許金林
(中國石化上海石油化工股份有限公司烯烴部,上海 200540)
?
超聲波防除垢技術(shù)在烯烴裝置的應用
許金林
(中國石化上海石油化工股份有限公司烯烴部,上海 200540)
摘要:分析了中國石化上海石油化工股份有限公司2#烯烴裝置部分換熱設備結(jié)垢的原因,并采用超聲波防除垢技術(shù)在相應設備上進行了技術(shù)改造。結(jié)果表明:超聲波防除垢技術(shù)有效延長了換熱設備的運行周期,節(jié)省了循環(huán)水與蒸汽用量,達到了節(jié)能增效的目的。
關(guān)鍵詞:乙烯裝置結(jié)垢換熱設備超聲波節(jié)能
中國石化上海石油化工股份有限公司(以下簡稱上海石化)2#烯烴裝置約有250臺換熱器,由于換熱器使用的工況不同,有部分換熱器在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)了結(jié)焦和結(jié)垢情況,必須切出系統(tǒng)進行清洗。由于部分換熱器使用時間較長,導致結(jié)垢較嚴重,不具備切出清洗的條件,換熱效果明顯下降,已成為裝置長周期運行的瓶頸問題;而部分可以切出清洗的換熱器,結(jié)垢造成清洗周期明顯縮短,增加了檢維修費用。
1換熱設備結(jié)垢情況分析
上海石化2#烯烴裝置在生產(chǎn)過程中,各種換熱設備的運行能力對生產(chǎn)工藝至關(guān)重要,對裝置的能耗和長周期安穩(wěn)運行影響較大。以急冷水初級冷卻器E-EA2140A為例,其管束中積聚了黏泥等雜質(zhì)(其結(jié)垢情況見圖1),影響換熱效果和流通量。
圖1 E-EA2140A結(jié)垢情況
水冷器用循環(huán)水做冷卻介質(zhì),帶走物料的余熱,以滿足物料的工藝要求,保證生產(chǎn)的安全運行。當冷卻能力下降時,通常通過加大通水量來保證冷卻冷凝效果。循環(huán)水使用成本低,蓄熱能力強,是優(yōu)良的冷質(zhì),但循環(huán)水在涼水、輸送和使用過程中,攜帶了大量添加劑、堿性離子、泥沙,甚至生長微生物細菌,這些都可以附著在設備管束上形成污垢。
每次大修時,從水源到用戶,都進行了清洗更新(冷卻水管路高壓沖洗、局部更換),但隨著運行的時間加長,循環(huán)水的濃縮倍率增加,水中的雜質(zhì)含量增加(1~3 mm鈣鎂離子垢、泥沙、微生物黏泥等都對水質(zhì)有影響)。如有管束發(fā)生泄漏,物料將進入循環(huán)水中,尤其是有機物料,為微生物的繁殖提供了養(yǎng)分,當這些微生物粘附在管束上時,形成氧濃差電池,發(fā)生電化學腐蝕,損壞設備,同時有更多的物料進入循環(huán)水中參與循環(huán),對整個系統(tǒng)的用水設備形成威脅。結(jié)垢對設備的威脅主要表現(xiàn)為:降低生產(chǎn)負荷、增加蒸汽消耗量、影響產(chǎn)品質(zhì)量、增加循環(huán)水消耗、造成垢下腐蝕、縮短設備使用壽命、額外增加了維護費用等。
2換熱器結(jié)垢造成的損失分析
生產(chǎn)過程中,換熱器傳熱性能的優(yōu)劣嚴重影響能源的使用效率和產(chǎn)品的產(chǎn)量,而影響換熱器性能及壽命的關(guān)鍵問題就是污垢的存在。污垢是一種導熱能力很低的物質(zhì),是熱傳導的主要阻力。例如,銅的導熱系數(shù)為393 W/MK,鋼的導熱系數(shù)為46 W/MK,而積垢的平均導熱系數(shù)僅為0.93 W/MK,相差幾十倍甚至上百倍。圖2是污垢熱阻隨時間變化的數(shù)學模型。
圖2 污垢熱阻隨時間變化的數(shù)學模型
