文勝毅
【摘 要】通過對電解鋁系列電解槽停槽壓降構(gòu)成的分析,使用短接母線前后電阻理論計(jì)算對比,以及對停槽壓降降低分析,找到主要原因是停槽后過電流的槽周母線路徑過長,對過長的過電流槽周母線進(jìn)行臨時(shí)短接,實(shí)現(xiàn)降低系列停槽短路口壓降的分?jǐn)?,并最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)電能空耗損失的降低。該方法大大的降低了企業(yè)的成本,提高了企業(yè)的利潤空間,可以復(fù)制值得推廣。
【關(guān)鍵詞】電解槽停槽壓降 槽周母線臨時(shí)短接 短接母線
隨著鋁價(jià)的持續(xù)低迷和南方電價(jià)的依舊處于高位,南方許多電解鋁企業(yè)生存困難、舉步維艱。為了企業(yè)能在未來的機(jī)會(huì)中保留一絲希望,在降低總產(chǎn)量減少虧損面的前提下保持整個(gè)電解鋁生產(chǎn)線的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行顯得尤為重要,而停掉槽齡過長、生產(chǎn)運(yùn)行狀況不好的電解槽的措施是大多企業(yè)采取的當(dāng)然手段,而穿插停槽導(dǎo)致不易采取保留距離供電整流較近的區(qū)域電解槽進(jìn)行生產(chǎn),造成正常生產(chǎn)指標(biāo)中停槽壓降分?jǐn)傊荡蠓黾?,?dǎo)致噸鋁綜合電耗的上升虧損增加。針對此情況采取了對停槽壓降的構(gòu)成進(jìn)行分析,并通過采取縮短停槽后槽周母線通過電流路徑實(shí)現(xiàn)了停槽短路口壓降的大幅降低,實(shí)現(xiàn)了降低系列產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)減虧而不至于大幅增加噸鋁電耗的生產(chǎn)運(yùn)行目標(biāo)。
1 可行性分析
某企業(yè)240KA母線結(jié)構(gòu)構(gòu)成如圖1所示。該電解槽為大面四端進(jìn)電,為左右對稱結(jié)構(gòu),總共有陰極炭塊18塊,陰極鋼棒頭共A、B面各18組,共36組,分別按A1、A2、……、A18,B1、B2、……、B18表示標(biāo)示。立柱母線四根,按第1根、第2根、第3根和第4根標(biāo)示。槽底穿槽母線左右對稱各2根,共4根,彎折穿槽平衡母線各1根,共2根。
1.1 電解槽正常運(yùn)行時(shí)候電流路徑
電解槽正常生產(chǎn)時(shí)候A1—A7接第1根立柱短路塊經(jīng)出鋁端槽周母線、A8出來經(jīng)過彎折穿槽母線至出鋁端槽周母線與B1接到下臺(tái)槽第一根立柱;A9經(jīng)平行母線至第二根立柱母線左側(cè)短路塊和第1根直穿槽母線同時(shí)連接與第二根立柱右側(cè)短路塊接第2根穿槽母線同時(shí)連接至B2—B9匯合形成的B面槽周母線連下一臺(tái)槽第二根立柱;另外第三、第四根與第二、第一根一致。
1.2 停槽狀態(tài)下槽周母線及穿槽母線的帶電情況
停槽狀態(tài)下第4組、第15組下的穿槽彎折槽周母線無電流。
電解槽4根立柱母線如圖3所示,正常運(yùn)行時(shí)斷路口與立柱之間插上絕緣材料進(jìn)行斷路,停槽時(shí)候短接在一起,此時(shí)立柱與斷路塊之間通過螺桿進(jìn)行壓接連接。
通過圖2、圖3可以看出槽周母線距離立柱母線路徑較長,且短路口停槽軟母線高度相對較高,可以從降低這部分電流路徑著手,通過短接上一臺(tái)電解槽槽周母線與停槽槽周母線可以大幅縮短電解槽停槽后的電流運(yùn)行路徑可以實(shí)現(xiàn)降低停槽電阻最終降低停槽壓降的目的。
2 使用短接母線后電阻理論計(jì)算對比
短接位置如圖4所示,第1、4根和第2、3根在立柱旁電流運(yùn)行路徑最短處用寬×高為220mm×300mm的鋁母線通過鋁液澆注連接。
