李義超
(山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司,山東 日照 276806)
裝煤地面除塵站改造應(yīng)用研究
李義超
(山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司,山東 日照 276806)
本文簡(jiǎn)述裝煤地面除塵系統(tǒng)的工作原理,針對(duì)濟(jì)南鋼鐵6#、7#焦?fàn)t裝煤車(chē)除塵由車(chē)載式改為地面除塵后投產(chǎn)初期遇到的清灰不徹底、除塵器壓差過(guò)高等一系列問(wèn)題進(jìn)行了分析研究,并提出了改進(jìn)措施,取得了良好的效果。
裝煤車(chē);地面除塵站;預(yù)噴涂;除塵阻值;除塵效率
2015年之前,濟(jì)鋼6#、7#焦?fàn)t爐裝煤車(chē)采用的是裝煤車(chē)車(chē)載除塵的方式,車(chē)載除塵風(fēng)機(jī)風(fēng)量3.5萬(wàn)m3/h,過(guò)濾面積240m2,由于當(dāng)時(shí)的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)過(guò)低加之設(shè)備老化嚴(yán)重,導(dǎo)致煙塵收集效率(60%左右)及煙塵排放濃度(大于300mg/Nm3)均不能適應(yīng)新環(huán)保法的要求。而且車(chē)載除塵在使用過(guò)程中經(jīng)常發(fā)生爆鳴、濾袋燒損等,嚴(yán)重影響除塵效果同時(shí)危及職工人身安全。為了提高裝煤煙塵收集效率、達(dá)到新環(huán)保法的煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)要求,該廠將裝煤車(chē)除塵由車(chē)載式改造為地面除塵站的形式。
焦?fàn)t裝煤過(guò)程中,大量的荒煤氣和粉塵從裝煤孔冒出。改造后的裝煤車(chē)裝有新型密封導(dǎo)套,該裝置能有效防止煙塵的外溢。煙塵通過(guò)裝煤車(chē)上新增的導(dǎo)煙管道和安裝在焦側(cè)爐柱上的煙氣轉(zhuǎn)換閥進(jìn)入地面除塵站的阻燃性布袋除塵器,經(jīng)除塵器凈化后的達(dá)標(biāo)煙氣排往大氣。為防止煙氣溫度過(guò)高而燒壞布袋,在布袋除塵器進(jìn)口總管上設(shè)置野風(fēng)閥,煙溫超過(guò)110℃時(shí),該閥開(kāi)啟,向系統(tǒng)補(bǔ)充常溫空氣,以降低煙溫;煙溫低于90℃時(shí),閥門(mén)關(guān)閉。為防止裝煤除塵濾袋被焦油黏結(jié)失效,裝煤除塵采用預(yù)噴涂措施,在裝煤除塵投用前及每次濾袋清灰后,對(duì)布袋除塵器進(jìn)行焦粉噴涂。
由于是在現(xiàn)有設(shè)備的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造,該項(xiàng)目在試運(yùn)行階段,暴露出了不少問(wèn)題。其中比較突出的問(wèn)題主要有以下幾個(gè):
(1)裝煤地面站的清灰程序在初始設(shè)計(jì)時(shí)根據(jù)設(shè)定的裝煤爐數(shù)在風(fēng)機(jī)低速狀態(tài)下進(jìn)行自動(dòng)清灰,如果本次清灰未完成,待下次低速運(yùn)行時(shí)繼續(xù)執(zhí)行。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn),雖然清灰動(dòng)作在正常執(zhí)行,但是清灰完成后除塵器阻值并未下降,反而升高。
