陳萬里
摘要 該文針對制絲車間煙梗(碎片及煙沫)篩分過程中出現(xiàn)振篩篩板因煙梗堵塞網(wǎng)眼,無法有效篩分物料,造成生產(chǎn)工藝要求不達(dá)標(biāo),而且后期人工清理篩板不易等綜合問題,在原有振篩結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上增加新型篩板和網(wǎng)眼升降補償裝置,從而達(dá)到對堵塞網(wǎng)眼煙梗的自動清除,穩(wěn)定了生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量。
關(guān)鍵詞 新型篩板振篩;自清裝置;設(shè)計應(yīng)用
中圖分類號 S226.5 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A 文章編號 1007-5739(2016)04-0192-01
隨著煙草行業(yè)的發(fā)展,振動式篩分機(振篩)已經(jīng)廣泛使用,人們對于如何保證振篩更有效的工藝要求,以及如何減少對振篩的人工維護(hù)作出越來越多的思考。受到物料濕度、硬度、粗細(xì)均勻度等因素的影響,常規(guī)的網(wǎng)孔型振篩在使用過程中物料易粘附在篩板上,造成網(wǎng)孔堵塞情況非常嚴(yán)重,工作中不能清理,篩分效率極低(網(wǎng)孔堵塞后不能有效發(fā)揮其篩漏作用),人工清理堵塞網(wǎng)眼不易,導(dǎo)致維護(hù)時間長和維護(hù)困難,影響了產(chǎn)品的正常生產(chǎn)及產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性。
為了解決上述問題,現(xiàn)在設(shè)計出一套自清理篩板振篩,其工作原理和傳統(tǒng)的SG型振篩一樣,但在篩體部分設(shè)計獨特,其新穎的設(shè)計方案既解決了物料粘附問題又能提高振篩的可操作性。
1 問題解決方案
為徹底解決煙梗粘附堵塞網(wǎng)眼振篩篩板,人工清理篩板不易的問題。根據(jù)實際生產(chǎn)的需要,考慮設(shè)計成可以在不需要停機或生產(chǎn)狀態(tài)下自如調(diào)節(jié)篩分尺寸裝置,自動清理粘附物,以保證整個篩分系統(tǒng)的工作穩(wěn)定和正常運轉(zhuǎn)。單一結(jié)構(gòu)形式的網(wǎng)眼篩板無法滿足這個需求,考慮采用多結(jié)構(gòu)配合方式來設(shè)計網(wǎng)眼并達(dá)到自動清理堵料的功能。煙梗尺寸標(biāo)注一般為φ1.5 mm×12 mm,碎煙片0~6 mm[1]。按照篩分工藝要求,現(xiàn)設(shè)計在原有振篩結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上改進(jìn)篩板網(wǎng)眼結(jié)構(gòu)和增加網(wǎng)眼升降補償裝置,網(wǎng)眼升降補償通過氣缸的伸縮進(jìn)行微調(diào)。篩體結(jié)構(gòu)形式如圖1所示。
如圖1所示,振篩篩分網(wǎng)眼結(jié)構(gòu)由上端篩板和下端網(wǎng)眼補償器組成,篩板網(wǎng)眼尺寸為12 mm×12 mm方孔,補償器滾子φ16 mm×9 mm圓柱。篩體托架由63 mm×63 mm普通材料角鋼制作;上下篩體由1.5 mm不銹鋼板制作;氣缸缸體為φ50 mm,行程為30 mm;篩板由2 mm不銹鋼板沖制而成;網(wǎng)眼補償體為組合體(網(wǎng)眼補償體由40 mm×40 mm角鋼、軸芯、隔套及滾子組成)。氣缸固定在于上篩體,氣缸通過40 mm×40 mm角鋼連接網(wǎng)眼補償體,未開動氣缸時滾子處于網(wǎng)眼內(nèi),滾子與網(wǎng)眼之間的配合關(guān)系如圖2所示,裝配后保證滾子距離網(wǎng)眼的長寬方向的邊距均為1.5 mm,剛好保證煙梗篩分規(guī)格φ1.5 mm×12 mm這一要求[2]。
