趙 達(dá) 徐興建
(中國第一重型機(jī)械股份公司鑄鍛鋼事業(yè)部水壓機(jī)鍛造分廠,黑龍江161042)
?
柱塞鍛造返修方案研究
趙達(dá)徐興建
(中國第一重型機(jī)械股份公司鑄鍛鋼事業(yè)部水壓機(jī)鍛造分廠,黑龍江161042)
摘要:分析了柱塞鍛件報(bào)廢原因,通過計(jì)算機(jī)數(shù)值模擬確定了返修方案,最終使柱塞成功鍛造返修。
關(guān)鍵詞:柱塞;返修;數(shù)值模擬
1鍛件參數(shù)
柱塞鍛件的相關(guān)參數(shù)如表1所示。柱塞鍛件零件圖如圖1所示。
表1 柱塞鍛件相關(guān)參數(shù)Table 1 Relevant parameters of plunger forging
圖1 柱塞鍛件零件圖Figure 1 Part drawing of plunger forging
2致廢原因
鍛件字端300 mm長范圍內(nèi)在拔長時(shí)產(chǎn)生了多處裂紋,雖然執(zhí)行了吹氧清理裂紋工序,但由于裂紋傷重增加了操作者對裂紋傷判定的難度,最終導(dǎo)致了局部直徑負(fù)最終尺寸5 mm。實(shí)際尺寸及裂紋傷位置圖如圖2所示。
目前尺寸已經(jīng)無法滿足要求,如果不對其進(jìn)行有效挽救,不僅會(huì)制約該項(xiàng)目的生產(chǎn)進(jìn)度,同時(shí)也會(huì)產(chǎn)生廢品損失。因此,有必要研究柱塞鍛造返修的可行性。
圖2 實(shí)際尺寸及裂紋傷位置圖Figure 2 Sketch of actual dimension and crack location
3初步選定返修方案
3.1兩種方案
根據(jù)鍛件形狀特性及尺寸情況,有兩種方案可以選擇:
方案一:拔長減徑增加長度,利用鍛件尺寸與粗加工尺寸、精加工尺寸之間的余量分布將裂紋排到零件本體以外。
方案二:減少長度方向余量增大傷重處直徑,使其滿足尺寸要求。
3.2計(jì)算過程
為了確定兩種方案的可行性,我們對其進(jìn)行了計(jì)算,計(jì)算過程如下:
3.2.1方案一
(1)由于字端300 mm內(nèi)傷重不滿足加工要求,所以只能利用非字端~1 000 mm的長度,拔長使該部分長度滿足精加工尺寸1 245 mm。
(2)利用體積不變計(jì)算得出:長度滿足1 245 mm時(shí),直徑僅為?565 mm?精加工直徑?580 mm。
由此確定方案一無法滿足尺寸要求,不可行。
3.2.2方案二
(1)實(shí)際長度1 350 mm-精加工長度1 257 mm=93 mm,即長度距精加工尺寸有93 mm余量。
(2)將長度的80 mm(長度留13 mm余量避免端面不滿足精加工要求)進(jìn)行局部鐓粗。同樣利用體積不變計(jì)算得出:傷重處直徑增大至?735 mm-傷最深處55 mm=?680 mm?精加工直徑?580 mm。
初步計(jì)算得出方案二存在可行性。所以將方案二定為柱塞鍛造返修的初步方案進(jìn)行研究。
4返修方案數(shù)值模擬
4.1需要確定的主要參數(shù)
(1)溫度:控制溫度保證鐓粗后直徑全部增大在傷重處。
(2)鐓粗方式:選擇合適的鐓粗方式同樣可以增大傷重處直徑。
合理的確定以上兩個(gè)參數(shù)是保證直徑滿足尺寸要求的必要條件。
4.2模擬過程
通過多次模擬分析確定返修方案為差溫加熱后局部鐓粗。具體模擬過程如圖3~圖7所示。
圖3 鐓粗前附具示意圖Figure 3 Sketch of auxiliary appliance before upsetting
圖4 鐓粗前裂紋位置示意圖Figure 4 Sketch of crack location before upsetting
圖6 鐓粗后效果圖Figure 6 Effect sketch after upsetting
圖7 鐓粗后裂紋傷位置變化Figure 7 Crack location change after upsetting
5返修工藝確定
通過模擬得出的參數(shù),我們確定了柱塞的鍛造返修工藝,具體如下:
5.1加熱曲線
加熱曲線如圖8所示。
圖8 加熱曲線Figure 8 Heating curve
5.2操作要領(lǐng)及注意事項(xiàng)
(1)600~650℃保溫12 h可以保證鍛件溫度均勻。
(2)石棉尺寸:1 000 mm×2 100 mm。
(3)非字端包石棉:該過程需提前準(zhǔn)備好所用材料及設(shè)備,縮短爐外時(shí)間,為快速升溫打好基礎(chǔ)。
(4)返爐后最大功率升溫至1 100℃,使石棉充分發(fā)揮隔熱的作用,阻止非字端吸收熱量,保證鍛件形成溫度差值。
(5)局部鐓粗:字端向上立料,選用400 mm寬平砧開邊鐓粗,整體鐓粗高度80 mm。
6返修后情況
本次返修與模擬過程完全符合,傷重處直徑明顯增加并滿足了尺寸要求。具體形狀如圖9所示。
圖9 返修后實(shí)際效果圖Figure 9 Actual effect photo after repairing
7結(jié)論
通過柱塞鍛造返修方案的研究,實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)數(shù)值模擬與實(shí)際生產(chǎn)的有效結(jié)合。避免了廢品損失,取得了預(yù)期效果。
編輯杜青泉
Research on Forging Repair Program of Plunger
Zhao Da,Xu Xingjian
Abstract:The cause for rejection of plunger forgings has been analyzed.By means of computer numerical simulation,the repair program has been determined.Eventually,the repairing of plunger by forging has succeeded.
Key words:plunger;repairing;numerical simulation
收稿日期:2016—03—17
作者簡介:趙達(dá)(1984—),男,工程師,本科。電話:13945251382,E-mail:zhaoda505@163.com
中圖分類號(hào):O242.2
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B