2.1 未使用短接母線時(shí)電解槽停槽電阻
第1根立柱:
電流從從立柱母線根部上經(jīng)過短路口軟連接母線繞槽周母線到下一臺(tái)電解槽第1根立柱母線。
長度L1=2×1300+2×1870+6200=12540(mm)
槽周母線截面積S1=220×550(mm2)
電阻R1=ρ·L1/S1=2.9×10-6(Ω)
(鋁母線電阻率ρ取2.8×10-8 Ω·m ,下同)
第2根立柱:
電流從從立柱母線根部上經(jīng)過短路口軟連接母線經(jīng)過穿槽母線1和穿槽母線2到下一臺(tái)電解槽第2根立柱母線。
長度L2 =2×1300+6200=8800(mm)
母線截面積S2-1與S2-2并列:S2-1=寬×高=220×300(mm2);S2-2=寬×高=220×90(mm2)
電阻R2=ρ·L2/(S2-1+S2-2)=2.9×10-6(Ω)
第1、2根立柱電阻基本一致,因?yàn)榈?根立柱與第2根一致,第4根立柱與第1跟基本一致,所以未使用短接母線時(shí)的停槽母線電阻R總-1為2.9×10-3Ω的四分之一,即R總-1=7.25×10-7Ω
2.2 使用短接母線時(shí)電解槽停槽電阻
第1根立柱:
電流從短接母線直接連接母線繞槽周母線到下一臺(tái)電解槽第1根立柱母線。
長度L1x=1870+6200=8070(mm)
槽周母線截面積S1x=220×550(mm2)
電阻R1x=ρ·L1/S1=1.9×10-6(Ω)
第2根立柱:
電流從短接母線經(jīng)過穿槽母線1和穿槽母線2到下一臺(tái)電解槽第2根立柱母線。
長度L2x =6200 (mm)
母線截面積S2-1與S2-2并列:S2-1x=寬×高=220×300(mm2);S2-2x=寬×高=220×90(mm2)
電阻R2x=ρ·L2x/(S2-1x+S2-2x)=2.0×10-6(Ω)
第1、4根立柱電阻基本一致, 第2、3根立柱電阻基本一致由并列電阻公式可得:
R總-2= R1x·R2x/(2·( R1x+R2x))=4.87×10-7Ω
2.3 停槽壓降降低分析
鋁電解生產(chǎn)過程運(yùn)行電流是個(gè)定值,當(dāng)電阻減小后,短路口壓降會(huì)相應(yīng)降低。短路口壓降降低數(shù)值ΔV可以由以下公式計(jì)算。
ΔV=I·(R總-1- R總-2)
當(dāng)電流按240KA運(yùn)行時(shí),可以算出能降低57.1mV的短路口壓降。在實(shí)踐中的完成值大于此數(shù)值,能夠?qū)崿F(xiàn)70mV左右的降低,主要原因是總共減少了8處鋁鋁接觸壓降和40處有色焊接連接點(diǎn)焊接壓降。
3 節(jié)能及經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)
該電解鋁企業(yè)當(dāng)前240KA系列生產(chǎn)槽數(shù)178臺(tái),停槽38臺(tái),降低短路口降低的電耗可以用以下公式算出:
總降電耗=停槽數(shù)量×單槽降低電壓×運(yùn)行電流×停槽累計(jì)小時(shí)
通過使用該短接方式可以實(shí)現(xiàn)年度節(jié)約用電559.2萬度,按照當(dāng)前運(yùn)行電價(jià)0.58元/度計(jì),年度可降低電費(fèi)支出324.4萬元。
而需要的投入很小,就是在鑄造車間用自產(chǎn)鋁液鑄造相應(yīng)尺寸短接母線塊安裝并澆鑄到電解槽槽周母線之間就行,且該短接母線可以循環(huán)往復(fù)使用。
4 結(jié)語
通過對電解槽母線配置的研究找到了一條簡單可行的降低電解槽短路口壓降的辦法,該辦法是可以復(fù)制和值得推廣的,這為行業(yè)的發(fā)展和能耗的降低提出了切實(shí)可行的積極措施。
參考文獻(xiàn):
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