張志達(dá) 謝然 張武
(廣州汽車集團(tuán)股份有限公司汽車工程研究院)
整車NVH性能開發(fā)是一個“制定目標(biāo)、分解目標(biāo)、檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)”的過程。要保證整車NVH性能,首先各子系統(tǒng)的NVH性能要得以保證。采用有限元方法分析時,汽車的有限元計算模型較大,結(jié)構(gòu)局部優(yōu)化后需要對整個結(jié)構(gòu)重新分析,會帶來很大的工作量,而且效率也很低。這時就用到了模態(tài)綜合技術(shù),模態(tài)綜合的基本思想是“化整為零,結(jié)零為整”[1]。文獻(xiàn)[2]所提出的機(jī)械導(dǎo)納法在工程上是很有效的,該方法將對頻率響應(yīng)函數(shù)的求逆減少到界面坐標(biāo)上的頻率響應(yīng)函數(shù)求逆,某種程度上減小了矩陣求逆的病態(tài)問題[3]。但是文獻(xiàn)[2]的方法只適用于各子系統(tǒng)為獨(dú)立結(jié)構(gòu),具有一定的局限性。文獻(xiàn)[4]通過引入子結(jié)構(gòu)間的相關(guān)項(xiàng),建立了一種多子結(jié)構(gòu)綜合法,可以應(yīng)用于非獨(dú)立子結(jié)構(gòu)之間的綜合,這種方法稱為GRC方法(Generalized Receptance Coupling method)。GRC在子結(jié)構(gòu)綜合方面有一定的通用性,并且可以提高計算分析效率,文章主要用到該方法,該方法在很大程度上減少了子系統(tǒng)修改后整車優(yōu)化的分析時間,提高了工作效率。
GRC方法在多子結(jié)構(gòu)綜合方面更具有通用性,圖1示出子結(jié)構(gòu)之間已有部分自由度互相連接。
文獻(xiàn)[4]提出的子結(jié)構(gòu)系統(tǒng)關(guān)系,如式(1)所示。
裝配結(jié)構(gòu)系統(tǒng)關(guān)系,如式(2)所示。
式中:a'——子結(jié)構(gòu)系統(tǒng)A內(nèi)部自由度;
b',c'——子結(jié)構(gòu)系統(tǒng)B和C連接界面自由度;
n',j'——綜合后整體結(jié)構(gòu)的內(nèi)部和界面自由度;
x——自由度對應(yīng)位移,m;
f——作用力,N;
H——頻響函數(shù)。
子結(jié)構(gòu)系統(tǒng)B和C連接界面的自由度(xb')和(xc')剛性連接后,得到裝配結(jié)構(gòu)整體頻響矩陣,如式(3)所示。
文獻(xiàn)[4]提出的子結(jié)構(gòu)綜合法是建立在剛性連接假設(shè)的基礎(chǔ)上,實(shí)際當(dāng)中還有很多是彈性連接或彈性和剛性混合連接。多數(shù)彈性連接件可以用剛度和阻尼等信息進(jìn)行參數(shù)化,使其與子結(jié)構(gòu)完全獨(dú)立,這些方法在LMSVirtual.Lab軟件里都已經(jīng)有應(yīng)用,文章不再詳述。
為了驗(yàn)證FBS方法的可靠性,現(xiàn)將該方法分析的結(jié)果與傳統(tǒng)頻響分析方法的結(jié)果進(jìn)行對比分析。以某款整備車身有限元模型為例,分析2種方法計算得到的噪聲傳遞函數(shù)曲線及原點(diǎn)頻響曲線。噪聲傳遞函數(shù)主要是指輸入點(diǎn)(車身與底盤和動力總成的關(guān)鍵連接點(diǎn))激勵力與車內(nèi)目標(biāo)位置(駕駛員右耳和后排右后乘員左耳)輸出噪聲聲壓級之間的對應(yīng)函數(shù)關(guān)系,用于評價汽車結(jié)構(gòu)對振動和噪聲的靈敏特性。
