【摘要】童亭煤礦原主井提升系統(tǒng)采用JKMD2.8×4型落地摩擦式提升機,配用YR800-12/1430型,2×800kw交流異步電機,采用交流繞線式電機轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速控制系統(tǒng)。通過引進(jìn)矢量變頻器進(jìn)行改造,在主井的投運以來,從實際運行效果來看,變頻器在加速段與減速段中,與傳統(tǒng)的工頻相比,有著巨大的優(yōu)勢。
【關(guān)鍵詞】主井提升;矢量變頻器;改造;特色
1、緒論
童亭煤礦原主井提升系統(tǒng)采用JKMD2.8×4型落地摩擦式提升機,配用YR800-12/1430型,2×800kw交流異步電機,采用交流繞線式電機轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速控制系統(tǒng)(由交流提升電控系統(tǒng)和三電平中壓低頻換向裝置兩部分組成)。
通過引進(jìn)矢量變頻器進(jìn)行改造,在主井的投運以來,從實際運行效果來看,變頻器在加速段與減速段中,與傳統(tǒng)的工頻相比,有著巨大的優(yōu)勢。工頻運行中,加速與減速缺少完整的反饋調(diào)節(jié)系統(tǒng),受負(fù)荷影響大,負(fù)荷判斷靠編程計算完成,精度系數(shù)低,同時高低壓切換造成速度曲線的非線性可控,從而產(chǎn)生瞬間加速度過大。根據(jù)多年來的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,加速時的平均加速度為1.9m/s2;減速時,平均加速度為0.78m/s2。改用變頻后,加減速依靠變頻器本體的閉環(huán)控制運算來實現(xiàn),達(dá)到加減速平穩(wěn)和無極調(diào)速的特點。具計算和統(tǒng)計,加速段的平均加速度為0.65m/s2,減速段的平均加速度為0.61m/s2。無極變速的平穩(wěn),減少了機械磨損,延長了設(shè)備的使用壽命。
2、特色分析
2.1、節(jié)約用電。變頻器在主井投運已有半年時間,其節(jié)能效果顯著。對比原工頻時,平均提升一勾消耗電度量為61.7204度。投入變頻系統(tǒng)后,平均提升一勾消耗電度量為57.037度。單勾節(jié)省電度量4.6834,是原來提升電量的9%。按照日提升勾數(shù)平均500勾來看,每日可節(jié)約電量2341度。又依照平均電價0.6元/度,每日可節(jié)約1404.6元。每年可節(jié)約電費約45萬。
2.2、系統(tǒng)對電網(wǎng)的污染非常小。同步電機和整流器的功率因數(shù)都為1,減少了對變壓器的功率需求,僅需要采用交交變頻器時的50%。采用MV100的提升機系統(tǒng)產(chǎn)生的諧波很小,不需要另加諧波濾波器及無功率補償裝置。
2.3、大功率開關(guān)器件IGBT具有快速的開關(guān)特性,因此在直流回路不再需要像交交變頻器那樣的直流斷路器。
2.4、采用高壓大功率IGBT作為主開關(guān)器件。IGBT綜合了高頻開關(guān)、高阻斷電壓和低導(dǎo)通耗損等特性,因此提供了效率更高、可靠性更好的變頻器。
2.5、矢量控制在MVA級的傳動產(chǎn)品中提供了高級別的轉(zhuǎn)矩和速度的性能。優(yōu)良的過程控制,精確的電機控制性能,最小的的扭矩擾動和電機磨損。其轉(zhuǎn)矩控制性能更好。
2.6、采用高性能中壓變頻裝置。童亭煤礦提升機系統(tǒng)跨越直流電機配直流調(diào)速系統(tǒng)的模式用低速直連交流同步電機和MV100交直交中壓變頻裝置(采用全數(shù)字矢量控制,基于IGBT三電平拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),功率單元模塊化設(shè)計),取代傳統(tǒng)的交流串電阻和直流調(diào)速系統(tǒng),不僅調(diào)速性能優(yōu)良,而且具有諧波污染少、全功率段功率因數(shù)均為1,節(jié)能環(huán)保效果好。
2.7、雙驅(qū)動全冗余并聯(lián)結(jié)構(gòu),解決了交直交傳動系統(tǒng)單輸出無法冗余運行的缺點。
