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      甲醇和鹽酸法制備二氧化氯工藝在化工循環(huán)水系統(tǒng)中的對比與分析

      2016-09-14 09:34:52裴廷記
      河南化工 2016年8期
      關鍵詞:二氧化氯尾氣負壓

      裴廷記

      (河南龍宇煤化工有限公司 , 河南 永城 476600)

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      甲醇和鹽酸法制備二氧化氯工藝在化工循環(huán)水系統(tǒng)中的對比與分析

      裴廷記

      (河南龍宇煤化工有限公司 , 河南 永城476600)

      二氧化氯是新一代廣譜殺菌劑、漂白劑和除藻劑。在循環(huán)水殺菌處理方面,相對于氯而言,二氧化氯殺菌能力更強,殺菌作用更快,藥效的持續(xù)時間更長,并且作為循環(huán)冷卻水的殺菌劑更有效、更經(jīng)濟、更環(huán)保。二氧化氯制備的工藝很多,實際應用中以甲醇法(硫酸法)和鹽酸法最為常見,本文從工藝流程、制備原理、工藝控制、操作與優(yōu)化進行對比分析。

      二氧化氯 ; 工藝流程 ; 制備原理 ; 工藝控制 ; 操作與優(yōu)化

      1 概述

      循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的環(huán)境為微生物的生長繁殖提供了優(yōu)越的條件。合適的pH值,豐富的營養(yǎng)源,適宜的水溫,飽和的溶解氧,充足的陽光等都為循環(huán)水微生物的生長營造了一個理想的環(huán)境。以這些微生物為主體,混雜無機物、泥沙和塵土等,形成了生物黏泥,在管道內(nèi)附著與堆積,引起管道的腐蝕和堵塞等問題。因此,必須在循環(huán)水中投加殺菌劑,以控制微生物的生長和繁殖。永煤集團龍宇煤化工采用二氧化氯作為循環(huán)冷卻水的殺菌劑,取得了較好的效果,二氧化氯作為循環(huán)水殺菌劑主要有以下優(yōu)點:①殺菌效果顯著。二氧化氯不僅能殺滅細菌,還能殺滅芽孢和孢子、病毒、真菌和藻類,殺菌效果好并且

      料4釜,直接減少了原料亞硝酸鈉、氫氧化鈉和硝酸的消耗。在整個裝置80%負荷下,催化還原塔100%負荷運行,每天減少三種直接物料消耗費用達4.39萬元,按每年裝置運行300 d來計,每年直接減少損失1 317萬元,直接經(jīng)濟效益43 944元。直接物料消耗效益結果見表9。

      表9 減少物料消耗效益

      5.2間接經(jīng)濟效益估算

      廢水中的硝酸鹽含量高后,需要回收該物料,國內(nèi)同類型乙二醇裝置的廢水先用堿液中和循環(huán)甲醇液中的硝酸,再通過蒸汽濃縮到30%左右,然后蒸發(fā)水分回收硝酸鹽的生產(chǎn)工藝,需用蒸汽為30 t/h廢水,至少需用蒸汽15 t/h。蒸汽價格100元/t;則每年減少蒸汽費用1 080萬元;以上兩項效益合計約為2 400萬/a。

      5.3環(huán)保效益

      由于廢水中所含硝酸鹽減少85%,環(huán)保處理難度降低、費用減少,環(huán)保效益和社會效益明顯。此外,由于蒸汽用量大大減少,相應地減少了能源消耗,進而減少了CO2、SO2、NOx等的排放,具有明顯的環(huán)保效益。

      6 結論

      采用催化還原手段回收酯化反應過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)物硝酸,可以大大降低合成系統(tǒng)亞硝酸甲酯的補入量,減少了物料消耗,降低原材料成本;保證合成系統(tǒng)有足夠的亞硝酸甲酯的補充量,為煤制乙二醇項目實現(xiàn)滿負荷生產(chǎn)提供必要的條件;基本消除了稀硝酸對相應設備的腐蝕;可以降低中和硝酸的耗堿量,節(jié)約成本,進一步降低生產(chǎn)廢水中硝酸鹽的含量,最終達到降低廢水中氨氮含量,保證生產(chǎn)廢水達標,避免因廢水超標而造成裝置停運事件的發(fā)生,從而實現(xiàn)裝置的長周期運行。

      藥效的持續(xù)性強,在水中穩(wěn)定,溶解性高。②廣譜、無毒、安全,不會與有機物生成致癌物質。氯氣在循環(huán)水中會產(chǎn)生大量的有機氯化物,特別是氯代烷烴等強致癌性物質,增大了循環(huán)水排污水的污染性。③殺菌效果受pH值的影響小。在pH值在6~9的范圍內(nèi),都有很強的殺菌能力,因此殺菌效果顯著。

