摘 要:隨著社會經(jīng)濟的逐步發(fā)展,焦?fàn)t煤氣壓縮機現(xiàn)已成為了多數(shù)部門中需要用到的重要機械。其能夠壓縮氣體,增大氣體壓力,因而廣泛運用在石油化工、冶煉等多個工業(yè)領(lǐng)域中。本文重點分析了焦?fàn)t煤氣壓縮機存在的主要問題,并針對這一系列問題提出了相應(yīng)的解決辦法,以期改進焦?fàn)t煤氣壓縮機的功能和質(zhì)量。
關(guān)鍵詞:焦?fàn)t煤氣壓縮機;存在問題;改進方法
焦?fàn)t煤氣壓縮機是用于給氣體增壓與輸送氣體的機械,能夠把原動機的動力能轉(zhuǎn)化成為氣體壓力能,其具有較多的種類,且運用范圍廣闊,被人稱為通用機械。我國是煤炭大國,但傳統(tǒng)的運用方法會造成煤炭能源的大量浪費。這不僅不利于可持續(xù)發(fā)展,還會引起一定程度上的環(huán)境破壞。因此,必須要積極改進焦?fàn)t煤氣壓縮機存在的問題,提升焦?fàn)t煤氣壓縮機的工作效率。
一、焦?fàn)t煤氣壓縮機存在的主要問題
某公司在設(shè)備初步設(shè)計和選型的過程中,對于焦?fàn)t煤氣壓縮機的二級氣缸配置了八閥口往復(fù)式氣缸。工藝規(guī)定的是在氣缸的2級和3級之間添加一個平衡腔裝置,使活塞受到的阻力得以減少。這樣一來就要把2級氣缸一側(cè)4個閥口中的3個封閉起來,只留下一個閥口,將其作為平衡腔的出氣孔。在設(shè)備裝置并調(diào)試時,工作人員發(fā)現(xiàn),因為封閉氣閥的2個閥口具有較高的公差精度需求,因此設(shè)備在運作時產(chǎn)生了煤氣泄漏的問題,使得煤氣壓縮機單機排氣量只有1400立方米每小時,2級排氣壓力為0.6Mpa。這樣一來就對焦?fàn)t煤氣制氫系統(tǒng)的流量和壓力產(chǎn)生了較大影響,導(dǎo)致CO濃度超標(biāo)。據(jù)工作人員分析,焦?fàn)t煤氣壓縮機存有下列問題。
(一)內(nèi)部泄露導(dǎo)致高溫氣體回流,影響1、2級吸氣功能
壓縮機2級氣缸封閉假閥如果產(chǎn)生了內(nèi)部泄漏情況,就會使得1級氣缸進口部位壓力上升,且氣體溫度產(chǎn)生變化,生成許多冷凝水。這樣一來1級氣缸的吸氣閥閥片就會遭到損壞,并且也會對2級氣缸吸氣閥的功能造成影響。高溫氣體回流過程中,也會生出冷凝水,因此每個班次都要逐步增加排污次數(shù),對設(shè)備進行檢查。
(二)封閉閥口內(nèi)部密封由于加工問題而難以壓緊
在封閉的假閥中,以及外口裝配部位,對于公差的精度都有很高需求。設(shè)計時,外部閥口選用了O形膠圈密封的方法,而假閥里面的閥口密封部位則運用了厚度為2mm的鋁墊。如果使用了比較粗的膠圈,那么內(nèi)部閥口壓緊度達不到標(biāo)準,就可能產(chǎn)生閥口內(nèi)部煤氣泄漏的問題。而如果膠圈過細,那么閥口內(nèi)部密封就容易被壓緊,而外部閥口的密封性卻不夠良好,導(dǎo)致高壓煤氣大量外泄。這樣一來,焦?fàn)t煤氣壓縮機的單機排氣量就會降低到1350m3/h,難以符合設(shè)計標(biāo)準。這對于PSA制氫系統(tǒng)而言,也會產(chǎn)生較大影響。
(三)封閉閥口外的密封模式難以適應(yīng)工藝需求
焦?fàn)t煤氣壓縮機封閉閥口的外部密封模式選用了O形膠圈封閉的形式。在其運作過程當(dāng)中,機械溫度會逐漸上升,膠圈也會隨之產(chǎn)生形變、脆化等現(xiàn)象。此外,焦?fàn)t煤氣壓縮機在運作過程中會產(chǎn)生較大幅度的震動,脆化或變形后的膠圈可能會脫落,從而使得高壓焦?fàn)t煤氣大量泄漏出來。如此一來,區(qū)域中的CO含量就會嚴重超出安全標(biāo)準,造成十分危險的局面,給生產(chǎn)和操作過程埋下很大的安全隱患。
