劉小亮
(山東球墨鑄鐵管有限公司,山東 濟(jì)南 250101)
管模維修設(shè)備的實(shí)用化改造與探索
劉小亮
(山東球墨鑄鐵管有限公司,山東 濟(jì)南 250101)
磨削打點(diǎn)機(jī)是管模維修專用設(shè)備。本文根據(jù)生產(chǎn)中實(shí)際存在的問題,對(duì)其運(yùn)行程序、托輪、打點(diǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行改造,改造后其設(shè)備故障率降低了20%,管模維修效率和維修質(zhì)量明顯提高。
管模磨削打點(diǎn)機(jī)托輪打點(diǎn)機(jī)構(gòu)
磨削打點(diǎn)機(jī)是水冷金屬型離心鑄管管模內(nèi)壁維修的專用設(shè)備,其作用是消除管模使用過程中造成的熱疲勞應(yīng)力,增強(qiáng)表面強(qiáng)度,彌合微裂紋以及增加澆鑄過程與鐵水的摩擦力[1]。但是在設(shè)備使用過程中,發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障率高、打點(diǎn)效率低、打點(diǎn)效果不穩(wěn)定。這些問題的經(jīng)常出現(xiàn)導(dǎo)致管模維修質(zhì)量差且維修效率低,進(jìn)而限制了球墨鑄鐵管的生產(chǎn)。2014年6月山東球墨鑄鐵管有限公司成立“提質(zhì)增效”攻堅(jiān)小組,專門負(fù)責(zé)提升鑄管表面和內(nèi)在質(zhì)量,降低噸管加工費(fèi)用。針對(duì)管模維修過程中存在的問題,“提質(zhì)增效”攻堅(jiān)小組經(jīng)過多次分析和論證,最終提出了以下改造項(xiàng)目:運(yùn)行程序改造、托輪改造、打點(diǎn)機(jī)構(gòu)改造和設(shè)計(jì)制作雙打點(diǎn)頭。經(jīng)過近半年的設(shè)備技術(shù)創(chuàng)新改造和近一年的運(yùn)行檢驗(yàn),管模內(nèi)壁磨削打點(diǎn)機(jī)設(shè)備故障率由原來的25%降低為現(xiàn)在的2%,管模打點(diǎn)質(zhì)量和管模維修效率明顯提升,所生產(chǎn)的鑄管表面質(zhì)量有了明顯提升,噸管加工費(fèi)顯著下降。
1.1運(yùn)行程序改造
磨削打點(diǎn)機(jī)由磨削打點(diǎn)機(jī)構(gòu)、磨削打點(diǎn)小車、打點(diǎn)頭、托輪裝置、隔音罩及高壓空氣管等部件組成。其基本原理為:管模置于可調(diào)速的托輪裝置上面,調(diào)整好與磨削打點(diǎn)機(jī)的相對(duì)位置及高度,托輪裝置帶動(dòng)管模按要求速度勻速旋轉(zhuǎn),磨削打點(diǎn)小車沿管模內(nèi)壁軸向前(后)勻速移動(dòng),完成對(duì)管模磨削、打點(diǎn)維修工作。
實(shí)際運(yùn)行過程中,會(huì)出現(xiàn)以下問題:(1)管模停轉(zhuǎn)或小車停走而磨削或打點(diǎn)沒有停止,從而導(dǎo)致管模在同一位置重復(fù)磨削或打點(diǎn),嚴(yán)重的甚至?xí)?dǎo)致管模報(bào)廢;(2)管模打點(diǎn)時(shí),由于用時(shí)較長(zhǎng),操作者容易疏忽而不能及時(shí)停止小車行走導(dǎo)致設(shè)備撞損。
為了解決以上問題,對(duì)磨削打點(diǎn)運(yùn)行程序進(jìn)行了改造,其主要的做法是:(1)在高壓空氣管道上加裝電磁閥門,并對(duì)管模旋轉(zhuǎn)、小車行走、高壓空氣開關(guān)進(jìn)行連鎖,要求管模停轉(zhuǎn)或小車停走,高壓空氣開關(guān)就會(huì)自動(dòng)關(guān)閉;(2)在小車行程的兩端安裝行程開關(guān)和報(bào)警提醒裝置,當(dāng)小車觸碰到行程開關(guān)時(shí)小車停止行走并發(fā)出鳴鈴聲提醒操作者。
1.2托輪改造
磨削打點(diǎn)機(jī)托輪裝置(圖1)由軸承室、軸、輪轂、橡膠外皮。這種托輪可以降低托輪與管模滾道之間的磨損,有效地保證了管模滾道的徑跳精度,延長(zhǎng)了托輪軸承的使用壽命,并能吸收管模置于托輪上及打點(diǎn)時(shí)產(chǎn)生的沖擊、振動(dòng)。但是這種托輪外層所掛的橡膠容易磨損和側(cè)滑脫落。據(jù)統(tǒng)計(jì),平均每臺(tái)磨削打點(diǎn)機(jī)一個(gè)月需更換一次托輪,其中80%都是由于外層橡膠側(cè)滑脫落造成的。更換下來的托輪還要去專業(yè)的廠家進(jìn)行維修,從而對(duì)公司的生產(chǎn)和成本造成了嚴(yán)重的損失。