      我廠的二氧化氯制備裝置,分別采用甲醇法和鹽酸法兩種不同的制備工藝。

      2 工藝流程和制備原理

      2.1甲醇法工藝簡圖

      圖1 甲醇法工藝流程簡圖

      由圖1可以看出,甲醇法制備二氧化氯工藝包括原料、反應、曝氣、負壓吸收四大系統(tǒng)。其中原料系統(tǒng)有甲醇、氯酸鈉、濃硫酸組成;曝氣系統(tǒng)的核心部件是水環(huán)泵,主要提供無油壓縮空氣,使三種原料在反應中充分混合;反應系統(tǒng)包括三座反應器、蒸汽加熱和冷卻水控溫等;負壓吸收系由清水泵提供負壓,二氧化氯溶液槽吸收溶液及輸送泵外輸循環(huán)水池。

      制備原理為:

      ClO2↑+CO2↑+Na2SO4+H2O

      以氯酸鈉為氧化劑,甲醇為還原劑,在硫酸介質中進行反應,生成二氧化氯氣體,在水射器中用凈化水作為吸收水吸收后制成二氧化氯溶液,再進入循環(huán)冷卻水系統(tǒng)。在53~60 ℃的反應溫度及負壓條件下,向反應器中連續(xù)加入氯酸鈉、濃硫酸及甲醇進行反應生成二氧化氯氣體。

      2.2鹽酸法工藝簡圖

      圖2鹽酸法工藝流程簡圖

      鹽酸法主要是反應系統(tǒng),反應裝置內(nèi)有電加熱,通過計量泵向反應裝置內(nèi)加入原料進行反應,空氣進行攪拌混合生成二氧化氯氣體。

      工藝原理:

      主反應:

      2ClO2+Cl2+2NaCl+2H2O

      副反應:

      NaClO3需要在一定酸度下被Cl-還原轉化生成ClO2和Cl2。HCl既是還原劑,又提供反應需要的酸。通過反應裝置自帶的電加熱將反應器升溫到指定溫度,通過計量泵向反應器中連續(xù)加入氯酸鈉和鹽酸,從而在反應器中不斷地反應生成二氧化氯氣體,生成的二氧化氯氣體通過循環(huán)水給水系統(tǒng)提供的負壓進行吸收,吸收后直接進入循環(huán)水池。

      通過兩種方法的工藝流程和原理可以看出:甲醇法制備二氧化氯工藝流程復雜,反應需要三種原料,并且甲醇易燃易爆,儲存要求高,控制因素多,設備多,占地和投入都相對較大;而鹽酸法工藝流程簡單,反應只需要兩種原料,設備少,控制條件少,投入和建設費用低。

      2.3工藝控制

      2.3.1甲醇法制備二氧化氯工藝的控制

      主要從以下幾方面進行控制:①溫度控制。通過蒸汽將反應器加熱到需要溫度,投入原料進行反應,反應屬于放熱反應,一段時間后反應溫度會不斷升高,這時就需要通過調節(jié)冷卻水控制反應溫度,將溫度控制到53~60 ℃達到最佳的反應效果。②負壓控制。負壓依靠清水泵通過水射器而形成,需要確保清水泵運轉穩(wěn)定,清水槽液位穩(wěn)定,水射器完好才能保證負壓系統(tǒng)的穩(wěn)定,另外反應劇烈產(chǎn)生的二氧化氯氣體波動較大時對負壓系統(tǒng)影響也較大。③曝氣控制。水環(huán)泵為反應提供連續(xù)穩(wěn)定的氣源,主要是曝氣作用,當反應有其他氣體產(chǎn)生時也可起到吹掃作用。曝氣系統(tǒng)的穩(wěn)定主要是控制水環(huán)泵的穩(wěn)定運行,水環(huán)泵進口濾網(wǎng),汽水分離,軸封冷卻水是運行的關鍵,進口濾網(wǎng)堵塞嚴重時,曝氣量很小,原料不能充分混合,反應效果差,如汽水分離裝置不正常,就會導致曝氣時帶水,影響反應的溫度,并且曝氣量不均勻,忽高忽低,波動較大。④原料配比控制。為達到好的反應效果,甲醇、氯酸鈉、硫酸必須按要求達到相應的配比,如果配比不合適,不但影響二氧化氯的生成,而且還會造成原料的浪費,影響各項參數(shù)的控制。

      2.3.2鹽酸法制備二氧化氯

      溫度控制主要由反應裝置自帶的溫度加熱系統(tǒng)完成。溫度低自動加熱,溫度高加熱停止。負壓通過循環(huán)水給水官網(wǎng)提供,管網(wǎng)壓力穩(wěn)定就能保證負壓的正常穩(wěn)定,一根管子直接接入大氣中,系統(tǒng)負壓形成后,空氣可以持續(xù)進入反應器,起到攪拌混合作用。原料同甲醇法一樣也需要嚴格的控制。

      由以上可以看出,甲醇法工藝控制條件多,泵類設備、曝氣設備、溫度設備等控制設備繁多復雜,每一項都是控制的要點,所以造成控制難度加大。而鹽酸法基本可以保持溫度、壓力的穩(wěn)定,控制好原料濃度,基本可以達到良好的反應效果。

