鄭君峰 王強(qiáng)
(康明斯(中國(guó))投資有限公司)
降低輕型客車(chē)車(chē)內(nèi)噪聲的研究
鄭君峰 王強(qiáng)
(康明斯(中國(guó))投資有限公司)
為了解決某自主研發(fā)的輕型客車(chē)車(chē)內(nèi)異響且噪聲大等問(wèn)題,通過(guò)頻譜分析、頻響函數(shù)等噪聲振動(dòng)分析方法進(jìn)行了噪聲源識(shí)別,發(fā)現(xiàn)其發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)氣噪聲和車(chē)身低頻結(jié)構(gòu)聲是噪聲的主要來(lái)源。針對(duì)進(jìn)氣噪聲,設(shè)計(jì)了合適的1/4波長(zhǎng)管,消除了共振頻率噪聲成分;針對(duì)結(jié)構(gòu)噪聲,調(diào)整了怠速轉(zhuǎn)速,避開(kāi)結(jié)構(gòu)共振,從而降低了低頻結(jié)構(gòu)聲。改進(jìn)后實(shí)車(chē)驗(yàn)證表明,車(chē)內(nèi)噪聲聲壓級(jí)大幅降低,異響消除,聲品質(zhì)得到了顯著改善。
以某自主開(kāi)發(fā)的輕型客車(chē)為例,針對(duì)存在的振動(dòng)噪聲問(wèn)題進(jìn)行了系統(tǒng)的測(cè)試和分析,研究了噪聲源識(shí)別和各主要噪聲源對(duì)整車(chē)噪聲的影響。根據(jù)研究結(jié)果采取了減振降噪措施,取得了理想效果。
汽車(chē)的噪聲主要來(lái)源于發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、車(chē)身和汽車(chē)附件等。這些噪聲源互相關(guān)聯(lián)、互相影響,因此需要根據(jù)具體問(wèn)題,設(shè)計(jì)相應(yīng)的試驗(yàn)進(jìn)行診斷和識(shí)別。某自主開(kāi)發(fā)的輕型客車(chē)存在車(chē)內(nèi)噪聲問(wèn)題,所以首先需要進(jìn)行噪聲源識(shí)別,確定車(chē)內(nèi)噪聲的主要來(lái)源、噪聲源引起噪聲的機(jī)理及其傳遞路徑。噪聲源識(shí)別的第一步,就是對(duì)車(chē)內(nèi)噪聲進(jìn)行主觀評(píng)價(jià)[1]。
噪聲測(cè)試在平直道路上進(jìn)行,變速器分別掛空擋和3擋,油門(mén)全開(kāi),發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速?gòu)牡偷∷俚? 600 r/min。主觀感覺(jué)低怠速時(shí)車(chē)內(nèi)振動(dòng)較大,有耳膜壓迫感;加速過(guò)程中聲音的線性度不好,進(jìn)氣噪聲很明顯,且存在“突突”的車(chē)內(nèi)異常噪聲。進(jìn)行主觀評(píng)價(jià)的同時(shí)采集了車(chē)內(nèi)噪聲,測(cè)試了駕駛員、中排乘客和后排乘客耳旁的噪聲,并做了頻譜分析。
圖1為怠速時(shí)車(chē)內(nèi)噪聲的1/3倍頻程圖。從圖1可以看出,怠速時(shí)車(chē)內(nèi)噪聲高達(dá)60 dB(A),主要由500 Hz以下的中低頻噪聲主導(dǎo),其中低頻(25 Hz,點(diǎn)火頻率)噪聲很大,通常是由于整車(chē)隔振效果不好,傳遞較大的振動(dòng)到車(chē)身,導(dǎo)致車(chē)內(nèi)結(jié)構(gòu)共鳴所致。圖2是車(chē)內(nèi)聲壓級(jí)隨轉(zhuǎn)速變化曲線。從圖2中可以看出,駕駛員、中排乘客和后排乘客處的聲壓級(jí)整體上看都是隨著發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速的增加而增加,但是局部出現(xiàn)了大的波動(dòng),聲壓級(jí)突然增加了2~3 dB(A),這個(gè)變化足以使人耳感覺(jué)到。這與主觀評(píng)價(jià)的結(jié)果基本一致。進(jìn)一步從圖3的瀑布圖可以看出,駕駛員耳旁噪聲存在180 Hz和280 Hz兩個(gè)明顯的共振頻率帶,后排乘客耳旁噪聲還有150 Hz的共振頻率帶。
