李子華,胡云峰,劉光銘,薛里,劉世波
(1.中鐵三局集團(tuán)有限公司,山西太原030001;2.中國鐵道科學(xué)研究院鐵道建筑研究所,北京100081)
繁華城區(qū)明挖地鐵基坑微振控制爆破技術(shù)
李子華1,胡云峰1,劉光銘1,薛里2,劉世波2
(1.中鐵三局集團(tuán)有限公司,山西太原030001;2.中國鐵道科學(xué)研究院鐵道建筑研究所,北京100081)
深圳市軌道交通11號(hào)線工程一區(qū)間工點(diǎn)為基坑明挖段,周邊環(huán)境復(fù)雜,次高壓燃?xì)夤艿谰嗷舆呑罱嚯x只有12 m,要求爆破振速不大于2 cm/s,施工難度極大。為滿足安全和工期要求,采用了電子雷管微振動(dòng)控制爆破技術(shù),通過調(diào)整起爆時(shí)差,使得振動(dòng)波形發(fā)生錯(cuò)相疊加,達(dá)到減振目的。通過爆破試驗(yàn)獲得了有效降振的最佳延時(shí)時(shí)差以及振動(dòng)衰減規(guī)律,總結(jié)出了微振動(dòng)控制爆破施工工藝,完善了最終的爆破方案,并在施工中得到成功應(yīng)用,保證了該工程的安全高效完成。
微振動(dòng) 控制爆破 地鐵基坑 電子雷管 干擾降振
深圳市城市軌道交通11號(hào)線工程一工點(diǎn)位于深圳市寶安區(qū)福永站至橋頭站之間寶安大道下,基坑深17 m,開挖方量約80 000 m3,設(shè)計(jì)采用明挖法。周邊環(huán)境非常復(fù)雜,施工場(chǎng)地兩側(cè)有許多廠房、辦公樓及給水、電信、電力、燃?xì)獾裙芫€。其中DN500次高壓(1.6 MPa)燃?xì)夤艿谰嗷舆呑罱嚯x只有12 m,埋深約1.86~2.39 m,要求振速控制在2 cm/s以內(nèi),是施工控制重點(diǎn)。該工程開挖方量大、工期緊,對(duì)爆破振動(dòng)控制要求非常嚴(yán)格,采用常規(guī)的開挖方式已無法滿足工程進(jìn)度和振動(dòng)控制的需要。
現(xiàn)有理論認(rèn)為,可通過設(shè)置合理微差間隔時(shí)間利用爆破地震波干擾達(dá)到減震目的。廖先葵等[1-2]在礦山大規(guī)模爆破中,采用對(duì)稱分區(qū),合理設(shè)置微差間隔時(shí)間方法,實(shí)現(xiàn)了爆破地震波干擾減震的目的。郭學(xué)彬等[3-4]通過試驗(yàn)和理論分析進(jìn)一步論證了微差爆破干擾減震存在的條件。但是對(duì)一般巖土爆破工程,由于起爆器材的限制,實(shí)際工程中干擾減震并不容易實(shí)現(xiàn)。
電子雷管制造技術(shù)日趨成熟,由于其延時(shí)精度高和段別設(shè)置不受限制,使控制振動(dòng)相位成為可能。它的出現(xiàn)可稱為工程爆破行業(yè)的一場(chǎng)技術(shù)革命。國產(chǎn)電子雷管的起爆延時(shí)精度已經(jīng)達(dá)到1 ms,并已在國內(nèi)礦山深孔爆破工程中大量應(yīng)用,起到了理想的減振效果,但在城區(qū)內(nèi)復(fù)雜環(huán)境下大規(guī)模應(yīng)用還較少見。雖已有一些研究成果,但其應(yīng)用過于依賴工程經(jīng)驗(yàn),尚未形成完備的設(shè)計(jì)理論和實(shí)用的施工技術(shù)[5-9]。
為確保本工程周邊建筑設(shè)施的安全,加快施工進(jìn)度,決定采用電子數(shù)碼雷管微振動(dòng)爆破技術(shù),但由于該技術(shù)目前尚無完善的設(shè)計(jì)理論,因此需先進(jìn)行爆破試驗(yàn),確定設(shè)計(jì)參數(shù)。
1.1 試驗(yàn)的目的
