摘 要:日照鋼鐵300t轉(zhuǎn)爐配套工序為ESP無頭軋制生產(chǎn)線,爐機匹配及ESP無頭軋制連續(xù)生產(chǎn)的特性,決定了整套系統(tǒng)任何一處產(chǎn)生故障,勢必影響全線生產(chǎn)節(jié)奏。針對300t轉(zhuǎn)爐干法電除塵器出現(xiàn)跳電影響全線正常生產(chǎn)的情況,查找了故障原因,制定了解決措施,為產(chǎn)線順利生產(chǎn)掃除了障礙。
關(guān)鍵詞:電除塵器;跳電;分析;處理
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.17.117
1 前言
1.1 轉(zhuǎn)爐干法除塵工藝流程
日照鋼鐵冷板制造部300t轉(zhuǎn)爐一次煙氣凈化與回收系統(tǒng)采用西門子奧鋼聯(lián)干法除塵與回收工藝。干法系統(tǒng)組成部分為:蒸發(fā)冷卻器及噴淋系統(tǒng)、電除塵系統(tǒng)、軸流風機、放散煙囪、輸灰系統(tǒng)、煤氣回收系統(tǒng)。干法除塵系統(tǒng)工藝流程如圖1。
轉(zhuǎn)爐在冶煉時產(chǎn)生含有大量CO和氧化鐵粉的高溫煙氣,由活動煙罩捕集并經(jīng)汽化冷卻煙道冷卻至800-1000℃左右,首先進入蒸發(fā)冷卻器降溫、調(diào)質(zhì)、粗除塵,溫度降至200℃左右后,進入靜電除塵器進行精除塵。經(jīng)過凈化后的煤氣,根據(jù)煤氣品質(zhì)及生產(chǎn)狀況進行煤氣回收或放散。煤氣若是回收,則需經(jīng)煤氣冷卻器二次冷卻,溫度降至65℃以下后進入煤氣柜貯存,回收煤氣含塵濃度≤10mg/m3;煤氣若是放散,則需點火燃燒后再排放,排放氣體的含塵濃度≤20mg/m3。
蒸發(fā)冷卻器收集到的粗灰由香蕉彎底部輸灰、一級中間輸灰、二級中間輸灰、斗式提升機、螺旋輸灰機送至粗灰倉貯存。轉(zhuǎn)爐煙氣經(jīng)蒸發(fā)冷降溫至200℃左右后,進入電除塵器,電除塵器四個電場內(nèi)布置有陽極板和陰極線,陽極板和陰極線中間形成電場,含塵煙氣通過電場時被電離,帶電粒子運動至極板和極線上,再通過振打系統(tǒng)振打后掉落至除塵器底部,由刮灰系統(tǒng)將除塵灰清理至腹部輸灰機,經(jīng)中間輸灰機、斗式提升機、螺旋輸灰機送至細灰倉貯存。粗灰倉、細灰倉用吸排車卸灰,粉塵定期外運集中處理。
1.2 電除塵器跳電分析及處理的重要意義
由轉(zhuǎn)爐干法除塵工藝流程可知,電除塵器在整個除塵系統(tǒng)中至關(guān)重要,若電除塵器電場發(fā)生跳電情況,則該電場跳電期間陽極板與陰極線之間實際未形成電場,起不到除塵作用,經(jīng)過此電場的煙氣未經(jīng)除塵直接進入下個電場或直接通過電除塵器進入出口管道,經(jīng)煙囪排放,此時煙囪排放煙氣含塵量大幅增加,很可能造成煙氣排放粉塵濃度超標,從而導致轉(zhuǎn)爐無法生產(chǎn),其可造成的損失重大。因此,電除塵器電場跳電的原因分析及處理尤為重要,不僅關(guān)系到電除塵器的正常運行,也直接關(guān)系到環(huán)保及轉(zhuǎn)爐正常生產(chǎn),快速準確的分析查找電除塵器跳電原因,及時有效的處理故障,恢復生產(chǎn),是擺在電除塵器維護人員面前的一個亟待解決的問題。
2 日鋼電除塵器跳電原因分析查找
2.1 電除塵器跳電事件經(jīng)過
在2016年1月15日,日照鋼鐵6#轉(zhuǎn)爐正常生產(chǎn)過程中,17:57電除塵器一電場跳電,隨后電場重新開啟,18:08電場再次跳電,18:09和18:10再嘗試開啟一電場,均未成功,之后連續(xù)送電仍無法啟動,緊接著二電場出現(xiàn)同樣情況,同時電除塵器入口刮灰減速機過力矩報警。
2.2 電場跳電原因分析
針對以上跳電事件,結(jié)合之前出現(xiàn)過的跳電情況分析,造成此次電除塵器跳電的原因可能有以下4點:
(1)電網(wǎng)波動導致電除塵器欠壓,電氣元件損壞等致使除塵器跳電。
(2)電除塵器保溫箱內(nèi)部變壓器瓷瓶處存在放電現(xiàn)象,當閃露頻次達到一定程度,導致電場跳電。
(3)電除塵器內(nèi)部極板極線變形嚴重,極板極線粘灰過多,極板松動,極線斷裂,振打裝置掉落等導致電場短路,是造成電除塵器跳電的常見原因。
(4)電除塵器刮灰或輸灰系統(tǒng)故障,導致除塵灰無法及時輸送,大量除塵灰堆積在除塵器內(nèi)部,當除塵灰堆積至極板與極線框架位置時,陽極板與陰極線間接連通導致電場短路后跳電。