從圖2可以看到:即使剛剛清除完結(jié)垢,一旦設備開機運行,設備結(jié)垢就會繼續(xù),污垢熱阻持續(xù)增加,直到嚴重到威脅正常生產(chǎn)時,再進行一次檢修除垢。如此重復循環(huán),使得設備在實際運行期間始終處于帶垢作業(yè)狀態(tài)。而由于換熱器一直處于帶垢運行狀態(tài),裝置生產(chǎn)效率會隨換熱效率下降而降低,直至停機檢修除垢。在整個生產(chǎn)運行過程中,由于換熱設備帶垢運行直接或間接造成裝置能耗的增加、降負荷運行、產(chǎn)品產(chǎn)量的減少、質(zhì)量的下降等問題都比較明顯。
通過對該裝置在檢修前后的數(shù)據(jù)以及現(xiàn)場換熱設備打開清洗時的結(jié)垢情況進行分析,該裝置因換熱設備結(jié)垢造成的各方面的損失如下。
2.1多消耗中壓及低壓蒸汽
該裝置的中壓蒸汽通過丙烯壓縮機的抽出汽而獲得,該蒸汽主要供給乙烯裝置的裂解燃料油汽提塔、中壓蒸汽/稀釋蒸汽換熱器、稀釋蒸汽過熱器、脫戊烷塔再沸器、一段循環(huán)冷卻器和開車加熱器、二段進料加熱器;低壓蒸汽通過乙烯致冷壓縮機的抽出蒸汽透平來獲得,或從用于急冷油冷卻器、來自中壓蒸汽凝液閃蒸罐的閃蒸蒸汽以及其他蒸汽透平排氣獲得,它主要用于工藝水汽提塔、輕烴進料、預熱器、工藝水汽提塔再沸器、凝液汽提塔再沸器、凝液加熱器、脫乙烷塔再沸器、炔反應器進料加熱器、脫丙烷塔再沸器、脫丁烷塔再沸器、乙烯產(chǎn)品出料汽化器、丙二烯轉(zhuǎn)化器出料冷卻器、高壓脫丙烷再沸器等。在中壓、低壓蒸汽缺乏時,可以通過來自工廠的蒸汽總管來補充。該裝置中壓和低壓蒸汽主要通過各換熱設備來傳遞熱量,一旦這些換熱設備結(jié)垢,勢必會造成中壓和低壓蒸汽的消耗增加,根據(jù)大修前后同時期的數(shù)據(jù)進行對比,其因換熱設備結(jié)垢造成的蒸汽消耗見表1。
表1 大修前后同時期的蒸汽消耗對比 t
根據(jù)清洗前后統(tǒng)計數(shù)據(jù)對比可以看出:在裝置的生產(chǎn)負荷變化不大的情況下,僅一個季度,清洗前比清洗后中壓蒸汽多消耗6 809 t、低壓蒸汽多消耗4 952 t。全年僅因換熱設備結(jié)垢將多消耗中壓蒸汽6 809×4=27 236 t,低壓蒸汽多消耗4 952×4=19 808 t。
2.2循環(huán)水量增加
換熱設備帶垢運行,換熱效率下降,必須加大閥門開度,通過加大循環(huán)水用量來保障冷卻效果。
2.3耗電量增加
該裝置絕大部分的耗電量都用于進料泵、循環(huán)泵、回流泵、輸送泵、風機和壓縮機。在裝置負荷一定且滿足工藝要求的前提下,它們的功率是恒定的,用電量也相差不大。該裝置用電量增加主要是由于污垢造成的泵、換熱設備和管線的流通阻力增大以及換熱設備結(jié)垢后造成各單元操作的改變引起的,也就是說污垢間接的造成了裝置在用電量方面的增加。
2.4額外增加清洗費用
大修期間換熱設備清洗統(tǒng)計見表2。由表2可以看出:因換熱設備結(jié)垢僅清洗費用這項就高達257.5萬元。
表2 大修期間換熱設備清洗統(tǒng)計
2.5增加更換管束費用
大修期間換熱設備更換統(tǒng)計見表3。由表3可以看出:因換熱設備結(jié)垢更換管束費用高達790.8萬元。
表3 大修期間換熱設備更換統(tǒng)計
3超聲波防除垢技術(shù)的應用
針對部分結(jié)垢和結(jié)焦比較嚴重的換熱設備采用超聲波防、除垢技術(shù),以提高換熱效率,降低能耗、生產(chǎn)成本,解決裝置長周期運行的瓶頸,實現(xiàn)節(jié)能減排的目的。
3.1超聲波防除垢技術(shù)技術(shù)機理
3.1.1機理
污垢形成需要有兩個必要條件:第一,要有垢質(zhì);第二,要有附著條件。超聲波防除垢技術(shù),是打破污垢的附著條件來阻止污垢的形成[1]。超聲波脈沖震蕩波在換熱器管和板壁傳播,在金屬管、板壁和附近的液態(tài)介質(zhì)之間產(chǎn)生高速微渦和剪切應力效應,破壞垢粒的附著條件,防止換熱設備在運行過程中結(jié)垢,提高換熱設備的傳熱系數(shù),降低并達到同樣的工藝要求所需的能耗量,實現(xiàn)節(jié)能目的。