二、焦?fàn)t煤氣壓縮機相關(guān)問題的改進方法和效果
(一)改進方法分析
針對上文所提到了密封形式、熱效應(yīng)等,需要通過合理的技術(shù)手段進行解決和優(yōu)化。首先,在進行設(shè)備的調(diào)試安裝時,通過對工作閥進行拆體分析,同廠家的技術(shù)人員進行了交流,針對二級氣缸封閉假閥的相關(guān)問題進行了研究,決定對其進行改造,使用鋼板進行內(nèi)口假閥閥體的制造,同時實現(xiàn)封閉。而對于外密封,則使用2mm的鋁墊進行密封處理,以此實現(xiàn)高壓煤氣泄露的問題。下圖所示就是初步的改造方案示意圖。
其次,通過上述環(huán)節(jié)的改進,在實際使用過程中,由于假閥的內(nèi)口閥體材料是鋼板,其具有熱變形的特點,在受熱后會產(chǎn)生一定的形變,從而造成煤氣內(nèi)漏的問題。而外口密封采用了鋁墊,需要避免其外漏現(xiàn)象,最大程度保證生產(chǎn)安全,因此需要對其作出二次改進。下圖所示則為二次改進防方案。
在二次改造方案中,使用了工作閥比例的鑄鐵制作假閥閥體,該閥體不具備氣道,能夠有效消除熱因素導(dǎo)致的內(nèi)漏問題。另外,將假閥和制動器連接起來,能夠弱化受力集中造成的內(nèi)口壓實不僅的問題。
(二)改造效果
通過上述方案進行改造,焦?fàn)t煤氣壓縮機在生產(chǎn)中表現(xiàn)良好。經(jīng)過長達6個月的運行,氣閥沒有出現(xiàn)外漏顯現(xiàn),使得煤氣壓縮機的排氣量顯著提高,單排水平達到了1650m3/h,完全符合生產(chǎn)需求。不僅如此,內(nèi)漏問題也得到了有效的環(huán)節(jié),沒有再出現(xiàn)氣體回流的情況,在氣缸維修養(yǎng)護上的投入大大減少。如此不僅節(jié)省了對設(shè)備的檢修費用和時間,更提高了生產(chǎn)效率和水平。
(三)經(jīng)濟效益
就上述改造方案所能夠取得的實際經(jīng)濟效益進行分析,主要表現(xiàn)在三個方面。第一,單機排氣量顯著增加,比改進前增加了300m3/h。依據(jù)氫氣回收率進行計算,可以得出每個小時可以實現(xiàn)100m3氫氣的回收,將時間單位換作年的話,則全年可以實現(xiàn)超過80萬立方米的氫氣回收,進而實現(xiàn)接近250萬元的經(jīng)濟利益。第二,內(nèi)漏現(xiàn)象被明顯消除,二級、三級工作閥的壽命顯著提升,檢修工作也從每周一次變更為40天一次。從而每年累積下來所節(jié)省的費用也超過了5000元。第三,根據(jù)實際生產(chǎn)中的表現(xiàn),超過6個月的時間沒有出現(xiàn)任何問題,確保生產(chǎn)安全,提高了機械設(shè)備的使用效率。
三、結(jié)語
在實際的生產(chǎn)中,焦?fàn)t煤氣壓縮機表現(xiàn)出了一些問題,其主要集中在口外密封、口內(nèi)密封、高溫變形等幾個方面。這對這些問題,需要對設(shè)備進行一定的改造,具體的改造方案在文中已經(jīng)詳細表述。通過對設(shè)備的改進,不僅可以有效解決泄露問題,更實現(xiàn)了資源的節(jié)省和成本的節(jié)約,大大提高了生產(chǎn)的效率和水平。
參考文獻:
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作者簡介:
董博(1988-),男,漢族,吉林省吉林市人,本科畢業(yè)于天津大學(xué),助理工程師職稱,從事工作:化工工程設(shè)計。