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    石油焦煅燒余熱鍋爐積灰原因分析及對策

    2016-05-14 09:31:59肖述兵
    關(guān)鍵詞:石油焦積灰鍋爐

    肖述兵

    摘 要:國內(nèi)某炭素企業(yè)煅燒系統(tǒng)余熱鍋爐盤管堵塞頻繁,導(dǎo)致壓損過大,一段時(shí)間后被迫停產(chǎn)清灰,每15 d需停產(chǎn)清灰一次,該文從煅燒煙氣在燃燒室內(nèi)的燃燒時(shí)間上進(jìn)行了計(jì)算和分析,制定對策加以改進(jìn),最后得以扭轉(zhuǎn)。

    關(guān)鍵詞:石油焦 煅燒 鍋爐 積灰

    中圖分類號:X51 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)02(c)-0051-02

    某炭素企業(yè)煅燒系統(tǒng)配置有2臺φ3.43 m×67 m回轉(zhuǎn)窯,石油焦在回轉(zhuǎn)窯中被高溫煅燒,高溫?zé)煔鈴母G尾進(jìn)入燃燒室,助燃風(fēng)機(jī)為燃燒室提供空氣(氧化)助燃,然后進(jìn)入余熱鍋爐,最后低溫?zé)煔膺M(jìn)入脫硫塔凈化后排入大氣中。

    2011年12月份投產(chǎn)以來,粉塵(可燃物)被吸入鍋爐和脫硫塔內(nèi),然后從煙囪排向大氣,造成環(huán)境污染;同時(shí)粉塵進(jìn)入鍋爐后附著在盤管上,堵塞鍋爐(如圖1所示),導(dǎo)致壓損過大,一段時(shí)間后被迫停產(chǎn)清灰,每15天需停產(chǎn)清灰一次,耗時(shí)7 d,每次清理出的粉塵達(dá)15 t,鍋爐運(yùn)行參數(shù)見表1。

    1 原因分析

    含塵煙氣(可燃物)進(jìn)入燃燒室后與補(bǔ)入的新鮮空氣混合后邊流動邊燃燒,剩余的少量煙塵進(jìn)入后煙道后繼續(xù)燃燒,該窯直徑3.43 m,燃燒路徑長度應(yīng)至少70 m[1]。該系統(tǒng)燃燒室直線長度為15 m,后煙道長度為30 m,煙塵在燃燒室內(nèi)流動時(shí)碰撞到墻壁后折射運(yùn)動(如圖2所示),經(jīng)計(jì)算,煙氣折射流動的路徑長度為21 m,與后煙道長度總計(jì)51 m,小于70 m要求,煙氣燃燒時(shí)間短,燃燒不充分,造成鍋爐盤管積灰堵塞。

    2 改進(jìn)對策

    為了增加燃燒室煙氣滯留時(shí)間,提高煙氣燃燒程度,在燃燒室底部使用耐火磚砌筑“高低高”3面貫穿擋墻,燃燒室進(jìn)口內(nèi)距離原墻面3.8 m處,用耐火磚砌筑第一面貫穿擋墻,墻厚37 cm,高度2.5 m;燃燒室居中位置,用耐火磚砌筑第二面貫穿堵墻,墻厚37 cm,高度1.3 m;燃燒室出口。距離出口邊墻面3.5 m處,耐火磚砌筑第三面貫穿堵墻,墻厚37 cm,高度2.5 m(如圖3所示)。

    煙塵在燃燒室內(nèi)流動時(shí)碰撞到墻壁和擋墻后折射運(yùn)動(如圖4所示),經(jīng)計(jì)算,煙氣折射流動的路徑長度為47 m,與后煙道長度總計(jì)77 m,大于70 m要求,煙氣燃燒時(shí)間延長,燃燒充分。

    3 結(jié)語

    煙氣燃燒時(shí)間延長,燃燒充分,鍋爐積灰現(xiàn)象明顯降低,從排氣中檢測,粉塵濃度小于20 mg/m3,符合環(huán)保指標(biāo)要求,煙囪基本消除冒煙現(xiàn)象。2015年3月改進(jìn)半年后鍋爐進(jìn)行了一次清灰,爐內(nèi)基本沒有積灰結(jié)塊現(xiàn)象,此次共清理出約200 kg灰塵,滿足生產(chǎn)需求,爐內(nèi)盤管狀況如圖5所示,運(yùn)行情況如表2。

    參考文獻(xiàn)

    [1] 王平甫.鋁電解炭陽極技術(shù)[M].北京:冶金工業(yè)出版社, 2005.

    [2] 楊根柱.己內(nèi)酰胺廢液焚燒裝置引風(fēng)機(jī)長周期運(yùn)行措施[J].石油化工設(shè)備,2012(6):89-91.

    [3] 彭建鄂,閆孟秋,張占勛.轉(zhuǎn)爐煤氣鼓風(fēng)機(jī)葉輪粉塵沉積與對策[J].風(fēng)機(jī)技術(shù),2010(1):67-70.

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