李太興
(大唐魯北發(fā)電有限責(zé)任公司,山東 濱州 251909)
大唐魯北發(fā)電有限責(zé)任公司的1號(hào)、2號(hào)鍋爐為亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、單爐膛自然循環(huán)汽包鍋爐,采用了擺動(dòng)燃燒器的四角切圓燃燒方式。在直吹式制粉系統(tǒng)中采用了中速磨煤機(jī)。鍋爐構(gòu)架為全鋼結(jié)構(gòu),爐頂設(shè)有大罩殼,整體呈倒U型布置。
每臺(tái)鍋爐配有2臺(tái)半模式、雙密封、三分倉(cāng)容克式空氣預(yù)熱器,逆轉(zhuǎn)布置。為了節(jié)能減排,在系統(tǒng)中還設(shè)置了脫硝設(shè)備,采用的脫硝工藝為選擇性催化還原法(SCR),脫硝還原劑是液氨。同時(shí)對(duì)空氣預(yù)熱器進(jìn)行了相應(yīng)改造,將冷端及中間層蓄熱元件,合并改造成鍍有搪瓷的蓄熱元件(高度為1 000mm)。蓄熱元件的材質(zhì)為進(jìn)口低碳鋼,并采用優(yōu)質(zhì)搪瓷釉粉進(jìn)行噴鍍,這種噴鍍工藝被稱為干法靜電噴鍍。加工成形后,蓄熱元件的材料壁厚為1.05mm。另外,將空預(yù)器的冷端吹灰器更換為雙介質(zhì)吹灰器??疹A(yù)器的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖,如圖1所示。
魯北公司1號(hào)、2號(hào)機(jī)組的脫硝系統(tǒng)投運(yùn)后,空預(yù)器出入口的壓差,有明顯的上升趨勢(shì),尤其是進(jìn)入冬季后,空預(yù)器壓差的增加速率明顯上升,嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全運(yùn)行。對(duì)1號(hào)爐的煙氣壓差進(jìn)行了監(jiān)測(cè),壓差的變化曲線,如圖2所示。經(jīng)數(shù)月檢測(cè),1號(hào)爐空預(yù)器煙氣壓差的數(shù)據(jù)對(duì)比,如圖3所示。
圖1 空預(yù)器的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
圖2 1號(hào)爐空預(yù)器進(jìn)出煙氣差壓曲線圖(9~12月)
圖3 1號(hào)爐空預(yù)器煙氣差壓數(shù)據(jù)對(duì)比
從圖2、圖3可知,脫硝系統(tǒng)投運(yùn)前,1號(hào)機(jī)組6月至8月的空預(yù)器煙氣壓差,一直維持在1.30kPa左右。自從8月底脫硝系統(tǒng)投運(yùn)后,1號(hào)機(jī)組9月至11月的空預(yù)器煙氣差壓顯著上升。至11月底,當(dāng)鍋爐滿負(fù)荷時(shí),空預(yù)器的兩側(cè)煙氣差壓分別高達(dá)3.3~3.5kPa。2號(hào)機(jī)組的脫硝系統(tǒng)在連續(xù)噴氨運(yùn)行時(shí),空預(yù)器的煙氣差壓從1.3kPa上升至1.9 kPa。運(yùn)行至11月后,空預(yù)器的堵灰情況迅速加劇,最大負(fù)荷下的煙氣壓差,分別高達(dá)3.2~3.0 kPa。停機(jī)后,對(duì)空預(yù)器進(jìn)行內(nèi)部檢查,發(fā)現(xiàn)空預(yù)器有堵灰現(xiàn)象,尤其在冷端處的堵灰狀況更嚴(yán)重。1號(hào)爐空預(yù)器的堵灰狀況,如圖4所示。
圖4 1號(hào)爐空預(yù)器的堵灰狀況
空預(yù)器堵灰不僅增加引風(fēng)機(jī)的電耗,還影響了鍋爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。堵灰嚴(yán)重時(shí),將造成爐膛負(fù)壓的劇烈波動(dòng)、供氧量不足導(dǎo)致的負(fù)荷受限、風(fēng)機(jī)失速搶風(fēng)、MFT等情況的出現(xiàn)。經(jīng)調(diào)研,目前已投產(chǎn)SCR系統(tǒng)的電廠或多或少都出現(xiàn)過類似情況,所以,空預(yù)器堵灰已成為亟待解決的問題。