      3 操作與優(yōu)化

      3.1甲醇法制備二氧化氯工藝

      在生產(chǎn)過程中遇到問題較多,主要從以下幾方面進行優(yōu)化。

      3.1.1曝氣系統(tǒng)的優(yōu)化

      甲醇法選用的曝氣系統(tǒng)是由水環(huán)泵提供穩(wěn)定的曝氣,水環(huán)泵主要提供無油的壓縮空氣,不會給反應器中帶來雜質,水環(huán)泵通過管道直接進入反應器,發(fā)現(xiàn)有時候會出現(xiàn)曝氣量波動特別得大,后來在曝氣管道上增加氣體緩沖罐,這一問題再也沒有出現(xiàn)。水環(huán)泵運行一段時間后,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部聲音特別大,檢查發(fā)現(xiàn)內(nèi)部積垢特別厲害,經(jīng)過分析,選用的冷卻水水質不合乎要求,原來選用的水含鹽量高,容易使內(nèi)部結垢,從而導致泵的摩擦力增大,使整個泵的效率下降。最后通過改造,用除鹽水代替原來的生產(chǎn)消防水,除鹽水含鹽量非常低,不容易使管道結垢和葉輪腐蝕,很好地解決這一問題。同時使泵的運行周期大大地增加,減少了維修費用,降低設備出現(xiàn)故障的概率,為整個反應裝置提供穩(wěn)定的曝氣量。

      3.1.2尾氣風機和尾氣管道的優(yōu)化

      尾氣風機主要吸收二氧化氯溶液槽未吸收反應完的二氧化氯氣體,原設計是先進入堿液槽吸收后再送入尾氣系統(tǒng)吸收,然后排入大氣。主要產(chǎn)生以下問題:①堿液消耗量大,需要消耗1 t/d左右的堿液,增加運營成本,使生產(chǎn)的支出增加。②堿液吸收后還不能直接排入地溝,需要進行中和處理才能排放,最后再排入污水站系統(tǒng)處理,對環(huán)境造成了一定的影響,另外無形中增加了污水站的處理負荷,廢水量增加。③尾氣直接排放進入空氣中,造成循環(huán)水周圍氣味較大,嚴重影響周圍環(huán)境質量,不利于環(huán)境保護,也不利于職工的身體健康。

      綜合考慮,需要對尾氣系統(tǒng)進行優(yōu)化改造和操作。①尾氣直接排入大氣中,尾氣風機風量及壓力要求不高,改造本系統(tǒng),先將尾氣風機改用大風量及功率風機。②利用循環(huán)水系統(tǒng),將吸收后的尾氣直接通過冷卻管道引入冷卻塔水池,用循環(huán)水進行再次吸收,吸收后直接排入循環(huán)水池,從而實現(xiàn)整個生產(chǎn)系統(tǒng)的閉環(huán),不造成浪費和污染,也大大提高了循環(huán)水系統(tǒng)余氯的合格時間。

      3.1.3甲醇稀釋水的優(yōu)化

      甲醇通過計量泵直接進入反應器,會造成反應器內(nèi)局部甲醇含量過高,所以甲醇加入過程中要加入稀釋水從而保證甲醇投加量的穩(wěn)定和均勻。開始選用的是生產(chǎn)消防水,由于生產(chǎn)消防水雜質多,進入反應器后,使反應不穩(wěn)定,容易產(chǎn)生爆鳴,反應效果差,特別是一些鐵離子的代入,會大大影響反應的進行。將生產(chǎn)消防水改造為除鹽水,保證進水水質,使反應穩(wěn)定的進行。

      3.2鹽酸法制備二氧化氯工藝

      在生產(chǎn)過程中運行穩(wěn)定,主要對原料溶解增加相應的攪拌裝置,使原料能快速地溶解。且溶解得更充分,從而保證均勻的投料濃度。

      4 結論

      從以上的工藝流程和工藝控制對比可以看出,甲醇法制備二氧化氯工藝的流程復雜;工藝控制難度大;設備多,動力設備中有溶解泵、水環(huán)泵、清水泵、二氧化氯輸送泵和計量泵等,運行過程中設備出現(xiàn)問題較多,運行成本高,檢修維護費用高; 不能夠保證設備的穩(wěn)定運行。而鹽酸法制備二氧化氯工藝簡單,動力設備只有原料計量泵,設備少,出現(xiàn)故障率低,能夠實現(xiàn)溫度和投料的自動控制,運行穩(wěn)定方便可靠。

      因此,鹽酸法制備二氧化氯工藝產(chǎn)氣量和產(chǎn)氣效果穩(wěn)定,更適合連續(xù)運轉的化工循環(huán)水系統(tǒng)。

      TQ124.4+3

      B

      1003-3467(2016)08-0037-03

      2016-06-10

      裴廷記(1983-),男,助理工程師,從事水處理工作,電話:15938327158。

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