涂在友 張恒碩
摘要:隨著制造業(yè)的不斷發(fā)展,生產(chǎn)線平衡問題也日益顯現(xiàn)出來。如何改善生產(chǎn)車間的現(xiàn)狀、提高生產(chǎn)效率至關(guān)重要。通過對裝配生產(chǎn)線平衡的研究,結(jié)合自身企業(yè)產(chǎn)品的特點,用基礎(chǔ)工業(yè)工程的方法優(yōu)化其生產(chǎn)流程,用“6S”和目視管理方法進行現(xiàn)場管理,運用工藝流程程序圖,對作業(yè)內(nèi)容、設(shè)備和人員重新分配有個直觀的認識。新方案的實施保證了生產(chǎn)線的平衡,使生產(chǎn)率得到顯著提高。
關(guān)鍵詞:生產(chǎn)線平衡;工業(yè)工程;6S;流程程序圖
中圖分類號:F27
文獻標(biāo)識碼:A
文章編號:16723198(2015)17010303
1案例分析目的
文章從本人考查公司的具體情況出發(fā),結(jié)合企業(yè)自身產(chǎn)品的特點,用基礎(chǔ)工業(yè)工程的方法優(yōu)化其生產(chǎn)流程,用“6S”和目視管理方法進行現(xiàn)場管理,運用工藝流程程序圖,對作業(yè)內(nèi)容、設(shè)備和人員進行重新調(diào)整與分配。本次改善的重點是:(1)分解勞動強度大、時間長的工序,降低瓶頸工序時間,提高生產(chǎn)線平衡率;(2)對所需時間少的工序進行分解重排,使工序時間趨于平衡。
2公司簡介
上海欣燕工程機械有限公司(東屋缸墊廠),成立于1998年,是專業(yè)從事汽車發(fā)動機氣缸墊、進排氣墊等各種汽車密封墊片的開發(fā)研制和生產(chǎn)銷售專業(yè)生產(chǎn)企業(yè),與上柴、南柴等主機配套。但由于產(chǎn)品型號較多,存在組織生產(chǎn)混亂。現(xiàn)以公司的一件產(chǎn)品為例,進行生產(chǎn)線平衡改善。
3產(chǎn)品簡介
汽缸蓋,引擎的蓋子及封閉汽缸的機件,包括水水套和汽門及冷卻片。
4問題分析
4.1生產(chǎn)裝配線
(1)繪制工序表。
生產(chǎn)車間一共27道工序,按照工位布置依次進行。
表1生產(chǎn)裝配工序表
圖1工序時間分布圖
通過圖1可以確定生產(chǎn)周期時間ct=18s
計算流水線的平衡狀態(tài)指標(biāo):
平衡率=(各工序時間總和/(工位數(shù)*ct))*100%
=144/(27*18)*100%
=29.6%
平衡損失率=1-平衡率
=1-29.6%
=70.4%
當(dāng)平衡損失率>50%時,則表示生產(chǎn)線存在嚴重不平衡。
4.2車間現(xiàn)場
從現(xiàn)場管理的角度來看,做的很不到位,以下幾點:
(1)常用的工具亂放,原料和半成品亂放,沒有相應(yīng)的固定地方和籮筐放半成品。
(2)缺乏有效的激勵機制,員工主動性、積極性不強。
(3)沒有制定規(guī)范的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),員工工作意識不強,工作現(xiàn)場的布局與產(chǎn)品加工工藝順序不符。生產(chǎn)線人員作業(yè)不規(guī)范,存在作業(yè)浪費,無效的動作;作業(yè)人員任務(wù)分配不均衡,存在工序緊張與在制品庫存的矛盾。
(4)員工缺乏質(zhì)量管理意識,工位之間沒有互檢,對上道工序出現(xiàn)的質(zhì)量問題,沒有立即返工,最終造成產(chǎn)品的質(zhì)量問題。
圖2是兩張現(xiàn)場工作與布局圖。
圖2現(xiàn)場工作與布局圖