結(jié)合圖2和圖3進(jìn)行分析,可以做如下推測(cè):汽車(chē)加速時(shí)車(chē)內(nèi)噪聲的波動(dòng)及“突突”異響和幾個(gè)共振頻率帶有很大關(guān)系,需要找出對(duì)應(yīng)的噪聲源。
由于150 Hz的共振頻率只出現(xiàn)在后排,因此首先懷疑排氣噪聲問(wèn)題,所以在車(chē)外測(cè)試了排氣口的噪聲。圖4是原地加速時(shí)排氣口噪聲的瀑布圖,從圖4中可以看出,在150 Hz左右有共振頻率,由此可以說(shuō)明后排對(duì)應(yīng)頻率的噪聲來(lái)自排氣口輻射噪聲。
然后綜合考慮180 Hz和280 Hz的共振頻率帶和“突突”異響。主觀判斷異響來(lái)自進(jìn)氣口,而該車(chē)采用的是氣壓制動(dòng)系統(tǒng),提供壓縮空氣的空壓機(jī)布置在發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸蓋的一側(cè)并與發(fā)動(dòng)機(jī)共用進(jìn)氣系統(tǒng)。由于空壓機(jī)活塞上下運(yùn)動(dòng)和發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣門(mén)周期性的開(kāi)閉,在空壓機(jī)進(jìn)氣管和發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣管內(nèi)會(huì)造成壓力脈動(dòng)從而輻射噪聲[2]。因此,在整車(chē)怠速時(shí)切斷空壓機(jī)進(jìn)氣(堵住空壓機(jī)進(jìn)氣口,空壓機(jī)空轉(zhuǎn)),分析空壓機(jī)進(jìn)氣噪聲的影響。圖5是怠速時(shí)切斷空壓機(jī)進(jìn)氣前、后車(chē)內(nèi)噪聲頻譜的對(duì)比,從圖5可以看出,切斷空壓機(jī)進(jìn)氣后,對(duì)應(yīng)180 Hz和280 Hz頻率附近的聲壓級(jí)大幅降低,而且主觀感覺(jué)“突突”異響幾乎完全消失。據(jù)此可以判斷180 Hz和280 Hz共振頻率來(lái)自空壓機(jī)進(jìn)氣噪聲,同時(shí)也是“突突”異響的噪聲源。
至此,已經(jīng)找到了幾個(gè)共振頻率及異響的噪聲源,需要進(jìn)一步研究低頻結(jié)構(gòu)噪聲的問(wèn)題。設(shè)計(jì)了懸置振動(dòng)試驗(yàn),評(píng)估動(dòng)力總成懸置的隔振率;錘擊散熱器總成和排氣管總成,評(píng)估安裝狀態(tài)下的模態(tài)頻率。測(cè)試結(jié)果表明,動(dòng)力總成懸置的隔振率都在80%以上,基本滿(mǎn)足輕型客車(chē)隔振要求。但圖6所示的散熱器總成1階模態(tài)頻率在25 Hz左右,正好對(duì)應(yīng)低怠速750 r/min的2階點(diǎn)火頻率。圖7所示的排氣管總成1階模態(tài)頻率在25Hz左右,也容易與怠速振動(dòng)耦合,產(chǎn)生共振。為了
驗(yàn)證這種振動(dòng)耦合對(duì)車(chē)內(nèi)低頻結(jié)構(gòu)噪聲的影響,將怠速轉(zhuǎn)速?gòu)?50 r/min降到700 r/min,使模態(tài)頻率與怠速點(diǎn)火頻率錯(cuò)開(kāi)。從圖8所示的車(chē)內(nèi)駕駛員耳旁噪聲中可以看出,對(duì)應(yīng)的25 Hz等結(jié)構(gòu)聲改善明顯,總體聲壓級(jí)降低了近3 dB(A),可知振動(dòng)耦合對(duì)車(chē)內(nèi)低頻噪聲影響很大,必須改進(jìn)。
