齊建偉
(中沙(天津)石化有限公司,天津 300270)
中沙(天津)石化有限公司苯酚丙酮裝置粗丙酮塔塔釜泵P-402AB,原設計采用串聯(lián)式機械密封,其結構如圖1所示。泵輸送介質(zhì)是凝固點為40℃的苯酚,輸送溫度130℃。該泵自裝置開車以來,機械密封泄漏嚴重,一般運行3個月就損壞1套,每次檢修時,僅材料費就需要2萬元。為了減少維修費和維修工作量,公司設備管理人員成立了公關小組,分析機械密封損壞的原因,提出了多項解決措施,將機械密封結構和密封沖洗進行了改進,大幅度提高了機械密封使用壽命。
圖1 串聯(lián)式機械密封示意圖
泵泄漏的現(xiàn)象是泵運行一段時間后,泵緩沖液罐液位上漲,說明一級密封泄漏;緊接著介質(zhì)開始從泵軸往外呈點狀泄漏,并逐漸呈線性泄漏,說明兩級密封均已完全失效。對泵解體發(fā)現(xiàn),一級密封動、靜環(huán)密封面磨損嚴重,二級密封彈簧已被苯酚結晶物卡死,輔助密封圈也被苯酚晶體包圍,動、靜環(huán)密封面同樣磨損嚴重。
根據(jù)上述現(xiàn)象,判斷密封失效的過程是:1)一級密封為多彈簧,結構為內(nèi)裝式,即,彈簧是與介質(zhì)苯酚相接觸的,當泵為備用狀態(tài)時,因泵出口管線設計無防凝線,密封沖洗管線和密封腔體內(nèi)溫度低于苯酚凝固點40℃,此時,動、靜環(huán)密封端面間和密封沖洗管線內(nèi)存在苯酚結晶物,而密封環(huán)材質(zhì)動環(huán)為碳化硅、靜環(huán)石墨,均為軟性材料,泵在啟動瞬間,動、靜環(huán)之間的苯酚結晶物磨損密封面。又因密封沖洗線堵塞,密封不能得到有效沖洗,也加快了密封面的磨損,最終導致一級密封泄漏。2)當一級密封泄漏后,按照21+52密封沖洗方案的設計原理,一級密封腔內(nèi)壓力大于二級密封壓力,泄漏出的介質(zhì)苯酚進入到泵緩沖液罐,而緩沖液罐設計為循環(huán)水冷卻撤熱,溫度自然低于苯酚凝固點40℃,泄漏出的苯酚進入到緩沖液罐內(nèi),并將緩沖液進出管線堵塞,導致二級密封沖洗中斷,苯酚逐漸在密封腔內(nèi)積聚,彈簧和輔助密封圈被卡死,失去浮動性,二級密封損壞,介質(zhì)泄漏到外界,最終導致整套密封失效。
根據(jù)對機械密封失效過程的分析,對一級密封進行如下改進:1)在泵出口管線上增加防凝線,即,泵出口單向閥前后加跨線,備用泵由空備改為熱備。這樣,雖然運行泵流量會有一些損失,但能保證備泵泵體內(nèi)介質(zhì)為流動狀態(tài),解決了密封沖洗線和機械密封腔體內(nèi)苯酚結晶的問題。2)對機械密封動、靜環(huán)進行改造,將碳化硅對石墨改為硬質(zhì)合金對碳化硅,增加耐磨性。3)將密封結構由內(nèi)裝式改為外裝式,使機械密封彈簧不與介質(zhì)接觸,從而防止苯酚結晶物卡死彈簧。
二級密封泄漏的主要原因是52沖洗方案選用的問題。52沖洗方案設計密封系統(tǒng)為常壓,介質(zhì)從一級密封泄漏后進入到二級密封系統(tǒng),如圖2所示。該方案要求介質(zhì)為高飽和蒸汽壓液體或輕烴,對于苯酚這種重組分且凝固點高的介質(zhì)是不適用的。為從根本上解決苯酚外漏和結晶的問題,需對二級密封沖洗方案進行重新選擇,將常壓的52密封沖洗方案改為有壓的53A沖洗方案,53A沖洗方案緩沖液罐通氮氣加壓,壓力略高于一級密封腔壓力,如圖3所示。當一級密封泄漏后,密封沖洗液進入泵體內(nèi),從而阻止了介質(zhì)外漏,保證介質(zhì)苯酚不會泄漏到外部。
圖2 API 682 52沖洗方案
圖3 API 682 53A沖洗方案
泵完成技術改造后,投入運行一年多未發(fā)生密封泄漏的問題,節(jié)約了檢修費用和人工成本,達到了預期效果。
通過對泵機械密封的改造,泵的泄漏率大大降低,工藝介質(zhì)達到了零溢出,減少了因泄漏造成的環(huán)境污染,保證了裝置的平穩(wěn)運行。因苯酚類易結晶介質(zhì)輸送在國內(nèi)普遍存在,該項改造技術有著推廣和應用的廣闊前景。
[1] 顧永泉.機械端面技術[M].北京:石油大學出版社,1994.
[2] 王汝美.實用機械密封技術問答[M].北京:中國石化出版社,1995.