劉蛟輝 李知衛(wèi) 趙陽
摘 要:對立式加工中心第四軸進(jìn)行詳細(xì)深入的分析,確定影響第四軸回轉(zhuǎn)精度、造成工件平行度超差的因素,逐一調(diào)節(jié),調(diào)整間隙,最終恢復(fù)第四軸的精度,加工出合格的產(chǎn)品。在設(shè)備維修中,精度的調(diào)整是一個相對困難的問題,設(shè)備在使用過程中,都會因為磨損,造成配合間隙增大,使精度減低,這就需要對傳動的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行分析,確定間隙過大的原因和調(diào)整方法,然后根據(jù)現(xiàn)場情況確定間隙的合適范圍,調(diào)整間隙,最終達(dá)到恢復(fù)精度的目的。
關(guān)鍵詞:平行度;回轉(zhuǎn)精度;間隙;蝸輪蝸桿
中圖分類號: TG659 文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A 文章編號: 1673-1069(2016)22-177-2
1 故障現(xiàn)象
如圖1,工件是拖拉機(jī)前轉(zhuǎn)向驅(qū)動橋的轉(zhuǎn)向節(jié)。在這道工序上,由一臺立式加工中心完成a、b面,孔1、2、3、4的粗、精加工。由于轉(zhuǎn)向節(jié)工藝尺寸的優(yōu)化,b面對a面的平行度由0.1mm提高到0.05mm,孔1、2公共軸線的位置度又涉及與孔5軸線的空間交點和角度問題,一個尺寸的不合格,就可能會引起其他一系列相關(guān)尺寸的超差,這就在很大程度上提高了加工難度。目前加工出來的工件,b面的平行度多數(shù)在0.05mm左右,在超差邊緣線。近來,b面的平行度超差的情況突然增多,絕大多數(shù)都維持在0.07mm,孔1、2的公共軸線位置度也出現(xiàn)超差情況,嚴(yán)重影響到了工件的質(zhì)量。
2 故障分析
針對工件超差的問題,首先對加工的現(xiàn)場情況進(jìn)行了分析,操作人員完全按照工藝指導(dǎo)書的操作規(guī)程進(jìn)行操作,沒有違章、違規(guī)問題,排除掉人員的問題。其次,檢查毛柸刀具,毛柸不存在料硬、加工余量大、前序不合格問題,刀具磨損也不嚴(yán)重現(xiàn)象,對機(jī)床X、Y、Z三軸的重復(fù)定位精度、反向間隙都重新進(jìn)行了測量,結(jié)果都在正常范圍內(nèi)。最后,對第四軸進(jìn)行檢查,用如圖1方法,將第四軸旋轉(zhuǎn)到一合適位置,放松第四軸,把百分表架固定在卡具體上,表針頂在卡具分度盤盤面的T型槽內(nèi)側(cè)面上,將鋼板置于T型槽內(nèi),用手臂以大于15~20公斤的力量順時針或逆時針方向旋轉(zhuǎn)刻度盤,旋轉(zhuǎn)不動時,停止使力并放松,記下百分表刻度,然后以相同的方法,反方向旋轉(zhuǎn)刻度盤,記下表讀數(shù),讀取兩刻度值之差??偣策x擇四個位置進(jìn)行測量,相鄰兩位置相差90度,最終結(jié)果顯示平均差值達(dá)到0.4mm。確定造成平行度超差的原因是卡具旋轉(zhuǎn)定位誤差過大,使被加工面平行度超差。
3 第四軸旋轉(zhuǎn)定位精度的校正
3.1 對卡具結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,確定影響第四軸定位精度的要素
拆除側(cè)面部分端蓋,初步確定卡具是由伺服電機(jī)通過一組齒輪嚙合,帶動蝸桿旋轉(zhuǎn),蝸桿與蝸輪嚙合,蝸輪直接帶動卡具旋轉(zhuǎn),卡具旋轉(zhuǎn)到指定的位置時,液壓鎖緊,第四軸定位。