以后懸置安裝點(diǎn)到車內(nèi)駕駛員右耳的噪聲傳遞函數(shù)分析為例,對比2種不同方法計算的結(jié)果。傳統(tǒng)的分析方法,在整備車身和車身聲腔的聲振耦合模型中,在前副車架后懸置安裝點(diǎn)施加單位力激勵,進(jìn)而得到該點(diǎn)在激勵方向上車內(nèi)駕駛員右耳的聲壓響應(yīng),整備車身模型,如圖2所示。
FBS方法是將整備車身分為車身子系統(tǒng)和前副車架子系統(tǒng),因此,首先計算車身上與副車架連接點(diǎn)到車內(nèi)駕駛員右耳的聲壓響應(yīng)及各安裝點(diǎn)的原點(diǎn)頻響,車身模型,如圖3所示;然后計算副車架單體上與車身連接處各點(diǎn)的原點(diǎn)頻響函數(shù)及后懸置安裝點(diǎn)到這些點(diǎn)的傳遞函數(shù),副車架模型,如圖4所示;經(jīng)過頻響函數(shù)子結(jié)構(gòu)綜合,最后得到后懸置安裝點(diǎn)到車內(nèi)駕駛員右耳的噪聲傳遞函數(shù)曲線。
用傳統(tǒng)傳遞函數(shù)計算方法和FBS方法進(jìn)行對比分析,圖5示出整備車身后懸置安裝點(diǎn)Z向原點(diǎn)動剛度對比。從圖5可以看出,實(shí)線與虛線基本重合,局部地方有少許差別;該點(diǎn)到車內(nèi)駕駛員右耳的噪聲傳遞函數(shù),如圖6所示,圖6中120~140 Hz略有差別,其余頻段2條曲線基本重合。從對比分析圖5和圖6可知,傳統(tǒng)的傳遞函數(shù)分析方法與FBS方法得到的原點(diǎn)頻響函數(shù)和噪聲傳遞函數(shù)非常接近,這就證明了FBS方法的有效性。
根據(jù)主觀評價,某款開發(fā)車型后排加速噪聲過大,且在2 600,3 200 r/min附近存在一定轟鳴聲。對其進(jìn)行3擋全油門加速測試,麥克風(fēng)布點(diǎn)位置為后排右側(cè)乘客左耳,測試結(jié)果,如圖7所示。
從圖7可以看出,3擋全油門加速噪聲較大,且聲壓級在2 600,3 200,4 000 r/min附近存在峰值。從激勵源和傳遞路徑考慮,引起加速噪聲過大的原因主要是發(fā)動機(jī)和傳遞路徑。通過發(fā)動機(jī)表面聲壓級和動力總成懸置主動端振動測試排除發(fā)動機(jī)的原因。通過對整備車身各懸置安裝點(diǎn)、擺臂安裝點(diǎn)和懸架安裝點(diǎn)的原點(diǎn)動剛度(IPI)以及各安裝點(diǎn)到車內(nèi)響應(yīng)點(diǎn)的NTF仿真分析,發(fā)現(xiàn)后懸置安裝點(diǎn)Z向動剛度不足引起的結(jié)構(gòu)噪聲過大,導(dǎo)致加速噪聲超標(biāo)。如圖8和圖9所示,后懸置安裝點(diǎn)Z向IPI較差,后懸置Z向激勵到后排右乘員左耳的NTF也較大,最大值達(dá)到69 dB(A)。
后懸置安裝在前副車架上,而前副車架通過螺栓剛性連接在車身上,因此需要確認(rèn)是車身結(jié)構(gòu)問題還是副車架結(jié)構(gòu)問題。對車身上副車架安裝點(diǎn)IPI和這些點(diǎn)到車內(nèi)后排右側(cè)乘員左耳NTF進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)這些都滿足設(shè)計要求。
對前副車架單獨(dú)進(jìn)行分析,分析結(jié)果,如圖10所示。發(fā)現(xiàn)前副車架后懸置安裝點(diǎn)Z向IPI過低,尤其是在200 Hz內(nèi)IPI較差,存在2個較大的峰值,因此需要對前副車架結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。
