張 輝,張萬(wàn)君,王智超,張雷忠,胥廣學(xué)(山東鋼鐵濟(jì)南分公司煉鐵廠,濟(jì)南 250101)
降低濟(jì)鋼3#1750m3高爐風(fēng)口破損率生產(chǎn)實(shí)踐
張 輝,張萬(wàn)君,王智超,張雷忠,胥廣學(xué)
(山東鋼鐵濟(jì)南分公司煉鐵廠,濟(jì)南 250101)
本文分析了濟(jì)鋼3#1750m3高爐風(fēng)口破損個(gè)數(shù)居高不下的原因,并介紹了近兩年該高爐針對(duì)提高風(fēng)口使用壽命采取的應(yīng)對(duì)措施,取得了良好效果,其中2013 年實(shí)現(xiàn)了風(fēng)口零破損。
風(fēng)口破損;原因;對(duì)策
濟(jì)鋼3#1750m3高爐共設(shè)24個(gè)風(fēng)口,2個(gè)鐵口,兩鐵口互成90°夾角,一代爐役期間,3#1750高爐風(fēng)口破損率普遍較高,其中2008年風(fēng)口破損29個(gè),月均破損達(dá)到2.42個(gè),由于風(fēng)口的破損高爐進(jìn)行休風(fēng)處理, 嚴(yán)重影響了高爐生產(chǎn)。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察及理論分析,3#1750高爐風(fēng)口小套破損大部分為渣皮脫落及渣鐵侵蝕滴落后造成的熔損,少部分為本身材質(zhì)或焊接質(zhì)量不合格造成的破損和磨損,另外部分風(fēng)口由于所處的工作環(huán)境惡劣,在熱梯度的作用下,造成裂紋或滲漏,從而導(dǎo)致漏水。
針對(duì)以上判斷,確定風(fēng)口破損的主要原因如下:
2.1操作制度不合理
濟(jì)鋼3#1750高爐與其他同類(lèi)型高爐相比,原燃料條件相差較大,近年來(lái)入爐品位不斷下降,渣比逐漸上升,同時(shí)由于供料流程長(zhǎng),入爐碎料多,使得爐內(nèi)料柱透氣性差,高爐風(fēng)量難加,風(fēng)速偏低,而進(jìn)風(fēng)面積偏大,裝料制度過(guò)于追求控制邊緣氣流,造成上下部制度不匹配,爐缸工作狀態(tài)長(zhǎng)期不活躍是造成風(fēng)口破損率居高不下的主要原因。
另外,由于經(jīng)濟(jì)料冶煉,爐料結(jié)構(gòu)波動(dòng)大,熱制度不穩(wěn)定,爐體熱負(fù)荷波動(dòng),導(dǎo)致軟熔帶位置、形狀的不穩(wěn)定,造成渣皮穩(wěn)不住,有時(shí)候也會(huì)引起崩料等,砸壞小套。
2.2風(fēng)口小套質(zhì)量原因
目前濟(jì)鋼3#1750高爐采用的是貫流式風(fēng)口,頂端下斜5°,這種結(jié)構(gòu)的風(fēng)口冷卻水在小套內(nèi)流速快,帶走的熱量多,對(duì)小套前端的高溫沖刷部位冷卻效果好,但對(duì)小套材質(zhì)、結(jié)構(gòu)要求極為嚴(yán)格,2014年上半年就有一個(gè)風(fēng)口因質(zhì)量原因破損。
2.3渣鐵處理不理想
3#1750m3高爐的渣鐵處理應(yīng)該是個(gè)不間斷的過(guò)程,但由于爐前設(shè)備及沖渣設(shè)備的影響,經(jīng)常出現(xiàn)因渣鐵處理造成的憋風(fēng)現(xiàn)象,特別是在2009年開(kāi)口機(jī)鑿巖機(jī)改為液壓驅(qū)動(dòng)之前,此類(lèi)現(xiàn)象特別明顯,鐵次間隔較長(zhǎng),憋風(fēng)現(xiàn)象明顯,從而導(dǎo)致?tīng)t溫大幅上升,渣鐵流動(dòng)性變差,渣鐵液面上升,進(jìn)而熔損風(fēng)口小套。
3.1定期投酸料洗爐,提高風(fēng)量活躍爐缸
研究表明[1],集中加入酸性球,能在渣中產(chǎn)生一定量的游離SiO2,這些SiO2與爐缸中結(jié)構(gòu)復(fù)雜且熔點(diǎn)高的化合物反應(yīng),生成結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、熔點(diǎn)低的物質(zhì)排出爐外,集中投球后,不飽和滲碳鐵水到達(dá)爐缸后繼續(xù)進(jìn)行滲碳反應(yīng),可消除爐缸中的石墨炭堆積,爐渣排堿能力加強(qiáng)后,有利于減輕堿害、保護(hù)焦炭、改善爐缸。
作為應(yīng)對(duì)低品質(zhì)料的日常調(diào)劑方法,預(yù)防爐缸堆積,同時(shí)避免出現(xiàn)投螢石的副作用,3#1750高爐采用間歇性投球團(tuán)或錳礦的方法處理爐缸,正常情況下,每班集中投球2批,每批30t,投球前根據(jù)爐溫基礎(chǔ)適當(dāng)調(diào)整負(fù)荷。
