孫玉平 于忠
摘 要:本文介紹了華電龍口公司如何利用QC工具降低#6鍋爐空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率。通過QC工具達(dá)到了降低空預(yù)器漏風(fēng)率的目的,實(shí)現(xiàn)了公司節(jié)能減排、低碳環(huán)保的目標(biāo),降低了生產(chǎn)成本,創(chuàng)造了效益。
關(guān)鍵詞:空氣預(yù)熱器;漏風(fēng)率;QC
目前我國正在大力倡導(dǎo)創(chuàng)建節(jié)約型社會(huì),推行低炭經(jīng)濟(jì)。華電龍口發(fā)電股份有限公司現(xiàn)裝有四臺(tái)4×220MW中間再熱自然循環(huán)汽包爐。位于美麗的渤海之濱龍口;為保持美麗城市的藍(lán)天碧水,公司要求空氣預(yù)熱器漏風(fēng)系數(shù)必須達(dá)到設(shè)計(jì)值(或以下),確保鍋爐效率,減少能量損耗和排放,爭(zhēng)創(chuàng)節(jié)能減排的示范工程。
1 現(xiàn)狀調(diào)查
我們對(duì)公司#6鍋爐空氣預(yù)熱器產(chǎn)生漏風(fēng)的癥結(jié)進(jìn)行了全面的分析,確認(rèn)漏風(fēng)是由以下三個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的:①轉(zhuǎn)子由空氣側(cè)轉(zhuǎn)動(dòng)到煙氣側(cè),必然會(huì)將扇形倉中的空氣帶入煙氣中,而形成攜帶漏風(fēng)。②由于靜止部件密封扇形板和旋轉(zhuǎn)部件密封片之間必然存在間隙,煙氣側(cè)為負(fù)壓,而空氣側(cè)為正壓,因此在壓差的作用下,會(huì)使空氣漏向煙氣側(cè)形成直接漏風(fēng)。③由于安裝不當(dāng)產(chǎn)生的一些漏風(fēng):比如密封元件安裝誤差偏大,密封間隙值偏差過大沒有達(dá)到設(shè)計(jì)要求等。
2 空氣預(yù)熱器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介
龍口公司#6鍋爐配置2臺(tái)三分倉受熱面回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,其主要由動(dòng)、靜兩部分組成;動(dòng)部分包括:支承軸承、轉(zhuǎn)子、導(dǎo)向軸承等;靜部分包括:冷端連接板、外殼、熱端連接板等;因動(dòng)、靜部件間存在間隙和空氣和煙氣間存在壓差,所以就必然存在介質(zhì)的流動(dòng),于是就產(chǎn)生了漏風(fēng)。
3 目標(biāo)確定
根據(jù)公司要求,我們將空氣預(yù)熱器的漏風(fēng)系數(shù)控制目標(biāo)值設(shè)定不大于6%。
4 制定對(duì)策
我們針對(duì)上述兩條主因分別制定對(duì)策,如表1所示:
5 實(shí)施對(duì)策
實(shí)施一:正確安裝密封元件。
5.1 校正尺法控制徑向密封片安裝 本方法是以校正尺為基準(zhǔn),控制密封片安裝位置,以達(dá)到減少位置誤差值之目的,具體實(shí)施步驟如下:①將冷端徑向扇形板和熱端徑向扇形板位置誤差控制在小于0.5mm范圍。②保證徑向密封校正尺其縱橫水平度均小于0.1mm。③保證各條熱端徑向密封片成一條直線,密封片間相互高低差小于0.5mm;為適應(yīng)轉(zhuǎn)子熱態(tài)膨脹,冷端徑向密封片安裝時(shí)安裝成曲線形。
5.2 校正尺法控制軸向密封片安裝 ①保證軸向密封校正尺垂直,垂直度誤差小于0.5mm。②安裝時(shí)讓軸向密封片靠在校正尺上,不要加外力;盡量做到均勻一致,以減少安裝造成的徑向誤差,將軸向密封片的直徑誤差控制在0.5mm的范圍內(nèi)。
實(shí)施二:保證密封間隙值。
5.3 旋轉(zhuǎn)法復(fù)查校正冷態(tài)密封間隙 熱端校正時(shí)先找出最高的一條密封片,以其為準(zhǔn)復(fù)查三塊熱端徑向扇形板的位置,確保不致發(fā)生因間隙過小而使熱端徑向密封片磨損,影響空氣預(yù)熱器穩(wěn)定運(yùn)行;同時(shí)也避免了因間隙過大使漏風(fēng)量增加而導(dǎo)致機(jī)組效率降低等現(xiàn)象的發(fā)生。