通過對(duì)鍋爐空預(yù)器相關(guān)系統(tǒng)的檢查,并對(duì)堵灰成分進(jìn)行監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)低溫腐蝕是造成空預(yù)器堵塞的主要原因,即當(dāng)空氣預(yù)熱器蓄熱元件溫度低于煙氣酸露點(diǎn)時(shí),硫酸及其它化合物就會(huì)在蓄熱元件壁上凝結(jié),從而引起預(yù)熱器的堵塞。
SCR脫硝系統(tǒng)運(yùn)行中,不可避免地會(huì)產(chǎn)生NH3氣體,逃逸出的NH3與煙氣中的SO3和水蒸氣生成硫酸氫銨凝結(jié)物:NH3+SO3+H2O=NH4HSO4。硫酸氫氨在不同的溫度下,分別呈現(xiàn)氣態(tài)、液態(tài)、顆粒狀。對(duì)于燃煤機(jī)組,煙氣中飛灰含量較高,硫酸氫氨在146~207℃時(shí)為液態(tài);這個(gè)區(qū)域被稱為ABS區(qū)域。煙氣經(jīng)過SCR反應(yīng)器和空預(yù)器熱段后,排煙溫度被降低,當(dāng)溫度降至185℃以下時(shí),煙氣中已生成的氣態(tài)硫酸氫銨會(huì)發(fā)生凝固。140~230℃的溫區(qū)位于空預(yù)器常規(guī)設(shè)計(jì)的冷段層上方和中間層下方,硫酸氫銨在此溫區(qū)由液態(tài)向固態(tài)轉(zhuǎn)變,因此,具有極強(qiáng)的吸附性,大量灰分會(huì)沉降在空預(yù)器上,引起空預(yù)器堵塞,造成煙氣的流通阻力上升。積灰嚴(yán)重時(shí),機(jī)組將被迫停運(yùn),并需及時(shí)對(duì)空預(yù)器進(jìn)行清理。硫酸氫銨的沉積過程,如圖5所示。
圖5 硫酸氫銨沉積圖
氨逃逸的形成是由于在SCR反應(yīng)器內(nèi)NOx與NH3不完全反應(yīng)造成的。據(jù)統(tǒng)計(jì),當(dāng)氨的逃逸量小于1mg/L時(shí),硫酸氫銨的生成量很少,空預(yù)器的堵塞現(xiàn)象不明顯。若氨逃逸量增加至2mg/L,空預(yù)器運(yùn)行半年后的運(yùn)行阻力將增加約30%。若氨逃逸量增加至3mg/L,空預(yù)器運(yùn)行半年后的運(yùn)行阻力將增加約50%。
燃煤含硫量的高低對(duì)排放煙氣中SO3的含量影響很大,如果煙氣中SO3含量高,更易使硫酸氫銨形成。所以,采用不同的煤種,控制SCR系統(tǒng)中氨的逃逸量也不相同。對(duì)于低硫煤(含S量為1%),控制氨的逃逸量<3mg/L;對(duì)于中硫煤(含S量為1.5%),控制氨的逃逸量<2mg/L;對(duì)于高硫煤(含S量為3%),控制氨的逃逸量<1mg/L。
某年11月,入爐煤收到基硫份平均為1.41%。最高時(shí),全天入爐煤硫份加權(quán)平均達(dá)2.03%。根據(jù)煙氣酸露點(diǎn)的經(jīng)驗(yàn)計(jì)算公式[3]:
式(1)中:td—煙氣的酸露點(diǎn),℃;td,w—按煙氣的水蒸氣分壓力計(jì)算的水露點(diǎn),℃;β—與過量空氣系數(shù)有關(guān)的系數(shù);Sar—收到基燃料折算硫分;α—飛灰系數(shù);Aar—收到基燃料折算灰分。
燃用含硫量較高的燃料時(shí),不僅使得煙氣中的SO2及SO3氣體含量增加,而且煙氣酸露點(diǎn)隨之上升。煙氣中有更多的SO3氣體與水蒸汽結(jié)合成硫酸蒸汽,隨著溫度的降低凝結(jié)在蓄熱元件表面,進(jìn)而捕捉煙氣中的飛灰,造成了空預(yù)器的堵塞。
進(jìn)入11月后,環(huán)境溫度已顯著降低。1號(hào)、2號(hào)爐在該月的送風(fēng)溫度平均為11.59℃、9.85℃,環(huán)比10月分別下降7.64℃、7.69℃。當(dāng)環(huán)境氣溫下降后,若不及時(shí)投運(yùn)暖風(fēng)器,將使鍋爐排煙溫度的進(jìn)一步下降,煙氣溫度極易達(dá)到或低于酸露點(diǎn)下,誘發(fā)空預(yù)器冷端的低溫腐蝕,加劇了空預(yù)器的污堵現(xiàn)象。