通過對卡具工作方式的分析,發(fā)現(xiàn)影響第四軸定位精度的因素主要是電機(jī)齒輪與蝸桿上的齒輪之間的嚙合間隙、蝸桿蝸輪之間的背隙、蝸桿的攢動、卡具旋轉(zhuǎn)軸處的軸承等。
3.2 對影響定位精度各要素的分析與調(diào)整
觀察卡具油窗和各潤滑點,油量充足,潤滑良好,旋轉(zhuǎn)第四軸,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),沒有異響卡頓,判定選裝軸處的軸承工作狀態(tài)良好,出現(xiàn)問題的可能性比較小。
觀察電機(jī),電機(jī)是通過螺栓與卡具主體連接在一起,沒有定位銷。此處,電機(jī)位置可能會動,另外,齒輪之間的磨損可能會造成齒側(cè)間隙過大,影響精度。由于蝸輪蝸桿傳動方向不可逆,手動旋轉(zhuǎn)卡具就不能使蝸桿轉(zhuǎn)動,因此上面測量的定位精度超差,問題不在電機(jī)處的齒輪間隙,但齒輪間隙會影響旋轉(zhuǎn)精度。這里,先擰松固定電機(jī)的螺栓,用銅棒輕擊電機(jī)法蘭,適當(dāng)減小齒側(cè)間隙,背緊螺栓,然后調(diào)整伺服電機(jī)的驅(qū)動參數(shù),消除電機(jī)旋轉(zhuǎn)的反向間隙,達(dá)到調(diào)整精度的目的。但由于傳動鏈的減速比比較大,電機(jī)齒輪處于傳動鏈的第一環(huán)節(jié),電機(jī)齒輪轉(zhuǎn)動一定角度,卡具只能旋轉(zhuǎn)一個很小的角度,因此這里的齒輪間隙對卡具精度的影響非常小,可以忽略不計,可以不調(diào)整。
查看第四軸如圖2所示的圖紙,蝸桿一端用一對背靠背的圓錐滾子軸承實現(xiàn)蝸桿的軸向定位,另一端用一套深溝球軸承游動支撐,軸承可相對殼體移動。蝸桿的軸向定位精度取決于固定端軸承的軸向游隙,可以通過備緊軸承的鎖緊螺母來調(diào)節(jié)間隙,從而控制蝸桿的軸向攢動量,達(dá)到調(diào)節(jié)精度的目的。打開蝸桿軸承座一端端蓋,找到鎖緊螺母并調(diào)節(jié),適當(dāng)減小軸承游隙,減小蝸桿軸向攢動量,若效果不理想,可以考慮更換軸承。細(xì)看圖紙,蝸桿固定端軸承座通過M10內(nèi)六角螺栓固定在殼體上,M6內(nèi)六角螺栓是頂在殼體上的,通過這兩組螺栓調(diào)節(jié)軸承座的位置實現(xiàn)蝸桿軸向位置的調(diào)整,M10螺栓是固定螺栓,M6螺栓是調(diào)整螺栓。
查看蝸輪蝸桿的相關(guān)資料,發(fā)現(xiàn)有一種雙導(dǎo)程蝸桿又稱變齒厚蝸桿,可以通過調(diào)整蝸桿的軸向位置來消除蝸輪副的嚙合間隙。雙導(dǎo)程蝸輪副與普通蝸輪副的區(qū)別是,雙導(dǎo)程蝸桿齒的左、右兩側(cè)面具有不同的導(dǎo)程,而同一側(cè)的導(dǎo)程則是相等的。固然蝸桿齒左右側(cè)面具有不同的齒距(即不同的模數(shù)),但因同一側(cè)面的齒距相同,故沒有破壞嚙合條件。由于該蝸桿的齒厚從蝸桿的一端向另一端均勻地逐漸增厚或減薄,故可用軸向移動蝸桿的方法來消除或調(diào)整蝸輪副的嚙合間隙。