針對(duì)托輪表面橡膠容易損壞的問題,“提質(zhì)增效”攻堅(jiān)小組對(duì)磨削打點(diǎn)機(jī)托輪進(jìn)行了改造(圖2),主要做法是:(1)將軸承由輪子外部改為輪子內(nèi)部,將軸的兩端改為方頭,這樣更換托輪時(shí)不再需要調(diào)整圓錐滾子軸承的軸承間隙,而且更換也更為方便;(2)將托輪表面掛橡膠改為外部鑲尼龍66樹脂,并且在兩端增加凸臺(tái)和擋盤防止尼龍?zhí)讉?cè)滑,在托輪表面增加6組尼龍定位銷防止尼龍?zhí)着c輪轂打滑。經(jīng)過測(cè)試,改造后的托輪完全能夠滿足DN80-DN1200mm規(guī)格管模維修的使用要求,并具有吸收沖擊、振動(dòng)的功能,管模維修時(shí)的徑跳遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于改造前,管模的打點(diǎn)質(zhì)量也有了明顯提升。改造后的四組托輪尼龍托輪已經(jīng)使用了1年的時(shí)間,除了尼龍?zhí)缀穸饶ケ×?~3mm外,沒有出現(xiàn)軸承損壞或尼龍脫落現(xiàn)象。預(yù)計(jì)四組托輪至少還可以使用6個(gè)月。
圖1改造前磨削打點(diǎn)機(jī)托輪
圖2改造后磨削打點(diǎn)機(jī)托輪
1.3打點(diǎn)機(jī)構(gòu)改造
管模打點(diǎn)是靠高壓風(fēng)吹動(dòng)打點(diǎn)頭高頻上下錘擊管模內(nèi)壁。同時(shí)打點(diǎn)機(jī)構(gòu)沿管模內(nèi)壁軸線方向前(后)勻速移動(dòng),使勻速旋轉(zhuǎn)的管模內(nèi)表面被打出有規(guī)律排列的麻點(diǎn)。而由于打點(diǎn)機(jī)構(gòu)(圖3)設(shè)計(jì)原因,支撐輪位于打點(diǎn)頭前端導(dǎo)致管模承插口處很難進(jìn)行有效打點(diǎn),且管模的主要部位承口脖子處打點(diǎn)深度淺、直徑小,造成澆鑄過程中鐵液與管模內(nèi)表面摩擦力不夠,“超前流”的流動(dòng)距離長(zhǎng)、凝固快,落入管模內(nèi)的鐵液極易飛濺,鐵液掉在已經(jīng)凝固的“超前流”內(nèi)表面上,如未能與“超前流”金屬熔合在一起,則在鑄管的外表面形成螺旋線狀的冷隔型重皮缺陷[2]。為了改善鑄管外表面質(zhì)量,提高管模上機(jī)出管支數(shù),降低噸管加工費(fèi)用,“提質(zhì)增效”攻堅(jiān)小組對(duì)打點(diǎn)機(jī)構(gòu)提出了以下改進(jìn)方法(圖4):(1)將支撐輪由頂端該到打點(diǎn)頭的后面,成功的解決了管模承插口打點(diǎn)難的問題,并通過實(shí)驗(yàn)得出當(dāng)支撐輪底線高于自然下垂的打點(diǎn)頭6mm時(shí)打點(diǎn)效果最佳;(2)加大打點(diǎn)頭直徑,DN80-DN100mm管模打點(diǎn)頭由原來的31/32型改為37/32型,DN200-DN1200mm管模打點(diǎn)頭由原來的44/38型改為56型;(3)對(duì)DN200以上打點(diǎn),通過長(zhǎng)期的使用發(fā)現(xiàn)將打點(diǎn)機(jī)構(gòu)前端下探,使打點(diǎn)機(jī)構(gòu)與管模形成1~2℃夾角,打點(diǎn)效果更為明顯。改造后,經(jīng)過1個(gè)月的使用,管模內(nèi)壁深度加深、直徑變大,特別是承插口及承口脖子處打點(diǎn)明顯好于過去,鑄管表面質(zhì)量顯著提高。據(jù)統(tǒng)計(jì),改造后管模一次上機(jī)平均出管支數(shù)比改造前提高了27%。
圖3改造前打點(diǎn)機(jī)構(gòu)示意圖
1.4設(shè)計(jì)制作雙打點(diǎn)頭