(2)裝煤地面除塵站采用焦粉預(yù)噴涂措施,每次清灰后進(jìn)行預(yù)噴涂,以除塵器前后壓差上升300Pa以上為標(biāo)準(zhǔn)。如果噴涂后壓差變化低于這個(gè)范圍就證明焦粉沒(méi)有均勻掛在濾袋表面,起不到保護(hù)濾袋的效果。而且如果清灰和預(yù)噴涂動(dòng)作不能在風(fēng)機(jī)再次起高速前完成,勢(shì)必會(huì)造成裝煤煙塵中的油性物質(zhì)直接粘附在除塵濾袋上造成“糊袋”,不但會(huì)使除塵器的阻力上升,而且會(huì)大幅降低除塵袋的壽命。
(3)裝煤除塵器前后壓差在運(yùn)行一周左右就上升到2500Pa以上,而且有不斷上升的趨勢(shì),遠(yuǎn)超于環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求的2000Pa以下。隨著除塵器阻值的上升,裝煤除塵的效果不斷惡化。
(4)為確保裝煤過(guò)程中煙塵不會(huì)外泄,裝煤車(chē)采用新型密封導(dǎo)套及內(nèi)置式給煤閘板。在裝煤過(guò)程中除塵效果非常理想,可是當(dāng)裝煤結(jié)束關(guān)閉給煤閘板后,有大量的荒煤氣從螺旋給料器的后部軸承處冒出,造成環(huán)境污染(圖1)。
(1)在除塵控制程序中,清灰脈沖閥動(dòng)作時(shí)間設(shè)定為50ms,動(dòng)作間隔時(shí)間為10s,脈沖閥的正常工作氣源壓力為0.5MPa。經(jīng)排查,我們發(fā)現(xiàn)在清灰時(shí)脈沖閥工作時(shí)的氣源壓力只有0.2MPa左右,導(dǎo)致脈沖閥噴吹壓力過(guò)低、噴吹面積過(guò)小,無(wú)法滿足除塵濾袋的清灰要求。故而導(dǎo)致除塵器在工作過(guò)程中清灰效果差的問(wèn)題。為了解決這一問(wèn)題,我們將脈沖閥的動(dòng)作時(shí)間設(shè)定為100ms,動(dòng)作間隔時(shí)間設(shè)定為30s,這樣就保證了脈沖閥的供氣壓力,滿足了除塵器的清灰要求。
(2)為了保證焦粉噴涂的效果,延長(zhǎng)濾袋使用壽命,我們對(duì)預(yù)噴涂控制程序進(jìn)行了優(yōu)化。首先,將清灰、噴涂動(dòng)作由原先的在線操作改為離線手動(dòng)操作,也就是利用焦?fàn)t檢修停機(jī)時(shí)間進(jìn)行集中操作。在手動(dòng)清灰完畢即執(zhí)行預(yù)噴涂操作。第二,為保證預(yù)噴涂效果,將預(yù)噴涂時(shí)間由原來(lái)的90秒延長(zhǎng)至300秒,噴涂過(guò)程中風(fēng)機(jī)運(yùn)行頻率由原來(lái)的10Hz提高至25Hz。第三,為簡(jiǎn)化清灰、噴涂操作,在除塵控制畫(huà)面添加“一鍵清灰”和“一鍵預(yù)噴涂”按鈕,在操作時(shí)只需要分別點(diǎn)擊兩個(gè)按鈕即可實(shí)現(xiàn)動(dòng)作的執(zhí)行。
(3)經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地觀察發(fā)現(xiàn),由于裝煤完畢關(guān)閉閘板后,除塵風(fēng)機(jī)已經(jīng)轉(zhuǎn)為低速運(yùn)行,此時(shí)有大量的荒煤氣積存在給煤閘板和疏煤蓋板之間,煙氣無(wú)法導(dǎo)出就從給煤螺旋的后軸承出竄出。為此,我們?cè)谑杳荷w板和每個(gè)導(dǎo)套的除塵管道上開(kāi)孔,用鋼絲軟管將其連接,從而將積存在此處的荒煤氣導(dǎo)入除塵管道,避免煙氣外溢污染環(huán)境。
