蘇俊收,耿彥波,張戰(zhàn)文
(江蘇徐州工程機械研究院,江蘇 徐州,221004)
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某壓路機空調(diào)壓縮機支架振動故障分析
蘇俊收,耿彥波,張戰(zhàn)文
(江蘇徐州工程機械研究院,江蘇 徐州,221004)
為解決某壓路機在轉(zhuǎn)速1 350 r/min左右出現(xiàn)異常振動問題,應用有限元軟件分析壓縮機支架各階固有頻率及振型,發(fā)現(xiàn)壓縮機支架前兩階固有頻率偏低是造成故障的主要原因,通過對新、舊車的振動瀑布圖分析可知,壓縮機支架使用一段時間后螺栓松動引起支架固有頻率下滑,結(jié)合發(fā)動機振動加速度幅值譜分析,判定異常振動是由發(fā)動機點火激勵2倍頻振動激發(fā)壓縮機支架共振引起。
振動與波;模態(tài);瀑布圖;頻譜;固有頻率
壓縮機作為壓路機空調(diào)核心部件,通常通過支架固定在發(fā)動機上,由皮帶輪驅(qū)動。壓縮機支架在壓路機作業(yè)過程中會受到各種動態(tài)載荷作用,使得壓縮機支架產(chǎn)生振動,如果振動幅值較大就會引發(fā)振動疲勞破壞。振動疲勞是指支架受到與其自身固有頻率接近的動態(tài)載荷,使結(jié)構(gòu)產(chǎn)生共振從而導致疲勞破壞[1]。在此情況下一定的激勵會產(chǎn)生更大的響應,以至于在一處或幾處產(chǎn)生局部永久性積累損傷,經(jīng)一定循環(huán)次數(shù)后產(chǎn)生裂紋或突然發(fā)生完全斷裂。
壓縮機支架的動態(tài)特性會直接影響到壓縮機工作的可靠性,例如支架螺栓的松動將導致壓縮機皮帶的異常磨損及異響,支架剛度不足將導致壓縮機振動加速度過大,甚至導致壓縮機管路斷裂等故障[2]。文中主要通過有限元分析軟件及振動分析研究某型壓路機使用一段時間后,在1 280 r/min至1 440 r/min轉(zhuǎn)速區(qū)間內(nèi),整車出現(xiàn)異常振動故障的原因。
壓縮機支架的實際模型如圖1所示,壓縮機位于發(fā)動機的右后側(cè),壓縮機通過5顆螺栓固定在支架上,壓縮機的支架與發(fā)動機右后支腿做成一個整體。
圖2為有限元分析模型,壓縮機簡化為一個質(zhì)量點,與5個螺栓孔耦合在一起,壓縮機質(zhì)量m=6.7 kg,繞X軸的轉(zhuǎn)動慣量IXX=15 000 kg?mm2,繞Y、Z軸的轉(zhuǎn)動慣量IYY=IZZ=21 000 kg?mm2,發(fā)動
圖1 壓縮機支架
機懸置三個方向的剛度用三個方向的彈簧來代替,懸置的剛度ky=450 N/mm,kx=kz=450 N/mm,發(fā)動機通過6個螺栓固定在壓縮機上。
圖2 壓縮機支架有限元分析模型
有限元邊界條件為6個螺栓孔采用完全固定的方式,采用六面體占優(yōu)的劃分方法,采用solid 185單元,劃分數(shù)量78 171,節(jié)點數(shù)量85 322,求出前6階固有頻率如表1,可以看前2階固有頻率不高,第1階振型如圖3,主要為Z方向的振動。
表 1壓縮機支架固有頻率
圖3 1階振型
為研究壓縮機支架在運行過程中的加速度狀態(tài),將兩個加速度傳感器放置在圖2中的A、B兩點,其中A點代表壓縮機支架的振動狀態(tài),B點代表發(fā)動機的振動狀態(tài),測試工況為發(fā)動機從怠速逐漸加速到最高轉(zhuǎn)速的過程,信號的采樣頻率為2 560 Hz,每隔一秒進行一次有效值統(tǒng)計,整個升速過程在65秒左右。
圖4、圖5為新車測試結(jié)果,在Y、Z方向壓縮機的振動比發(fā)動機大,基本上是發(fā)動機支架位置振動有效值的1.5倍左右,在最高檔時A點的加速度有效值已經(jīng)超過3個g,在沖擊條件下壓縮機及支架的工作狀態(tài)將極為惡劣。
圖4 新車壓縮機加支架B點加速度有效值
圖5 新車壓縮機加支架A點加速度有效值
B點的振動有效值隨著轉(zhuǎn)速上升均勻增大,A點的振動有效值隨著轉(zhuǎn)速上升較快,并且存在劇烈波動,從振動的角度看結(jié)構(gòu)可能出現(xiàn)了諧振現(xiàn)象,因此,需要對結(jié)構(gòu)振動特征進行頻譜分析。