從以上分析可知,主要是前副車架后懸置安裝點(diǎn)動剛度較低,引起的加速噪聲過大,需要對前副車架結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,提高后懸置安裝點(diǎn)動剛度。在優(yōu)化過程中,如果每次修改副車架結(jié)構(gòu)都在整備車身模型上分析,會花費(fèi)大量時間,降低工作效率。因此,用基于FBS法進(jìn)行優(yōu)化分析,可以節(jié)約計算時間,提高工作效率。
3.2.1 建立分析模型
將整備車身分為2個子系統(tǒng),一個是車身及附件(如圖11所示),該子系統(tǒng)只需計算1次;另外一個是前副車架(如圖12所示),前副車架結(jié)構(gòu)簡單,計算分析也方便快捷,這樣就大大提高了效率。
首先完成各子系統(tǒng)本體及連接界面的頻響分析;然后通過2個子系統(tǒng)連接特性把2個子系統(tǒng)綜合起來,該款車型前副車架與車身是剛性連接。1)車身子系統(tǒng)分析模型建立。將車身上與前副車架連接點(diǎn)各自由度作為激勵輸入,車內(nèi)聲壓和連接處原點(diǎn)頻響作為輸出,分析結(jié)果得到車身子系統(tǒng)的頻響函數(shù)。2)副車架子系統(tǒng)分析模型建立。將副車架后懸置安裝點(diǎn)作為激勵輸入,與車身連點(diǎn)各自由度和響應(yīng)輸出,并計算連接點(diǎn)處原點(diǎn)頻響,得到副車架子系統(tǒng)的頻響函數(shù)。該頻響綜合分析是使用LMS Virtual.Lab軟件里的Assembly Analysis模塊完成的,將車身子系統(tǒng)和前副車架子系統(tǒng)通過剛性單元連接起來,最終得到綜合后的頻響函數(shù)。
3.2.2 優(yōu)化方案及結(jié)果
經(jīng)過對前副車架多個優(yōu)化方案的分析,最后得到有效提高前副車架后懸置安裝點(diǎn)動剛度的方案,改進(jìn)方案,如圖13所示,即在前副車架后橫梁下增加加強(qiáng)梁。優(yōu)化后動剛度結(jié)果,如圖14所示。從圖14可以看出,改進(jìn)后結(jié)構(gòu)較原結(jié)構(gòu)動剛度提高,尤其是200 Hz以內(nèi),明顯優(yōu)于原結(jié)構(gòu)。
將車身子系統(tǒng)和優(yōu)化后前副車架子系統(tǒng)通過剛性單元連接起來,最終得到綜合后的頻響函數(shù),即整備車身后懸置安裝點(diǎn)Z向IPI和該點(diǎn)到后排右側(cè)乘員左耳的NTF。對比分析結(jié)果,如圖15和圖16所示,后懸置安裝點(diǎn)Z向IPI較之前明顯提高,后懸置安裝點(diǎn)Z向激勵到車內(nèi)后排內(nèi)耳的頻響函數(shù)NTF也降低了,分析結(jié)果表明聲壓級平均降低了8 dB(A)。
為了驗(yàn)證改進(jìn)后的效果,在實(shí)車上進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。圖17示出前副車架后橫梁加焊加強(qiáng)梁的圖片。對其進(jìn)行3擋全油門加速測試,對比改進(jìn)前后結(jié)構(gòu),后排加速噪聲聲壓級,如圖18所示。從圖18可以看出,整體聲壓級水平較之前降低,尤其是2 600,3 200,4 000 r/min峰值附件聲壓級降低了2~3 dB(A),2 000~5 000 r/min加速聲壓級曲線較之前變得平緩,加速噪聲過大問題得到有效改善。
文章介紹了基于頻響函數(shù)子結(jié)構(gòu)綜合分析方法,并通過實(shí)例驗(yàn)證了該方法在整車IPI和NTF優(yōu)化方面的有效性。基于頻響函數(shù)子結(jié)構(gòu)綜合法,可以實(shí)現(xiàn)多子結(jié)構(gòu),多連接特性的頻率響應(yīng)綜合。該方法在很大程度上減少了子系統(tǒng)修改后整車優(yōu)化的分析時間,提高了工作效率。