觀察空氣濾清器發(fā)現(xiàn),長(zhǎng)方形的進(jìn)氣口截面積很大,導(dǎo)致擴(kuò)張比小,進(jìn)氣消聲效果不好。為此設(shè)計(jì)了一個(gè)進(jìn)氣噪聲隔離試驗(yàn),客觀評(píng)價(jià)進(jìn)氣噪聲對(duì)車(chē)內(nèi)噪聲的影響。即用一段長(zhǎng)管將進(jìn)氣噪聲引開(kāi),并且空氣濾清器表面覆蓋一層隔音材料。圖9是隔離進(jìn)氣噪聲后怠速車(chē)內(nèi)駕駛員耳旁噪聲1/3倍頻程對(duì)比圖,從中可以看出,進(jìn)氣噪聲的主要影響范圍為125~400 Hz,隔離進(jìn)氣噪聲后車(chē)內(nèi)噪聲降低了2.5 dB(A),即進(jìn)氣噪聲對(duì)怠速車(chē)內(nèi)噪聲的貢獻(xiàn)率接近50%。圖10是隔離進(jìn)氣噪聲后轉(zhuǎn)速變化時(shí)車(chē)內(nèi)駕駛員耳旁噪聲聲壓級(jí)對(duì)比,同樣可以看出,隔離進(jìn)氣噪聲后車(chē)內(nèi)加速噪聲明顯降低。因此一定要改進(jìn)空氣濾清器以降低進(jìn)氣噪聲。
根據(jù)以上測(cè)試和分析結(jié)果,并結(jié)合實(shí)際條件,對(duì)樣車(chē)進(jìn)行了減振降噪工作。
2.1 進(jìn)氣消聲特性改進(jìn)
進(jìn)氣系統(tǒng)的噪聲主要是指進(jìn)氣口處的噪聲。該樣車(chē)的測(cè)試結(jié)果表明進(jìn)氣噪聲對(duì)車(chē)內(nèi)噪聲貢獻(xiàn)非常大,而且空壓機(jī)的進(jìn)氣噪聲存在共振頻率,所以需要改進(jìn)進(jìn)氣消聲特性??諝鉃V清器除了過(guò)濾空氣外,另一個(gè)重要功能是消除進(jìn)氣口的噪聲??諝鉃V清器相當(dāng)于一個(gè)擴(kuò)張消聲器,其容積大小和尺寸決定了傳遞損失和中心頻率。空氣濾清器的容積一般要求至少達(dá)到發(fā)動(dòng)機(jī)容積的3倍以上,才能達(dá)到良好的消聲效果[3]??紤]樣車(chē)的安裝空間,選擇了一款容積為21 L的空氣濾清器(是發(fā)動(dòng)機(jī)容積的5倍)??諝鉃V清器消聲的另一方面考慮是管道的截面積,管道截面積越小,擴(kuò)張消聲器擴(kuò)張比就越大,因此傳遞損失就越大,消聲效果就越好。為此,選擇新空氣濾清器的擴(kuò)張比是6.5??諌簷C(jī)進(jìn)氣共振頻率原理是當(dāng)聲波傳到旁支消聲器后,一部分入射波被返回主管形成反射波,一部分入射波繼續(xù)在主管傳播形成投射波。利用消聲器內(nèi)某些頻率的反射波與主管的入射波相位相反,相互抵消,使得入射波的幅值降低[3]。這是一種共振消聲器,通常包括赫爾姆茲消聲器和1/4波長(zhǎng)管兩種形式。考慮到成本和可操作性,決定選擇1/4波長(zhǎng)管。
1/4波長(zhǎng)管共振頻率為:
式中,c為聲速;L為波長(zhǎng)管的長(zhǎng)度;r是波長(zhǎng)管半徑。
可見(jiàn)影響1/4波長(zhǎng)管的因素是長(zhǎng)度和截面積,長(zhǎng)度決定了傳遞損失的頻率,其截面積與進(jìn)氣主管的截面積之比決定了傳遞損失的幅值大小[4]。試驗(yàn)得到需要消除的共振頻率是180 Hz和280 Hz。根據(jù)計(jì)算,需要內(nèi)徑為25 mm、長(zhǎng)度為490 mm和320 mm的兩根波長(zhǎng)管。
2.2 結(jié)構(gòu)振動(dòng)噪聲改進(jìn)