3.1新車支架運行模態(tài)參數(shù)識別
測試壓縮機支架實際的固有頻率可以采用各種模態(tài)實驗,比如利用力錘或電磁激振器,但在實際當中,有時候錘擊法或激振器法并不理想,例如,動力總成質(zhì)量太大,動力總成的空間狹小無法找到合適的錘擊點等。文中采用了運行狀態(tài)下的參數(shù)識別方法,原理上與階比分析方法類似,因為并不考察回轉(zhuǎn)基頻及其倍頻在升速下的關(guān)系,所以無需進行轉(zhuǎn)速跟蹤,采用等時基采樣,運用加速度幅值,對模態(tài)頻率進行大致估計[3]。具體分析步驟如下:
(1)將發(fā)動機從怠速勻速升到最高,測試A點的振動加速度時域信號,采樣頻率2 560 Hz。
(2)對信號進行STFT變換,求出功率譜,變換窗口長度為5 120點,數(shù)據(jù)重疊率為75%,繪制功率譜瀑布圖。
(3)在功率譜瀑布圖中,各階模態(tài)頻率處會出現(xiàn)極大值,因此可以通過極值搜索的方法得到各階模態(tài)頻率。
在信號計算中采用了短時傅里葉變換-STFT[4],其定義如式(1)所示。
式中?代表復數(shù)共軛,γ(τ)為一時間寬度很小的時窗。STFT的時間-頻率能量分布(瞬時功率譜)SPEC定義為STFT(t,f)模的平方即
圖6為新車A點在升速過程中Z方向的功率譜瀑布圖,橫坐標為頻率,縱坐標為時間,高度方向為幅值,可以看出,最左邊的譜線為發(fā)動機點火激勵,隨轉(zhuǎn)速上升振動的幅值逐步增大,而右側(cè)出現(xiàn)島狀譜線即說明結(jié)構(gòu)存在諧振現(xiàn)象[5],圖7為圖6的等高線圖,可以看出存在兩個明顯的諧振頻率,分別為f1=118.5 Hz,f2=147.5 Hz,其實還存在更高階的固有頻率但是受到信噪比的限制難以準確識別。
圖6 新車A點Z方向功率譜瀑布圖
圖7 新車A點Z方向功率譜瀑布圖
利用有限元分析方法及運行狀態(tài)下參數(shù)識別的方法對支架固有頻率的識別對比如表2所示。
表2 兩種方法計算的固有頻率對比
從表2可以看出兩種方法計算結(jié)果差距不大,有限元仿真值前2階偏大也是正常的,因為支架上6個螺栓孔采用全部固定的理想邊界條件,并且忽略了壓縮機皮帶及發(fā)動機質(zhì)量的影響,因而有限元的計算結(jié)果是偏大的。
3.2舊車支架運行參數(shù)識別
通過對現(xiàn)場某臺經(jīng)過強化實驗的車進行測試,壓縮機支架A點的振動瀑布圖如圖8所示。
圖8 舊車A點Z方向功率譜瀑布圖
從圖8可以看出,支架固有頻率隨著車輛的使用發(fā)生降低,通過檢查右后支架6個螺栓發(fā)現(xiàn)確實出現(xiàn)松動和滑移。
發(fā)動機支架雖然作為一個連接發(fā)動機與轉(zhuǎn)臺及壓縮機的連接部件,但就其自身結(jié)構(gòu)來講也是一個振動系統(tǒng),發(fā)動機的振動通過支架傳遞到壓縮機上[6-7],故此系統(tǒng)為被動隔振系統(tǒng),基礎(chǔ)激勵型的隔振系統(tǒng)頻響曲線為
式中R——放大因子
ε——阻尼比
r——激勵頻率與固有頻率的比值
壓縮機支架與橡膠減震器及皮帶相連,故假設(shè)支架結(jié)構(gòu)的阻尼比ε=0.1,頻響曲線見圖9。
為避開發(fā)動機的激勵頻率,發(fā)動機支架的設(shè)計要求其固有頻率盡量高,若激勵頻率接近結(jié)構(gòu)固有頻率便會產(chǎn)生諧振。圖10為最高轉(zhuǎn)速下發(fā)動機Z方向振動的加速度幅值譜,發(fā)動機為4缸4沖程,最高轉(zhuǎn)速為2 382 r/min,點火激勵的頻率為79.4 Hz,2倍及3倍點火頻率為158.8 Hz、238.2 Hz,可以看出支架前兩階固有頻率落在了發(fā)動機點火頻率的2倍頻內(nèi),這是導致壓縮機振動劇烈的主要原因,而根據(jù)圖8,舊車1階固有頻率為92 Hz,計算可知92 Hz對應點火激勵2倍頻下發(fā)動機的轉(zhuǎn)速為1 380 r/min,正好落在1 280 r/min~1 440 r/min故障轉(zhuǎn)速區(qū)間內(nèi),這是導致異常振動的主要原因?,F(xiàn)場對發(fā)生螺栓松動的舊車進行擰緊,振動故障排除。
