劉國利
(大唐國際發(fā)電股份有限公司張家口發(fā)電廠,河北張家口 075133)
淺析張家口發(fā)電廠送風(fēng)機節(jié)能改造及效果
劉國利
(大唐國際發(fā)電股份有限公司張家口發(fā)電廠,河北張家口 075133)
張家口發(fā)電廠8臺機組投產(chǎn)較早,鑒于當時設(shè)備設(shè)計、制造水平所限,空預(yù)器漏風(fēng)較大。為滿足生產(chǎn)需要,送風(fēng)機選型較大,而實際運行時送風(fēng)機導(dǎo)葉開度較小,功率及電能浪費較大。近年來為了降低NOx排放,提高鍋爐熱效率,張電相繼進行了低NOx燃燒器、脫硝、空預(yù)器等改造,改造后的燃燒過??諝饬亢驮O(shè)計相比下降很多,空預(yù)器漏風(fēng)率也明顯下降,二次風(fēng)系統(tǒng)的阻力也相應(yīng)下降,但由此帶來的送風(fēng)機選型偏大的問題更加凸顯。為此在2號鍋爐大修時對送風(fēng)機進行了改造,將原送風(fēng)機動葉葉片數(shù)量由16片減小為8片,即每隔1個動葉片取消1個動葉片。改造后經(jīng)運行試驗和技術(shù)經(jīng)濟分析表明,兩臺送風(fēng)機功率均有下降,提高鍋爐的經(jīng)濟性。
送風(fēng)機 改造 經(jīng)濟性分析
大唐國際發(fā)電股份有限公司張家口發(fā)電廠,共安裝8臺300MW燃煤發(fā)電機組,配套鍋爐為東方鍋爐廠制造的蒸發(fā)量為1025t/h一次中間再熱燃煤汽包鍋爐。每臺鍋爐配備兩臺上海鼓風(fēng)機廠制造的FAF20-10.6-1型動葉可調(diào)軸流送風(fēng)機。由于張家口發(fā)電廠8臺機組投產(chǎn)的較早,限于當時的設(shè)備制造、設(shè)計水平,空預(yù)器漏風(fēng)較大,送風(fēng)機選型較大,送風(fēng)機電機額定功率高達1120kW,實際運行時送風(fēng)機導(dǎo)葉開度較小。近年為了降低NOx排放,提高鍋爐熱效率,相繼完成了8臺鍋爐的低NOx燃燒器、脫硝、空預(yù)器改造,改造后的燃燒過??諝饬亢驮O(shè)計相比下降很多,空預(yù)器漏風(fēng)率也明顯下降,二次風(fēng)系統(tǒng)的阻力也相應(yīng)下降,送風(fēng)機選型偏大的問題更加凸顯。導(dǎo)致風(fēng)機實際運行效率較低,不斷增加送風(fēng)機功耗。甚至出現(xiàn)風(fēng)機喘振、失速跳機現(xiàn)象,涉及設(shè)備安全問題。為相應(yīng)國家節(jié)能減排的要求。經(jīng)大唐國際發(fā)電股份有限公司張家口發(fā)電廠各級生產(chǎn)技術(shù)部門一至討論通過在2號機組大修時擬對2號爐兩臺送風(fēng)機進行改造。
1.1改造前送風(fēng)機結(jié)構(gòu)
張家口發(fā)電廠每臺鍋爐配備兩臺上海鼓風(fēng)機廠制造的FAF20-10.6-1型動葉可調(diào)軸流送風(fēng)機,為單級,臥式布置。風(fēng)機葉片安裝角可在靜止狀態(tài)或運行狀態(tài)時用電動執(zhí)行器通過一套液壓調(diào)節(jié)裝置進行調(diào)節(jié)。葉輪由一個整體式軸承箱支承。主軸承由軸承箱內(nèi)的油池和液壓潤滑聯(lián)合油站供油潤滑。為了使風(fēng)機的振動不傳遞至進氣和排氣管路,風(fēng)機機殼兩端設(shè)置了撓性聯(lián)接件(圍帶),風(fēng)機的進氣箱的進口和擴壓器的出口分別設(shè)置了進、排氣膨脹節(jié)。電動機和風(fēng)機用二個剛撓性半聯(lián)軸器和一個中間軸相連接。風(fēng)機的旋轉(zhuǎn)方向為順氣流方向看逆時針。葉片數(shù)量為16片。
1.2改造前送風(fēng)機運行參數(shù)
由于此次#2鍋爐改造對燃燒器、空預(yù)器均進行了較大幅度的改造,同時增設(shè)了SCR設(shè)備,并減少了送風(fēng)機動葉片數(shù)量。為了便于比較改造前后送風(fēng)機的經(jīng)濟性情況,通過調(diào)取歷史數(shù)據(jù),截取了改造前#2機組分別帶300MW、240MW的運行參數(shù)數(shù)據(jù)(見表1)。