針對以上可能的原因逐一排查,首先,經(jīng)電氣人員排查,電網(wǎng)電壓正常,電氣設(shè)備完好,原因1的可能性隨即排除;其次,電場斷電后檢查電除塵器保溫桶,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部無明顯放電現(xiàn)象,原因2可能性也排除;因此,初步判斷電場跳電原因為電場內(nèi)部極板極線、振打裝置故障掉落或刮灰輸灰裝置故障導致電場內(nèi)部積灰過多導致電場短路,具體原因需待電除塵器降溫后進入其內(nèi)部檢查。
2.3 電場跳電原因查找
電除塵器內(nèi)部經(jīng)系統(tǒng)降溫至40℃以下后,進入內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn),一電場入口其中一塊陽極板固定腰帶開焊,連同振打砧子一起掉落至電除塵器底部,掉落部分長約500mm,寬100mm。同時發(fā)現(xiàn)電場底部有大量除塵灰,堆積高度已沒過極板和極線框架底部。另外,檢修人員發(fā)現(xiàn)電除塵器外部入口刮灰主減速機與限位減速機的尼龍聯(lián)軸器裂紋、松動,如圖2。其余部位及其他電場內(nèi)無設(shè)備損壞現(xiàn)象。
根據(jù)電場內(nèi)部檢查情況可知,一電場掉落的陽極板固定腰帶將電除塵器內(nèi)部刮灰機刮刀卡住,導致刮灰機主減速機與限位減速機尼龍聯(lián)軸器受力過大損壞,此時,刮灰限位減速機運行到位但刮灰主減速機并未運行到正常工作位置,即刮灰機刮刀不能運行到正常刮灰位置,電除塵器下部部分區(qū)域除塵灰不能刮送運出,因此在后續(xù)的生產(chǎn)過程中電除塵器內(nèi)部除塵灰逐步堆積,當除塵灰堆積高度至極板極線框架位置時,從而導致電除塵器電場短路跳電。一、二電場刮灰機由同一臺減速機驅(qū)動,所以一二電場均有除塵灰堆積,出現(xiàn)先后跳電現(xiàn)象;隨著電場內(nèi)部除塵灰堆積越來越多,刮灰機刮刀運動行程越來越小,直至最后除塵灰堆積過多,造成刮灰機刮刀運行阻力過大,無法運行,造成減速機過力矩報警。
3 電除塵器跳電故障處理
3.1 現(xiàn)場故障處理措施
(1)進入電除塵器內(nèi)部找出一電場掉落的陽極板固定腰帶并焊接恢復。
(2)屏蔽電除塵器內(nèi)部刮灰系統(tǒng)信號轉(zhuǎn)人工就地操作,啟動細灰輸灰系統(tǒng),通過現(xiàn)場人工點動刮灰機操作按鈕,逐步將一二電除塵器內(nèi)部堆積的除塵灰(32t)輸送至細灰倉。
(3)堆積除塵灰輸送完畢后,更換刮灰主減速機與限位減速機尼龍聯(lián)軸器,并根據(jù)電除塵器內(nèi)部刮刀運行的具體位置重新調(diào)整外部刮灰減速機限位。
3.2 預(yù)防改進措施
(1)將刮灰減速機及尼龍聯(lián)軸器列入日常點檢路線中,進行4h/次的點檢,發(fā)現(xiàn)問題根據(jù)條件及時處理。
(2)將儲灰倉灰量統(tǒng)計作為日常交接班工作內(nèi)容,每班進行統(tǒng)計和交接,及時掌握灰倉內(nèi)灰量多少,關(guān)注灰量變化,便于及時發(fā)現(xiàn)電除塵器內(nèi)部積灰情況。
(3)縮短電除塵器內(nèi)部檢修周期,由原來的1次/月,調(diào)整為1次/半月,及時掌握設(shè)備運行狀態(tài),便于隱患及時發(fā)現(xiàn)消缺。
(4)將電除塵器內(nèi)部陽極板固定腰帶處點焊加固,防止其開焊掉落,影響刮灰及輸灰系統(tǒng)正常運行。
4 結(jié)語
通過理論學習結(jié)合現(xiàn)場檢修實踐,快速準確的分析查找電除塵器跳電故障,便于電除塵器故障的快速處理,直接關(guān)系了干法除塵系統(tǒng)及轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)的盡快恢復;進而不斷的制定改進措施,降低電除塵器故障率,保證干法除塵系統(tǒng)及轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)正常運行。
為使干法除塵系統(tǒng)適應(yīng)轉(zhuǎn)爐高強度冶煉,保障ESP無頭連續(xù)軋制,我們制定了設(shè)備長壽命管理模式,利用設(shè)備在線檢測及精密點檢,及時掌握設(shè)備劣化趨勢,讓設(shè)備發(fā)揮最長使用壽命,以此提高設(shè)備可利用率,降低了設(shè)備故障。
參考文獻:
[1]韓威.300t轉(zhuǎn)爐干法設(shè)備維護實踐[B].河北冶金,2012.
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