3.2合理匹配上下部制度
下部調(diào)劑的主要內(nèi)容是根據(jù)冶煉強(qiáng)度和爐型,選用長(zhǎng)度為650mm的風(fēng)口,并適當(dāng)縮小鐵口側(cè)的風(fēng)口面積,進(jìn)風(fēng)面積穩(wěn)定在0.270m2左右,同時(shí)穩(wěn)定使用富氧,將富氧率穩(wěn)定在3.1%左右。
上部調(diào)劑的內(nèi)容是根據(jù)主要操作參數(shù),綜合判斷煤氣流分布及狀況。邊緣溫度過(guò)低,邊緣氣流被抑制,對(duì)爐況順行不利;邊緣溫度過(guò)高,造成爐墻渣皮剝落,砸壞下部的小套,因此合適的邊緣溫度的控制尤為重要,通過(guò)不斷地放邊、壓邊,控制邊緣、中心的礦焦比重,得出邊緣溫度控制在90-130℃比較合適,這一參數(shù)主要通過(guò)調(diào)整布料矩陣、礦焦料線和礦批大小來(lái)實(shí)現(xiàn)。
3.3穩(wěn)定原燃料結(jié)構(gòu),優(yōu)化用料配比
3#1750高爐綜合考慮成本因素后,確定將燒結(jié)比例穩(wěn)定在80%以上,基本不消耗價(jià)格昂貴的球團(tuán)礦,配以少量輔料穩(wěn)定配料堿度,并根據(jù)爐渣Al2O3含量,引入渣中MgO與Al2O3比值控制(按0.65左右控制),協(xié)調(diào)好燒結(jié)礦MgO含量與噴煤量的關(guān)系。
3.4穩(wěn)定熱制度,減小硅偏差
降低硅偏差不僅可以穩(wěn)定軟熔帶位置、形狀,還對(duì)高爐的穩(wěn)定順行極為有利,3#1750高爐通過(guò)開(kāi)展低硅冶煉等措施,將生鐵含硅穩(wěn)定在0.35%左右,并將硅偏差穩(wěn)定在0.08%以下,促進(jìn)了高爐穩(wěn)定順行。
3.5加強(qiáng)風(fēng)口小套的質(zhì)量檢查
要求風(fēng)口小套本體與風(fēng)口小套頭部的接合面研合,接觸面積達(dá)到70%以上時(shí)施焊,先將風(fēng)口小套本體與風(fēng)口小套頭部焊接完畢后再加工小套本體和錐面。
3.6抓好爐前渣鐵處理,保證鐵口深度,縮短鐵次間隔
從小套破損統(tǒng)計(jì)中可以看出,大多數(shù)小套還是由于渣鐵的熔損造成的,因此抓好渣鐵處理是減少小套損壞的重點(diǎn)工作。
足夠的鐵口深度是出凈渣鐵的前提,而堵口打泥量是關(guān)鍵,堵口跑泥,泥打不到鐵口孔道內(nèi),使得鐵口孔道前端存在大量渣鐵,不僅增加后期打鐵口的難度,還影響了鐵口孔道前端泥包的形成,造成放鐵時(shí)間短,為此要求爐前工在打鐵口前要將泥套磨平,保證堵口不跑泥。
通過(guò)采取以上措施,3#1750m3高爐風(fēng)口破損率大幅降低,其中2013年實(shí)現(xiàn)風(fēng)口的零破損,2014年截止到10月底,共破損3個(gè),取得了較好的應(yīng)用效果,節(jié)約了大量備件費(fèi)用, 同時(shí)也節(jié)約了更換風(fēng)口小套所需的高爐休風(fēng)時(shí)間,為煉鐵高爐的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)提供了條件, 創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟(jì)效益。
①原燃料質(zhì)量差和高爐操作制度不合理是造成風(fēng)口破損主要原因,要加強(qiáng)系統(tǒng)保障能力,努力保證爐料結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,降低原燃料條件波動(dòng)。
②降低風(fēng)口破損最有效的方法就是從改善爐缸工作狀態(tài)入手,提高風(fēng)速,保證足夠的鼓風(fēng)動(dòng)能是關(guān)鍵,同時(shí)匹配好上下部制度的關(guān)系,確保爐況穩(wěn)定順行。
③低品質(zhì)礦冶煉過(guò)程中碰到的各種問(wèn)題處理起來(lái)難度較大,爐缸堆積等特殊爐況的預(yù)防顯得更為重要,對(duì)定期處理爐況應(yīng)該有高度的認(rèn)識(shí)。
[1]王善增等.酸性球團(tuán)礦洗爐技術(shù)在韶鋼4號(hào)高爐的應(yīng)用[J].煉鐵,2003(05):42-43.
10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.14.232