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      某制藥廢水處理改造擴容工程設(shè)計淺析

      2016-05-14 11:20:05王紅睿蔣增河
      科技資訊 2016年7期
      關(guān)鍵詞:芬頓

      王紅睿 蔣增河

      摘 要:在工業(yè)廢水處理中制藥化工廢水尤為難處理,其主要特征表現(xiàn)在高氨氮、高鹽度、高毒性,雖然水量不大但對環(huán)境危害大,而與之配套的資金、技術(shù)可行性、設(shè)備的穩(wěn)定性相對比較薄弱,在目前的環(huán)保壓力下如何能夠有效地解決小型制藥化工企業(yè)的水污染問題也是我們探討的目的,該文以某小型制藥企業(yè)的改造擴容經(jīng)驗為例簡單分析,以此分享。

      關(guān)鍵詞:制藥廢水 電催化氧化 微電解 芬頓 生化處理

      中圖分類號:X7 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2016)03(a)-0027-02

      某醫(yī)藥材料有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)派瑞林涂覆材料、特種電子化學品、醫(yī)藥中間體的生產(chǎn)型企業(yè),為有限削減污染物排放總量,維護生態(tài)環(huán)境安全,按照相關(guān)設(shè)計標準及規(guī)范將污水處理系統(tǒng)進行整體改造,以達標排放生產(chǎn)廢水。

      1 原有系統(tǒng)介紹及問題分析

      (1)原系統(tǒng)工藝及水質(zhì):原系統(tǒng)設(shè)計處理水量為30 m3/d,采用的主要工藝為“預(yù)處理+厭氧+接觸氧化”,廢水→綜合調(diào)節(jié)池→預(yù)處理→沉降池→厭氧罐→厭氧池→接觸氧化池→排放。

      (2)原系統(tǒng)運行情況分析:目前系統(tǒng)實際進水30m3/d,出水不達標,部分處理系統(tǒng)運行條件參數(shù)控制不到位或者未正常運行,主要問題如下。

      ①UASB厭氧罐厭氧菌沒有正常生長,直接影響到處理效果;②厭氧池及接觸氧化池運行不理想,菌種掛膜不到位;③接觸氧化池曝氣不均勻,部分曝氣器破損,好氧處理效果不佳導致氨氮出水超標;④現(xiàn)場管線走向較為混亂,不利于操作運行,管道未做保溫措施,在冬季低溫情況下容易破裂;⑤部分工藝段無法正常開啟運行。

      2 改造工藝設(shè)計

      (1)設(shè)計規(guī)模、原水水質(zhì)和處理要求:據(jù)建設(shè)單位的要求,本項目改造后總規(guī)模為50 m3/d,設(shè)計每天運行時間20 h,即2.5 m3/h,處理后出水執(zhí)行化工園接管標準。進水PH=8-10,CODcr≤5000 mg/L,TN≤1 000 mg/L,氨氮≤100 mg/L,苯胺類≤15 mg/L,硝基苯類≤20 mg/L;出水PH=6-9,CODcr≤500 mg/L,氨氮≤25 mg/L,苯胺類≤5 mg/L,硝基苯類≤5 mg/L。

      (2)工藝選擇:該項目廢水中含有苯胺、硝基苯等相對普通有機物較為難處理的物質(zhì),同時,對人體及環(huán)境有較大的危害。因此,設(shè)計采用物化與生化相結(jié)合的工藝進行處理。

      物化處理采用“電解催化氧化—微電解”,在電解催化氧化的作用下,去除或分解部分難降解的有機物;然后廢水在微電解池內(nèi),通過鐵-碳之間形成的微電池產(chǎn)生化學氧化作用打斷高分子團及分子鏈。