(1)通過(guò)優(yōu)化脈沖閥的控制程序,保證了脈沖閥的氣源壓力和噴吹面積,從而確保了清灰效果。
圖1 裝煤地面除塵站控制畫(huà)面
(2)將清灰、噴涂操作改為利用焦?fàn)t檢修時(shí)間進(jìn)行后,避免了清灰未完成又進(jìn)行裝煤操作導(dǎo)致糊袋的問(wèn)題。噴涂后觀察布袋表面發(fā)現(xiàn),焦粉均勻布滿濾袋表面,同時(shí)噴涂前后除塵器壓差上升400Pa左右。
(3)采取以上優(yōu)化措施后,保證了除塵器清灰、噴涂的效果,從而解決了除塵器壓差短時(shí)間內(nèi)變化過(guò)大的原因,目前除塵器的前后壓差正常保持在1500Pa以下,經(jīng)檢測(cè)除塵器煙塵排放濃度為5mg/Nm3。
(4)增設(shè)導(dǎo)煙管道后,給煤閘板處不再積存荒煤氣,實(shí)現(xiàn)了裝煤全過(guò)程的無(wú)煙化。
(1)通過(guò)以上措施的實(shí)施,保證了除塵器運(yùn)行阻力保持在1600Pa左右,裝煤除塵平均吸力達(dá)到800Pa以上,保證了裝煤除塵的高效穩(wěn)定運(yùn)行。
(2)預(yù)噴涂系統(tǒng)正常運(yùn)行以后,從根本上杜絕了“糊袋”現(xiàn)象發(fā)生,保持了除塵器前后壓差的長(zhǎng)期穩(wěn)定,同時(shí)延長(zhǎng)的除塵濾袋的使用壽命,年節(jié)約備件成本5萬(wàn)元左右。
(3)通過(guò)改造,發(fā)揮了裝煤除塵的最大效率,真正實(shí)現(xiàn)了裝煤全過(guò)程的“無(wú)煙裝煤”,帶來(lái)了巨大的環(huán)保效益。
圖3 自動(dòng)清洗裝置管路圖
(1)需根據(jù)排潮風(fēng)機(jī)尺寸測(cè)量,確定水汽噴嘴、排污噴嘴及流量計(jì)的安裝位置,設(shè)計(jì)繪制出加工圖紙并進(jìn)行加工制作;(2)安裝壓縮空氣減壓閥、水汽混合電磁閥和排污電磁閥,用來(lái)控制噴嘴的開(kāi)啟;(3)安裝并調(diào)整壓縮空氣反吹噴嘴和水汽混合噴嘴;(4)在排污閥下方安裝水流量計(jì),檢測(cè)排污閥開(kāi)啟時(shí)污水流量,當(dāng)檢測(cè)不到水流量,確認(rèn)為排污管道堵塞,再次關(guān)閉電動(dòng)風(fēng)閥,并自動(dòng)向風(fēng)機(jī)腔體噴射高壓壓縮空氣進(jìn)行反吹,保證排污管道的暢通。
通過(guò)在車(chē)間滾筒類(lèi)設(shè)備排潮風(fēng)機(jī)上的不斷試驗(yàn)調(diào)試,最終免拆自動(dòng)清洗裝置在排潮風(fēng)機(jī)上得到成功應(yīng)用。自動(dòng)清潔時(shí)間約為20min??墒古懦憋L(fēng)機(jī)的清洗工作自動(dòng)進(jìn)行,免除了清洗排潮風(fēng)機(jī)工作的巨大勞動(dòng)量,減少了清洗工作的人力成本,并且清洗工作不會(huì)對(duì)設(shè)備造成污染。提高了設(shè)備的自動(dòng)化水平,為企業(yè)的節(jié)能增效及設(shè)備的優(yōu)質(zhì)高效運(yùn)行提供了保障。
[1]李慶宜.通風(fēng)機(jī)[M].北京;機(jī)械工業(yè)出版社,1994.
[2]煙草制絲設(shè)備與工藝.華中科技大學(xué)出版社.
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TK284.5
文章編號(hào):1671-0711(2016)10(下)-0078-02