馬軍朝
【摘 要】通常情況下,磨煤機的正常運轉(zhuǎn)是保障機組安全穩(wěn)定運行的基礎(chǔ),在燃煤發(fā)電機組中,磨煤機做為重要輔機,在電廠穩(wěn)定運行中起著重大作用,現(xiàn)代電廠基本都采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),對應(yīng)磨煤機選型也多采用中速磨煤機,中速磨煤機有液壓加載式和彈簧加載式,本文針對液壓加載式的磨煤機的振動問題進行全面的分析解決。
【關(guān)鍵詞】中速磨煤機 振動 處理
1 工程簡介
印度某電廠設(shè)計為亞臨界參數(shù)、自然循環(huán)汽包爐,四角切圓燃燒方式,設(shè)計燃料為煙煤。在機組電負(fù)荷為300MW時,鍋爐的蒸發(fā)量為932.6t/h,對應(yīng)設(shè)計煤量為200.4t/h。鍋爐配有5臺液壓加載型中速磨煤機,滿負(fù)荷工況下設(shè)計為其中4臺運行,1臺備用。
2 出現(xiàn)的問題
在機組首次啟動期間,鍋爐具備投入磨煤機條件后,準(zhǔn)備對磨煤機進行首次投運工作。在A磨煤機鋪煤工作完成后,降下磨輥,對應(yīng)最小給煤量18 t/h,剛準(zhǔn)備提升加載力至3.6MPa,就地人員匯報磨煤機振動大,快速把煤量增加至20t/h,振動依然很大,增加煤量至26t/h,振動加劇,停止磨煤機運行。更換投運B磨,出現(xiàn)的問題基本與A磨一樣。
3 檢查內(nèi)容
(1)打開磨煤機內(nèi)部檢查,機組為首次投運,煤的輸送和存儲系統(tǒng)有可能進異物,異物是磨煤機振動中最好排查的常見振動原因(特別是磨煤機啟動和運行中突然振動)。(2)由于一旦放下磨輥,磨煤機就開始劇烈振動。所以需要對磨煤機研磨系統(tǒng)進行檢查。檢查項目有:磨輥壓架,測定壓架整個的水平度,確保壓架的提升及下放到位是統(tǒng)一的水平面。復(fù)核磨輥在磨盤里的角度,磨輥位于磨盤和壓架之間,傾斜角度為15°,我們稍做了調(diào)整,傾斜角小了兩度,即磨盤壓架之間的磨輥傾斜角度為13°,經(jīng)過多次提升磨輥和下降磨輥校驗,確定這個角度是在此工程中比較合適的角度,確保磨輥下降到磨盤上后完全位于磨盤的研磨區(qū)域。在磨輥位置改變后,重新檢查調(diào)整三個磨輥的同心位置,確保磨輥位置一致,避免了由于磨輥不同心造成的磨煤機磨盤受力不均應(yīng),從而避免磨因此引起的振動問題。(3)檢查磨煤機落煤管的中心是否偏移,如果落煤管中心偏移,會造成磨環(huán)上煤量的不均勻,導(dǎo)致磨盤碾磨滾道上煤量分配不均勻,引起磨煤機振動大。檢查結(jié)果落煤管中心沒有偏移。(4)檢查分離器內(nèi)部擋板與外部連接桿是否脫落,外部指示與內(nèi)部位置是否一致;檢查分離器內(nèi)部所有擋板是否一致,有無個別擋板脫落造成分離器擋板角度偏差大。(5)檢查給煤機系統(tǒng),主要為兩方面,一方面檢查自給煤機至機組DCS盤柜通訊,采取的方法為,用信號發(fā)生器模擬出信號源,在電子間DCS盤柜對應(yīng)卡件處能夠接收到對應(yīng)正確信號,此試驗確保通訊線路無偏差后,再采取用給煤機發(fā)出相同信號,即對應(yīng)給煤量下的4-20mA的電流某一值,DCS盤柜收到對應(yīng)值后,即能夠確定整個系統(tǒng)自給煤機后至DCS集控室通信無誤,另一方面重點檢查復(fù)核給煤機的給煤量,校驗采用傳統(tǒng)的砝碼校驗法,校驗后確定給煤機的指示煤量沒有偏差。