      生化段一般采用厭氧工藝進行前處理,保證好氧段的正常運行。同時,含有較高的氨氮及總氮,對于脫氮多采用缺氧/好氧工藝進行處理。生物脫氮工藝本身在脫氮的同時,也降解酚、氰、COD等有機物。根據(jù)本項目廢水的水質(zhì)特征,結(jié)合水量、水質(zhì)特點,生化段擬采用“UASB+O/A/O”工藝進行處理,對COD及氨氮進行進一步的處理,以保證出水水質(zhì)達標排放。該工藝可以避免由于單級A/O所造成的大回流比,降低了能耗,同時也能使污水處理裝置不但能達到脫氮的要求,而且其它指標也達到排放標準。

      該項目產(chǎn)生的污泥采用常規(guī)污泥壓濾機進行脫水干化,脫水后的污泥含水率不高于60%,外運至相應(yīng)固廢處理與處置資質(zhì)的公司進行處理。

      (3)改造后工藝流程:該工程采用如下組合工藝流程,具體如圖1所示。

      (4)設(shè)備及構(gòu)筑物改造說明:根據(jù)改造后設(shè)計要求,結(jié)合原有系統(tǒng)各工段尺寸,改造后工藝參數(shù)分析如下:①調(diào)節(jié)池利用原有,總?cè)莘e=294 m3,HRT=4 d;②電催化氧化新增一體化設(shè)備用于降解苯環(huán)類物質(zhì);③氣浮池新增一體化設(shè)備用于泥水分離;④微電解池利用原池改造總?cè)莘e=16.2 m3,HRT=6.5 h;⑤混凝反應(yīng)池A利用原池改造總?cè)莘e=6.5 m3,HRT=2.6 h;⑥混凝沉淀池A利用原池改造總?cè)莘e=30 m3,q=0.4 m3/m2·h;⑦pH調(diào)整池總?cè)莘e=16.2 m3,HRT=6.5 h,原池改造;⑧UASB利用原有;⑨O/A池總?cè)莘e=359 m3,原厭氧池改造;⑩中沉池總?cè)莘e=30 m3,q=0.4 m3/m2·h原厭氧池改造;O池總?cè)莘e=329 m3,原接觸氧化池改造;二沉池總?cè)莘e=30 m3,q=0.4 m3/m2·h原接觸氧化池改造;高級氧化池總?cè)莘e=16.2 m3,HRT=6.5 h,原池改造;混凝反應(yīng)池B總?cè)莘e=6.5 m3,HRT=2.6 h,原池改造;混凝沉淀池B總?cè)莘e=45 m3,q=0.5 m3/m2·h,原沉降池;混凝沉淀池C總?cè)莘e=45 m3,q=0.5 m3/m2·h,原沉降池;pH調(diào)整池利用原有。

      3 改造后處理效果

      該項目建成后出水指標達到設(shè)計要求,COD≤400 mg/L,廢水處理系統(tǒng)各工藝單元對污染物的去除效果達到預(yù)期效果,運行成本約為=10.92元/m3(不含污泥處置、折舊費、人工費等)。

      4 結(jié)語

      對制藥類化工廢水的處理應(yīng)根據(jù)不同水質(zhì)建立適合的廢水預(yù)處理裝置,通過微電解—電解催化氧化等預(yù)處理手段將難以降解、有毒有害的有機物降解、分解,以利于后續(xù)生化系統(tǒng)的啟動和正常運轉(zhuǎn),對于生化處理單元借鑒現(xiàn)有應(yīng)用案例,結(jié)合水質(zhì)分析和實驗結(jié)論,采用靈活的工藝路線強化生化處理的能力,最終通過生物處理系統(tǒng)解決根本的水污染問題。

      參考文獻

      [1] 任洪強.化工園區(qū)廢水處理原理及優(yōu)化技術(shù)[M].北京:科學出版社,2015.

      [2] 沈耀良,王寶貞.廢水生物處理新技術(shù)—理論與應(yīng)用[M].北京:中國環(huán)境科學出版社,2006.

      [3] 張曉健,黃霞.水與廢水物化處理的原理與工藝[M].北京:清華大學出版社,2011.

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