冷端則是以最低的一條徑向密封片為準(zhǔn)對(duì)冷端徑向密封片和冷端扇形板間的相互位置進(jìn)行校正。校正時(shí)旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)子將基準(zhǔn)片轉(zhuǎn)到扇形板一側(cè)校正間隙,若不符微調(diào)扇形板的位置來確保密封間隙值;然后轉(zhuǎn)到另一側(cè)進(jìn)行校正;重復(fù)進(jìn)行校正其他扇形板。通過上述實(shí)施,隨即對(duì)密封間隙進(jìn)行測(cè)量,最大誤差為0.5mm。
5.4 熱態(tài)微摩擦法校驗(yàn)密封間隙 轉(zhuǎn)子在熱態(tài)時(shí)會(huì)發(fā)生蘑菇型變形,因此冷態(tài)調(diào)整好的間隙值,在熱態(tài)時(shí)不一定是最佳值,為確保熱態(tài)密封效果,我們?cè)诳諝忸A(yù)熱器熱態(tài)變形達(dá)到最大值時(shí)檢查空氣預(yù)熱器電流波動(dòng)情況,經(jīng)驗(yàn)證電流未發(fā)生大的波動(dòng)。
6 效果檢查
6.1 目標(biāo)值檢查
#6機(jī)組于2014年12月進(jìn)行漏風(fēng)率檢測(cè)如下:
#6爐負(fù)荷194.00MW
甲側(cè)入口氧量:4.87%,甲側(cè)出口氧量:5.74%,漏風(fēng)率5.11%;
乙側(cè)入口氧量:4.60%,乙側(cè)出口氧量:5.56%,漏風(fēng)率5.62%;
平均值為5.365% 。
6.2 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益 空氣預(yù)熱器的漏風(fēng)系數(shù)減小,排煙量相應(yīng)減少,引風(fēng)機(jī)電耗降低,尾部煙道、引風(fēng)機(jī)等磨損減緩;同時(shí)機(jī)組效率也獲得保證,消耗的煤炭資源減少,排污量減少;全年節(jié)煤結(jié)算金額19.43萬元。
6.3 發(fā)電量統(tǒng)計(jì)(億千瓦時(shí))
#6爐發(fā)電量(2月底-12月):
220000*24*30*10*85%=13.464億千瓦時(shí)。
6.4 測(cè)算依據(jù)
空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率每降低1%,煤耗降低0.166g/KW·h。綜合廠用電率為9.2%。
效益計(jì)算過程:13.464×(6.91-5.365)×(1-9.2%)×108×0.166×10-6×620=19.43萬元。
6.5 無形效果 通過本次活動(dòng),增強(qiáng)了小組成員的凝聚力和完成任務(wù)的信心,提高了職工解決問題的能力,增強(qiáng)了團(tuán)結(jié)協(xié)作精神。
7 鞏固措施
為了鞏固本次QC活動(dòng)的成果,我們將上述活動(dòng)中的2條有效措施編入《空氣預(yù)熱器檢修指導(dǎo)書》中,為以后的空氣預(yù)熱器檢修提供依據(jù)。
8 總結(jié)和今后打算
這次QC小組活動(dòng),完成了預(yù)定的任務(wù),將空氣預(yù)熱器漏風(fēng)系數(shù)控制在6%以下,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),也為以后的工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
下一步我們將繼續(xù)在空氣預(yù)熱器檢修中,結(jié)合節(jié)能減排、低碳環(huán)保的國策,圍繞提高檢修質(zhì)量,提高經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益、降低成本持續(xù)有效地展開QC活動(dòng)。