4.3改善方案
(1)現(xiàn)場“6S”管理。
通過以上問題分析,結(jié)合生產(chǎn)車間的實際生產(chǎn)情況,可以發(fā)現(xiàn):在生產(chǎn)過程中,作業(yè)分工過細,瓶頸太大,生產(chǎn)秩序混亂,半成品隨便堆放,工具堆放不整齊,這一系列的問題,導(dǎo)致生產(chǎn)線的平衡損失比較嚴重,生產(chǎn)效率低下。根據(jù)公司現(xiàn)狀,采用6S現(xiàn)場管理的方法和目視管理方法進行現(xiàn)場管理。制定以下“6S”檢查表。
表2車間“6S”檢查表
打掃1.貨架、辦公桌擺放整齊,地面干凈整潔3
2.工作臺面貨架和物品無積塵、雜物、臟污4
3.產(chǎn)生污垢時能及時徹底地進行清掃3
清潔1.辦公桌、貨架、地板干凈亮麗4
2.有值日表,并有員工值日3
3.各種記錄明確、清晰并有相關(guān)人員確認3
4.正確張掛物料卡及標(biāo)志3
素養(yǎng)1.員工明白物料卡或物料標(biāo)識內(nèi)容3
2.員工工衣、工鞋、廠牌整齊端正3
3.員工無聊天、打瞌睡現(xiàn)象4
4.車間無私人物品3
5.車間內(nèi)無吸煙現(xiàn)象4
6.下班關(guān)閉辦公照明,并斷開電源4
7.員工舉止及用語文明3
安全1.所有的電源開關(guān)安全3
2.易燃易爆品定點放置3
3.消防器材取用方便4
4.所有的產(chǎn)品、物料在堆放時安全4
總分平均分區(qū)域責(zé)任人確認
(2)程序分析。
項別次數(shù)人數(shù)時間/s
加工1818115
檢驗3314
搬運5511
等待
儲存114
圖3改善前的工藝流程程序圖
根據(jù)表1作業(yè)測定的數(shù)據(jù),這里運用程序分析的方法和技巧對裝配進行流程分析,可以繪出裝配工序程序圖。運用“ECRS”四大原則結(jié)合對CT時間較少的工序進行重排和合并,根據(jù)相關(guān)分析,繪制改善后的作業(yè)時間分布表3。
(3)改善效果評價。
改善后,加工次數(shù)減少,搬運工序被取消,人員減少,工作站也大大減少,達到了精簡人員的目的,生產(chǎn)效率大大提升。新平衡下的工序時間分布圖如下:
圖5工序時間分布圖
經(jīng)過平衡改善,工作站數(shù)量由原來30個減為11個,減少了173%。作業(yè)人員從30個減為11個人,減少了63%。
通過圖5可以確定生產(chǎn)周期時間ct=10s
計算流水線的平衡狀態(tài)指標(biāo):
平衡率=135/(15*10)*100%=90%
平衡損失率=1-90%=10%
表4改善前后各項指標(biāo)比較
項目改善前改善后變化量變化百分率(%)
人員(人)716-110.7
生產(chǎn)線平衡率(%)9.6908.4231.1
改善后不僅平衡率提高了40.7%,達到了良好的水平;而且人員從原先27人降到了16人,減少了11人,有效地降低了人力成本,改善達到了預(yù)先精簡人員,控制成本,提高效率的目標(biāo)。
5總結(jié)
生產(chǎn)線平衡問題,是生產(chǎn)型企業(yè)優(yōu)化的一個典型問題。只有在領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、管理者的積極參與以及員工的全力配合下,生產(chǎn)線平衡才有可能成功。但生產(chǎn)線的平衡又是一個不斷改善的過程,管理人員需在日常生產(chǎn)中時刻考慮如何將有關(guān)生產(chǎn)線平衡的研究方法與企業(yè)的實際應(yīng)用有效結(jié)合在一起。