邸小惠,姬 偉
(1.白銀中天化工有限責任公司生產(chǎn)科,甘肅白銀 730900;2.多氟多化工股份有限公司,河南 焦作 454150)
螢石水分對無水酸生產(chǎn)的影響
邸小惠1,姬 偉2
(1.白銀中天化工有限責任公司生產(chǎn)科,甘肅白銀 730900;2.多氟多化工股份有限公司,河南 焦作 454150)
螢石是無水氫氟酸生產(chǎn)的主要原料,通過理論和實際分析,總結(jié)了螢石水分在公司無水氫氟酸生產(chǎn)中對生產(chǎn)成本(設(shè)備)、環(huán)保等方面的主要影響。為此,我們采用烘干螢石,對指標進行控制,降低生產(chǎn)成本,對增強企業(yè)的效益、保護環(huán)境具有現(xiàn)實意義。
螢石水分;生產(chǎn);影響
螢石是一種結(jié)晶礦石,在自然界以單一或伴生形式存在,大量開采后經(jīng)人工浮選,在工業(yè)上有著廣泛用途 ,是無水氫氟酸生產(chǎn)最基本的原料之一,直接影響著氫氟酸的生產(chǎn)成本(硫酸消耗、設(shè)備腐蝕)等。螢石在氫氟酸生產(chǎn)過程中,螢石和硫酸在預(yù)反應(yīng)器中充分混勻,進行反應(yīng)的30%,轉(zhuǎn)換出約40%的HF氣體,物料呈干散裝進入反應(yīng)爐內(nèi)后繼續(xù)反應(yīng),直至反應(yīng)完全,制成氟化氫(HF)氣體,排出石膏渣。
液體硫酸和螢石反應(yīng)生成氟化氫,同時排出副產(chǎn)品石膏,反應(yīng)方程式如下:
該反應(yīng)為吸熱反應(yīng),標準反應(yīng)熱為:△H。298= 12.828Kcal。由于原料和反應(yīng)物中同時存在氣、固、液三相,所以是一個復(fù)雜的多相反應(yīng)。根據(jù)反應(yīng)機理,可分為二個階段:
第一階段在100~120℃的溫度下,生成HF氣體和反應(yīng)中間體,稱為快速反應(yīng),在預(yù)反應(yīng)器內(nèi)完成。
第二階段在更高溫度160~200℃下進行,要求在HF反應(yīng)爐內(nèi)全部反應(yīng),生成HF和CaSO4。
螢石:CaF2≥97%;CaCO3≤1.2%;SiO2≤1%;H2O:0.1%
石膏渣中螢石含量≤2%;
石膏渣中硫酸含量≤0.5%
硫酸≥98% 密度:1.84×103kg/m3
煙酸的SO3含量≥20% 密度:1.9×103kg/m3
根據(jù)理論計算,如果硫酸(100%)和螢石恰好完全反應(yīng),則硫酸(100%)和螢石的配比為1.2564,實際生產(chǎn)中,由于石膏渣中要求硫酸含量低于0.5%,CaF2的含量低于2%;又因為螢石中CaF2的含量約97%,這就需要反應(yīng)爐的反應(yīng)效率達到96.6%,所以在正常情況下,配比一定要低于1.2564。
1)螢石中水分消耗硫酸的量:(假設(shè)螢石投料量為m)。
若水分為0.2%, 則N2= 0.044m
2015年,公司使用螢石、98酸、105酸相關(guān)數(shù)據(jù),見表1。
表1 相關(guān)數(shù)據(jù)
依照上面數(shù)據(jù)可以看出,螢石中的水分在主反應(yīng)過程中參與了反應(yīng),在98酸、105酸濃度保證的情況下,增大了原料硫酸的消耗,直接制約著生產(chǎn)消耗、成本。
2)螢石水分對設(shè)備的影響。
無水酸的生產(chǎn)屬于高危生產(chǎn),整個系統(tǒng)對生產(chǎn)設(shè)備要求要高,并且目前在無水酸生產(chǎn)過程中將原
有的混料器改為了預(yù)反應(yīng)器,這樣改造后不僅提升了整個產(chǎn)能,而且大幅度的降低了整個生產(chǎn)成本,但螢石中的水分含量將直接影響到整個生產(chǎn)過程的反應(yīng)和產(chǎn)出率。所以對相關(guān)的設(shè)備要求比較高,比如說導(dǎo)氣管、洗滌酸冷卻器都要求825合金、洗滌塔要求襯四氟等,無水酸的生產(chǎn)不僅對設(shè)備要求高,對生產(chǎn)過程的指標控制要求也是比較高的,當然這一系列指標控制的前提是符合生產(chǎn)標準要求的原材料,尤其是螢石的水分。
螢石水分對煙酸的消耗是實實在在可以計算衡量的,但是對設(shè)備的影響是無法估量的。2015年本公司1-8月條線生產(chǎn),八月3號線投產(chǎn),主要設(shè)備影響見表2。
表2 設(shè)備影響
螢石中的水分看似含量不高,但是,卻在生產(chǎn)中參與反應(yīng),對生產(chǎn)造成很大的影響。這微不足道的水分,在反應(yīng)爐內(nèi)卻需要依靠發(fā)煙硫酸來吸收,否則,會對設(shè)備造成嚴重的腐蝕,甚至嚴重影響到環(huán)境問題。因此,為了平衡生產(chǎn),就不得不調(diào)整硫酸配比,用過量的105%硫酸,以中和掉這些水分。但是,頻繁的調(diào)整,又將造成系統(tǒng)的不穩(wěn)定,使三氧化硫氣體在反應(yīng)爐內(nèi)得不到有效的吸收利用,導(dǎo)致后續(xù)排渣系統(tǒng)冒煙現(xiàn)象,給環(huán)保工作帶來很大壓力。同時,由于螢石水分不符合系統(tǒng)要求,使設(shè)備在運行當中首當其沖,深受其腐蝕,不能充分發(fā)揮固有的效能,縮短使用壽命,增大工作檢修任務(wù),而檢修又總是交在叉作業(yè)中進行,降低了安全系數(shù)。
我們的產(chǎn)品在如今嚴酷的市場中要有一席之地,必須具備競爭優(yōu)勢—低廉的成本,這就需要從源頭上解決問題,那就需要使用符合工藝要求的原材料,以控制生產(chǎn)成本、保證設(shè)備使用壽命。
2015年11月公司螢石烘干系統(tǒng)經(jīng)過改造投入了運行,烘干了濕粉螢石4595t。由于人員有限,上料存在不均勻現(xiàn)象,烘干后螢石水分存在大氣大落,但基本能保持在要求的范圍之內(nèi),且在投用后,生產(chǎn)以來居高不下的煙酸消耗也有所下降。
如果干粉螢石經(jīng)過烘干爐烘干,進一步降低其水分,對后續(xù)設(shè)備、操作、環(huán)境保護有一定的實際意義。
通過以上分析,螢石水分在生產(chǎn)中的影響比較大。因此,在實際的生產(chǎn)中,通過控制原材料質(zhì)量從根本上解決問題,使用烘干螢石以控制螢石水分。
[1] 無機化學(xué)教研室.無機化學(xué)[M].高等教育出版社,2001.
[2] 曠昌.氟化鋁工藝[M].冶金工業(yè)出版社,2008.
O482.31