2.1改造后送風(fēng)機結(jié)構(gòu)
改造后送風(fēng)機原有結(jié)構(gòu)基本不變,僅將原送風(fēng)機動葉葉片數(shù)量由16片減少為8片,即每隔1個動葉片取消1個動葉片。
2.2改造后送風(fēng)機運行參數(shù)待機組運行工況穩(wěn)定后,進行并完成機組在300MW負荷工況下的兩臺送風(fēng)機試驗;之后進行并完成機組在240MW負荷工況下的兩臺送風(fēng)機試驗。改造后送風(fēng)機運行參數(shù)見表2。
表1 兩個負荷工況下送風(fēng)機改造前機組運行參數(shù)匯總
表2 兩個負荷工況下送風(fēng)機改造前機組運行參數(shù)匯總
表3 改造后兩臺送風(fēng)機熱態(tài)試驗主要結(jié)果匯總
3.1改造后兩側(cè)送風(fēng)機平衡情況分析
將兩臺送風(fēng)機熱態(tài)試驗主要數(shù)據(jù)結(jié)果列于表3中,由表3中數(shù)據(jù)可以看出,兩個負荷工況下,兩臺送風(fēng)機運行工況偏差不大,兩臺送風(fēng)機全壓升、流量、電流、實際動葉開度均相差不大,表明左右兩側(cè)二次風(fēng)系統(tǒng)阻力比較均衡。
3.2改造后風(fēng)機電機功率計算公式
在機組6000V電機儀表柜記錄每個工況開始、結(jié)束時的兩臺送風(fēng)機電量值,最終計算出送風(fēng)機功率值。
式中:Pm-電動機輸入功率,kW;
N2-試驗結(jié)束時送風(fēng)機電量值,kW.h;
N1-試驗結(jié)束時送風(fēng)機電量值,kW.h;
t -電量記錄時間間隔,h;
Ψ-送風(fēng)機電度表變比值。
3.3改造前后送風(fēng)機運行經(jīng)濟性比較
比較表1與表2中改造前后300MW負荷工況送風(fēng)機運行參數(shù),可以看出鍋爐改造后兩臺送風(fēng)機電流有一定程度的下降。鍋爐改造前300MW負荷工況#1、#2送風(fēng)機電流分別為45.46A/43.01A,鍋爐改造后對應(yīng)負荷工況#1、#2送風(fēng)機電流分別為38.9A/37.1A,鍋爐改造后兩臺送風(fēng)機電流平均下降了6.24A,按電動機額定功率因素cosφ=0.919考慮,粗略估算滿負荷工況,鍋爐改造后兩臺送風(fēng)機平均功率約較改造前下降“ΔP=√3×U×ΔA cosφ=1.732× 6×6.24×0.919=59.59kW”。
比較表1與表2中鍋爐改造前后240MW負荷工況送風(fēng)機運行參數(shù),可以看出鍋爐改造后兩臺送風(fēng)機電流有一定程度的下降。鍋爐改造前240MW負荷工況#1、#2送風(fēng)機電流分別為41.69A/40.22A,鍋爐改造后對應(yīng)負荷工況#1、#2送風(fēng)機電流分別為35.3A/34.0A,鍋爐改造后兩臺送風(fēng)機電流平均下降了6.31A,按電動機額定功率因素cosφ=0.919考慮,粗略估算滿負荷工況,鍋爐改造后兩臺送風(fēng)機平均功率約較改造前下降“ΔP=√3×U×ΔA cosφ=1.732× 6×6.31×0.919=60.26kW”。
總的來講,鍋爐改造后滿負荷工況及80%負荷工況下,兩臺送風(fēng)機電流均較改造前有所下降,相應(yīng)電動機功耗也有所下降,粗略估計兩個負荷工況,鍋爐改造后平均每臺送風(fēng)機功率較改造前下降約59.93kW。
送風(fēng)機改造后,在保證滿足鍋爐運行的同時,降低了原有送風(fēng)機單機功率。響應(yīng)了國家節(jié)能減排的號召,進一步降低廠用電率,圓滿完成了對#2鍋爐機組的送風(fēng)機進行節(jié)能改造。
[1]電力行業(yè)標準DL/T469—2004《電站鍋爐風(fēng)機現(xiàn)場性能試驗》.
[2]國家標準GB10178—88《通風(fēng)機現(xiàn)場試驗》.
[3]上海鼓風(fēng)機廠,新版B本FAF型電站動葉可調(diào)軸流送風(fēng)機安裝和使用維護說明書,2004.