銅山華潤電力有限公司(以下簡稱銅山華潤)總裝機容量為2×1000 MW,每臺機組共用3臺循環(huán)水泵,每臺循環(huán)水泵電機功率為3600 kW。由于水溫和蒸發(fā)量隨季節(jié)變化大,循環(huán)水用量也大不相同,夏季高溫時需要2臺泵同時運行。春、秋季節(jié)2臺泵運行又有盈余,冬季只需一臺運行就能夠滿足補水要求。因此,電廠從節(jié)能的角度出發(fā),對全廠每臺機組中的一臺循環(huán)水泵實施了雙速改造,采用變極調速,即利用電機本身條件,將電機從單速改為雙速,泵負載高時用高速,泵負載低時用低速,改造后運行經(jīng)濟性較好。但改造后電機需采用高低速改接線箱,引起了一些新問題的出現(xiàn)。本文就一起循環(huán)水泵電機雙速改造后的故障進行分析探討。
2016年8月4日15:35,#52循泵電機在正常啟動時跳閘,電氣專業(yè)人員立即到6KV開關室,發(fā)現(xiàn)綜合保護顯示保護速斷動作、差動保護動作?,F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)電機高低速切換箱有密封處有煙熏的痕跡,詢問運行人員,得知電機啟動時聽到現(xiàn)現(xiàn)場高低速切換箱發(fā)出異音。
檢修人員辦好工作票后,發(fā)現(xiàn)電機接線盒外觀如下圖1所示:從接線盒外觀打開接線盒后發(fā)現(xiàn)如圖2所示,轉接箱A相對接線盒蓋板放電,B相對接盒外蓋板放電。B相聯(lián)接板稍許融化, 發(fā)現(xiàn)支柱復合絕緣子大面積開裂。
檢查沒有發(fā)現(xiàn)轉接箱聯(lián)接板有松動現(xiàn)象, 接線盒內(nèi)的接線圖燒損。
圖1
圖2
B 相放電點
通過以上對電機轉接箱進行的常規(guī)檢查,分析應是由于持續(xù)放電箱體內(nèi)溫度驟然升高,導致箱體內(nèi)結點轉換圖紙起火燃燒,同時造成環(huán)氧套管開裂,連接電纜終端部分熔化。但未發(fā)現(xiàn)電機受已發(fā)事故影響引發(fā)內(nèi)部故障。
調取電機故障時的故障波形圖,可以判斷:發(fā)現(xiàn)故障發(fā)生時,接線相內(nèi)A相環(huán)氧套管金屬端部,與蓋板背部豎直“筋”上最近點首先發(fā)生單相接地故障。擊穿導致密閉箱體內(nèi)的絕緣環(huán)境進一步惡化,B、C相在A相發(fā)生接地故障后,導致其承受的電壓超過原相電壓,B相在A相故障發(fā)生后半個周波后,套管頂端也與蓋板發(fā)生單相接地故障。故障發(fā)生約2.5個周波后,C相在接線箱內(nèi)發(fā)生對地擊穿,B相絕緣恢復。故障發(fā)生至3.5個周波,保護正確動作,故障切除,三相故障錄波圖如圖電動機三相故障錄波圖所示:
① 絕緣電阻
U相: 45/700 MΩ 15S/60S
V相:400/650 MΩ 15S/60S
② 直流耐壓及泄漏
U相:3 k V/3 μ A 3kV/3μA 6kV/6μA 9kV/10μA 12kV/15μA 15kV/19μA
V相:3 k V/7 μ A 3kV/18μA 6kV/26μA 9kV/36μA μA
③ 交流耐壓試驗
U相: 9kV/310mA 1分鐘通過 耐壓后絕緣440/550 MΩ
V相:升壓6kV 保護跳閘。
電機轉大修理。電機解體后進行耐壓試驗,發(fā)現(xiàn)繞組故障點如下圖。
接線盒內(nèi)圖紙燒損
電動機三相故障錄波圖
故障是由接線箱體內(nèi)單相接地故障引發(fā)的,屬于繞組前端故障,因此A相繞組受沖擊最小,B、C相繞組均不同程度受到故障影響,但未在故障過程中發(fā)生擊穿。分析前端接地故障原因為,換線箱內(nèi)水汽過飽和,絕緣距離不足導致。故障箱體所處環(huán)境較潮濕,故障發(fā)生前故障電機已待用15天,當?shù)匾恢碧幱诎滋?5度以上高溫的持續(xù)酷暑環(huán)境中,早晚溫差較大,密封箱體內(nèi)受氣候影響夜間凝聚水汽,白天則蒸發(fā)行成水蒸汽,使得箱體內(nèi)空氣中的水蒸汽含量達到飽和,進而造成箱體內(nèi)部絕緣環(huán)境的劣化。
2.2 電機絕緣故障分析。B、C相相關部位在后期進行的交流耐壓試驗過程中發(fā)生擊穿,解體檢查發(fā)現(xiàn),該電機定子繞組絕緣封包方式存在明顯缺陷,熱壓縮工藝未完成,導體與絕緣層間存在較多氣隙。初步分析,該電機制作工藝存在較明顯缺陷,長期運行后缺陷逐漸暴露,在外部因素誘發(fā)下引起絕緣故障。
3.1 針對該設備本次故障誘因為高低速轉接箱內(nèi)空氣濕度飽和,造成箱體內(nèi)部絕緣環(huán)境的劣化,致使接線柱對轉接箱外殼放電的情況,專業(yè)人員與設備維修廠家認為當初電機改造時沒有考慮到此種情況,根據(jù)GB14711決定將電機轉接箱導電部分的爬電距離由污染等級Ⅲ調整為污染等級Ⅳ,從而加大導電部分與接地部分的絕緣距離,相應將接箱內(nèi)固定接線柱的固定板向電機內(nèi)側進行位移100mm,從而保證了設備的安全運行。
3.2 針對該設備本次絕緣子大面積表面開裂現(xiàn)象及箱體內(nèi)空氣濕度較大的情況,將其更換為DMC-1型絕緣子,其絕緣等級按10kV進行設置。
3.3 針對電機故障后,電機本體內(nèi)繞組在槽內(nèi)擊穿的情況,要求電機修理廠家,將原來的散嵌線圈改為模壓成形的線棒,熱壓穩(wěn)定在150OC左右,保證繞組與外包絕緣成一體,提高其絕緣性能及等級。
3.4 建議針對改造過或者將要改造的電機要對照GB14711的規(guī)定排查轉接箱的爬電距離,適當時可以加大一個防污等級;對于將來需要對定子繞組進行修理的電機,要加強質量預控,對于不具備整體真空浸漬的的情況,要將電機的線棒進行模壓成型,熱壓穩(wěn)定在180OC左右,壓力5公斤,穩(wěn)定一小時,保證繞組與外包絕緣成一體,提高其絕緣性能及等級。
節(jié)能減排是我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的長期戰(zhàn)略,火電廠的廠綜合廠用電率一直居高不下,是節(jié)能減排的重點對象。泵類負載由于其出力的大小與其轉速的立方成正比,大型泵類負載成為節(jié)能改造的重點區(qū)域,但是如果在改造過程中質量控制沒有把控好,在將來的運行過程中可能帶來很大的安全問題,給機組的安全運行帶來隱患。節(jié)能減排企業(yè)必須重視該類設備的設計合理性及質量的預控性,這樣才能安全、穩(wěn)定地享受電機雙速改造帶來的巨大節(jié)能效益。
電機解體后進行耐壓試驗