2012~2014年我公司鑄管產(chǎn)量大幅提升了30%,而管模維修設(shè)備由于場(chǎng)地原因并沒有增加,因此管模的維修成為了限制公司進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。面對(duì)這一困境,經(jīng)過多次現(xiàn)場(chǎng)觀察、測(cè)量、實(shí)驗(yàn)、分析,我們?cè)O(shè)計(jì)制作了雙打點(diǎn)頭機(jī)構(gòu)(圖5),兩組打點(diǎn)頭前后排列,打點(diǎn)時(shí),第二組打點(diǎn)頭打出的點(diǎn)狀螺紋線恰好位于第一組打點(diǎn)頭打出的點(diǎn)狀螺紋線之間,當(dāng)對(duì)管模承插口打點(diǎn)時(shí)則采取單打點(diǎn)運(yùn)行參數(shù),并通過多次計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)模擬和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)矯正,最終得出了雙打點(diǎn)運(yùn)行參數(shù)。雙打點(diǎn)頭的使用,使管模打點(diǎn)效率提高了40%,成功的克服了因設(shè)備不足造成的管模不能及時(shí)維修的困難。
2013年6月對(duì)磨削打點(diǎn)機(jī)改造后,運(yùn)行了近1年半的時(shí)間,從設(shè)備運(yùn)行及管模維修情況來看,取得了以下效果:
圖5雙打點(diǎn)頭機(jī)構(gòu)示意圖
(1)設(shè)備故障率明顯降低,由原來的25%降低為現(xiàn)在的2%。因設(shè)備故障造成的管模報(bào)廢支數(shù)由去年的3支減少為今年的0支;
(2)托輪改造后,由原來的平均每臺(tái)磨削打點(diǎn)機(jī)一個(gè)月需更換一次托輪,到現(xiàn)在的0次更換。且改造后的尼龍托輪很好的降低了管模維修時(shí)的徑向跳動(dòng),使管模磨削、打點(diǎn)比過去更為精確;
(3)改造后的打點(diǎn)機(jī)構(gòu),使管模承插口及承口脖子處打點(diǎn)深度增加,打點(diǎn)直徑變大。管模上機(jī)后所生產(chǎn)的鑄管表面質(zhì)量明顯提升,且一次上機(jī)平均出管支數(shù)比改造前提高了27%;
(4)雙打點(diǎn)頭成功應(yīng)用后,使管模打點(diǎn)效率提高了40%,并成功的克服了管模維修不及時(shí)對(duì)公司生產(chǎn)運(yùn)行的限制。
根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行情況,對(duì)磨削打點(diǎn)機(jī)進(jìn)行了一系列的設(shè)備實(shí)用化改造,成功的改善了設(shè)備性能,提升了設(shè)備運(yùn)行效率,提高了管模磨削打點(diǎn)質(zhì)量使鑄管表面質(zhì)量也得到了明顯提升,并且節(jié)約了大量設(shè)備備件及維護(hù)費(fèi)用,降低了因設(shè)備故障帶來的成本損失。
[1]范英俊.離心球墨鑄管工藝及裝備.北京:中國(guó)科學(xué)技術(shù)出版社,2001.
[2]何國(guó)松.最新鋼管鑄鐵管制造工藝技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)及管材、管件應(yīng)用技術(shù)手冊(cè).吉林:吉林電子出版社,2004.
PracticalTransformationandExplorationofMold Maintenance Equipment
LIU Xiaoliang
(Shandong Ductile Iron Pipes Co.Ltd.,Jinan 250101)
Grinding and Dotting machine is a special equipment of pipemoldmaintenance,accordingtotheproblemsexistingin production,the operating procedures,supporting wheel,a striking are transformed and reconstructed,after which the equipment failure rate is reducedby20% ,thetubemoldmaintenanceefficiencyand maintenance quality are significantly improved.
pipe mold;grinding and dotting machine;supporting wheel;dotting mechanism