李振振 王偉峰 李毅楠
【摘 要】福清核電1、2號(hào)機(jī)組凝汽器氧含量經(jīng)常出現(xiàn)超期望值現(xiàn)象,但并未伴隨凝汽器真空惡化現(xiàn)象。經(jīng)分析,造成該現(xiàn)象的原因?yàn)槟Y(jié)水泵軸封水管線設(shè)計(jì)不合理致使SER(常規(guī)島除鹽水分配系統(tǒng))水流入凝汽器,對(duì)凝汽器軸封水進(jìn)行了改造后有效地降低了凝汽器溶氧含量,為后續(xù)機(jī)組溶氧高問題的解決提供借鑒。
【關(guān)鍵詞】凝結(jié)水泵 軸封水 氧含量 凝汽器
1 概述
福清核電常規(guī)島共有3臺(tái)凝結(jié)水泵,正常運(yùn)行模式運(yùn)行2臺(tái),備用一臺(tái)。凝結(jié)水泵的密封模式為自密封,即通過泵出口的凝結(jié)水來實(shí)現(xiàn)密封。當(dāng)凝結(jié)水壓力不足時(shí),由SER系統(tǒng)提供密封水。
在福清核電1、2號(hào)機(jī)組投運(yùn)以后,2回路凝汽器經(jīng)常出現(xiàn)氧含量超過期望值(10ppb)甚至超過化學(xué)監(jiān)督指標(biāo)(20ppb)的現(xiàn)象,但與此同時(shí)凝汽器真空度良好,化學(xué)部門聯(lián)氨正常投放。多次針對(duì)凝汽器進(jìn)行氦檢漏并處理后,溶氧高的情況并沒有得到緩解。
2 對(duì)凝結(jié)水泵軸封水改造
2.1凝汽器氧含量高的后果及原因分析
凝汽器出口溶氧量超過期望值,會(huì)對(duì)二回路整體各個(gè)泵及換熱器造成長(zhǎng)期腐蝕,縮短其使用壽命。而凝汽器真空度沒有惡化,化學(xué)部門聯(lián)氨正常投放,且多次針對(duì)凝汽器氦檢漏并消除漏點(diǎn)后其溶氧量并沒有實(shí)質(zhì)性的降低,說明氧含量不正常升高的原因并不在系統(tǒng)外部泄漏,而是由于其他系統(tǒng)與凝汽器的邊界存在內(nèi)部泄露致使含氧量高的水或氣進(jìn)入凝汽器,造成凝汽器整體氧含量升高。
與凝汽器相連接的管線中,只有SER水為飽和溶氧水(8000—13000ppb),遠(yuǎn)大于凝汽器氧含量的期望值10ppb,且采用超聲波流量計(jì)對(duì)相應(yīng)凝結(jié)水泵軸封水SER部分管線進(jìn)行測(cè)量,發(fā)現(xiàn)SER水會(huì)通過管路漏入系統(tǒng)中。所以造成凝汽器氧含量高的原因確定為SER水。
2.2凝結(jié)水泵軸封水管線改造
凝結(jié)水泵正常運(yùn)行為兩臺(tái)50%流量的凝結(jié)水泵運(yùn)行,一臺(tái)凝結(jié)水泵停運(yùn)備用。凝結(jié)水泵的軸封水管路設(shè)計(jì)為運(yùn)行的兩臺(tái)泵由凝結(jié)水進(jìn)行自密封,停運(yùn)的一臺(tái)為SER水密封。具體的流程簡(jiǎn)圖如圖1實(shí)線所示。
圖1凝結(jié)水泵軸封管路改造前后簡(jiǎn)圖
當(dāng)泵處于運(yùn)行狀態(tài)時(shí),泵出口凝結(jié)水通過逆止閥2以及節(jié)流孔板為凝結(jié)水泵提供軸封水,逆止閥1左側(cè)壓力高SER水無法進(jìn)入。當(dāng)泵停止運(yùn)行時(shí)逆止閥1右側(cè)SER水壓力高,SER水通過逆止閥向泵提供軸封水。而正常運(yùn)行總有一臺(tái)泵處于停運(yùn)狀態(tài),這時(shí)飽和溶氧的SER水通過軸封管線進(jìn)入系統(tǒng)與凝結(jié)水融合,致使凝汽器氧含量超標(biāo)。
針對(duì)此現(xiàn)象,擬定了凝結(jié)水泵軸封管線的改造方案。將三臺(tái)凝結(jié)水泵出口的軸封水取水口截?cái)嗖⒂妹ぐ宥滤?,軸封水管線連接到軸封水母管上,而軸封水母管的水由凝泵出口母管提供,如上圖虛線所示。
這樣在正常運(yùn)行狀態(tài)下兩臺(tái)50%流量的凝結(jié)水泵正常運(yùn)行,泵出口凝結(jié)水匯集到凝結(jié)水母管中被分配到軸封水母管,再由軸封水母管分別對(duì)三臺(tái)泵提供軸封水。這樣三臺(tái)泵的軸封水均由壓力較大的凝結(jié)水提供,避免了飽和溶氧的SER水進(jìn)入系統(tǒng)。
實(shí)際操作中還應(yīng)注意的是,管路改造后原節(jié)流孔板的孔徑大小可能相對(duì)較小,造成凝結(jié)水通過孔板后壓力降低過大,SER水及凝結(jié)水一同進(jìn)入凝結(jié)水泵作為軸封水的現(xiàn)象。在改造時(shí)將節(jié)流孔板孔徑適當(dāng)擴(kuò)大可以有效避免此現(xiàn)象的產(chǎn)生。
2.3改造后效果
福清核電于101大修時(shí)對(duì)1號(hào)機(jī)組凝結(jié)水泵軸封水管路進(jìn)行了改造,機(jī)組重新啟動(dòng)后凝汽器溶氧量為2ppb,而改造前機(jī)組凝汽器溶氧量一致徘徊在20ppb左右。說明改造效果良好,凝汽器溶氧量大幅降低,已優(yōu)于期望值。
3 結(jié)語
綜上所述,造成凝汽器氧含量偏高的原因不僅僅是外漏,系統(tǒng)的內(nèi)部泄漏或管路設(shè)計(jì)不合理也可能導(dǎo)致此現(xiàn)象的產(chǎn)生。
凝結(jié)水泵軸封水管路的設(shè)計(jì)決定了軸封水的供應(yīng)渠道。如果設(shè)計(jì)不合理會(huì)導(dǎo)致SER系統(tǒng)中的飽和溶氧水進(jìn)入凝汽器造成凝結(jié)水溶氧量超標(biāo),進(jìn)而影響二回路設(shè)備的使用壽命。對(duì)凝結(jié)水泵的軸封管路改造后消除了SER水通過軸封進(jìn)入凝汽器的途徑,有效地降低了凝汽器的氧含量。這次改造是一次有效地實(shí)踐,為以后機(jī)組改造及設(shè)計(jì)提供了良好的借鑒。
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