廖 敏(山鋼集團濟南分公司煉鐵廠,濟南 250101 )
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智能潤滑系統(tǒng)在燒結機系統(tǒng)應用與實踐
廖 敏
(山鋼集團濟南分公司煉鐵廠,濟南 250101 )
摘 要:燒結機滑道潤滑的良好制約燒結機生產(chǎn)較嚴重的問題之一,潤滑不到位容易造成臺車爬坡、滑板磨損脫落,因此給生產(chǎn)和設備都帶來許多問題。濟鋼120燒結之前使用的是雙線集中潤滑系統(tǒng),無法滿足生產(chǎn)需求,在2014年5月大修期間,對潤滑系統(tǒng)進行了改造,采用了ZDRH-2000智能潤滑系統(tǒng),效果十分顯著。改造后系統(tǒng)穩(wěn)定,設備故障減少,燒結機作業(yè)率和產(chǎn)量都得到明顯提高。
關鍵詞:燒結機;滑道;智能潤滑;改造
濟鋼煉鐵廠有120㎡燒結機3臺,其中1#2#燒結機在2002年由90㎡燒結機擴容改造成120㎡燒結機,采用的是雙線集中潤滑系統(tǒng),油泵開啟后,采用分配器對各潤滑點進行供油,一個分配器帶4個潤滑點,這種潤滑系統(tǒng)在自身原理和結構上具有一定的限制,常常因潤滑不到位,造成臺車爬坡、掉滑板、電流過載等故障,同時加快了滑道磨損,增大了燒結機的漏風率,給生產(chǎn)帶來了嚴重的影響。燒結機生產(chǎn)環(huán)境惡劣、溫度高、潤滑點多且分散,燒結機頭尾部潤滑點多為重載軸承,滑道及尾部潤滑點溫度都在100℃以上,濟鋼120㎡燒結機潤滑點中部滑道有108個,頭部軸承座有16個,尾部軸承座有10個,在生產(chǎn)運行中,雙線集中潤滑系統(tǒng)主要存在以下這些方面的問題:
(1)系統(tǒng)泵站壓力比較低,由于各點是同時供油,管線比較長,系統(tǒng)壓力升不上去,在距離泵站近的地方壓力高能夠得到充分的潤滑,遠的地方壓力低而得不到供油; (2)各點的潤滑油量無法控制,在134個潤滑點中包括滑道、軸承座、齒輪箱等,各點對潤滑油量需求和潤滑時間不一樣,造成潤滑油的浪費,同時由于管道長、壓力損失的原因,導致中、后部滑道潤滑點油量過少,容易造成設備故障; (3)潤滑油路由于無過濾裝置,容易造成分配器卡阻,并且沒有檢測及報警功能,排查很不方便,一旦某個分配器卡死,將有4個點無法供油。燒結機本身工作環(huán)境比較惡劣,屬于高溫、粉塵區(qū)域,分配器在這種環(huán)境下工作,極易出現(xiàn)卡阻,如果得不到及時處理,很容易造成滑道缺油,發(fā)生設備事故; (4)故障率比較高,并且檢修不方便,如果系統(tǒng)壓力出現(xiàn)問題,不容易查出問題的所在,將會導致整個系統(tǒng)無法正常工作,需停止供油,方能檢修; (5)自動化程度低,不能進行遠程監(jiān)控,油量、時間的調節(jié)都需要到泵站手動操作,經(jīng)常由于操作的原因帶來一些設備事故。
2.1 潤滑系統(tǒng)改造必要性
濟鋼120㎡燒結機在使用雙線集中潤滑系統(tǒng)過程中,故障率較高,經(jīng)常因潤滑不到位使得電流過載,造成停機,同時也影響燒結機機速調節(jié),制約著燒結機的產(chǎn)量和燒結機的作業(yè)率,針對這些問題,在2014年5月份我廠對120㎡燒結機進行大修時,引進了ZDRH-2000智能潤滑系統(tǒng),該系統(tǒng)可根據(jù)設備工作狀態(tài)、現(xiàn)場環(huán)境溫度等不同條件及設備潤滑部位的不同要求,準確、定量、可靠的滿足各種潤滑要求,它具體有以下技術特點:
(1)潤滑泵一用一備,工作壓力高,能夠在其中一臺出現(xiàn)故障的時候自動啟用備用泵,穩(wěn)定可靠,最高工作壓力能達到30MPa,保證所有供油點都得到充足的潤滑,采用壓力傳感器,實時監(jiān)控系統(tǒng)壓力。(2)PLC可編程控制器現(xiàn)場控制各潤滑點潤滑狀態(tài);能夠控制定時、定量供油,并能依據(jù)潤滑狀態(tài)調整供油參數(shù),提高潤滑系統(tǒng)可靠性。(3)給油系統(tǒng)采用的是新型電磁給油器集成,避免了分配器所帶來的一些缺點,各潤滑點都是單對單,提高了潤滑可靠性。(4)先進的流量傳感器實時監(jiān)控潤滑點的真實運行狀態(tài),如果某個點出現(xiàn)故障,能夠及時從監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)并得到解決,不用停止整個系統(tǒng),維護方便。(5)網(wǎng)絡掛接與微機通訊實行遠程監(jiān)控,方便工人操作,并且能夠從微機上及時掌握潤滑信息,出現(xiàn)問題能夠得到及時發(fā)現(xiàn)并解決。
2.2 潤滑系統(tǒng)工作原理
該系統(tǒng)主要由以下幾部分組成:主控系統(tǒng)、潤滑泵站、執(zhí)行檢測部件、監(jiān)控系統(tǒng)。采用PLC控制,通過流量傳感器進行流量信號檢測,通過主管路供油,在主管路和潤滑點之間皆有電磁給油器和流量傳感器,電磁給油器初始是常閉的,當某個電磁給油器接到指令時打開給油,因此每個潤滑點的供油量都是可以根據(jù)需要控制,且某一點有故障不影響其他各點供油。
工作流程,首先啟動電動高壓潤滑泵,待主給油管道壓力升至設定值后,依次逐個打開各電磁給油器開關,按照設定的參數(shù)給各潤滑點供油,同時流量傳感器進行檢測,如有故障及時報警,并且繼續(xù)給下一個潤滑點供油,直到所有潤滑點給油結束,系統(tǒng)進入循環(huán)等待時間,循環(huán)等待時間結束,開始下一個給油過程。
2014年5月濟鋼120㎡燒結機投入使用ZDRH-2000智能潤滑系統(tǒng)后,已經(jīng)安全穩(wěn)定運行快一年了,經(jīng)過這段時間的實踐可以看出,改造是非常成功的。
(1)設備故障率為零,系統(tǒng)運行穩(wěn)定。定期每月打開閥前過濾網(wǎng)檢查,及時更換損壞件,運行期間未出現(xiàn)過堵塞和卡閥現(xiàn)象。(2)備件費用和維護費用大大降低。新系統(tǒng)上線后,系統(tǒng)潤滑良好,燒結機滑道壽命提高了1倍,年節(jié)約備件費用30萬元;通過控制打油量和打油時間,用油量也大大減少,由單臺機月消耗2000kg降到了1500kg;施工費用也明顯降低,以前安排了一個維修承包隊伍,平時處理分配器堵塞,檢修處理滑道堵塞等問題,每月施工費用大概在1.5萬元,現(xiàn)在我們自己檢修班就能維護所有的活,節(jié)約了維修成本。(3)燒結機運行穩(wěn)定,機速能夠得到穩(wěn)定的調節(jié),滑道漏風率也降低了1.5%,每臺機年產(chǎn)量提高近4000噸。可以從表1中看出。
表1 改造前后產(chǎn)量對比
實踐證明,濟鋼煉鐵廠120㎡燒結機潤滑系統(tǒng)改造后,網(wǎng)絡掛接與微機通訊實行遠程監(jiān)控,可以使?jié)櫥瑺顟B(tài)一目了然,讓工人能更好、更快、更便捷地操作,整套系統(tǒng)運行穩(wěn)定、可靠,未出現(xiàn)因潤滑不到位而造成的設備事故,同時提高了燒結產(chǎn)量,降低了備件、材料費用,年創(chuàng)效益200萬元,為濟鋼降本增效做出了貢獻。
作者簡介:廖敏(1984-),男,江西萍鄉(xiāng)人,本科,工程師,主要從事:機械。
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.02.038