結(jié)構(gòu)振動(dòng)噪聲改進(jìn)措施包括減少散熱器總成和排氣系統(tǒng)總成隔振軟墊的剛度、降低安裝頻率、與怠速點(diǎn)火頻率錯(cuò)開(kāi)等,但考慮到改進(jìn)成本和軟墊的耐久性,決定采取調(diào)整怠速轉(zhuǎn)速到700 r/min的方式來(lái)改善車(chē)內(nèi)結(jié)構(gòu)振動(dòng)噪聲。
2.3 車(chē)內(nèi)降噪
前圍鈑金和地板用EVA+PU做隔聲處理,駕駛艙地板用熱熔性阻尼膠進(jìn)行局部加強(qiáng)。對(duì)內(nèi)飾件進(jìn)行改進(jìn),選用隔聲、吸聲效果好的內(nèi)飾材料。
由于排氣系統(tǒng)空間的限制,未考慮加裝二級(jí)消聲器來(lái)消除排氣共振頻率。
2.4 改進(jìn)效果
圖11是改進(jìn)前、后怠速車(chē)內(nèi)駕駛員耳旁噪聲的1/3倍頻程對(duì)比,從圖11中可以看出,低頻結(jié)構(gòu)聲和對(duì)應(yīng)進(jìn)氣噪聲的125~400 Hz頻率段噪聲有明顯改善,聲壓級(jí)降低了近4 dB(A)。圖12是改進(jìn)前、后加速車(chē)內(nèi)噪聲的聲壓級(jí)對(duì)比,相比原狀態(tài),車(chē)內(nèi)各點(diǎn)噪聲明顯降低,中間轉(zhuǎn)速區(qū)可降低3~5 dB(A),且主觀感覺(jué)進(jìn)氣噪聲減弱很多。圖13是改進(jìn)前、后車(chē)內(nèi)駕駛員耳旁噪聲的瀑布圖對(duì)比,可以看到1/4波長(zhǎng)管有效消弱了共振頻率,達(dá)到了預(yù)期效果。
Study on Reducing Interior Noise of Light Bus
Zheng Junfeng,Wang Qiang
(Cummins(China)Investment Co.,Limited)
Unacceptable abnormal and excessive in-cab noise has been found on one self-developed light bus.To identify noise source,noise vibration analysis methods,i.e.frequency spectrum analysis,frequency-response function,etc., are made,which shows that engine intake noise and body low-frequency structural noise are the main noise sources.For intake noise,a 1/4 wavelength pipe is designed to attenuate resonance frequency noise;for structural noise,idle speed is adjusted to avoid structural resonance,thus reducing low frequency structural noise.With those improvement measures,the in-cab noise has been reduced dramatically with abnormal noise eliminated,sound quality is also improved obviously.
Lightbus,Interiornoise,Noisesourceidentification,Resonanceacoustic attenuation,Frequency spectrum analysis
輕型客車(chē) 車(chē)內(nèi)噪聲 聲源識(shí)別 共振消聲 頻譜分析
U467.4+93
A
1000-3703(2015)12-0008-04