空預(yù)器經(jīng)長(zhǎng)期運(yùn)行后,部分低溫段蓄熱元件已被吹灰器吹損變形,蓄熱片之間的通道變窄甚至堵塞,造成飛灰無法通過,進(jìn)一步加劇了空預(yù)器的堵灰?,F(xiàn)場(chǎng)檢查中,蓄熱元件被吹損變形的實(shí)物,如圖6所示。
圖6 蓄熱元件被吹損變形
對(duì)空預(yù)器的局部污堵進(jìn)行了故障分析及處理,現(xiàn)從預(yù)防空預(yù)器的低溫腐蝕著手,總結(jié)了預(yù)防堵灰的經(jīng)驗(yàn),并可針對(duì)性地采取一些措施。
SCR裝置在設(shè)計(jì)階段要通過冷態(tài)流動(dòng)模型試驗(yàn),結(jié)合三維兩相流動(dòng)數(shù)值進(jìn)行模擬計(jì)算,對(duì)煙道的流場(chǎng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),保證達(dá)到流場(chǎng)的均勻;每年定期測(cè)量反應(yīng)器出口NOx濃度,檢查出口NOx不均勻度的情況,并進(jìn)行必要的噴氨優(yōu)化調(diào)整,以改善催化劑入口NOx和NH3的摩爾比;根據(jù)SCR反應(yīng)器內(nèi)氨氮摩爾比分布測(cè)試的情況,對(duì)噴氨格柵系統(tǒng)進(jìn)行必要的改進(jìn),增大調(diào)節(jié)的范圍和靈活性,保證無論何種情況下都可以保持氨氮摩爾比的均勻性。在脫硝設(shè)備的日常運(yùn)行中,在保證出口NOx滿足排放標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,降低噴氨濃度,避免過噴現(xiàn)象。
加強(qiáng)入廠煤含硫量的控制,盡量采購(gòu)低硫煤。加強(qiáng)對(duì)各類煤種的參配工作,防止高硫、高灰分煤種集中進(jìn)入爐膛,控制入爐煤硫份不大于1.0%,同時(shí)加強(qiáng)燃燒調(diào)整,保持合適的過量空氣系數(shù),減少SOx生成,從而最大限度地降低空氣預(yù)熱器的腐蝕。
在運(yùn)行過程中,可根據(jù)送風(fēng)機(jī)人口溫度及時(shí)投入暖風(fēng)器,并根據(jù)排煙溫度及時(shí)調(diào)整,使其保持合適的開度,以確??諝忸A(yù)熱器冷端綜合溫度在規(guī)定范圍內(nèi)。
吹灰前,應(yīng)將吹灰蒸汽的疏水徹底排凈。吹灰蒸汽應(yīng)保持足夠的過熱度,避免濕蒸汽經(jīng)吹灰器進(jìn)入空氣預(yù)熱器,從而加劇堵灰。脫硝系統(tǒng)投運(yùn)后,可根據(jù)運(yùn)行狀況,提高空預(yù)器吹灰母管的壓力,由原1.05MPa增壓至1.5MPa。重新修訂空預(yù)器吹灰的操作規(guī)定,當(dāng)煙氣壓差大于1.5kPa時(shí),用蒸汽對(duì)空預(yù)器的吹灰頻次為4小時(shí)/次。當(dāng)煙氣壓差大于2.0kPa時(shí),用蒸汽對(duì)空預(yù)器的吹灰頻次為2小時(shí)/次。當(dāng)煙氣壓差大于2.5kPa時(shí),空預(yù)器的蒸汽吹灰將連續(xù)投入。(脫硝系統(tǒng)投運(yùn)前,每天空預(yù)器吹灰器的投運(yùn)時(shí)間約3h)。
具備條件時(shí)進(jìn)行在線水沖洗。經(jīng)調(diào)研,某些電廠為應(yīng)對(duì)堵灰問題,已率先實(shí)施了空預(yù)器的在線水沖洗。沖洗后,壓差由2.7kPa降至1.5kPa,且未對(duì)鍋爐的運(yùn)行產(chǎn)生影響。
在增加SCR脫硝系統(tǒng)后,引起空氣預(yù)熱器堵塞的主要原因是硫酸氫銨的生成。硫酸氫銨冷凝后附著在受熱面上,并捕捉煙氣中的飛灰造成預(yù)熱器堵塞。因此,通過噴氨優(yōu)化設(shè)計(jì)及運(yùn)行調(diào)整,控制氨的逃逸率,是減輕脫硝空預(yù)器堵灰的主要措施。此外,應(yīng)嚴(yán)格控制入爐煤質(zhì)的含硫量。根據(jù)壓差變化,及時(shí)投運(yùn)暖風(fēng)器、吹灰器、水沖洗等設(shè)備,避免低溫腐蝕也是控制空預(yù)器堵灰的措施之一。