圖17 定位筋絕緣套
實(shí)施證明效果較好,見(jiàn)表2,在同樣部位降低了溫度。
表2 溫度對(duì)比
注:紅海灣1號(hào)機(jī)原型設(shè)計(jì),紅海灣2號(hào)機(jī)定位筋短路,茂名7號(hào)機(jī)定位筋短路加定位筋絕緣。
從表2可見(jiàn)高電導(dǎo)率銅排分流和定位筋絕緣套聯(lián)合使用效果最好,而且降低了有關(guān)部件的電流損耗,應(yīng)予推薦。數(shù)值計(jì)算佐征相當(dāng)復(fù)雜,正在進(jìn)行之中等以后再補(bǔ)。
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Stator Core Melting Failure Analysis for Large Size Turbo-generator
SHEN Liangwei1, Ye Guohua2
(1. Harbin Institute of Large Electrical Machinery, Harbin 150040, China;2. Guangdong Yudean Group Co., Ltd., Guangzhou 510630, China)
In recent years, for domestic and abroad power plant, the stator core melting failurewhich is studied in thispaperhas ever happened in large size turbo generator with capacity of 600MW and above. The foreign metal fragment left in stator yoke or slot will cause overheating and melting ofstator core, which can be found soon after operation, is not belong to the discussing scope of this paper. Excluding the possibilities of mechanical factors such as stator core loose, silicon steel bad painting, ventilation sheet poorly shaped, inappropriate clearance between stator laminationandkey bar dovetail, etc., the stator melting failure discussed in this paper belongs to electromagneticissue. However, there are few study for key bar currentin last years. Based on the similarity of fault phenomenon, we can find the accident reason and treatment measurement through analysis. It will provide references for design and operation of turbo-generator.
turbo-generator; stator lamination melting; key bar current; lamination voltage
TM311
A
1000-3983(2016)06-0001-05
2016-01-25
沈樑偉(1940-),1962年畢業(yè)于浙江大學(xué)電機(jī)制造專業(yè),1993-2000任哈爾濱大電機(jī)研究所副總工程師,2000-2016任技術(shù)顧問(wèn),工作重點(diǎn)為汽輪發(fā)電機(jī)設(shè)計(jì)、故障診斷、發(fā)電機(jī)標(biāo)準(zhǔn)制修訂,教授級(jí)高工。
審稿人:王彥濱