圖9 基礎(chǔ)激勵系統(tǒng)的隔振率
從圖8也可算出新車在1 785 r/min時也存在共振,但是由于發(fā)動機轉(zhuǎn)速高感覺不明顯,而此轉(zhuǎn)速為柴油機最常用轉(zhuǎn)速,此轉(zhuǎn)速又加速了結(jié)構(gòu)動態(tài)性能的衰減。
(1)有限元分析結(jié)果與運行狀態(tài)下參數(shù)識別得到前兩階固有頻率相差較小,能夠滿足工程應用要求,可為故障診斷和結(jié)構(gòu)改進提供理論支持。
(2)結(jié)合發(fā)動機的激勵譜和支架固有頻率,分析得到結(jié)構(gòu)產(chǎn)生異常振動的原因為支架運行中振動過大導致螺栓松動引起支架固有頻率降低,點火2倍頻激勵激發(fā)了支架一階固有頻率的振動。
圖10 發(fā)動機Z方向振動幅值譜
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Analysis of Vibration Fault of anAir-conditioner Compressor Bracket in a Roller
SU Jun-shou,GENG Yan-bo,ZHANG Zhan-wen
(Jiangsu Xuzhou Construction Machinery Research Institute,Xuzhou 221004,Jiangsu China)
To analyze the abnormal vibration fault of a roller at about 1350rpm speed,the finite element software is used to compute the natural frequency and vibration mode of each order of the compressor’s bracket.It is found that the main cause of the fault is the low natural frequencies of orders 1 and 2 of the compressor’s bracket.Through the analysis of the vibration waterfall diagrams of new and old compressor’s brackets,it is found that the abnormal vibration will cause bolt loose after some time operation of the compressor’s bracket which can lower the natural frequency.Combining with the engine vibration acceleration amplitude spectrum,it is found that the abnormal vibration is inspired by double frequency vibration during the engine ignition which stimulates the resonances of the compressor’s bracket.
vibration and wave;modal;waterfall diagram;spectrum;natural frequency
U463.1
ADOI編碼:10.3969/j.issn.1006-1335.2016.04.030
1006-1355(2016)04-0144-04
2015-12-06
蘇俊收(1988-),男,山東省聊城市人,碩士生,主要研究方向為工程車輛振動與噪聲分析。E-mail:sujunshou@163.com