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      基于PLC的磁環(huán)搬運(yùn)機(jī)械手設(shè)計

      2015-10-30 07:20:30鄭紅梅閆其龍丁曙光黃海元
      制造業(yè)自動化 2015年8期
      關(guān)鍵詞:磁環(huán)釹鐵硼絲杠

      鄭紅梅,閆其龍,陳 科,丁曙光,黃海元

      (合肥工業(yè)大學(xué) 機(jī)械與汽車工程學(xué)院,合肥 230009)

      0 引言

      釹鐵硼磁環(huán)由于其優(yōu)異的磁性能而被稱為“磁王”。釹鐵硼具有極高的磁能積和矯頑力,同時高能量密度的優(yōu)點(diǎn)使釹鐵硼永磁材料在現(xiàn)代工業(yè)和電子技術(shù)中獲得了廣泛應(yīng)用[1],相應(yīng)地對磁環(huán)生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)效率提出很高要求。

      該釹鐵硼磁環(huán)屬于粉末冶金壓制品,具有鐵磁性。壓制成型的磁環(huán)需要搬運(yùn)碼放之后燒結(jié)固化,在未進(jìn)行燒結(jié)前,脆性大、易碎;抓取移動過程中要保持產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)完好,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)如圖1所示。實(shí)際生產(chǎn)中搬運(yùn)碼放的工序由人工完成,生產(chǎn)效率低,人工成本高;而且人工抓取容易使工件變形甚至報廢,生產(chǎn)質(zhì)量無法保障。

      圖1 釹鐵硼磁環(huán)工件圖

      為此,開發(fā)一種三自由度搬運(yùn)機(jī)械手[2],該機(jī)械手手爪使用吸盤吸取工件避免磁環(huán)受徑向力作用變形,X、Y兩個方向的協(xié)調(diào)運(yùn)動完成碼放工作。

      1 搬運(yùn)機(jī)械手總體設(shè)計

      粉末冶金成型機(jī)的工作速度是每分鐘成型12個磁環(huán),在生產(chǎn)周期內(nèi),要求將壓制完成的釹鐵硼磁環(huán)自動吸取、移送、擺放;擺滿整個托盤后能夠自動卸盤、上盤并回到初始裝盤處繼續(xù)擺放工件;磁環(huán)在工件存放盤的擺放要緊湊,在達(dá)到精度要求的前提下盡量節(jié)省工件存放盤的擺放空間。同時具有自動循環(huán)、手動和調(diào)試工作模式,以及故障報警、緊急停止等安全功能。

      1.1 搬運(yùn)機(jī)械手組成

      根據(jù)以上設(shè)計要求,整個搬運(yùn)機(jī)械手可分為控制系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)等部分組成。傳送過程要求精確定位且平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn),為此選用同步帶結(jié)合滾珠絲杠的傳動方案。由于釹鐵硼磁環(huán)脆性大,取工件執(zhí)行機(jī)構(gòu)不能使用夾持機(jī)械手方案,而粉末冶金具有鐵磁性,選用電磁吸盤吸取工件[3]。選用的釹鐵硼磁環(huán)搬運(yùn)機(jī)械手設(shè)計方案如圖2所示。

      圖2 釹鐵硼磁環(huán)搬運(yùn)機(jī)械手設(shè)計方案

      1.2 機(jī)械手工作過程分析

      系統(tǒng)啟動后,首先回到初始工作狀態(tài)——Y向絲杠歸原點(diǎn)(磁環(huán)推出位置)和X向絲杠歸原點(diǎn)(存放盤上盤位置),同時上盤氣缸3頂起,卸盤氣缸13和吸盤氣缸12收回。

      XY工作臺協(xié)調(diào)運(yùn)動完成定位擺放工作,Y向絲杠定位磁環(huán)X向位置,X向絲杠定位磁環(huán)Y向位置。Y向絲杠每擺滿一列工件,X絲杠移動一個列間距的距離。

      抓取、放下磁環(huán)通過吸盤和吸盤氣缸完成,吸盤氣缸下降到吸盤和磁環(huán)有效動作的距離內(nèi),吸盤通電,吸取工件;吸盤斷電則放下工件。

      上盤和卸盤動作可分解為如下過程:人工將存放盤放在上盤氣缸上,當(dāng)X向絲杠歸原點(diǎn)后,上盤氣缸3落下,將存放盤放置在絲杠螺母載物臺上,X向絲杠帶動存放盤運(yùn)動到指定初始擺放位置完成上盤動作。當(dāng)存放盤滿盤后,X向絲杠快速移動到卸盤位置,卸盤氣缸13頂起,完成卸盤動作。操作工人在下一個工件存放盤滿盤之前,搬走缷盤氣缸上支撐的滿工件存放盤,并在上盤氣缸上放一個空盤。