電子雷管的最大優(yōu)勢(shì)就是延時(shí)時(shí)差可調(diào)、延時(shí)精度高。該特點(diǎn)使得應(yīng)用波形疊加干擾降振技術(shù)成為現(xiàn)實(shí),可最大化地降低爆破振動(dòng)。該技術(shù)關(guān)鍵是確定合理延時(shí)時(shí)差,保證波形能發(fā)生錯(cuò)相疊加,達(dá)到減振目的。試爆目的:①確定最佳延時(shí)時(shí)差;②確定該地質(zhì)條件下的振動(dòng)衰減規(guī)律,為設(shè)計(jì)提供理論依據(jù);③總結(jié)電子雷管在該類工程施工應(yīng)用的工法,為后期推廣應(yīng)用提供參考。
1.2 電子雷管及起爆系統(tǒng)
通過調(diào)研和專家推薦,本工程選用隆芯1號(hào)數(shù)碼電子雷管,具有高安全、高精度、寬延期范圍、在線可編程的特點(diǎn)。銥缽起爆系統(tǒng)是隆芯1號(hào)數(shù)碼電子雷管的專用起爆系統(tǒng),主要由隆芯1號(hào)數(shù)碼電子雷管、銥缽表和銥缽起爆器三部分組成,可實(shí)現(xiàn)隆芯1號(hào)數(shù)碼電子雷管上線注冊(cè)、在線檢測(cè)、延期編輯以及組網(wǎng)通信等功能。該電子雷管和電爆網(wǎng)路的優(yōu)點(diǎn):①在環(huán)境中有外電存在的情況下,因?yàn)殡娮永坠艿目菇恢绷?、抗射頻、抗靜電、抗雜散電流性能,不存在早爆、誤爆的危險(xiǎn);②由于電子雷管不受段位影響,在大規(guī)模爆破工程中,不存在重段現(xiàn)象,能實(shí)現(xiàn)微差逐孔起爆從而有效降低單響起爆藥量,且網(wǎng)路設(shè)計(jì)簡單易行;③由于所有的雷管是以并聯(lián)的方式連接的,電子雷管施工不存在支路電阻不匹配問題;④爆破網(wǎng)路及雷管具可檢查性。當(dāng)起爆網(wǎng)路連接好之后,所有的施工人員撤離到安全距離以外,通過專用設(shè)備可對(duì)爆破網(wǎng)路連接的可靠性進(jìn)行“一鍵檢測(cè)”,對(duì)連接不可靠的雷管進(jìn)行準(zhǔn)確定位,既安全又高效。
由于數(shù)碼電子雷管的高精度(0~100 ms,偏差<1 ms;101~16 000 ms,偏差<1%),可以取得傳統(tǒng)雷管所無法比擬的效果。首先,通過微差爆破可以實(shí)現(xiàn)真正意義的干擾降振;其次,良好的同步性保證了光爆和預(yù)裂效果;第三,通過逐孔起爆的方法可增加單次起爆藥量,提高單次起爆規(guī)模;第四,通過在線設(shè)置微差時(shí)間,充分利用巖石爆炸產(chǎn)生的應(yīng)力,改善破碎效果。
1.3 試爆方案
延時(shí)時(shí)差和地質(zhì)條件、地形條件、爆破方式、裝藥結(jié)構(gòu)等有關(guān),為了確定適合本工程的最佳延時(shí)時(shí)間。設(shè)計(jì)了單孔和群孔共9個(gè)試驗(yàn)組,群孔爆破試驗(yàn)采用8~20 ms的延時(shí)間隔。通過對(duì)爆破振動(dòng)波形進(jìn)行分析,最終確定適合本工程的延期時(shí)差。
第1組試驗(yàn)有16個(gè)孔,孔深3.2 m,孔間距為1.6 m×1.7 m,每孔的藥量為3 kg。第1個(gè)孔單獨(dú)響,響完280 ms后,其余的孔以17 ms間隔逐孔起爆,起爆順序及延時(shí)時(shí)間見圖1。通過這組試驗(yàn)可以得到單孔的振動(dòng)波形參數(shù)和群孔延時(shí)17 ms的振動(dòng)情況。
另外8組試驗(yàn)為不同延時(shí)間隔的爆破試驗(yàn),延時(shí)設(shè)置情況見表1。前5組有4排孔,分2個(gè)延時(shí)時(shí)差,第6組有3排孔,分別設(shè)置了3種不同的延時(shí)時(shí)差,最后2組分別試驗(yàn)了不同孔間和排間的延時(shí)時(shí)差。試驗(yàn)中各孔的裝藥量均與第1組相同。
1.4 測(cè)試方案
測(cè)試采用TC-4850爆破測(cè)振儀和三向速度傳感器。傳感器安裝在爆區(qū)一側(cè),共布設(shè)5個(gè)測(cè)點(diǎn),距爆區(qū)分別為10,21,35,49和87 m,其中4號(hào)測(cè)點(diǎn)布設(shè)在次高壓燃?xì)夤苌戏?,通過多次測(cè)試結(jié)果分析得到最佳延時(shí)時(shí)差,并回歸得到振動(dòng)衰減規(guī)律。測(cè)點(diǎn)布置如圖2所示。