煙梗(碎煙片)中的碎屑、灰塵等雜物(小于φ1.5 mm×12 mm尺寸)通過滾子與網(wǎng)眼之間的間隙掉入下篩體然后排出振篩,由于滾子受到進(jìn)入網(wǎng)孔煙梗的作用力,滾子處于不停的運轉(zhuǎn)中,此時的滾子相當(dāng)于撥刷一樣撥動進(jìn)入網(wǎng)孔的碎屑掉入下篩體中,避免物料粘附網(wǎng)眼[3-4]。部分特殊煙梗及碎煙片(煙梗一部分尺寸大于φ1.5 mm×12 mm,碎片0~6 mm)卡在網(wǎng)眼中,無法正常掉到下篩體,當(dāng)其數(shù)量達(dá)到一定程度時只需開動氣缸,氣缸導(dǎo)桿推動網(wǎng)眼補償器組合體下移,當(dāng)網(wǎng)眼和滾子間的間隙增加到一定尺寸時,繼續(xù)振動的網(wǎng)篩和受到滾動摩擦的滾子間粘附煙梗、碎煙片便會自動掉入下篩體中。清理完成后反向開動氣缸,提升網(wǎng)眼補償器回到原有工藝設(shè)定的位置,達(dá)到正常的篩分效果。如此操作可保證該新型篩板振篩自清裝置有效地達(dá)到前述發(fā)明目的,篩分工藝效果如圖3所示。
2 設(shè)計效果驗證
按照上述新型振篩裝置的設(shè)計與制作,通過多次試驗調(diào)試確認(rèn),當(dāng)煙梗尺寸一般為φ1.5 mm×12 mm,碎煙片0~6 mm
時,煙梗、隨煙片的篩分率由原來的82%提升至96%,完全達(dá)到并超過篩分生產(chǎn)的工藝要求。當(dāng)篩分出現(xiàn)煙梗堵料的情況下,網(wǎng)板補償體隨氣缸伸出下移1.2 mm時,堵料的煙梗在10 s內(nèi)便可清除95%以上,效果最佳,在最短的時間內(nèi)保證篩分尺寸規(guī)格。
新型篩板振篩自清裝置的設(shè)計應(yīng)用不僅解決了煙梗堵塞網(wǎng)眼和清理不易的問題,而且使整個篩分生產(chǎn)效率提高了8%左右,有效滿足了實際生產(chǎn)的需要,對其他物料的篩分要求起到了借鑒的作用。
3 結(jié)論
綜上所述新型篩板振篩自清裝置與已有技術(shù)相比,有益效果體現(xiàn)在以下幾方面。
改進(jìn)后的自清篩板可調(diào)節(jié)性強,能根據(jù)實際需求篩選0~φ3×12 mm煙梗(0~6 mm碎片),可以完成多規(guī)格尺寸狀態(tài)下的產(chǎn)品篩分需求,進(jìn)而形成針對設(shè)備和產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化。
新型篩板振篩自清裝置結(jié)構(gòu)簡單、配合緊湊、便于安裝,可以在不需要停機或生產(chǎn)狀態(tài)下自動清理粘附物或堵孔物料,以保證整個篩分系統(tǒng)的工作穩(wěn)定和正常運轉(zhuǎn),能有效保障設(shè)備有效作業(yè)率,提高篩分效率。
該裝置能調(diào)節(jié)篩分尺寸,在操作者清理篩板時只需開動氣缸,將篩分尺寸調(diào)到適當(dāng)尺寸,尺寸超標(biāo)煙梗(碎片)就全部會落下,便于操作者整理、歸分,減小操作者勞動強度,減少工作量,彌補了傳統(tǒng)SG 型振篩在設(shè)計、制造上的不足和缺陷,并且填補了該類型煙梗(碎煙片)篩分裝置在開發(fā)和應(yīng)用上的一個重要技術(shù)空白,效果明顯,基本上無需維修,滿足生產(chǎn)工藝要求。
4 參考文獻(xiàn)
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[2] 徐錦康.機械設(shè)計[M].北京:機械工業(yè)出版社,1998.
[3] 朱梅,朱光力.液壓與氣動技術(shù)[M].西安:西安電子科技大學(xué)出版社,2013.
[4] 馬俊,王玫.機械制圖[M].北京:北京郵電大學(xué)出版社,2007.