      2 機(jī)械手控制系統(tǒng)設(shè)計

      PLC是整個控制系統(tǒng)的核心,主要完成信號的采集和處理、伺服定位控制、氣動系統(tǒng)控制、系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)指示等功能[4]。伺服驅(qū)動器作為驅(qū)動設(shè)備,接收來自PLC的指令脈沖,驅(qū)動電機(jī)完成高精度的定位,并反饋給PLC伺服準(zhǔn)備就緒、伺服完成和伺服報警等信號。氣缸是主要的執(zhí)行機(jī)構(gòu),通過PLC控制電磁換向閥完成對氣缸的控制。機(jī)械手控制系統(tǒng)組成如圖3所示。

      圖3 機(jī)械手控制系統(tǒng)組成

      2.1 PLC的選擇

      在選擇PLC時需要考慮以下幾點(diǎn)[5]。

      1)PLC控制器以及允許的拓展模塊的I/O總點(diǎn)數(shù)能夠滿足控制要求。

      2)PLC硬件配置和控制功能相適應(yīng)。

      機(jī)械手控制系統(tǒng)主要的I/O點(diǎn)是被位置檢測開關(guān)、報警指示燈以及伺服控制端口占用。估算控制系統(tǒng)需要24個輸入點(diǎn),19個輸出點(diǎn);留取15%的余量,從而選取輸入點(diǎn)28個,輸出點(diǎn)22個。

      PLC通過脈沖輸出控制伺服電機(jī)運(yùn)動,PLC要實(shí)現(xiàn)同時控制兩個伺服電機(jī)運(yùn)動,因此PLC至少需要兩個脈沖輸出端口。

      選擇西門子S7-1214C為PLC控制器[6]。CPU主板擁有4路脈沖輸出(最高頻率100KHZ),可擴(kuò)展多達(dá)8個I/O信號模塊;完全滿足機(jī)械手控制要求。同時還擁有一個PROFINET接口用于編程、HMI和PLC間通信。

      2.2 系統(tǒng)I/O分配

      伺服驅(qū)動器1和伺服驅(qū)動器2分別表示釹鐵硼磁環(huán)搬運(yùn)機(jī)械手Y向絲杠和X向絲杠伺服運(yùn)動。伺服驅(qū)動器與PLC之間的信息交換包括伺服準(zhǔn)備就緒、定位完成、故障報警;脈沖輸出、脈沖方向、指令脈沖禁止輸入、伺服使能、報警解除[7]。PLC與外部環(huán)境信息交換包括一些工件和載物盤位置檢測接近開關(guān)、工作臺極限位置限位、氣缸上下行程限位、氣缸控制電磁閥等。為了方便調(diào)試、使用和故障分析,需要一些手動控制按鈕和狀態(tài)指示燈等輸入輸出設(shè)備。

      2.3 PLC的I/O接線

      本系統(tǒng)屬于非高精度位置控制系統(tǒng),脈沖輸出方式采用脈沖串加脈沖方向。PLC的輸入是24V,伺服驅(qū)動器的輸入端口是5V的TTL電平,因此PLC與伺服驅(qū)動器的端口之間需要串接2K的分壓電阻。

      氣動系統(tǒng)的電磁閥不能直接由PLC輸出驅(qū)動,需要使用一個中間繼電器(RY)隔離控制;伺服驅(qū)動器輸出的信號是5V的TTL電平,PLC也不能直接使用,需要使用中間繼電器(KA)隔離控制(中間繼電器需并聯(lián)續(xù)流二極管以保護(hù)輸出接口)。西門子系列的PLC輸入端口是源/漏兩用型的[8],將輸入的M(1M、2M、3M)端口接電源負(fù)極時用作源型輸入(低電平有效),因此要選用PNP型的三線制常開接近開關(guān)。PLC的輸出是高電平輸出有效,所有PLC輸入到驅(qū)動器的信號,用共陰極接法連接。

      2.4 伺服驅(qū)動器參數(shù)設(shè)置

      X、Y方向的運(yùn)動控制是該搬運(yùn)機(jī)械手定位擺放的關(guān)鍵,需要合理地配置伺服驅(qū)動器的參數(shù),使伺服電機(jī)的運(yùn)動滿足定位精度和運(yùn)行速度要求。伺服驅(qū)動器參數(shù)設(shè)置過程如下[9]。

      1)設(shè)置伺服驅(qū)動器的電子齒輪比。電子齒輪比的設(shè)置與脈沖當(dāng)量有關(guān),磁環(huán)擺放的間距被設(shè)定為1mm,定位精度要求不高。而電子齒輪比的設(shè)置范圍在1/1000~1000之間,脈沖當(dāng)量選擇過大會使電子齒輪比超出允許范圍。根據(jù)公式(1)當(dāng)選取脈沖當(dāng)量為L=0.001mm時,電子齒輪比為873,符合以上要求。配套伺服電機(jī)采用20位增量式編碼器,同步帶減速比為1,絲杠螺距D=12mm,則伺服驅(qū)動器的電子齒輪比為:

      PLC的最高脈沖輸出頻率為100KHZ,在最高頻率下電機(jī)所能達(dá)到轉(zhuǎn)速Smax為:

      伺服電機(jī)的額定轉(zhuǎn)速為3000r/min,最高轉(zhuǎn)速為6000r/min,所選電子齒輪比能夠滿足電機(jī)運(yùn)行速度范圍。

      2)根據(jù)位置控制要求,伺服驅(qū)動器需要設(shè)定在位置控制模式下,指令輸入方式為脈沖序列+脈沖符號。參數(shù)設(shè)置情況如表2所示。

      表1 Y向絲杠伺服驅(qū)動器參數(shù)設(shè)置

      3 控制系統(tǒng)軟件設(shè)計

      編程軟件采用西門子最新的全集成自動化工具平臺TIA Portal,該軟件集成了Step7編程軟件以及WinCC組態(tài)軟件,使得PLC的編程和組態(tài)能夠在一個集成環(huán)境中完成,減少變量定義,使編程更簡單高效[10]。

      采用結(jié)構(gòu)化編程結(jié)合步進(jìn)順控指令進(jìn)行控制系統(tǒng)軟件設(shè)計。結(jié)構(gòu)化編程要求分別編程實(shí)現(xiàn)X、Y向絲杠運(yùn)動以及相關(guān)氣缸動作子程序,通過主程序調(diào)用各子程序。各個子程序則按照生產(chǎn)工藝的時間順序進(jìn)行設(shè)計。

      PLC伺服準(zhǔn)備就緒輸入端口接通時,機(jī)械手系統(tǒng)進(jìn)入初始化子程序,初始化動作包括Y向、X向絲杠回原點(diǎn),上盤氣缸頂起,吸盤氣缸、卸盤氣缸收回。初始化動作完成后,空托盤下降,橫向絲杠帶動托盤運(yùn)動到初始下料位置,按設(shè)定程序執(zhí)行搬運(yùn)動作。每次碼放完成后,Y向絲杠進(jìn)入回原點(diǎn)程序,原點(diǎn)位置位于磁環(huán)推出位置,每次搬運(yùn)完成都回原點(diǎn),能夠避免多次運(yùn)行造成的累積誤差。機(jī)械手控制程序流程圖如圖4所示。

      圖4 機(jī)械手控制程序流程圖

      4 結(jié)論

      本課題根據(jù)工廠需要,設(shè)計了一種針對成型釹鐵硼磁環(huán)的自動搬運(yùn)機(jī)械手。該系統(tǒng)機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計簡潔合理,有利于高效定位擺放多個工件;控制系統(tǒng)基于PLC控制,實(shí)現(xiàn)了工件自動搬運(yùn)、托盤自動裝卸和故障報警功能;達(dá)到了預(yù)期目的。該系統(tǒng)投入到實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用中將大大改善勞動環(huán)境,提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本,具有廣泛的應(yīng)用價值和廣闊的市場前景。

      [1] 鐘明龍,劉徽平.我國釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢[J].電子元件與材料,2013,32(10):6-7.

      [2] 張野.太陽能硅片移送用三自由度機(jī)械手研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué),2011.

      [3] 陸友堯,朱敬德,李磊.基于PLC的磁環(huán)下料機(jī)械手的研制[J].機(jī)械設(shè)計與制造,2008,(3):119-120.

      [4] 周鴻杰,駱敏舟,李濤.基于PLC的工業(yè)取料機(jī)械手系統(tǒng)設(shè)計[J].工業(yè)儀表與自動化裝置,2010,(3):50-57.

      [5] 王亮.搬運(yùn)機(jī)械手運(yùn)動控制研究[D].太原:太原理工大學(xué),2012.

      [6] 西門子(中國)有限公司.S7-1200可編程控制器系統(tǒng)手冊[EB/OL].[2009-11-4]. https://support.automation.siemens.com.

      [7] 松下馬達(dá)(珠海)有限公司.松下A5系列伺服驅(qū)動器使用說明書. http://industrial.panasonic.com/ea/i/25000/fa_ctlg_acs_c/fa_ctlg_acs_c.html.

      [8] 劉華波,劉丹,趙巖嶺,馬艷.西門子S7-200PLC編程與應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2011:23-24.

      [9] 王學(xué)良,張秋菊.基于PLC的機(jī)械手自動上下料控制系統(tǒng)設(shè)計[J].中國制造業(yè)信息化,2012,41(15):59-62.

      [10] 西門子(中國)有限公司.TIA博途工程框架.http://www.industry.siemens.com.cn/automation/cn/zh/automation-systems/automationsoftware/tia-portal-software/tia-portal-engineeringframework/Pages/Default.aspx.

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