圖1 起爆順序及延時(shí)時(shí)間設(shè)計(jì)
表1 爆破試驗(yàn)延時(shí)設(shè)置情況
圖2 測(cè)點(diǎn)布置示意(單位:m)
1.5 測(cè)試結(jié)果
第1組試驗(yàn),爆后最遠(yuǎn)的5號(hào)測(cè)點(diǎn)未觸發(fā),其余均采集到振動(dòng)波形。從測(cè)試結(jié)果可以看出,單孔爆破的主振周期為20~35 ms。根據(jù)現(xiàn)有的理論,認(rèn)為要達(dá)到波形疊加減振的效果,孔間延時(shí)為10~17 ms較為合理。另從Z軸的振動(dòng)波形看,群孔爆破的振速值明顯小于單孔,說明群孔爆破發(fā)生了波形疊加,振速降低。
其余各組爆破試驗(yàn)振動(dòng)檢測(cè)結(jié)果見表2。
1.6 測(cè)試結(jié)果分析
與普通非電導(dǎo)爆管雷管的振動(dòng)波形相比,電子雷管爆破振動(dòng)能量分布均勻,主振頻率高于普通雷管的爆破振動(dòng)頻率,降振效果顯著。
通過一系列試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在單響藥量相同的情況下,當(dāng)孔間延時(shí)為17 ms時(shí),振速最小。從第2組試驗(yàn)檢測(cè)波形也可以看出,延時(shí)間隔時(shí)差為17 ms時(shí),振速值明顯<9 ms。通過追加幾次試驗(yàn),結(jié)果相同。
通過后面幾組試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在該地質(zhì)條件下,采用17 ms的延時(shí)間隔時(shí)差,可以達(dá)到較好的減振效果,振動(dòng)值最小,在后期的爆破施工中統(tǒng)一采用延時(shí)間隔時(shí)差17 ms的逐孔起爆形式。
將前5次的試驗(yàn)爆破振動(dòng)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行處理,按薩道夫斯基公式進(jìn)行回歸,結(jié)果如圖3所示。
表2 爆破試驗(yàn)振動(dòng)檢測(cè)結(jié)果
圖3 振動(dòng)測(cè)試數(shù)據(jù)回歸曲線
從圖3可知該地域的振動(dòng)衰減公式為
式中:v為振動(dòng)速度,Q為爆破裝藥量,R為測(cè)點(diǎn)距爆破中心的距離。
在后期的爆破設(shè)計(jì)中,可以按照該公式初步計(jì)算,保證振動(dòng)值控制在合理范圍內(nèi)。同時(shí)可根據(jù)測(cè)試量的增加,測(cè)試點(diǎn)數(shù)的增加,逐步修正該公式,以指導(dǎo)后期施工設(shè)計(jì)。
2.1 爆破參數(shù)
為滿足粒徑要求,降低大塊率,并使得爆破、挖裝、運(yùn)輸效率最優(yōu),同時(shí)滿足振動(dòng)控制要求,主爆破區(qū)域鉆孔直徑不宜過大。根據(jù)工程經(jīng)驗(yàn),本工程淺孔爆破鉆孔直徑取76 mm。爆破參數(shù)按以下各式計(jì)算:最小抵抗線W=(25~45)d;鉆孔超深h=(0.25~0.35)× W;炮孔深度L=H+h,H為臺(tái)階高度;堵塞長度l'= (0.8~1.5)W;裝藥長度l=L~l';孔間距a=(1.0~1.5)W;排間距b=(0.8~1.0)W;單孔藥量Q=qabH或Q=qWaH。
由于爆破區(qū)域內(nèi)多為泥巖、砂巖,應(yīng)針對(duì)不同的巖石類型,選用不同的炸藥單耗。據(jù)以往工程經(jīng)驗(yàn),炸藥單耗應(yīng)在0.35~0.40 kg/m3。由此得出不同臺(tái)階深度的裝藥參數(shù),見表3。
表3 d=76 mm淺孔臺(tái)階控制爆破參數(shù)
