摘 要:高中壓缸體上半的中壓排氣管部位的螺栓孔阻斷了冒口的補縮通道,導(dǎo)致該部位底部出現(xiàn)UT超標(biāo)缺陷,通過優(yōu)化鑄造工藝,在外部增加了暗冒口,并且設(shè)置相應(yīng)的冷鐵,解決了內(nèi)部缺陷問題。
關(guān)鍵詞: 缸體;補縮通道;暗冒口;缺陷
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.17.014
0 引言
高中壓缸體是電力機組的重要部件,缸體由上半和下半用螺栓把合在一起。它是整個機組的外部防護,它的質(zhì)量直接關(guān)系著整個機組的安全。因此,缸體鑄件的內(nèi)部質(zhì)量要求很高。我廠為某公司生產(chǎn)了大量的高中壓缸體,鑄造工藝及產(chǎn)品質(zhì)量趨于穩(wěn)定。但缸體上半的中壓排氣管局部區(qū)域的夾渣、縮孔類缺陷一直存在,造成大面積的補焊。不但增加了生產(chǎn)成本,也推遲了產(chǎn)品的交貨期。
1 缸體的缺陷狀況及原因分析
600MW高中壓外缸的材質(zhì)是低合金碳鋼ZG15Cr2Mo1,尺寸為5990×3700×2005,凈重37.9噸。要求整體UT探傷,不允許存在φ3mm以上缺陷。
原工藝方案如圖1所示,采用環(huán)狀明冒口,在內(nèi)腔中放置兩個暗冒口,在補縮的末端區(qū)放置冷鐵以加大補縮距離。采用底返式澆注系統(tǒng),內(nèi)澆口直徑為φ60mm,共16道。包孔是φ110mm×2道。鋼水經(jīng)過鈦、鋁脫氧,真空精煉,嚴(yán)格控制氣體含量及殘余元素含量。澆注溫度為1545℃—1560℃。在澆注時,當(dāng)鋼水上升至分析面200mm以上時,從冒口進行補澆。
鑄件經(jīng)過粗加工及毛面打磨后,UT超聲探傷檢查發(fā)現(xiàn),在中壓排氣管部位存在一些超標(biāo)缺陷,深度在壁厚的一半左右。在摳除缺陷時,基本連成一片,由于此處壁厚也較薄,造成大面積摳漏。分析此處的鑄件結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn),外表面左右各有5個大的螺栓孔,這10個螺栓孔正處于冒口對下部管口的補縮通道上,因此它阻斷了補縮通道。造成了冒口無法對下部的補縮,形成了縮松類缺陷。
2 工藝方案的改進
螺栓孔阻斷了冒口向下的補縮通道是產(chǎn)生鑄件內(nèi)部縮松類缺陷的根本原因。因此,重新建立補縮通道是解決問題的有效途徑。從剖視結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn),重建補縮通道有兩種方式,方案一是在螺栓孔相應(yīng)的內(nèi)腔部位添加補貼。方案二是將螺栓孔鑄死。由經(jīng)驗及補縮理論可知,通道厚度梯度大并且補縮通道短,可最大限度的對末端進行補縮。
方案一從內(nèi)腔添加補貼,如圖2所示,形成的補縮通道過長,并且存在“拐彎”區(qū),對下部達(dá)不到預(yù)期的補縮效果,此方案不可取。
方案二是將螺栓孔鑄死,如圖3所示,鑄死之后,補縮通道很順暢。按此方案生產(chǎn)了10多件產(chǎn)品,UT探傷結(jié)果非常好,此部位沒有發(fā)現(xiàn)任何超標(biāo)缺陷。但是由此產(chǎn)生了一個新問題,螺栓孔需要機加工出來,在加工此部位時,刀具容易與鑄件相干涉,走刀困難,并且加工量很大,增加了制造成本和生產(chǎn)周期。
3 工藝方案的再改進
為了不增加制造成本,需鑄出螺栓孔,那么補縮通道必然被切斷。重建補縮通道這條路是走不通的。那么對下部的補縮須另找補縮源頭,于是方案三是在端部中間位置設(shè)置一個球形暗冒口,并且在螺栓孔末端放置了直接外冷鐵。暗冒口與鑄件相接觸的夾角至關(guān)重要,夾角設(shè)置過大,補縮壓力小,達(dá)不到預(yù)期的補縮效果,夾角設(shè)置的過小,容易形成尖角砂,并且容易產(chǎn)生冒口下縮松類缺陷。經(jīng)過計算及多次數(shù)值模擬,確定了合適的角度。并且與鑄件相接觸面積盡量小,方便后續(xù)精整時切割冒口。如圖4所示,從結(jié)果發(fā)現(xiàn),大頭底部沒有UT缺陷,取得了很好的補縮效果。
4 結(jié)論
(1)運用方案三生產(chǎn)的鑄件,精整后經(jīng)過UT探傷,大頭部位沒有超標(biāo)缺陷,達(dá)到了預(yù)期效果。
(2)方案三與方案二相比,不但節(jié)約了螺栓孔的加工成本,而且切割暗冒口比去除補貼更容易,不會損傷母體,減小了勞動量,加快了生產(chǎn)進度。
作者簡介:丁大偉(1984-),男,碩士,研究方向:大型鑄鋼件工藝設(shè)計.