3.1.2優(yōu)勢
超聲波防除垢的技術(shù)優(yōu)勢如下:
(1)可以實現(xiàn)在線連續(xù)防除垢,不影響生產(chǎn);
(2)運行成本低,不需要人工操作;
(3)采用純物理方式,不損害、腐蝕設備,不會污染環(huán)境,無水資源浪費;
(4)使用介質(zhì)廣,適應設備多(管殼式換熱器、板式換熱器等等),防除垢徹底,全面覆蓋換熱設備。
3.2改造內(nèi)容
加裝超聲波防除垢技術(shù)改造涉及2#烯烴新區(qū)400 kt/a乙烯裝置裂解氣壓縮機透平表面冷印器E-EA-2703等9臺換熱設備,改造過程包括換熱設備調(diào)研、超聲波防除垢設備配置方案設計、工程施工方案設計、項目驗收等階段。
改造后換熱設備的特征如下:
(1) 換熱器外部安裝超聲波防除垢設備,換熱器整體工藝結(jié)構(gòu)不改變;
(2) 管板外部焊接超聲波防除垢設備換能器波導底座,波導底座和換能器旋接;
(3) 換能器通過高頻電纜與超聲波防除垢裝置主機相連,主機接220 V電源。
3.3改造方案
3.3.1配置方案
根據(jù)每臺換熱器的設備參數(shù)、兩側(cè)介質(zhì)的工藝條件、結(jié)垢物質(zhì)的組成與結(jié)垢周期,對每臺換熱器進行超聲波防除垢改造,主機型號為CMII-H-06ZB,配備了中環(huán)信科超聲波脈沖防(除)垢裝置軟件V1.0,設備具體配置情況見表4。
表4 超聲波防除垢設備配置
3.3.2實施方案
(1)主機安裝
主機安裝在換熱設備管板對應位置附近的墻壁或架構(gòu)上。工作電源的電壓為 198~242 V,電源電纜由配電箱接至超聲波防、除垢裝置的電源開關(guān),電源的提供和安裝由用戶負責。
(2)換能器安裝
每臺主機控制一定數(shù)量的換能器,換能器的分布位置見圖3。
安裝方法:將波導用手工電焊分別堆焊于換熱器管板的外緣上,換能器通過螺紋連接擰固在波導上(見圖4),如遇有障礙時,換能器安裝位置可做適當調(diào)整。
圖3 換能器分布位置示意
圖4 換能器安裝示意
(3)波導安裝
波導的焊接采用手工電弧焊接,焊縫不得有裂
紋、咬邊、夾渣、未焊透、氣孔等缺陷。波導的焊接由用戶持證焊工來完成。
3.4應用效果
3.4.1裂解氣壓縮機表面冷凝器E-EA2703
表5和表6分別為投用超聲波除垢設備前后冷卻水出口閥門開度。由表5與表6對比可以看出:在投用超聲波防除垢裝置前為保證換熱效果,需要調(diào)整冷卻水出口閥門開度,在同樣溫差的情況下可以看出投用超聲波除垢裝置后,冷卻水出口開度較小,而出口開度直接影響到循環(huán)用量。由此可見超聲波除垢裝置對于延長換熱器運行周期及節(jié)約循環(huán)水用量起到一定的作用。
表5 E-EA2703投用超聲波除垢設備前冷卻水閥門開度
表6 E-EA2703投用超聲波除垢設備后冷卻水閥門開度
3.4.2急冷水初級冷卻器E-EA2140A
表7和表8分別是不同時間段采集的EA-2140A(安裝了CMFG超聲波防除垢裝置)與EA-2140B(未安裝CMFG超聲波防除垢裝置)冷卻水進出口溫度數(shù)據(jù)。
表7 EA-2140A冷卻水進出口測溫數(shù)據(jù)
表8 EA-2140B冷卻水進出口測溫數(shù)據(jù)
通過對比發(fā)現(xiàn),安裝CMFG超聲波防除垢裝置后冷卻水進出口溫差明顯增大,且隨著使用時間的延長,EA-2140A并沒有出現(xiàn)換熱效果變差的現(xiàn)象,而EA-2140B冷卻水進出口溫差逐漸減小,說明換熱器存在嚴重的結(jié)垢現(xiàn)象。這說明安裝CMFG超聲波防除垢裝置后顯著改善換熱器內(nèi)結(jié)垢現(xiàn)象,延長了換熱器的除垢周期,節(jié)約了維修成本。
3.4.3高壓脫丙烷塔再沸器 E-EA-2258