根據(jù)以上原則確定基坑主爆區(qū)每次爆破布孔不超過6排。采用梅花形或長方形布孔,堵塞長度2.5 m。
各雷管腳線并聯(lián)接入起爆主線上,逐孔起爆,延時(shí)時(shí)差為17 ms。
2.2 施工工藝
電子雷管為近些年出現(xiàn)的新型起爆器材,目前尚未大面積推廣使用,且施工工藝根據(jù)工程特點(diǎn)有所不同。通過多次試爆,建立了適合本工程特點(diǎn)的電子雷管施工工法,具體施工順序?yàn)?清理工作面→布孔→鉆孔→驗(yàn)孔→電子雷管檢測(cè)→裝藥→電子雷管注冊(cè)、標(biāo)號(hào)(再次檢測(cè))→堵孔→連網(wǎng)→網(wǎng)絡(luò)快速檢測(cè)→壓沙包→蓋鋼板→壓沙包→設(shè)置起爆時(shí)差→完全檢測(cè)→起爆→爆后檢查→撤除防護(hù)。
首次電子雷管檢測(cè)的主要目的是剔除有質(zhì)量問題的電子雷管,第2次檢測(cè)的目的是進(jìn)行注冊(cè),要按著預(yù)先設(shè)定的起爆順序進(jìn)行注冊(cè),每注冊(cè)1發(fā),在雷管接頭上用油筆標(biāo)出順序號(hào)。注冊(cè)完成后,確定雷管沒問題,再進(jìn)行堵孔。設(shè)置起爆時(shí)差時(shí)依波表要與網(wǎng)絡(luò)斷開。根據(jù)腳線編號(hào),以并聯(lián)的方式,將各炮孔的腳線通過起爆線連為一體,然后起爆線與起爆器連接。網(wǎng)絡(luò)連接及檢查完畢后,段位較少時(shí),可通過起爆器設(shè)置各區(qū)域、各段位的起爆延時(shí)時(shí)間;段位多時(shí),通過便攜式電腦設(shè)置各段位之間起爆延時(shí)時(shí)間。設(shè)置延時(shí)時(shí)差依據(jù)試驗(yàn)確定的最佳延時(shí)間隔時(shí)差。安全警戒后,通過輸入密碼激活起爆器,開始爆破。等人員全部撤離爆區(qū)后,再進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)完全檢測(cè),完全檢測(cè)通過后,進(jìn)入警戒和起爆流程。
2.3 安全措施
施工中采用有效封堵、平面和立面防護(hù)的綜合防護(hù)措施,有效防止爆破飛石。為了提高封堵質(zhì)量,保證不沖孔,采用水拌合沙作為封堵材料,將沙緩慢倒入孔內(nèi),邊填塞邊用炮棍搗實(shí)。這種方式可以保證良好填塞效果。另外,即便是沖孔,細(xì)沙也不會(huì)對(duì)周邊建筑設(shè)施產(chǎn)生危害。平面防護(hù)采用的是沙包加鋼板的形式,先在孔口壓一個(gè)沙包,再在爆區(qū)上覆蓋一層鋼板,孔口壓一沙包,之后在上面覆蓋一層2 mm厚鋼板,鋼板搭接10 cm,并用鐵絲綁扎成整體。之后再在鋼板上滿壓一層沙包。
2013年7月首次采用本文工法進(jìn)行了試驗(yàn)爆破,之后進(jìn)行了數(shù)十次爆破,取得了良好的爆破效果,保證了周邊建筑設(shè)施的安全,滿足了工程進(jìn)度要求。爆區(qū)西側(cè)的次高壓燃?xì)夤芤笳袼伲? cm/s。從第三方監(jiān)測(cè)的結(jié)果來看,實(shí)際爆破中該處的振速最大值為1.4 cm/s,大部分<1.0 cm/s,未超出控制標(biāo)準(zhǔn),振動(dòng)控制效果明顯。上述爆破監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表明爆破設(shè)計(jì)方案是成功的,爆破振動(dòng)不會(huì)對(duì)周邊建筑設(shè)施造成危害,也不會(huì)影響次高壓燃?xì)夤艿陌踩\(yùn)營。
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(責(zé)任審編李付軍)
U455.6
A
10.3969/j.issn.1003-1995.2015.04.24
1003-1995(2015)04-0089-04
2014-07-20;
2014-09-10
李子華(1983—),男,內(nèi)蒙古卓資人,工程師。