韓其利, 王賢山 ,魏艷艷 ,周海峰
(正和集團(tuán)股份有限公司,山東 廣饒 257342)
提高電脫鹽脫鹽效率
韓其利, 王賢山 ,魏艷艷 ,周海峰
(正和集團(tuán)股份有限公司,山東 廣饒 257342)
通過對(duì)電脫鹽裝置影響因子的分析,找出提高電脫鹽脫鹽效率的方法。從原料油密度、破乳劑選型號(hào)及電脫器的壓力控制調(diào)節(jié)進(jìn)行改善,使裝置脫后含鹽量明顯降低,同時(shí)脫后含水、脫鹽水含油量等指標(biāo)也得到了保證。
電脫鹽;效率;破乳劑;影響因子
近年來,隨著企業(yè)加工規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng)及油源多元化,原油性質(zhì)趨于重質(zhì)化、劣質(zhì)化,含鹽含硫含酸量逐年上升,煉制過程中若脫鹽深度不夠,會(huì)造成后續(xù)裝置設(shè)備低溫部位的HCl-H2O腐蝕,不易水解的氯化鈉會(huì)引起設(shè)備堵塞、結(jié)垢及加速生焦,在催化裝置加工過程中還會(huì)引起催化劑中毒,影響裝置安全生產(chǎn)和長(zhǎng)周期運(yùn)行。正和集團(tuán)100萬(wàn)t/a常減壓裝置原有電脫鹽裝置運(yùn)行效果已遠(yuǎn)不能滿足后續(xù)工序的要求,高含鹽的原料已嚴(yán)重制約后續(xù)裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行,使加工成本增加,經(jīng)濟(jì)效益降低 。為滿足裝置對(duì)含鹽指標(biāo)的要求,通過優(yōu)化工藝,提高電脫鹽脫鹽率。
2008年6月至2009年6月常減壓裝置煉制原料油種類18種,原料油平均含鹽量154.5mg/L,電脫鹽裝置平均脫鹽率20.98%。2009年上半年催化裝置分餾系統(tǒng)因塔盤結(jié)鹽嚴(yán)重,影響產(chǎn)品分布,造成產(chǎn)品不合格,被迫在線洗塔2次,催化劑單耗高達(dá)1.7kg/t;焦化裝置因爐管結(jié)焦切換爐清焦2次。改善前裝置運(yùn)行參數(shù)見表1。
表1 改善前裝置運(yùn)行參數(shù)
目前常減壓裝置設(shè)計(jì)流程適合輕質(zhì)油煉制,改為煉制重質(zhì)燃料油后,原油進(jìn)電脫器前換熱量明顯不足,換后溫度較低,一般情況下小于120℃,注水量低于2%(由于溫度低注水量大時(shí)脫后含水量高,影響裝置正常運(yùn)行),電脫器壓力處于失控狀態(tài),達(dá)不到電脫器深度脫鹽的要求,因此需要對(duì)換熱流程和電脫器壓力控制系統(tǒng)進(jìn)行改善,并做優(yōu)化設(shè)計(jì)。
電脫器的基本原理是原油經(jīng)電脫器在高壓電場(chǎng)的作用下,通過加溫、加破乳劑、注水等一系列措施,借助物理凝聚與分離相結(jié)合的方法達(dá)到高效脫除原油中水和可溶性劑鹽的目的。電脫鹽裝置的基本工藝流程如下圖1。
圖1 電脫鹽裝置的基本工藝流程
通過對(duì)流程的分析,找出3個(gè)影響因子:自罐區(qū)來原料油密度大、破乳劑型號(hào)不合適、電脫器壓力低。
2.1 原料油密度大
改善前原料油進(jìn)廠后沒有進(jìn)行分類儲(chǔ)存,進(jìn)裝置的原油密度、含鹽量無(wú)控制。
改善方案為:從原油入廠控制,由質(zhì)檢部對(duì)每批進(jìn)廠原油進(jìn)行化驗(yàn),生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)化驗(yàn)指標(biāo)按密度安排分罐儲(chǔ)存,在進(jìn)裝置前常減壓車間據(jù)各罐指標(biāo)按比例進(jìn)行調(diào)和,確保進(jìn)裝置原料油密度≤940kg/m3,鹽含量≤200mg/L,為脫鹽率的提高提供條件。改善后效果:改善后密度控制≤940kg/m3,鹽含量≤200mg/L。