高壓脫丙烷塔再沸器E-EA-2258運行18個月的蒸汽單耗,2013年9月末投用超聲波防除垢設備。投用超聲波防除垢設備后,再沸器的蒸汽單耗維持在0.151 t/t左右。而投用超聲波防除垢設備之前,再沸器的蒸汽單耗平均值為0.165 t。平均物料處理量為30.8 t/h,則投用超聲波防除垢設備后的7個月時間,共節(jié)約蒸汽為30.8×(0.165-0.151)×24×30×7=2 173.25 t。
4結(jié)論
(1)應用超聲波防除垢技術(shù)后,解決了換熱設備帶垢運行的問題,實現(xiàn)了換熱設備在線防除垢,有效延長換熱設備的使用周期。
(2)有效防止換熱設備結(jié)垢,提高換熱器的換熱效率,大幅度降低了水冷器的循環(huán)水用量。以裂解氣壓縮機表面冷凝器E-EA2703為例,投用后7個月時間的數(shù)據(jù)監(jiān)測,與前1年同時間段作對比,可節(jié)約循環(huán)水1.124 Mt。
(3)緩解了再沸器中污垢的形成,延長了使用周期,提高換熱器換熱效率,降低再沸器的蒸汽耗量。以高壓脫丙烷塔再沸器E-EA-2258為例,在投用后的7個月時間里,與上年同期的運行數(shù)據(jù)對比,單位原料蒸汽發(fā)生量由之前的平均值0.165 t/t降低至0.151 t/t,在7個月的運行時間里節(jié)約蒸汽2 173.25 t。
超聲波防除垢技術(shù)可廣泛應用于乙烯裝置,針對換熱過程中形成的循環(huán)水垢、聚合物垢、油污垢等,解決生產(chǎn)中各類換熱設備結(jié)垢問題,促進乙烯裝置的安全長周期運行。
參考文獻
[1]國家發(fā)展和改革委員會資源節(jié)約和環(huán)境保護司.國家重點節(jié)能技術(shù)推廣目錄實施指南(第一冊)[M].北京:中國財政經(jīng)濟出版社,2012.
The causes of fouling of some heat-exchange equipment in 2#olefin plant of SINOPEC Shanghai Petrochemical Co., Ltd. were analyzed, and technical reconstruction was made on the relevant equipment with ultrasonic anti-fouling technology. Result showed that the ultrasonic anti-fouling technology could effectively extend the operation period of heat-exchange equipment, save the amount of circulating water and steam so as to achieve the purpose of energy efficiency.
Keywords:ethylene plant, fouling, heat-exchange equipment, ultrasonic, energy saving
收稿日期:2016-03-30。
作者簡介:許金林,男,1964年出生,1986年畢業(yè)于上海冶金高等專科學校熱能利用專業(yè),2003年畢業(yè)于華東理工大學工程管理專業(yè),工程師,長期從事項目及設備管理工作。
文章編號:1674-1099(2016)03-0043-05中圖分類號:TB559
文獻標識碼:A
Application of Ultrasonic Anti-fouling Technology in the Olefin Plant
Xu Jinlin
(OlefinDivision,SINOPECShanghaiPetrochemicalCo.,Ltd.Shanghai200540)
ABSTRACT