由上述資料,可以判定這里用的就是雙導(dǎo)程蝸桿,可以通過調(diào)整間隙來恢復(fù)第四軸精度。調(diào)整方法如下:松開四個緊固螺栓→逆時針旋轉(zhuǎn)調(diào)整螺釘(間隙過大時,逆時針調(diào)整,間隙過小時,順時針調(diào)整)→鎖緊四個緊固螺栓→用如圖2的方法測量間隙。反復(fù)調(diào)整,直至調(diào)整到合適的間隙。蝸輪蝸桿間隙過大時,會影響旋轉(zhuǎn)精度,甚至造成傳動不良,降低使用壽命等;間隙過小時,會增加傳動阻力,產(chǎn)生過多的熱,易燒結(jié)、膠合等。因此,間隙的調(diào)整既不能過大,也不能過小。查看相關(guān)資料,雙導(dǎo)程蝸桿間隙可以調(diào)整到很小,可調(diào)整至0.01~0.015mm,普通蝸桿可調(diào)整至0.03~0.08mm,但在實際的調(diào)整過程中,必須根據(jù)現(xiàn)場的使用情況和工況,調(diào)整出合適的間隙。調(diào)整時,由于選擇的測量位置在轉(zhuǎn)盤上,測量點測量結(jié)果會將齒側(cè)間隙放大,大約在3倍。反復(fù)調(diào)整后,各測量點的間隙值最終調(diào)整至0.05~0.12mm之間,在系統(tǒng)中查看B軸負(fù)載,卡具靜止時在5%左右,穩(wěn)定旋轉(zhuǎn)時在15%左右,瞬時值較大。當(dāng)調(diào)整間隙小于0.05mm時,B軸負(fù)載比較大,卡具靜止時就達(dá)到10%,穩(wěn)定旋轉(zhuǎn)時可達(dá)25%,會使驅(qū)動器電流過大,易出現(xiàn)過熱過載等報警,影響驅(qū)動器使用壽命。當(dāng)調(diào)整間隙大于0.20mm時,就不能保證卡具的旋轉(zhuǎn)精度,生產(chǎn)出不合格的產(chǎn)品,起不到調(diào)整的目的。
調(diào)整好蝸桿齒測間隙后,測量第四軸反向間隙。如圖1的方法,將卡具旋轉(zhuǎn)到某一位置,百分表表頭頂在旋轉(zhuǎn)盤T型槽上,表架固定在卡具本體上。手動正方向旋轉(zhuǎn)卡具,使T型槽壓住百分表表頭;再走程序,使卡具正方向旋轉(zhuǎn)0.2度,記下卡具旋轉(zhuǎn)0.2度百分表走的數(shù)值為0.35mm;保持百分表不動,用手撥動表盤對表,使表針指向0刻度線;走程序使卡具反方向旋轉(zhuǎn)0.2度,這時發(fā)現(xiàn)表針反向走了0.13mm,說明B軸反向間隙反映在在百分表上是0.22mm(由于是圓周上,這里的間隙值將實際值放大了)。這時調(diào)整系統(tǒng)中1851參數(shù)中B軸的數(shù)值,將該數(shù)值增加了2500(調(diào)整過程發(fā)現(xiàn)該數(shù)值變動100,百分表變動量約0.01mm),再反復(fù)調(diào)整間隙,直到反向間隙在0.05mm以內(nèi)??梢詫⒖ň咝D(zhuǎn)到多個不同位置調(diào)整間隙,使各位置間隙調(diào)整至合適范圍。重啟系統(tǒng),空走程序,一切正常。試加工零件,測量b面平行度為0.03mm,在三坐標(biāo)測量儀上測量其他空間尺寸也都符合要求。 連續(xù)加工十余件零件,均符合技術(shù)要求,平行度維持在0.02~0.03mm之間,完成立加第四軸精度的恢復(fù)。
4 結(jié)語
這次對旋轉(zhuǎn)卡具的調(diào)整,每一步都進(jìn)行了詳細(xì)細(xì)致的剖析,確保一次調(diào)整到位,縮短不必要的維修時間,遵循先易后難,先調(diào)整易判斷、易調(diào)整、易驗證的要素,再進(jìn)行難拆解、難調(diào)整、難驗證的要素,達(dá)到高效快速修復(fù)設(shè)備的目的。
參 考 文 獻(xiàn)
[1] 丁海萍,楊晶,徐呈藝.FANUC 0I系統(tǒng)在XH713型立式加工中心改造中的應(yīng)用[J].機(jī)床與液壓,2016(04).
[2] 許鵬飛.數(shù)控機(jī)床增加第四軸改造方式的研究探索[J].硅谷,2013(24):132-133.