2.2 破乳劑型號(hào)不合適
改善前破乳劑篩選存在不及時(shí)現(xiàn)象,影響油水分離。
改善方案為:技術(shù)質(zhì)量部確定破乳劑篩選方案,由技術(shù)質(zhì)量部和質(zhì)量檢測(cè)中心對(duì)進(jìn)廠原料及時(shí)進(jìn)行破乳劑篩選。結(jié)果出來后采購(gòu)部及時(shí)聯(lián)系供貨,破乳劑篩選時(shí)間和供貨時(shí)間分別控制在2天之內(nèi)。
改善后效果:破乳劑篩選制度化,重新對(duì)破乳劑進(jìn)行篩選,篩選前用的是水溶性的,目前篩選了一種油溶性破乳劑。
2.3 電脫器壓力低
改善前電脫器壓力0.6~0.8MPa,存在油水汽化現(xiàn)象。
改善方案為:技術(shù)質(zhì)量部和運(yùn)行一部確定調(diào)整方案,通過調(diào)整電脫器出口閥門的開度來控制電脫器壓力在1.2~1.4MPa范圍內(nèi),以防原料油汽化。停車檢修時(shí)增加壓力自控設(shè)施。
為提高原油進(jìn)電脫器溫度,常Ⅲ裝置檢修期間,對(duì)原油換熱流程進(jìn)行了調(diào)整,常Ⅲ裝置原渣油冷卻器因渣油換后溫度不高一直未投用,現(xiàn)將該冷卻器改為渣油-原油換熱器,以提高原油進(jìn)電脫器溫度,見圖2??紤]到渣油粘度較大在渣油冷卻器改為渣油-原油換熱器時(shí)將原冷卻器6管程改為2管程,改造后原油走換熱器殼程,渣油走管程,通過副線控制電脫器溫度。
圖2 渣油冷卻器改為渣油換熱器示意圖
電脫器壓控增加自動(dòng)調(diào)節(jié),將原二級(jí)電脫罐后壓力控制閥移至三級(jí)電脫罐后,調(diào)節(jié)閥控制在DCS壓力將控制在系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)對(duì)壓力的顯示與控制,罐內(nèi)壓力需控制在1.0~1.2MPa,見圖3。
圖3 電脫器壓力控制調(diào)節(jié)閥示意圖
改善后效果:電脫器壓力控制在1.0~1.2MPa。
通過對(duì)以上三個(gè)影響因子改善后,電脫器脫鹽率效果如下圖4。
圖4 電脫器脫鹽率效果
改善后脫鹽率的P=0.211>0.05,為正態(tài)分布;改善后脫鹽率均值在83.97%,改善效果顯著;Cpk=3.02、Ppk=2.84均大于2,說明過程能力理想。
經(jīng)過改善,脫鹽率達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo),原油脫后含鹽量得到明顯降低,同時(shí)脫后含水、脫鹽水含油量等指標(biāo)也得到了保證。
[1]楊 崢,莊曉冬.電脫鹽優(yōu)化試驗(yàn)及效果[J].石油化工腐蝕與防護(hù),2012,29(5):40-43.
[2]沈 偉.電脫鹽裝置應(yīng)對(duì)高含水原油加工的措施及建議[J].石油煉制與化工,2013,44(11):75-80.
[3]李志強(qiáng).原油蒸餾工藝與工程[M].北京:中國(guó)石化出版社,2010.
[4]馮 濤.重質(zhì)劣質(zhì)原油的電脫鹽操作優(yōu)化[J].齊魯石油化工,2013,41(3):216-223.
[5]中國(guó)質(zhì)量協(xié)會(huì).六西格瑪管理[M].3版.北京:中國(guó)人民大學(xué)出版社,2014.
[6]李志國(guó),候凱鋒, 嚴(yán)錞.當(dāng)前原油電脫鹽存在的問題及對(duì)策[J].石油煉制與化工,2003,34(2):16-20.
(本文文獻(xiàn)格式:韓其利, 王賢山 ,魏艷艷 ,等.提高電脫鹽脫鹽效率[J].山東化工,2016,45(08):68-69.)
2016-03-09
通訊作者:周海峰(1978—),本科,高級(jí)技師,從事石油化工17年,發(fā)表論文多篇。
TE624.1
B
1008-021X(2016)08-00