1)完全冗余的工作方式:童亭煤礦在國際上首次采用主回路并聯(lián)、全載全速雙輸出交直交中壓變頻傳動系統(tǒng)。電機為雙繞組低速直連同步電機,正常工作時,兩臺變頻器同時工作,每臺供給相應(yīng)電機繞組,負(fù)載均分。當(dāng)一臺變頻器故障時,通過切換開關(guān)將電機雙繞組并聯(lián),由另一臺變頻器單獨供電,實現(xiàn)電機的全載全速運行。當(dāng)單個變頻器或變壓器出現(xiàn)問題時,電控系統(tǒng)仍能實現(xiàn)電機的全載全速運行,大大提高了系統(tǒng)的可靠性和冗余性。
2)完全冗余的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu):MV100傳動系統(tǒng)擁有兩套完全獨立的冗余變頻裝置。當(dāng)一套裝置故障時,通過斷開其主回路進(jìn)線開關(guān)和閉合其輸出接地開關(guān),使裝置完全脫電,在另一套裝置工作的情況下,對其進(jìn)行維修工作,避免了設(shè)備停機,提高了系統(tǒng)應(yīng)急性和工作效率。
3)完全冗余的控制單元:正常工作時,兩套控制單元互為主從,通過光纖通信,分管兩套傳動單元的控制,并通過雙DI、DO接口相互驗證數(shù)據(jù),保證系統(tǒng)的可靠運行。當(dāng)一套控制單元故障時,另一套轉(zhuǎn)換為主控單元,實現(xiàn)對整個傳動系統(tǒng)的完全控制,確保系統(tǒng)仍能正常工作。
4)具有雙勵磁全冗余結(jié)構(gòu)。
2.8、具有豐富的通信接口,支持串口、以太網(wǎng)、DP等通用通信協(xié)議,方便與外圍設(shè)備如PLC等交換數(shù)據(jù),使系統(tǒng)控制邏輯更加簡單清晰。同時,控制單元還具備遠(yuǎn)程診斷功能,維護人員可通過互聯(lián)網(wǎng)直接訪問傳動單元,使故障處理更為即時方便,提高系統(tǒng)的易用性。
2.9、MV100傳動系統(tǒng)還本身具有上位機功能,人機界面友好,通過觸摸屏可直接在門板上顯示系統(tǒng)的當(dāng)前運行狀態(tài),察看電壓、電流、頻率等波形,并具有報警匯總功能,減少了故障排查時間,方便維護。
2.10、水冷系統(tǒng)的交流同步電機
國內(nèi)首臺礦山行業(yè)提升機用交流調(diào)速同步電動機,突破以往提升機用電機使用的轉(zhuǎn)子無軸、分塊底架、電機主出線為底部出線,以及底部管道通風(fēng)的傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)形式,采用轉(zhuǎn)子帶軸及高、低壓軸承、整塊底架、電機主出線為側(cè)部出線、冷卻方式為自帶風(fēng)機的空-水冷卻器等一系列創(chuàng)新結(jié)構(gòu)形式。同時,電機定子絕緣采用國內(nèi)最高水平的少膠絕緣,在保證電機各項性能要求的前提下,使電機體積達(dá)到最小。電機采用空-水冷卻器達(dá)到充分降低電機溫度,增加電機絕緣使用壽命,延長電機使用時間的效果。同時改善以往管道通風(fēng)冷卻,電機內(nèi)部容易積灰造成吸進(jìn)濕氣成絕緣電阻低的弱點。并且,電機根據(jù)現(xiàn)場特殊情況,采用轉(zhuǎn)子帶軸的方式與絞車聯(lián)接,承載轉(zhuǎn)子的軸承采用高、低壓軸承,保證軸瓦的使用壽命。
同時PLC實時監(jiān)控電機溫度、電機水冷漏水檢測等信號,保證了電機水冷系統(tǒng)的可靠運行。
2.11、防雷光電隔離
童亭煤礦在天輪編碼器到PLC模塊間加裝了光纖隔離裝置。天輪編碼器的供電及信號輸入全部經(jīng)過光纖轉(zhuǎn)換器連接至PLC模塊,實現(xiàn)了天輪編碼器與電控系統(tǒng)的電氣隔離。完全避免了因雷擊引起的浪涌電壓造成的PLC損壞,大大提高了電控系統(tǒng)的安全系數(shù),保障了系統(tǒng)及人員的安全運行。
參考文獻(xiàn)
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[2]洪曉華主編.《礦井運輸提升》.中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2005
[3]陳家斌主編.《變電運行與管理技術(shù)》.北京:中國電力出版社,2004
作者簡介
袁永昌,27歲,2010年畢業(yè)于安徽理工大學(xué)機械設(shè)計制造及自動化專業(yè),現(xiàn)為淮北礦業(yè)集團童亭煤礦機電科,機電助理工程師。