以上五項檢查全部無異常。(6)調(diào)節(jié)磨煤機風(fēng)量,對照磨煤機風(fēng)量/煤量曲線,適當(dāng)調(diào)小磨煤機入口風(fēng)量,即磨啟動時風(fēng)量由75t/h降低至60t/h,運行煤量在30t/h時,風(fēng)量由82.5t/h降低為70t/h,減少風(fēng)煤比。(7)最下煤量試驗法:鑒于A/B磨煤機都出現(xiàn)在28t/h煤量時,磨煤機僅僅能在放下磨輥且加載力為3.6MPa時穩(wěn)定運行2分鐘,超過2分鐘,磨煤機開始振動。針對此情況,采取了兩個步驟確認(rèn),重新試驗兩次。一、磨煤機啟動后時,在給煤量40t/h時,磨輥剛放到磨盤上,加載力給上3.6MPa后,磨煤機就五分鐘開始震動,很劇烈,磨煤機不能運行,二、在煤量40t/h,磨煤機加載力6.0MPa,二分鐘后,磨盤上煤層厚度迅速降低,磨煤機振動很劇,不能運行。(8)根據(jù)以上情況,推斷磨煤機振動大的原因為:磨煤機磨盤上煤層厚度不能維持造成了磨煤機磨輥與磨盤間隙小,從而導(dǎo)致磨煤機振動大:
(1)改進措施:在C磨煤機內(nèi)部增加支撐架,在磨輥下降到位后,磨輥壓架能放置在新增加的支撐架上,這樣磨輥與磨盤不能直接接觸,調(diào)整磨輥與磨盤間隙為15mm。在支撐架加裝完成,對磨煤機進行了空轉(zhuǎn)和帶負(fù)荷試驗。磨煤機空轉(zhuǎn)時,磨輥下降到位后,磨煤機沒有振動。鍋爐具備投運磨煤機條件后,對磨進行了動態(tài)檢驗,在磨煤機鋪煤后,把磨輥放下給定加載力3.6MPa,查看磨煤機運行情況,前二分鐘沒有振動,過后磨煤機開始劇烈振動,停止運行。(2)調(diào)整完磨煤機磨盤和磨輥間隙后,問題沒有解決,就從加載力大小和煤質(zhì)的哈氏可磨系數(shù)分析,首先檢測入爐煤的可磨系數(shù),另外聯(lián)系磨煤機廠家,檢查磨煤機說明書中給出的煤量/風(fēng)量曲線,煤量/加載力曲線是否合適。(3)業(yè)主提供的煤質(zhì)可磨系數(shù)報告顯示,HGI=55,設(shè)計為HGI=42,煤樣與設(shè)計煤種差較大,對于此情況,研究計算后重新做了幾項工作。首先重新給定在新煤質(zhì)的煤量/風(fēng)量,煤量/加載力曲線,其次對應(yīng)降低比例溢流閥的加載力,再次對蓄能器對應(yīng)降壓處理,由原來的5.7MPa降至2.4MPa,最后進行磨煤機的動態(tài)檢查。(4)再次對磨煤機進行試投運,給煤機給煤量在30t/h時,放下磨輥,加載力放置1.8 MPa,磨煤機沒有振動,在此工況下,磨煤機能夠長時間穩(wěn)定運行。在增加煤量的情況下,加載力相應(yīng)增加,磨煤機也能穩(wěn)定運行。(5)對照新版的煤量/風(fēng)量,煤量/加載力曲線,能滿足磨煤機使用。
4 結(jié)語
此次磨煤機振動問題處理時間長,情況復(fù)雜,對于磨煤機振動常見問題的排除方法基本都已使用,本文對于新建設(shè)機組出現(xiàn)磨煤機振動問題有較強的實際指導(dǎo)意義。
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